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T802,T803系列矿用提升绞车液压站.doc

上传人:gnk289057 文档编号:8385526 上传时间:2019-06-23 格式:DOC 页数:13 大小:163.50KB
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资源描述

1、JTP 系列矿用提升绞车液压站使用说明书JTP Y SM山西机器制造公司二 OO 四年六月目 录一、 概述二、 液压站的结构原理三、 液压站的工作原理四、 液压站的常见故障及处理五、 液压站的主要技术参数调节和选择六、 液压站的日常使用注意事项七、 液压站易损件表一、概 述随着液压传动技术的不断发展和完善,为更有效地提高 JTP 系列矿用提升机的产品质量和使用可靠性,我们设计了 T802、T803 矿用提升绞车新型液压站。由于该类液压站使用了当今国内最先进的 25MPa 高压系列液压元件和液压辅件,同时还将先进的比例控制技术用于液压站的调压,再加上新颖、合理的结构设计,使液压站具有了良好的使用

2、性能,高效的运行可靠性和方便的维护保养性。T803 液压站适用于 JTP 系列单筒矿用提升绞车,T802 液压站适用于 2JTP 系列双筒矿用提升绞车。T803、 T802 液压站的主要作用是:1、 可以为盘形制动器提供流量稳定,压力可线性调节的压力油,以使绞车获得不同的制动力矩。2、 在事故状态下(包括全矿停电) ,可以使 A 管制动器(T802 为固定卷筒端制动器)的全部油压迅速回到零,达到完全制动。B 管制动器(T802 为游动卷筒端制动器)油压迅速降到预先调定的某一直,经过延时后制动器达到完全制动,即二级制动。3、 T802 液压站还可以向双筒提升绞车提供调绳离合器所需的压力油。T80

3、3、 T802 液压站的主要技术参数:1、 额定工作油压:P1=6.3MPa2、 油泵最大流量:9L/min3、 油箱容积:250L4、 正常工作油温:15605、 油压牌号:夏季:N46 抗磨液压油冬季:N32 抗磨液压油6、 油泵驱动电机:Y90L-4-B5 1.5KW 1475r/min 380V7、 液压站油液清洁度:NAS1638-10 级二、液压站结构原理T802、T803 液压站的液压系统原理图见附图 1 及附图 2。、 液压站的动力源由两台齿轮泵和两台电机组成。它们一开一备,油泵替换工作时,由液动换向阀 10(结构原理见附图 3)自动切换,由于每台油泵出口装有板式单向阀 9(结

4、构原理见附图 4)所以当一台油泵或电机损坏需维修更换时,可不停机进行。、 液压站油泵出口装有高压板式顶装过滤器 8(结构原理图见附图 5) ,进入液压站控制阀组和盘形制动器油缸的压力油均可得到充分的过滤,从而保证液压站的运行可靠性,并延长液压元件的使用寿命。液压站运行过程中要经常观察滤油器是否被堵塞(当滤油器堵塞后,其堵塞发迅器的红色钮会弹并向电控柜发出堵塞信号) ,并及时更换滤芯。、 液压站的调压装置由比例溢流阀 13(结构原理见附图 6)和它配套使用的比例放大器 12(电器原理和外形见附图 6)组成。比例放大器置于电控柜内。其工作原理如下:比例放大器 24A、26A 接入 DC24 直流电

5、源,14A、16A 接入由电控柜输出的 0-10V 调压信号,8A、12A 接至比例溢流阀电磁铁。当操作员操作工作手柄时,手柄带动自整角机转动,经电控柜进行信号处理后,电控柜按比例地向比例放大器输入0-10V 电压信号(该电压信号值在操纵台面板有显示) 。与此同时比例放大器向比例溢流阀电磁铁输入 0-1250mA 电流,比例电磁铁推动比例调压阀主弹簧压缩,比例溢流阀就可以随着操纵手柄的转动调整液压站的输出油压值了。、 液压站的安全制动部分由电磁换向阀 G1、G2、G3(结构原理见附图7) ,直动溢流阀 14(结构原理图见附图 8) ,单向节流阀 17(结构原理见附图 9)组成。其中,电磁换向阀

