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HXD3型机车电器及制动机库内作业操作流程.doc

上传人:精品资料 文档编号:10275085 上传时间:2019-10-27 格式:DOC 页数:4 大小:40KB
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资源描述

1、- 1 -HXD3 型机车电器及制动机库内作业操作流程一、升弓前的准备:1、上车后检查控制电源柜,除 QA56、QA72、QA73、QA74 四个自动开关禁止闭合外,应将其他所有自动开关置闭合位置,检查控制电压表显示应大于 98V。 (除特殊情况外不得擅自切除自动过分相自动开关)2、检查制动屏柜各模块的塞门位置处于正确位置。3、检查机车状态指示灯的显示正确。4、按规定打开监控装置电源开关,正确输入数据,进入库内模式。5、将司机钥匙插入操纵台电源扳键开关 SA49(或 SA50) ,旋转至起动位置,设定机车的操控端驾驶台。此时,驾驶台故障显示屏上“微机正常(绿) ”、 “主断分(红) ”、“零位

2、(绿) ”、 “欠压(红) ”、 “辅变流器(红) ”、 “水泵(红) ”等显示灯亮,使用弹停装置时“制动停车(红) ”显示灯亮(制动缸压力为 0 时) 。升弓合闸后, “微机正常”、 “预备” 、 “零位”灯亮,调速手柄离开零位, “预备” 、 “零位”灯灭。二、升弓、合主断及各辅助电动机的起动试验1、升弓前,首先需确定总风缸压力在 480kPa 以上,若不满足,到空气管路柜前查看辅助风缸压力表。若显示的风压低于 480kPa,则按下控制电器柜上的辅压机启动按钮,辅助空气压缩机起动,待辅助风缸的气压上升到 735kPa 时,辅助空气压缩机自动停止。注意:为防止损坏辅助压缩机,辅助压缩机打风时

3、间不得超过 10 分钟,若超过需人为断开自动开关 QA51 和 QA45,来切断辅助压缩机回路,需间隔 30 分钟再投入使用。2、闭合受电弓扳钮开关 SB41(SB42)置于“后位” ,位于前进方向后面的受电弓升起。3、将驾驶台上的主断路器开关 SB43(或 SB44)置于合位,主断路器接通,此时驾驶台上的故障显示灯中的“主断分”显示灯灭。微机监控器(TCMS 显示屏)的“主断合”灯亮。注意:因逻辑控制单元的作用,受电弓未升起前主断路器不能合上。4、主断路器闭合后,油泵、水泵、辅助电源装置用通风机分别开始工作。5、将主空气压缩机扳键开关 SB45(或 SB46)置于“压缩机”位。当总风缸压力低

4、于 750kPa 时,两个空气压缩机依次起动,当总风缸压力升至 90020kPa 时,空气压缩机自动停止工作。当风压降至 825kPa 时。将主压缩机扳钮扳置“强泵”位,靠近操纵端的空气压缩机工作,此时不受总风缸压力继电器控制,至 95020kPa 时,高压安全阀动作排风。6、将主控制器换向手柄由“0”位转换为前进或后退,此时辅助电源装置 APU1 开始工作,六台牵引电动机用通风机,两台复合冷却器用通风机均采用软起动方式投入工作。- 2 -7、检查微机监控器(TCMS 显示屏)显示:A、点击开放状态查看牵引电机CI1-6 及辅助变流器 APU1-2 显示正常(绿) ,开放(红)为切除,接班必须

5、正常。B、点击故障履历查看机车运行信息。C、点击机器状态查看工作接触器呈绿色。D、点击开关状态查看 CI1-6K 呈绿色。E、点击风机状态查看 MA11-16,MA21-22,MA27-28 均呈绿色。F、点击辅助电源查看 PSU1 或 PSU2 之一呈绿色,APU1-2呈绿色。G、点击空制状态查看停车闸、撒砂、车轮清洁器、受电弓、闸缸均呈绿色。三、机车的加载试验1、缓解弹簧停车制动器。弹簧停车制动作用时,驾驶台的故障显示屏显示“停车制动” (制动缸压力为 0 时) ,将操纵台的中央操作面板上的停车制动操作开关置“缓解”位即可。 (此开关为自复式) 。严禁不缓解弹停装置顶送其它未缓解弹停装置的

6、机车,否则按严重违章考核。2、将自动制动手柄及单独制动手柄移至全制位。3、将主控制器换向手柄分别打至向前或向后位,将调速手柄由“0”位分别进到牵引或制动位,主驾驶台故障显示屏上“零位”显示灯灭,机车进入牵引或电制动状态,确认牵引电机牵引力正常。4、定速控制操作办法(由于使用定速控制操作造成列车冲动较大,原则上严禁使用) 。当机车速度大于或等于 15km/h,且机车未实施空气制动时,按下定速按钮SB69(或 SB70)后,当时的机车速度被认为是目标速度,机车进入“定速控制”状态。当机车的实际速度高于目标速度 2km/h 时,TCMS 发出指令,机车进入电制动状态,当机车实际速度降至目标速度 1

7、公里时,电制动力为 0。当机车实际速度低于目标速度 2 公里时,TCMS 自动控制机车进入牵引状态,当机车实际速度大于目标速度 1 公里时,机车牵引力为 0。机车进入“定速控制”状态,若司机控制器调速手柄级位变化超过一个级位以上,机车的定速控制状态自动解除。四、机车入库作业操作机车入库后需完成以下操作:1、不准与前面的机车连挂。2、检查好机车,做好机车各项机能试验,发现活件做好登记并向地勤司机报活。做好司机室卫生。3、将主控制器的换向手柄置“0”位。4、断开主断路器、降弓。5、关闭驾驶台所有开关,取下电钥匙。6、将停车制动器置于制动状态。 (制动缸压力为 0 时驾驶台故障表示灯中停车制动红灯亮

