1、水轮机主轴密封结构的优化改造1 基本情况清江大龙潭电厂装机容量 312 MW。最大工作水头 36 m,最小工作水头16 m,设计水头 24 m。水轮机型号为 ZZA834-LJ-280,额定流量 66.9 m3/s,额定转速 250 r/min。水轮机安装高程 45.00 m,下游最低发电水位 48.51 m。水轮机主轴密封分为停机状态密封(俗称检修密封)和运行状态密封(俗称工作密封)两种。其中检修密封为橡胶围带式结构,工作密封为橡胶活塞式结构。工作密封面高程 46.867 m。2 水轮机主轴密封的作用及工作过程当机组处于静止状态时,工作密封活塞上腔是无压的,活塞在活塞座内靠自重沿定位销自由下
2、落到底部。而围带此时已接通 0.70.8 MPa 的压缩空气,其非约束部分受压鼓起,与密封环紧密接触,从而阻断尾水窜入水轮机顶盖的通道,起到密封作用。开机时,为避免围带与主轴的磨擦,在机组启动前,开机继电器就使围带排气卸压。同时,为防止围带卸压后尾水大量窜入顶盖,开机继电器还使 0.3 MPa 压力的清洁水通入密封活塞上腔,使密封活塞与转动环密封面紧密接触,阻断窜水通道,起到密封作用。停机时,当主轴完全静止后,停机继电器使围带通入压缩空气,并关闭密封活塞上腔的压力水。3 故障现象大龙潭水电厂 2 号机组自投产以来,曾多次出现下述情况:投运初期,机组开机时,水轮机在开始运转的几分钟内橡胶焦臭味非
3、常浓烈,待机组运转一段时间后,橡胶焦臭味才被机组旋转的气流渐渐吹散,同时会有一些橡胶颗粒被冲进顶盖。经常堵塞和卡住底阀,使排水泵失效。运行一个月后,工作密封装置即出现大量漏水,两台顶盖排水泵难以排除漏水。后又增加两台临时排水泵,暂时能维持运行,但密封漏水量大,顶盖泵启动频繁。几乎 60 秒启动一次。顶盖里经常冲出一些工作密封被磨损的橡胶皮,封装置投运的一年多时间内,发生过多次因密封失效严重漏水,被迫停机抢修,且发生 3 次水淹水导事故。由于该密封结构复杂,维护检修极为困难。且相继投产的 3 号机和 1 号机也出现同样的问题。于是,公司决定于 2006 年 10 月将 3 台水轮机的主轴密封进行
4、改造。4 原因分析水车室内除电气设备、元件外,其余都是机械构件以及为数极少的橡胶密封材料( 如盘根、围带和密封活塞)。在排除电气设备、元件故障的可能后,能在发热后冒烟并散发橡胶焦臭味的就只能是这些橡胶制品。然而,这些作为水轮机密封用的橡胶密封制品全都安装在水下。就连工作密封活塞,也长期浸泡在水轮机顶盖的积水中。可想而知,这些浸泡在水中的橡胶密封即使与金属物体发生运动磨擦,也不可能发热冒烟。换句话说,这些橡胶密封如果发热冒烟,一定存在干性或临界干性的运动磨擦。就大龙潭水电厂机组的情况来说,在水轮机各种密封装置中,存在磨擦运动可能的只有检修密封和工作密封两种。 前者有 3 种情况可能发生运动磨擦:
5、a 开机时围带尚未排气卸压,机组就运转起来; b 停机时机组尚未静止,围带就被充入压缩空气;c 机组停机期间,由于导水叶漏水过大,机组自转。对于检修密封来说,无论发生哪一种运动磨擦,其磨擦面始终浸泡在水中,其结果虽然会损坏围带,却不可能因此产生浓烟。对于后者,它虽然被固定在活塞座里,只能作上下运动,不能作圆周运动和径向运动,但是,转动环却是随主轴一起转动的。显然,密封活塞存在运动磨擦。但密封活塞是靠清洁水流作为其磨擦面的润滑介质的,因此必须对密封活塞的工况作进一步剖析。密封橡皮活塞安装在密封活塞座里,活塞座中均布 2 根*8 mm 的定位销(A3),限制橡皮活塞只能作上下运动,不能作环向运动和
