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离子点火装置应用情况.docx

上传人:kpmy5893 文档编号:7262899 上传时间:2019-05-11 格式:DOCX 页数:6 大小:19.35KB
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资源描述

1、2*330MW 机组等离子点火装置应用情况东胜发电有限公司(以下简称东胜公司)锅炉系上海锅炉厂制造的亚临界压力参数、自然循环汽包炉,单炉膛、一次中间再热、燃烧器摆动调温、平衡通风、四角切向燃烧、紧身封闭、固态排渣煤粉炉。锅炉燃用东胜本地烟煤。锅炉的制粉系统采用冷一次风机、正压直吹式制粉系统,配置 5 台液压变加载中速磨煤机。锅炉启动点火系统采用烟台龙源DLZ-200 型等离子体煤粉燃烧器,配有 2 层等离子体点火系统,配置在 A、B 层燃烧器上,无燃油系统。磨煤机选型为:ZGM95G 型中速、液压变加载、辊盘式磨煤机,出力 1046t/h。该型磨煤机特点适合低煤量长时间运行,主要原因:磨煤机加

2、载压力可以较大范围变化调整,以保持对煤种、煤量的适应性。等离子体煤粉燃烧器选型为烟台龙源电力技术股份有限公司的 DLZ-200 型等离子体煤粉燃烧器,采用直流空气等离子体做为点火源,可直接引燃煤粉,实现锅炉的冷态启动。该系统主要有以下几部分组成:等离子体发生器产生电功率为 50150kW 的空气等离子体;直流电源柜(含整流变压器)用于将三相 380V 电源整流成直流电,用于产生等离子体;等离子体煤粉燃烧器用于与等离子体发生器配套使用,以引燃烧煤粉;等离子体点火机理:原煤主要来自内蒙古东胜周边地区,燃煤水份大,挥发份高,易着火,易磨制。两年来累计启动 15 次,低负荷稳燃 56 次(负荷低于 1

3、20MW),锅炉灭火后恢复 3 次,等离子在上述事件发生时,其应用特点:经济:采用等离子体点火技术,2008 年至 2009 年全年使用等离子体点火系统耗时 329 小时,阴极头更换 6 次。若使用柴油,平均每小时耗油 4t/h,则消耗柴油 1316t。两者比较,其维护费仅是使用柴油费用的 10%以下,对于电厂,其经济费用节省是相当可观的;环保:由于点火时不燃用油品,电除尘装置可以在点火初期投入,因此,减少了点火初期排放大量烟尘对环境的污染;另外,电厂采用单一燃料后,减少了油品的运输和储存环节,亦改善了电厂的环境;简单:电厂采用单一燃料运行,简化了系统,简化了运行方式;安全:取消炉前燃油系统,

4、也自然避免了经常由于燃油系统造成的各种事故;升温、升压更易于控制:由于在升温、升压阶段,采取单一燃料、能维持少煤量长时间运行,其升温、升压平稳,过热器、再热器未使用喷水减温,从而有效防止了蒸汽温度大幅波动。1 影响等离子体点火启动的因素:1.1)载体风压力:根据上述载体风压力分析:等离子体在点火阶段对载体风压力要求较苛刻,57kPa 之间。在锅炉运行中,A、B 层等离子体四角燃烧器载体风压力是不完全一致,同时各角一次风速、煤粉浓度都是不均匀的,造成锅炉点火初期,各角着火效果有好有坏,此时若等离子体载体风压力发生波动,会导致个别等离子体燃烧器着火效果差存在局部煤粉爆燃隐患。等离子体点火系统通常在