6、 G2、G3 用于控制盘形制动器油缸的进油和回油。直动溢流阀 14 用于调节二级制动的压力值P。单向节流阀 17 用于调节二级制动延时的时间 t2。、 对于双筒绞车()液压站又在型液压站增加了电磁换向阀和单向阀.3 以供调绳使用。其中电磁换向阀 G1(结构原理见附图 7)用于控制调绳离合器的打开和合上。单向阀 9.3(结构原理见附图 4)用于当调绳离合器打开的同时调节制动器时油缸压力不会影响到调绳离合器的误动作,即起到抗干扰作用。6、 压力继电器 18(结构原理见附图 10)是用于当提升绞车停车时,液压站因故障压力异常升高,该压力继电器发讯,迅速关闭油泵电机组,起到提升绞车安全保护作用。三、液

7、压站的工作原理、 系统正常工作时,1或 2油泵电机组工作。同时电磁换向阀 G2断电 G3 得电。此时油泵出口压力油经液动换向阀 10、单向节流阀 17、电磁换向阀 G2、G3 进入盘形制动器油缸。当操作工作手柄时盘形制动器油缸内的油压作相应的变化,保证提升绞车的正常工作。、 当提升绞车实现安全制动时(其中包括全矿停电) ,油泵电机组首先断电停止供油,比例溢流阀电磁铁 KT 和电磁换向阀电磁铁 G3断电。此时 T803 液压站的 A 管制动器(T802 液压站的固定卷筒端制动器)的压力油通过电磁换向阀 G3 迅速回油箱,油压降到零。T803 液压站的 B 管制动器(T802 液压站的游动卷筒制动

8、器)的压力油先打开直动溢流阀 14 迅速回油箱,油压降至该阀的调定值(即二级制动压力 P) ,然后油压经过单向节流阀 17 延时 t2 秒(即二级制动时间)缓慢释放油压至零。至此两个制动器达到全制动状态。、 在 T802 双卷筒提升绞车中,当需要调绳时先将操纵台上调绳转换开关拨到调绳位置。此时电磁换向阀 G2、G1 通电。调整工作手柄将液压站压力调至工作压力后,压力油经液压换向阀 10、单向阀9.3、电磁换向阀 G1 进入离合器油缸,将游动卷筒和固定卷筒分离。然后电磁换向阀 G3 得电,打开固定卷筒盘形制动器就可以调绳了。、 调绳完毕电磁换向阀 G1、G2、G3 断电,调绳离合器合上,液压站亦

9、完全恢复至工作状态。四、液压站的调试1. 液压站调压装置的调整。液压站调压部分是由比例溢流阀 13 和比例放大器 12(置于电控柜内)组成的。其中比例溢流阀是不可调元件,液压站调压部分的调试完全靠调整比例放大器 12 来进行的。具体调压装置的调试方法如下:手柄置于零位,当确认操纵台上输入电压表读数为零时,启动油泵电机组。然后调整比例放大器侧面的 R1 螺钉(电磁铁电流最小值调整钮)直至液压站压力表有微小压力显示为止(该压力就是液压站的残压值,应0.5MPa) 。接着将调压工作手柄置于最大值位,调整比例放大器下面的螺钉(电磁铁电流最大值调整钮)直至液压站压力表显示值达到液压站工作压力为止。至此液

10、压站调压部分调试完毕。打开各液压管路上的高压球阀,液压站就可以进入工作状态了。2. 启动液压站后推动操作手柄,将液压站压力调至最高工作压力值。按动安全制动按钮(或将整个电控装置断电) ,B 管制动器(T802 为游动卷筒制动器)压力油以一定的压力先从直动溢流阀 14 中迅速卸压,使制动器对绞车产生一定的制动力矩,使绞车的速度较快的下降,但减速度并不很大。当压力降至直动溢流阀的调定压力后,该路压力油被截止。它只能从单向节流阀的节流孔缓慢卸压,直至为零。这样制动器在滞后一定时间后才达到全制动状态。其运行曲线大致如附图 11:其中,二级制动压力 P由直动溢流阀 14 来调整。二级制动时间 t2 由单

11、向节流阀来调整。它们均在实际使用中根据提升载荷的情况通过调节直动溢流阀 14,单向节流阀 17 来调整,加快或减慢二级制动过程。3. 压力继电器的调整:压力继电器是绞车的保户元件之一。即在绞车停车时,液压站因意外原因导致工作压力非正常升高,压力继电器发出非正常工作压力信号,使电机油泵组强制停机(通过电控柜来实现) 。压力继电器的调整值一般应略大于液压站的残压值。具体调整方法为:启动液压站,转动调压工作手柄将液压站油压调至比液压站残压高 0.5MPa。此时,用万用表测试压力继电器的两根输出导线,并用六方扳手调整压力继电器调节螺钉。当万用表有开关信号输出后即调整完毕,将调节螺钉锁紧即可。五、故 障

