冲压压包成型后,压铆螺母柱后,整体扭曲变形严重,放在平面上,左端敲其10mm左右。,下壳体,本次生产计划1000套,最后装配阶段发现如下严重质量问题,按照以往经验,公司领导已经做好了报废准备。,经过很多次的尝试,最终确定使用数折在这个包的四周各压一刀,下模为平板,上模压入深度约为料厚1/3。,压完后,平衡了大部分原来压包产生的应力,产品能够正常发货。,下壳体摆放在桌面上,基本能完全贴平,客户确认可以正常接收。直接为公司解约成本50*1000=5W元。 同时也开辟了应力变形的解决的新思路。,总结,按照以往的经验,这种问题主要是模具压料没做好,一般都无法处理,最后报废,但是经过多次尝试探索,找到一个几乎完美的解决方案,不但直接节约了报废成本,保证了交付,同时为后续应力变形问题提供了新的解决思路。,