5、机组启动、滑参数停机、及低负荷消缺过程中使用,在以上三个过程中,只有在冷态时,对等离子体载体风压力要求较为苛刻,而在热态时,对载体风压力要求不高,只要其风压在 712kPa 以内均可以引燃煤粉。因此建议:设一套等离子体载体风系统点火系统与一套载体风冷却系统,机组启动时由罗茨风机、自动调压阀提供载体风,保证载体风系统压力稳定。正常运行时,由压缩空气(或火检冷却风机)提供载体风,实现热态备用、稳燃、冷却目的,提高锅炉启动初期安全。1.2)煤粉细度:煤粉细度大小是影响锅炉冷态启动着火的主要因素,本锅炉启动初期控制煤粉细度在1215%(R90)之间,煤粉细度低,易着火且稳定性好。煤粉细度大,引燃煤粉相

6、对困难。#2 炉曾经发生过:A 层等离子体拉弧正常后,启动 A 磨后,加载压力调整至 23MPa(经验启动参数),点不着火现象。后将加载压力调整至 9.0MPa(上限),锅炉点火正常。事后分析原因:A 磨连续运行周期较长,磨棍、磨盘磨损严重,且此时加载压力低,煤粉未能充分磨制,煤粉细度大,造成点不着火事件。事后我们把磨煤机运行周期作为一个主要统计指标,来确定启动中加载压力。1.3)一次风速控制要求:等离子体点火初期短时内要求一次风速在 1316m/s,在多次点火过程中调整至 1314 m/s。风速高、风量大,携带煤粉量大,煤粉细度大,对等离子体燃烧器核心温度冷却量大,导致着火后效果差,火检弱。

7、风速低,风量小,一次风携带煤粉能力降低,容易造成磨组、粉管堵塞。由于一次风速在实际运行中不稳定,变化较大,不利于运行长期监视,通常采用控制一次粉管风压方式来控制风速。存在问题:一次风速控制不当,容易导致磨煤机堵塞。运行中采取措施:控制一次风速、防止磨煤机启动初期堵塞方法:跟踪磨煤机排渣情况,始终保持给煤量 = 燃烧量 + 排渣量,使三者达到动态平衡。其中燃烧量没法衡量的,只能根据磨煤机排渣量大小判断,渣量增加,磨煤机内存煤增加,说明此时一次风量偏小,需增加一次风量,减少煤量。若磨煤机内无渣,磨煤机振动大,说明一次风量偏大,需增加煤量减少风量。1.4)二次风门控制:点火初期,控制 A、B 层二次

8、风门在 20以下,随着着火强化,燃料量增加,两台磨煤机运行后,逐渐调整 A、B 层二次风门开度至 40左右。2 等离子体点火启动特点:2.1 磨煤机选型特点:东胜公司磨煤机选型为:ZGM95G 型中速、液压变加载、辊盘式磨煤机。该型磨煤机特点适合低煤量长时间运行,主要原因:磨煤机加载压力可以较大范围变化调整,以保持对煤量、煤种的适应。东胜公司磨煤机设计液压加载压力运行范围在 915 MPa,实际运行中,发现在少煤量运行时,磨煤机振动大,多次发生损坏,现将磨煤机加载压力调整至 1.59 MPa,磨煤机运行稳定。机组启动初期,为控制升温、升压率,要求单台磨煤机少煤量长时间运行,通常在 12t/h

9、以下约 34 小时,对固定加载方式磨煤机、及球磨机,低煤量运行容易发生磨煤机振动损坏、堵煤事件。采用液压变加载系统可以克服加载压力高导致磨煤机振动损坏事件。东胜公司为防止磨煤机振动损坏,先后将磨煤机加载压力下限由 9.0MPa 下调至 3.0MPa 和1.5MPa,彻底消除了磨煤机在低负荷时振动。2.2 启动过程中如何防止汽包壁温差大2.2.1 等离子体启动点火特点:燃油炉在点火初期,其燃尽率高,在 95%以上,其放热量也是一个连续的过程,随燃油增加,其放热量也在逐步增加。区别于燃油炉,等离子体点火初期,投入煤量少、燃尽率较低,导致初期升温、升压率慢。但随着炉膛温度的不断升高,其燃尽率跃升,尤