8、)7、关闭操纵台下监控装置电源开关。- 3 -8、关掉电器制动柜的蓄电池自动开关(QA61) 。9、关闭制动屏柜上方总风缸塞门 A24。五、机车无火回送的操作(一)连接在 HXD3 机车后1、确保司控器在零位。2、移动小闸到“运转位” ,大闸手柄置“重联位”并插上锁闭销。3、制动系统电源 QA55 断电。4、分别连接机车端部列车管、总风缸管、平均管,并打开各端塞门。5、检查机车弹停装置处于缓解状态。(二)连接在其它机车或车辆后1、确保司控器在零位。2、移动小闸到“运转位” ,大闸手柄置“重联位”并插上锁闭销。3、排放总风缸压力空气(保留 250kPa) 、辅助风缸压力空气。4、制动系统电源 Q

9、A55 断电,确保列车管连接良好,缓慢开通列车管塞门,防止紧急作用,总风缸被列车管充风到 250kPa,将平均管塞门开放。5、在 EPCU 的 ERCP 模块上将无火回送塞门(在制动屏柜右下方,打有铅封)转到“投入”位。6、人工机械缓解四个弹停制动。 (分别将第一、第六动轮两侧的弹停装置手动缓解) 。六、HXD3 机车制动机试验(一)设置 CCB制动系统CCB制动系统可通过司机室微机屏(LCDM)在本机(列车管投入)或在单机状态(列车管切除)设置。在司机室制动显示屏 LCDM 起动完毕后,按压 F3,查询制动系统的设置状态,本机牵引货物列车的正常显示为:500kPa 操纵端 投入 货车 不补风

10、LCDM 流量表上方显示“本机”字样。如为牵引货物列车第二位重联运行时正常显示为:500kPa 操纵端 切除 货车 不补风LCDM 流量表上方显示“单机”字样。大闸、小闸置运转位。 (这样可以保证处于电机位的机车在自身系统失电时产生制动)注意:1、牵引客运列车或者行包列车时,只需将列车管定压由 500kPa 调为 600kPa,严禁在制动系统微机屏上进行客/货转换。显示屏上只允许设置为“货车” 。2、禁止在“补机”状态下进行任何牵引作业。3、在现有条件下,制动系统显示屏上严禁设置为“补风” ,只能设置为“不补风” 。注:制动机上电默认为“补风” ,开车前必须转换为“不补风” 。4、出现列车管起

11、非常或监控装置动作时,应将大闸手柄置“紧急”或“抑制”位,按显示屏的消息框的提示进行操作。- 4 -如按压 F3 查询符合以上规定的,按压 F8 退回。如不符合以上规定的,根据显示屏上提示进行调整。调整好后注意按压 FI 确认、执行。(二)制动机五步闸试验(本机位)第一步:确认压力表指示规定压力:总风缸在 825900kPa 之间,均衡风缸 ER 及列车管 BP 为 500kPa(或 600kPa) ,制动缸 BC 压力为 0;自动制动手柄在初制动位减压4060kPa,制动缸压力 70110 kPa;保压 1 分钟,列车管泄漏不得超过 20kPa;自动制动手柄在制动区移动 34 次,观察阶段制

12、动是否稳定,减压量与制动缸压力的比例是否正确,至全制位,列车管减压量为 140kPa(或 170kPa) ,制动缸压力应为360kPa(或 420kPa) ;将自动制动手柄移至运转位,均衡风缸及列车管恢复定压,制动缸压力下降 0。第二步:将自动制动手柄移到抑制位,均衡风缸及列车管 57s 减压量为 140 kPa(或 170kPa) .制动缸压力 68s 增加到 360 (或 420kPa)kPa。将自动制动手柄移至运转位,均衡风缸及列车管恢复定压。 第三步:将自动制动手柄移至重联位,均衡风缸以常用制动速度降低到 0 (没有紧急放风发生) 。 列车管压力减少到 70kPa 。 制动缸压力增加到

13、 450 15 kPa 。将单独制动手柄向右侧压,制动缸压力降到 0,松手后制动缸压力自动上升至原压力,将自动制动手柄置运转位,均衡风缸及列车管恢复定压,制动缸压力下降至 0 kPa 。第四步:将自动制动手柄移到紧急位,列车管 3s 减压至 0 kPa , 均衡风缸压力快速减至 0 。 制动缸压力在 35 秒钟上升至 200 kPa,并最终达到 450 15 kPa。 等待 60 秒后紧急制动复位,将自动制动手柄置运转位,让制动系统充风 1 分钟。第五步:将单独制动手柄阶段移到全制动位,阶段制动作用应稳定,制动缸压力应达到 300kPa ;将单独制动手柄阶段移到运转位,阶段缓解作用应良好。HXD3 机械间巡视汇报内容:各辅助机组工作正常,各电气元件无异音异状烧损气味,电源变换装置 1-2 冷却液流量 200L/min,水位正常,各保护电器插件、自动开关位置正常,各制动管系无泄漏,非操纵端各操作开关位置正常,大闸手柄锁闭在重联位、小闸手柄在运转位。

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