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锅炉结焦的原因、危害和解决办法.doc

上传人:weiwoduzun 文档编号:4917120 上传时间:2019-01-22 格式:DOC 页数:6 大小:58KB
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资源描述

1、-职业技能鉴定论文第 1 页 共 4 页锅炉结焦的原因、危害和解决的技术办法高岩峰摘要:通过对锅炉结焦的机理的研究,结焦危害的认知,总结出运行中防止锅炉结焦的技术及安全措施。通过具体 对煤粉细度、 过量空气系数 (氧量)及喷燃器一、二次风率等因素的调整,磨煤机运行方式的改 变,以及 坚持及时 清焦吹灰等措施,保 证锅炉燃烧稳定、不结渣、不超温,运行方式合理,锅炉达到设计参数并且能长时间带满负荷运行。关键词: 结焦 熔点 燃烧调整1.引言燃煤锅炉结焦是工业锅炉运行中比较普遍的现象。它会破坏正常燃烧工况,减少锅炉出力,破坏正常水循环,造成爆管事故, 严重时还会使炉膛出口堵塞而被迫停炉。2.锅炉结焦

2、的原因2.1 结焦与煤质成分及灰熔点有关燃煤成分及特性(元宝山发电厂燃用的老年褐煤)项目 符号 单位 设计煤种 上限煤种 下限煤种全水分 Mt % 25.28 20.76 23.7空气干燥基水分 Mad % 14.8 13.13 13.5收到基灰分 Aar % 26.39 25.60 30干燥无灰基挥发份 Vdaf % 43.84 43.2 50收到基碳 Car % 36.3 39.73 32.6收到基氢 Har % 2.35 2.61 2.4收到基氧 Oar % 8.51 10.03 9.9收到基氮 Nar % 0.47 0.52 0.4收到基全硫 St.ar % 0.7 0.75 1收到基

3、低位发热量 Qnet.ar MJ/kg 13.21 14.682 11.8变形温度t1 DT 1125 1160 1127-职业技能鉴定论文第 2 页 共 4 页软化温度t2 ST 1150 1204 1193熔化温度t3 FT 1190 1267 1393哈氏可磨指数 HGI 57.6 60 60结焦的根本原因是熔化状态下的灰沉积在受热面上。可见,灰的熔点是结焦的关键。煤灰对于高温受热面沾污结焦的倾向,可用灰熔点温度及灰的主要成分来判断煤灰的结渣指标。灰的熔点与灰的化学成分、灰周围的介质性质及灰分浓度有关。灰的化学成分以及各成分含量比例决定灰熔点的高低。灰熔点比其混合物中最低熔点还要低。灰熔

4、点与灰周围的介质性质有关。当烟气中有 CO、H2 等还原性气体存在时,灰熔点降低大 约 200。这是因为还原性气体能使灰分中高熔点的 Fe2O3 还原成低熔点的 FeO 的缘故,二者熔化温度相差 200300。煤在燃烧时,其灰分熔融特性温度用变形温度、 软化温度和溶化温度数值表示。 软化温度 t2 的 高低是判断煤灰是否容易结焦的主要指 标。从上表可看到元宝山燃用的褐煤灰熔点一般在 1200左右(高于 锅炉炉膛受热面的设计 温度),但是如果有还原性气体能使灰分中高熔点的 Fe2O3 还原成低熔点的 FeO 的情况下,燃用了这种煤非常容易结成焦块。2.2 结焦与设计、安装有关由于炉膛设计不合理或

5、锅炉不适当的超出力运行,而造成了炉膛容积热负荷过大,使炉膛温度过高,灰粒到达水冷壁面和炉膛出口时,不能得到足够的冷却,从而造成 结焦。 若燃烧器安装角度有偏斜、燃烧器本身存在缺陷,燃烧器切圆过大,煤粉气流 发生偏斜擦墙,往往会导致锅炉严重结焦。2.3 结焦与燃烧调整有关-职业技能鉴定论文第 3 页 共 4 页2.3.1 一次风压过低,风速过低,煤粉 过细,着火早,二次风速过大,四角风量分配不均匀,四角燃烧器粉量不均匀等原因,均会引起煤粉气流擦墙结焦。各角二次 风量、风压不平衡使炉内燃烧工况恶化,有的在喷口形成回流卷吸高温烟气,风粉混合不良、 搅拌不好,烟气冲刷与该角相邻的两侧墙,造成结焦严重。

6、2.3.2 磨煤机一次风量过低,风速过低,出口一次 风管不同程度堵管, 导致磨煤机出口一次风管到各角阻力差别较大,各角一次风量、 风压 不均,管道短阻力小的着火点提前而使喷燃器口大量结焦,管道 长阻力大的着火点推后,进一步抑制其余各角煤粉射流,破坏了四角切圆燃烧,火焰偏斜。2.3.3 空气量不足,使煤粉达不到完全燃烧,未完全燃烧造成烟气中一氧化碳增多,灰熔点就会显著降低,结焦加重,加之燃煤挥发份较高,也使结焦加剧。2.3.4 高负荷运行时,相 邻的六套制粉系统运行时炉内热负荷集中,炉膛温度高,容易形成结焦。2.3.5 在投油稳燃时,使用上层油枪,使得上 层一次风处热负荷集中,局部炉温高,达到灰

