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氨碳分离装置半脱工艺方案.doc

上传人:11xg27ws 文档编号:7393895 上传时间:2019-05-16 格式:DOC 页数:3 大小:39KB
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资源描述

1、氨碳分离装置/尿素装置节能改造初步方案一. 概述中润化工公司现有氨碳分离装置和尿素装置各一套,其中氨碳分离装置与年产2 万吨三聚氰胺装置配套,由于三聚氰胺装置不能达产,氨碳分离装置不能长期运行,对消耗等有所影响。尿素装置原设计产能年产 11 万吨,由于受到原料供应制约,装置能力不能充分发挥,在安全和环保上都存在一些隐患,有必要加以改进。根据中润化工公司二套装置的情况,提出氨碳分离装置采用半脱工艺降低消耗,同时对尿素装置进行改造,达到与氨碳分离装置联产,降低消耗和提高安全、环保水平。二. 工艺简介1. 氨碳分离装置采用半脱现有氨碳分离装置采用全脱,即将三聚氰胺尾气中氨、二氧化碳完全分离后分别返回

2、尿素装置作为原料使用,这种方式虽然实现了三聚氰胺尾气的回收利用,但不太经济。氨碳分离装置采用半脱,即将解吸气相直接送入尿素装置回收利用,仅需脱除部分二氧化碳,故称为半脱。与全脱相比,具有消耗低、热能利用合理的特点。一旦尿素装置因故停车,可在较短的时间内恢复全脱生产。2. 尿素装置改造(主要改造内容)中压吸收采用低水碳比流程,可将一甲液水碳比由目前 2.1 降至 1.6,降低合成塔进料水碳比。中压尾气采用精洗,避免中压尾气氨循环,精洗气含氨小于 1%,直接放空,取消尾吸塔。精洗器采用了特殊结构,防止中压尾气爆炸损坏设备。低压分解塔和低压分解加热器改造,充分利用废水装置气、液相的热量。低压吸收改为

3、一步吸收,有利于提高二甲液浓度和系统水平衡。蒸发系统增设预浓缩器,有利于多回收热量,一段蒸发加热器改造,下部改用蒸汽冷凝液加热。蒸汽系统改造,增加 0.6MPa 膨胀槽,0.6MPa 膨胀蒸汽用于二分加或一分加。三. 改造前、后物料平衡 C 26.4t/dN8液 相气 相合 成 氨装 置 尿 素 装 置 三 胺 装 置 氨 碳 装 置180t/d2.5714t/d3.0238t/d48t/dN 48t/dC52.N 48t/d改 造 前 7.合 成 氨装 置 尿 素 装 置 三 胺 装 置 氨 碳 装 置180t/d72.514t/d3.0243t/d48t/d4t/dC 52.8改 造 后

4、727.四. 主要投资估算1. 甲铵分离器 28 万2. 中压氨精洗器 14 万3. 预浓缩器 130 万4. 低压系统改造 28 万5. 蒸发系统改造 18 万6. 外管(氨碳至尿素) 50 万7. 其它 80 万共 计 348 万五. 经济效益估算改造后,氨碳分离装置可降低蒸汽消耗一半左右,电和冷却水也有不同程度的下降,尿素装置的各种消耗也有不同程度的下降,安全、环保水平得到较大提升。按氨碳分离装置吨产品降低蒸汽消耗 3.5 吨,蒸汽价格每吨 160 元,吨产品可降低生产成本1603.5560 元月降低生产成本560483080.64 万元投资回收期34880.644.5 月李虹2010 年 8 月 22 日

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