12、 处 理液压站在具体调试过程中和正常使用过程中,可能会出现这样或那样的故障,将可以出现的常见故障介绍如下:、 油泵启动以后,经过 1min 至 1.5min,反复转动调压工作手柄,压力表指示仍为零。原因可能是油温太低或电机反转导致油泵不上油。处理方法:立即打开电加热器将油温加到摄氏 15 度以上确保电机转向为右转。、 油泵运转正常,比例溢流阀输入电压正常,但油压不上,或者液压站在正常时工作油压忽高忽低不稳定或突然下降到零。其原因是比例溢流阀电磁铁排气不充分或阀芯被污物卡死。处理方法:打开比例溢流阀电磁铁排气螺钉充分排气,清洗阀芯内的污物。、 在长期使用中液压站最高工作油压逐渐下降,直至松不开闸

13、。其原因是电磁换向阀 16 或比例溢流阀 13 的阀芯因为长期使用磨损严重所致。也可能是比例放大器 12 元件老化所致。处理方法:更换新的元件。、 工作油压正常,但松不开闸。其原因是电磁换向阀 16 所需的电压过低或过高或阀芯被污物卡死或电控柜内的电器故障导致电磁换向阀16 无法换向所致。处理方法:检查电气线路及电磁换向阀线圈及清洗电磁换向阀。、 工作油压升高到某一值时,油压表出现高频振动,影响绞车正常工作,可能是如下原因:(1)、因为比例溢流阀 13 在液压站中是一个柔性控制元件,由于其主阀芯经常工作在动平衡状态,所以它有自己的自振频率,当油泵油压的脉动频率(与电源电压的高低有关)与它的自振

14、频率相等或相近时,液压站的工作压力会产生高频振动。(2) 、比例溢流阀电磁铁排气不充分,油液没有充满比例溢流阀电磁铁,使溢流阀电磁铁失去了抑振作用。这样在油泵脉动油压的作用下,液压站极易出现高频振动。处理方法:(1) 、调整电源电压,使其稳定在要求范围内。(2) 、将比例溢流阀电磁铁进行充分排气。6、液压站在实际使用过程中还会经常出现这样那样的故障,液压站常见故障及排除方法参考以下表格的内容:故障现象 1:严重噪音故 障 产生的原因 消除方法油泵吸空1、吸入滤清器堵塞2、在吸入管道中有漏气,例如,油管损坏,密封件损坏。3、油太冷4、油的粘度过高5、空气滤清器堵塞,油箱不透气。1、清洁或更换新的

15、滤油器。2、打开、修理或更换管道或密封。3、把油加热到 15以上。4、使用推荐粘度的液压油。5、清洗空气滤清器。油生泡沫 、 油箱内油面过低、 用油错误、 油泵轴的密封漏气、 吸入管道中的接头漏气、 加油到正确位置。、 换适宜的油、 更换密封、 更换密封件,拧紧接头机械振动 、 传动中心线不正或联轴器松动、 管路振动 、 对正中心或拧紧螺丝、 紧固或加管卡油泵 磨损或损坏 修理或换新的油泵电动机 磨损或损坏 修理或换新比例溢流阀 比例溢流阀或比例放大器调压特性不稳定或振频。 更换比例溢流阀或比例放大器故障现象 2:系统调节压力不足或完全无力故 障 产生的原因 消除方法油泵转向不对 电气接线错误

16、 改正油泵旋转方向油泵过度发热 、 油泵磨损或损坏、 油的粘度过低 、 修理或更换、 使用推荐粘度的液压油、 冷却不足或冷却中断 、 改进或调整冷却系统及通风条件油泵转速过低 电动机有故障 消除故障从高压侧到回油侧的漏损、 比例溢流阀排气不充分、 比例溢流阀不关闭,存在脏堵或零件损坏、 电磁换向阀存在脏堵或零件损坏、 充分排气、 清洗、确定损坏部分,修理或更新、 修理或更换新阀故障现象 3:油温过高故 障 产生的原因 消除方法从高压侧到低压侧的漏损、 系统额定工作压力调整的太高、 比例溢流阀性能不好、 油的粘度过低1、调整正确2、更换新油3、放出油、使用制造厂推荐的油冷却不足 、 环境温度太高

