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汽轮机的胀差.ppt

上传人:HR专家 文档编号:9691240 上传时间:2019-08-24 格式:PPT 页数:23 大小:12.17MB
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1、,第四章 汽轮机的胀差,一、基本概念 胀差: 转子与汽缸沿轴向膨胀之差值,称为转子与汽缸的相对膨胀差,简称胀差 。 胀差的变化规律:热正冷负 汽轮机在启动及加负荷过程中,转子温度升高比汽缸快,因而转子膨胀值大于汽缸膨胀值,胀差为正;相反,在停机或减负荷过程中,汽缸收缩比转子慢,胀差为负。,汽轮机的转子质量比汽缸小(高压汽轮机高压段的转子质量一般只有汽缸的1/3-1/4),转子与蒸汽接触的表面积大,是汽缸与蒸汽接触表面积的5倍左右,因此启动和加负荷过程中,转子的温升比汽缸快,轴向膨胀值比汽缸大,从而出现正胀差。 停机和降负荷时转子收缩比汽缸快,出现负胀差,胀差负值比正值更危险,N125-135/

2、550/550型汽轮机膨胀示意图 1-叶片 2-喷嘴 3-推力轴承 4-支持轴承 5-死点,级内间隙b级间间隙a,若胀差为正值,表明转子膨胀较汽缸大,即转子以推力轴承为固定点,相对于汽缸往后伸长,使喷嘴出口轴向间隙b增大,入口轴向间隙a减小。若胀差为负值,则表明转子收缩比汽缸快,喷嘴出口轴向间隙b变小,入口轴向间隙a增大。 所以胀差负值比正值更危险,汽轮机胀差正值大的原因有:启动暖机时间不足,升速或增负荷过快;汽缸夹层、法兰加热装置用汽温度太低或流量太小,引起加热不足;汽轮机进汽温度升高;轴封供汽温度升高,或轴封供汽量增大;进入汽轮机的蒸汽流量增大;滑销系统轴承台板滑动卡涩,汽缸胀不出;汽缸保

3、温脱落或有穿堂冷风;双缸夹层中流入冷汽或冷水等。,二、汽缸过大正负胀差的原因,胀差负值大的原因有:负荷下降速度过快或甩负荷;汽温急剧下降;水冲击;轴封汽温降低;汽缸夹层、法兰加热装置加热过度;轴承油温过低;双层缸夹层中流入高温蒸汽(如进汽管漏汽)等。,实例:200MW机组正胀差大的原因和处理,汽缸过大正胀差的排除,(一)汽缸膨胀不畅原因 原因:大功率汽轮机由于高中压转子达几十吨,而使第二轴承座(中轴承座)摩擦力很大。 采用充油台板,充油不及时,油质不合格、台板毛刺等原因,造成启动过程汽缸膨胀受阻,出现正胀差。 现象:高中压缸膨胀值达不到设计值,轴承座启动膨胀曲线出现跳跃,甚至有咚咚的响声。,危

4、害:卡涩使汽缸滑动受阻,膨胀能量便在缸体薄弱之处以变形方式储存起来,使动静摩擦、轴承箱变形、开裂、转子弯曲等。 通过临界转速时,卡涩可能巧获克服,缸体弹复产生跳跃,出现响声。中压缸突然胀出,高压缸滑销系统可能无法保证这一冲击力与轴线一致,造成高压缸卡住,整个机组汽缸变形或卡涩。 处理:耐磨塑料台板,自润滑石墨台板,6个角销,6个纵销,4个横销,4个工字销,,该机组停运5个月后,启动中发现高、中轴承箱膨胀曲线呈阶梯跳跃现象,中压缸正胀差大,报警,只能维持110MW负荷。 原因: (1)充油台板油脂凝固,汽封凝结水泄入轴承座下部,造成锈蚀,轴承座滑销系统卡涩或台板毛刺,影响自由滑动。 (2)汽缸侧