10、其是启动第二台磨煤机后,其燃尽率呈阶跃性变化,最终导致升温、升压率变化不规则性,控制不当将会造成汽包壁温差超限。2.2.2 锅炉汽包壁温差变化特点:对于锅炉汽包,锅炉点火后,炉水温度逐渐升高,产生蒸汽,但是,由于点火初期燃烧较弱,产生蒸汽量较少,此时,汽包内水流动很慢,由于水对汽包壁的放热系数小,汽包壁下半部金属温度升高并不多,而汽包壁的上半部与饱和蒸汽接触,蒸汽遇到较冷的汽包,壁面会凝结成水,由于蒸汽凝结放热系数比水对汽包壁的放热系数大很多,所以汽包上半部壁温上升较快,产生上、下壁温差。控制汽包内外、上下壁温差的关键是控制工质升温速度。升压速度越快,对应工质温升速度也越大。在低压阶段,升压速

11、度应控制的慢些,而在高压阶段则其升压速度可以快些。2.2.3 控制汽包壁温差上主要采取:冷态启动点火前,投入炉底蒸汽加热系统,(蒸汽参数:压力 1.01.2MPa,温度 300),通常需要 4 小时左右,汽包下壁温由 50加热至 8592,上下壁温差控制在 30以内。控制初期点火后燃料量,锅炉点火后燃料量控制在 812 t/h 以内,连续运行 23 小时,汽包压力升至 0.3MPa,在此过程中,汽包压力未达到 0.3MPa,禁止增加燃料量。通常在 34 小时后,汽包压力达到 0.4MPa 以上方允许启动第二台磨煤机(第二台磨煤机为非等离子体点火时,要求控制磨煤机入口一次风温在 110以上,方允

12、许启动)。2.3 低负荷稳燃、滑参数停机特点:东胜公司#1、2 炉在 2008 年 168 小时试运后,每周一、三、五上白班进行 A、B 层等离子体发生器拉弧试验,每次 25 分钟,以保证等离子体点火设备可靠备用。公司曾多次发生辅机故障、低负荷消缺事件,最低负荷减至 60MW,投入一层等离子体即可达到稳燃效果。2009 年 11 月 9 日,#2 炉因汽包水位调节异常发生锅炉 MFT 保护动作,锅炉灭火事件。从锅炉吹扫、汽轮机减负荷,到汽轮机带负荷正常,耗时 10 分钟,期间再热蒸汽温度最低降至 480,发电机未解列。2008 年2010 年,#1、2 机组滑参数停机共计 16 次,汽轮机中压

13、内缸高点金属壁温通常降至 300以下,2009 年 4 月 21 日#1 机组滑停,缸温最低降至 274,给检修预留了充足时间。总结多次滑停成功经验:锅炉燃烧工况稳定,热负荷降低均匀;磨煤机煤量调整范围大,可少煤量长时间运行;滑停过程中经济成本低,无燃油,消耗等离子体发生器的阴阳极材料。滑停主要操作:最终保留两台磨煤机运行,保持一层或两层等离子体(A 或 B 磨故障时),维持 50t/h 左右煤量,机组负荷在 50MW 左右,降低汽缸温度。存在问题:滑停过程中,两台磨煤机运行中,其中一台磨煤机跳闸、或不出力,导致燃料释放热量大幅降低,使汽包水位发生大幅变化,调整不及时容易造成 MFT 保护动作。总结:东胜公司自 2008 年 1 月 24 日1 机组移交生产,6 月 28 日2 机组移交生产发电,两年来,在等离子体点火启动、低负荷消缺、辅机故障稳燃,锅炉灭火处理过程中,等离子点火系统着火稳定,稳燃效果好,启动投运快,故障率低,经济性好,得到充分证实。公司锅炉采用四角切园燃烧、固态排渣煤粉炉;制粉系统采用冷一次风、正压直吹式、液压变加载中速磨煤机;及两层等离子体点火燃烧器系统;在 300MW 机组中是一种非常典型组合,其适应低负荷、掺烧劣质煤能力好。满足当前环保、经济、可持续发展的要求。

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