1、 消除炉膛缺氧,降低飞灰烧失量1目 录一、企业概况2二、小组概况3P计划阶段三、选题理由4四、现状调查5五、确定目标6六、分析原因7七、制定对策.8D实施阶段八、对策实施.9C检查阶段九、效果检验.10A处理阶段十、巩固措施.11十一、总结回顾及今后打算.12消除炉膛缺氧,降低飞灰烧失量2一、企业概况电厂分四期工程建设。总装机容量 320MW。所有锅炉皆选用高效率、低污染的循环硫化床锅炉,燃用煤矸石等劣质燃料,热电联产。二、小组概况QC 小 组简 介:锅炉 QC 小 组成立于 2013 年 5 月份,由生技部及车间部分技术人员组成,小组成立后,积极开展活动,成为推动电厂设备革新、技术改造的一支
2、重要队伍 。课题名称:消除炉膛缺氧,降低飞灰烧失量消除炉膛缺氧,降低飞灰烧失量3小组名称 锅炉 QC 小组 小组类型 攻关型小组人数 9 活动次数 12 次活动出勤率 100% TQC 教育人均 24 小时序 号 姓 名 性别 年龄 小组职务 文化程度 主要职务1 男 39 组长 大专2 男 49 组员 本科3 男 50 组员 本科4 男 47 组员 本科5 男 47 组员 大专6 男 37 组员 大专7 男 34 组员 大专8 男 42 组员 大专9 男 36 组员 大专本课题活动时间为 2013 年 2 月2014 年 10 月,期间小组集体活动 12 次,共同讨论 12 次,深入现场 1
3、2 次,严格按照PDCA 循环开展活动 。P计划阶段三、选题理由消除炉膛缺氧,降低飞灰烧失量4我厂#6 锅炉为 上海锅炉厂生产的锅炉。由于该锅炉设计不完善,存在部分问题,主要是锅炉燃烧缺氧,飞灰烧失量高,锅炉煤耗大。为此,我们 QC 小组针对以上问题,决定开展技术攻关,切实把问题解决。要求:要安全、稳定经济运行,飞灰烧失量降至 10%以内。QC 小组工作方针:常深入现场,排查设备缺陷多分析讨论,制定工作方案选定课题:消除炉膛缺氧,降低飞灰烧失量四、现状调查消除炉膛缺氧,降低飞灰烧失量5根据课题活动目标,QC 小组对锅炉车间#6 锅炉 2014 年612 月份的飞灰烧失量情况进行了统计、分析,然
4、后归纳整理,见表如下:2014 年 612 月份#6 锅炉飞灰烧失量统计锅炉 月份 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月飞灰烧失量(%)18.6 19.3 17.5 16.9 18.3 17.2 16.6料层(kpa) 8.5 8.8 8.4 8.2 8.5 8.3 8.0炉膛差压(pa) 600 700 500 450 550 460 400氧量(%) 3.6 3.2 3.9 4.2 3.3 5.2 5.7制表人: 审核: 制表时间:2014.12分析:通过统计发现,一方面是锅炉料层厚、风量小,可燃物不能充分燃烧;另一方面:炉膛差压高返料量过大,占据了炉膛有效的燃烧空间,阻碍了可燃物
5、与氧气充分结合,影响了燃烧质量和燃烧时间,必须采取有效措施,来解决存在问题。消除炉膛缺氧,降低飞灰烧失量6五、确定目标QC 小 组全体成 员经过认真分析,精心研究,并结合现场实际情况,确定目标值是: #6 炉保持低炉膛差压 150pa300pa、薄料 层运行6kpa6.5kpa 运行,将 飞灰烧失量将至 10%以内。目标值可行性分析: 消除炉膛缺氧,降低飞灰烧失量7厂领导亲自参加 QC 小组活动,对本次活动高度重视和大力支持,大大激发了全体小组成员的热情技术资金有保障,需改造和增加新系统、安装新设备QC 小组与车间联系广泛、深入现场,听取合理化建议小组成员文化程度高,有现场实践经验,技术力量有
6、保障课题酝酿时间长,准备充分六、分析原因为找出锅炉磨损严重的原因,QC 小组深入现场,分析运行日志,查找有关资料,咨询同类型电厂,发现炉膛缺氧是造成飞灰烧失量高的最主要原因,锅炉运行中烟气含氧量偏低大部分时间达不到设计中的 5%8%的技术要求。可行性分析消除炉膛缺氧,降低飞灰烧失量8七、制定对策针对以上找出的主要原因,我们采取了以下对策:序号 要因 对策 目标 措施 负责人12炉膛差压采取地炉膛差压运行,增加炉膛相对含氧量150300pa调整返料峰,并利用冷渣机架大放灰量3料层采用薄料层运行,减少物料,使含氧量增加6kpa6.5kpa利用冷渣机调整料层制表: 审核: 时间:2014.10D实施
7、阶段八、对策实施消除炉膛缺氧,降低飞灰烧失量91、床温:炉膛床温由返料量和送风量大小控制,保持高床温,使飞灰可燃物燃尽,降低飞灰烧失量。2、炉膛差压:在#6 炉西侧放灰管下部加设放灰用冷渣机,以解决返料灰量大无法平稳调整这一难题。这样返料灰会通过放灰管进入冷渣器直接冷却,放至皮带,运入渣仓。通过调整返料风和一、二次风量配比,改变锅炉飞灰循环倍率,降低炉膛差压,使炉膛飞灰量减少,相对增加含氧量。4、料层:合理控制料层,通过调控冷渣机转速或人工放渣,将料层控制在 66.5kpa,减少炉膛内物料数量,使含氧量相 对增加,保证物料充分燃烧,使飞灰烧失量显著下降。C检查阶段九、效果检查 通过以上改造,采
8、取有效措施,取得了良好效果。#6 锅炉飞灰烧失量由消除炉膛缺氧,降低飞灰烧失量10原来的 15%以上降至 9%,其完全符合粉煤灰加汽砌块生产要求,全部予以综合利用,年节约燃煤 3600 吨,经济和环保效益显著。A处理阶段十、巩固措施为了使 QC 成果得到巩固, #6 锅炉每班都要对上述参数进行记录分析,始终坚持保持规定参数,效果良好,成果得到巩固。十一、总结回顾及今后打算 今 后 打算 ! ! !这次 QC 小 组活动历时 10 个月,经过全体成员共同努力,消除炉膛缺氧,降低飞灰烧失量11达到了预期目的,飞灰烧失量大大降低,锅炉运行正常,由于受煤质等条件的影响,飞灰烧失量还有波动,这需要我们继续努力探索,学习好的经验,将锅炉飞灰烧失量降到最低,为矿、厂经济效益的提高多做贡献。运行一部 集控三值王海龙 15847476313