6、径向运动。 。在橡皮活塞上下端面之间有 8 个均布的*4 mm 通流孔。发开机令后,密封活塞上腔接通 0.3 MPa 的清洁水流,使密封活塞与转动环密封面紧密接触,当活塞与转动环接触后,接触面之间就产生了流动的水膜。这时如果机组开始运转,转动环与活塞的磨擦实质上就是与流动水膜的磨擦。 流动水膜不仅保护了密封活塞,还将磨擦引起的热量带走。但在密封活塞的工作过程中,也可能出现下面几种情况:(1)由于我厂机组在空载以下运行时顶盖排水压力为负,即顶盖水是向下吸,如果压力水开启后活塞首先被水压顶紧,通流孔被转动环封堵,在磨擦面间就不能产生流动水膜。此时如果机组转动,那么在启动初期将出现短时的干性磨擦或临
7、界干性磨擦的情况。机组就会出现焦臭味甚至研磨成橡胶颗粒。(2)转动环上的不锈抗磨板脱焊开裂上翘,机组在转动时,锋利的板面接口就会削割密封橡皮。顶盖中就会出现橡胶皮。(3)在运行过程中,漏水量很大,是否与密封活塞有关,如果密封橡皮太硬,压力水不足以使密封橡皮的喇叭口撑开,这样活塞与转动环密封面就不能紧密接触,使清洁水和尾水大量进入顶盖导致机组漏水量增大。(4)停机时,如果压力水关闭后活塞没有复位,卡在顶起位置,那么在下次开机时,活塞没被压力水压紧,这样就在密封活塞与转动环密封面之间形成一定的空间间隙。此时如果机组转动,大量的尾水和清洁水就会涌入顶盖,造成漏水量增大,以至水导被淹。(5)是否会因排
8、水泵底阀卡堵后引水漏走后水泵抽不出顶盖积水。那么,密封活塞有没有可能卡在顶端呢?为此对密封活塞的受力情况进行分析,转动环在某点的速度方向 V 是其作圆周运动的切线方向,其磨擦力 f 的方面与 V 相反。由力学性质可知,密封活塞工作中所受的力除重力 mg、水压力 P(且 Pmg)外,还有由磨擦力产生的力 F,且 F=f。在 F的作用下,密封活塞有随转动环转动的趋势,但受到定位销的约束,于是出现密封活塞与定位销紧紧贴合的结果。由此可见,如果存在定位销倾斜、生锈、或活塞定位销孔变形等不利情况,则密封活塞在机组静止后就有可能卡在顶端。拆下主轴密封座和密封橡皮后,清楚地看到定位销向机组转动方向弯曲,密封
9、活塞橡皮严重磨损,转动环上的不锈钢密封面接口因脱焊向上翘起。可以认为,大龙潭水电厂 2 号机组在开机时,由于压力水开启后活塞首. 先被水压顶紧,通流孔被转动环封堵,使得活塞磨擦面在开机的空载阶段不能产生流动水膜, 开机时转动环与活塞之间出现干磨擦或临界干磨擦,造成活塞严重发热冒烟,并散发出橡胶焦臭味研磨出橡胶颗粒。机组并网后,随着顶盖水位的上涨和在机组振动和转轮室水力脉动的交替作用下, 水流才逐渐进入磨擦面,磨擦面间的水膜才恢复正常。此时随着负载的增加,漏水量也慢慢的变大。运行中,如果因其它原因导致密封活塞发卡和排水泵底阀被卡堵,那么,水导也就会被淹。5 技改措施(1)重新焊接转动环上的不锈钢
10、密封面并加固,接口处理平整光滑。(2)定位销由*8 mm 增大到*14 mm,且改用不锈钢制作,这样做既增加销钉强度,又避免销钉生锈长垢。不会在运行中由于销钉发生弯曲和生锈引起密封橡皮发卡。(3)封堵密封活塞定位销孔端口,减少清洁压力水从定位销孔间流失,保证清洁水压力从而压紧密封活塞。(4)将密封活塞下端面的通流孔沿转动方向磨成楔槽,通流孔上端的孔径不变。使活塞与转动环的磨擦面间形成楔形间隙。这样即使压力水开启后活塞首先被水压顶紧,通流孔被转动环封堵,但在楔形间隙间会充满清洁水,当机组转动后,转动环就能将水带进磨擦面,并在磨擦面间形成流动水膜。不会再出现干摩擦。(5)调整顶盖排水泵的停泵水位,使顶盖水位即使在最低情况下仍能淹没工作密封装置。(6)换新的密封活塞橡皮时,选用相对松软的密封橡皮。(7)工作密封压力水管上装平压阀,能根据各台机组运行的状况进行相应调整。经过以上的技术改造后,三台机组的运行效果得到明显的提升。增加的两台临时泵已拆除,在满负荷运行时,顶盖排水泵平均 12 分钟启动一次。空载时机组没有了橡胶焦臭味,而且可在空载时长时间运行。投运二年来,水压稳定,运行可靠,表明改造方案思路正确,措施有效,既解决了生产中的实际问题,又满足了安全生产的需要。湖北恩施清江大龙潭水力发电厂二 OO 九年八月十四日