5、工字键要比轴承座侧高1.50.3mm,这个值叫预应力。因为高压缸是上缸猫爪支撑在轴承座上,下缸吊在上缸上,当下缸向下位移时,工字键保持水平。安装时对此公差未与重视。,(2)汽缸侧工字键要比轴承座侧高1.50.3mm,这个值叫预应力。因为高压缸是上缸猫爪支撑在轴承座上,下缸吊在上缸上,当下缸向下位移时,工字键保持水平。安装时对此公差未与重视。 当下缸向下位移时,工字键低头刚度减弱,降低了推动力的传递,中轴承箱膨胀受阻。,处理: (1)检修中台板,打磨,加油,更换加油嘴 (2)调整1#对轮的下张口0.44mm(2#、3#瓦上抬),为保证动静间隙,下汽缸上抬,正好满足制造厂规定的汽缸侧工字键要比轴承

6、座侧高1.50.3mm的预应力值。 (3)处理水蚀,实例:200MW机组负胀差大的原因和处理,现象:5#机组大修后,发现高压缸负胀差增大,-1.5mm,接近保护动作值,只能维持120MW。并先后掉闸11次,同时发现高压缸前后漏汽严重,高压缸绝对膨胀为2526mm。高旁门杆漏汽严重,而该漏汽进入轴封排汽系统。 机组高压缸与轴承箱间工字键温度比其他机组高(235,其他机组为85),对工字键吹风降温,高压缸负胀差降为-0.7。 轴封加热器排汽口余汽排汽量大于其他机组,入口应为负压,而现在为0.5MPa。 机组串轴值大修前为0.1mm,而现在为0.3mm,说明转子向发动机侧推移了0.2mm。 分析:造

7、成高压缸负胀差大的原因是高压缸前后轴封漏汽严重,导致汽缸膨胀量增加,工字键温度高,高压缸比正常膨胀值多向前移动了一定数值,而串轴又将转子向后移动了0.2mm,造成高压缸出现负胀差。 漏汽来源于高旁门杆漏汽,门杆漏汽造成轴封排汽不畅,轴封漏汽严重,加热了汽缸和工字键。,处理:修研高旁门杆,处理漏汽 调整高中压转子位置,由于该机中压缸存在正胀差大,高压缸出现负胀差,故对推力瓦做了调整,在中压转子侧加垫0.3mm,在高压转子侧减垫0.3mm。,使整个转子向机头方向移动0.3mm。调整后高压转子速度级间隙为1.21.45mm,(调整前为0.91.15mm)符合制造厂要求。 结果:经上述处理后,启动带负

8、荷200MW,高压缸负胀差为-0.20.4mm之间。,推力轴承壳体的轴向位置调整,汽轮机汽缸膨胀死点:横销和纵销交点,一般在排汽缸 转子和汽缸之间的相对死点:推力轴承瓦块工作面,推力轴承壳体在轴承座内的轴向位置由定位块决定,见附图4-1.定位块包括调整螺钉、可调楔块、固定楔块与垫片。当需要得到汽轮机在汽缸内正确位置时,可用调整螺钉,使可调楔快上下移动,从而,改变推力轴承壳体在轴承座内的的轴向位置。 当进行调整时,应拆去锁紧线,并松开锁紧螺母,才能转动调整螺钉。 如果轴端测微计指示出转子不在正确位置,即使在机组运行时,有必要的话,也能进行调整。 调整螺钉转一圈,可改变推力轴承壳体的轴向位置0.1mm。如果要求移动量大于0.8mm左右,必须更换垫片。,顺时针方向旋转调整螺钉,可使可调楔块向下移动。 轴承座两边的调整螺钉,必须改变相同的量,但方向相反。 在壳体一端的一对楔块,给定了转子正确的轴向位置后,另一端的一对楔块也必须嵌紧,以防止壳体在轴承座内轴向移动。 这种可调定位块的结构,在安装、检修时,易于拆装。,

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