17、或冷却风扇失灵、 油箱上表面有严重沉淀物 、 改善通风条件,修理冷却风扇、 清洁沉淀物油泵过热 由于磨损造成的功率损失 修理或换新故障现象 4:制动中或离合中油缸动作失灵故 障 产生的原因 消除方法电磁换向阀无法换向 、 电磁换向阀工作电压太低、 电磁换向阀阀芯被污物卡死或复位簧变形、断裂。、 检查电磁铁工作电压、 清洗、修理或更换电磁换向阀液动换向阀无法换向 、 液动换向阀阀芯被污物卡死、 液动换向阀先导油管堵塞 、 清洗、修理或更换液动换向阀、 清理先导油管,保证其畅通。高压球阀 高压球阀被误关闭或手柄位置错装 打开高压球阀或调正手柄位置故障现象 5:无法实现二级制动故 障 产生的原因 消

18、除方法单向节流阀 、 单向节流阀阀芯被卡死,无法关闭、 单向节流阀被关闭、 清洗单向节流阀、 调整单向节流阀的开口直动溢流阀 、 直动溢流阀阀芯被污物卡死,无法正常关闭或打开、 直动溢流阀弹簧断裂、 清洗直动溢流阀、 更换弹簧六、注意事项、 该液压站在使用时,要经常注意液压油的情况,如果发现油脏或油液使用时间超过一年(首次使用时间超过三个月) ,立即用精细滤油车过滤后才能继续使用。如果发现油变质,立即更换新油。、 液压站调整完毕后,不得随意拧动各有关手把,以确保提升机的正常使用、 当提升机有超过 15 分钟的停止运行时,应将油泵停转,以确保停车的安全性。、 本液压站的各元件没有故障,严禁不懂液

19、压元件知识的人任意乱拆,以免造成严重后果。、 在平时,司机操作过程中,一定要使比例溢流阀电磁铁线圈电流为零后,才能停油泵。、 压力继电器有绞车停车超压保护功能,严禁不懂液压元件知识的人任意调整。、 电接点温度计有超温保护功能,应把上限指针放到 60位置上,当油温超过时,有点气保护发出液压油油温过高报警信号。七、液压站主要易损件表序号 名 称 规格型号 数量 材质 备注1. 吸油滤清器 WU63X80-J 2 成品2. 空气滤清器 QUQ2-20X1 1 成品3. 液位液温计 YWZ-150T 1 成品4. 齿轮泵 CBT-E306-FP 2 成品5. 联轴器 ML1 2 成品6. 电机 Y90

20、L-4-B5 2 成品7. 高压过滤器 ZU-H25X10BDP 2 成品8. 高压过滤器滤芯 2 成品9. 单向阀 CRG-03-04-50 2(3) 成品10. 液动阀 DYG-01-2B2-10 1 成品11. 高压球阀 QJH-10WL 2(3) 成品12. 比例放大器 BLF-D-D24-10 2 成品13. 比例溢流阀 BDG-02-C-50 2 成品14. 电接点温度计 WSSX-411L=400 1 成品15. 直动溢流阀 DG-02-B-22 1 成品16. 电磁换向阀 DSG-01-2B2-D24-N-50 2(3) 成品17. 单向节流阀 SRCG-03-50 1 成品1

21、8. 压力继电器 D505-18D 1 成品19. 耐震压力表 YN100- 0-10MPa 1 成品20. 电加热管 SRY2-220/2 1 成品21. 测压接头 PT1-00A2 1 成品22. 测压软管 HFH2-P2-3-P-1000 1 成品23. 压力表开关 KF-L8/20E 1 成品24. 冷却风扇 D400-500W/220V 1 成品25. 组合垫 27 JB982-77 5 成品26. O 形圈 30X3.1 GB1235-76 2 成品27. 管接头 18 JB970-77 3 成品 直通28. 管接头 10 JB978-77 10/M10X1 4 成品 铰接29. 组合垫 10 JB982-77 4 成品30. 管接头 JB984-77 14/M18X1.5 2 成品 端直通体31. 高压胶管 JB1885-77 12.5 I-L 2 成品32. O 形圈 18X2.4 GB1235-76 4 成品33. 胶管接头 JB988-77 2 成品34. O 形圈 GB1235-76 16X2.4 2 成品35. 管接头 JB966-7718/M18X1.5 2 成品 端直通36. 组合垫 18 JB982-77 4 成品37. 组合垫 33 JB982-77 2 成品38. 管接头 JB966-7728/M33X2 2 成品

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