7、熔点,导致锅炉结焦。2.3.6 送引风量太大,进行强化燃烧,炉温超 过煤灰粘结温度时,会形成高温 结焦。2.4 结焦与锅炉设备漏风有关炉膛漏风、制粉系统漏风增大进入炉内的风量,降低燃烧室的温度水平,推 迟燃烧进程。冷灰斗处漏风会抬高火焰中心,火焰拉长,导致炉膛出口烟温升高,容易引起屏 过结焦。空预器漏风,不但引风机电 耗增大,而且部分送 风量 进入烟道,容易造成炉内缺 风。 2.5结焦与吹灰、清焦不及时有关 -职业技能鉴定论文第 4 页 共 4 页当炉膛受热面积灰过多时,如清理不及时,或 发现结焦没有及时清除都会造成受热面壁温升高,从而使受热面产 生结焦。吹灰和清理焦渣不及时。 积灰使受热面粗

8、糙,一有粘结性的灰碰上就附着其上,若不及时清理将形成恶性循环。3.锅炉结焦的危害:3.1 结焦会引起过热汽温、再热汽温升高,并 导致过热汽温、再 热汽温减温水开大,甚至会招致汽水管爆破;结焦会使锅炉出力降低,严重时造成被迫停炉;结焦会缩短锅炉设备的使用寿命;排烟损失增大,锅炉效率降低;引风机消耗电量增加;由于结焦往往是不均匀的,因而水冷壁结渣会对强制循环锅炉水冷壁的热偏差带来不利影响。3.2 结焦易成灰渣大块,使捞渣机、碎渣机运 输困难,有 时会过载跳闸,严重时使渣沟受堵,不得不降负荷运行。3.3 会引起锅炉不安全事件的发生,导致使用寿命缩短。在运行当中曾发生几次大面积掉焦,甚至焦渣掉落时遮盖

9、了火检引起 MFT 不必要的动作,对水冷壁的安全造成很大威胁。3.4 为减少结焦,保证蒸汽温度,运行当中需要不 间断的进行吹灰,加重了吹灰器 负担,增大了运行维护量。3.5 锅炉的大焦块掉在捞渣机后,瞬间产生大量的水蒸气,破坏捞渣机的水封,同 时使炉底漏入大量冷风,造成燃烧器区域(尤其是下排燃烧器区域)煤粉火焰着火状况的严重恶化,使炉膛负压产生剧烈波动(超限)而引起锅炉灭火。4.运行方面防止锅炉结焦的技术措施:4.1 加强配风工况调整,调节二次风使其提供充足的氧量保证煤粉的充分燃烧;调节引风机,保持炉膛负压在-127pa 左右;既要保证煤粉在炉膛内充分燃 烧所需要的 时间,又要避免在下炉膛形成

10、扩散-职业技能鉴定论文第 5 页 共 4 页燃烧。控制氧量在 3.5%-4.8%之间,严禁缺氧燃烧,在缺氧状态的还原性气氛中灰熔点会大幅下降,诱发严重的结焦。4.2 适当提高一次风速可以减轻燃烧器附近的结焦。提高一次风速可推迟煤粉的着火,可使着火点离燃烧器更远,火焰高温区也相应推移到炉膛中心,可以避免喷口附加结焦。提高一次风速还可以增加一次风射流的刚性,减少由于射流两侧静压作用而产生的偏转,避免一次风直接冲刷壁面而产生结焦。注意一次风速的提高受煤粉着火条件的限制。4.3 加强燃烧调整,避免大起大落,幅度太大。严格控制升温升压速度,防止出现两侧烟气温度偏差。 4.4 加强制粉系统检查,防止喷燃器

11、结焦运行。4.4.1 正常巡回检查中,一定要注意检查燃烧器区及一次风管温度,发现异常,及 时汇报,进行处理。4.4.2 磨煤机正常运行中,注意监视各磨煤机一次风量、一次风压,并注意其 变化趋势。发现异常,要立即就地检查并实测一次风管温度。若温度偏低, 应立即停运并进行吹扫。若一次风管温度正常,其它参数也无异常变化, 应联系热控检查粉管压力测点。4.5 高负荷分散炉膛火焰集中程度。运行当中一旦六台相邻的磨煤机运行就会使火焰过于集中,结焦加重。因而尽量投用分散 层燃料,分散火焰降低燃烧中心温度,降低灰份熔化或软化程度。4.6 坚持锅炉定期吹灰工作,根据汽温变化、炉膛出口烟温及两侧烟温差变化可适当增

12、加吹灰次数。4.6.1 过、再热减温水量不正常地升高,应进行吹灰。4.6.2 两侧任一侧烟温不正常升高,应进行吹灰。-职业技能鉴定论文第 6 页 共 4 页4.6.3 过热器、再热器管壁温度比正常值偏高, 应进行吹灰。4.7 炉膛出口温度场应尽可能均匀。降低炉膛出口残余旋转,均匀的温度分布可使密排对流管束中烟气温度低于开始结焦温度。应用燃尽风反切来减少残余旋转4.8 加强运行监视,及时清焦吹灰,保持受热面清洁,必要 时采用降低负荷的办法降低炉膛温度,使焦渣自行掉落,但要防止炉内工况变动过大而造成灭火事故的发生。5.总结:燃煤锅炉结焦是运行中比较普遍的现象,直接影响着锅炉机组的安全、经济、 稳定运行,要求每位运行人员高度重视,及时发现随时调整。 这 也是一项看似简单, 实际很复杂的工作,需要在工作中不断摸索和总结,才能达到燃煤 锅 炉在运行中不结焦、少 结焦的效果,从而实现锅炉的安全、经济、稳定的运行。参阅文献: 1.高等专科学校锅炉设备及运行2.有关火电厂消除结焦方面的资料。本人 1997 年在元宝山发电厂参加工作,2003 年 4 月担任运行值班员,2006 年 3 月担任运行主值班员,2008 年 8 月担任机组长至今。大板发电有限责任公司

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