1、#1 机组事故跳机现象及处理经过一、事故前运行状况运行一值白班,时间:2007 年 08 月 01 日 9 时 39 分#1 机组 485MW,A、B、D、E、F 五台磨煤机运行,总煤量 215T/H,A 、B 引送风机运行,送风手动,引风自动,A、B 一次风机自动投入,A、B 汽泵自动运行,A、B 循环水泵运行,机组控制方式为 CCS;6KV 厂用电分别由 A、B 高厂变接带,厂用电快切正常投入。二、事故现象:9:39:21 定期工作试启动#1 机电泵,机、炉、电光字牌报警,机组负荷到零,检查#1 发电机出口 5012、5013 开关已跳闸,机、炉联锁跳闸正常,6KV1A、1B 、1C 段快
2、切正常,但 6KV 1C 段切换后造成备用电源进线开关“ 过流、低电压”保护动作造成 6KV1C 段失电,A、B、C 三台空压机全部跳闸,仪用气压力由 0.712MPa 下降至最低 0.389MPa.就地检查发变组保护为 C 屏 B 高厂变 A 相差动保护动作。三、事故处理过程:1. 9:51: 44 将 6KV1C 段备用进线开关 6161B 开关合闸,09:55 恢复公用 PCA 及公用 MCCA、B 段电源,启动 A、B、C 空压机。2. 10:51#1 炉 MFT 复位, 10:55 启动 B 磨煤机,10:56 因启动分离器至大气扩容器左侧 3A 阀电动门开不了造成分离器水位达 13
3、.2M 引起 MFT 动作,联系九江维护处理同时派人就地将其摇开。3. 11:28#1 机汽机转速到零,投入大机盘车。4. 因两台密封风机入口滤网堵,暂停启炉。11:55 将 A 密封风机入口滤网拆除。5. 12:08 启动 B 磨煤机锅炉点火成功,12:24 启动 A 磨煤机,12:41 主汽压7.19MPa,主汽温 482 度,再热汽压 0.29MPA,再热汽温 476 度,汽机挂闸开始冲转,就地检查盘车未脱扣,手动打闸将盘车脱扣后重新挂闸继续升速,13:09 大机定速3000RPM, 13:22#1 发电机并网;13:47 将厂用电切换至本机高厂变接带。14:25 启D 磨、14:50
4、启 E 磨逐渐将负荷升至 320MW,15:23 停电泵。四、事故原因:1. 启动电泵引起 1B 高厂变差动保护误动导致 #1 发电机跳闸;2. 由于 6KV 1C 段的快切动作后,备用电源进线 6161B 开关“过流、低电压”保护动作造成造成 6KV1C 段失电,是造成事故扩大的根本原因。五、存在问题:1. 在电泵启动时引起 1B 高厂变“ 差动“保护动作的原因不明;2. 备用电源进线 6161B 开关 “过流、低电压”保护动作的原因不明;3. 当“空压机控制电源消失”将造成运行中的空压机跳闸,四台空压机控制电源分别接在公用 380V MCC A 段及公用 380V MCC B 段,接线设计
5、不合理;建议将部分空压机的控制电源改接到保安 PC 段;4. 6KV 1C 失电后造成工业水泵无法“ 远方”操作,但“就地”可以操作,原因不明。5. 汽轮机冲转后,盘车不能脱扣。6. 全面检查厂用电系统的运行方式,将其调整为正常运行方式;发电部运行2007 年 8 月 2 日白班一值,事故发生前,机组 TF 模式,负荷 660MW;A、B 汽泵运行,电泵备用,给水控制自动方式,总给水流量 1920t/h 左右;A、B、C 、 D、E 、F 磨运行,总煤量 265t/h 左右。12:40 根据调试人员安排机组切至 TF 模式,手动加煤,开始由600MW 升负荷,准备做#2 机组最大出力试验。13
6、:08:44 负荷升至 669MW,B 汽泵#1 瓦 X 向振动由 47.8um 突升至 151.3um,B 汽泵跳闸,电泵联启,B 汽泵其他各瓦振动也有突升。总给水流量由1922t/h 最低降至 1185t/h。13:09:04 手动打跳 F 磨,13:09:12手动打跳 E 磨,总煤量减至 120t/h 左右,给水切手动,将电泵并入,加给水至 1420t/h 左右。 13:09:27 B 一次风机发喘振报警,13:09:42 B 一次风机喘振跳闸。13:10:20 手动打跳 D 磨,13:10:51 B 磨一次风流量低跳闸,手动减煤至 100t/h,只有A、C 磨在运行,将 A 层等离子拉
7、弧,13: 15 重启 B 磨,退出 A 层等离子。13:44 B 小机冲转,13:54 启 B 一次风机,将 B 一次风机并入,14:10 启 D 磨,14:24 并入 B 汽泵,将电泵停运。14:30 启 E 磨,14:38 机组重新投入 CCS 模式,负荷升至 600MW。事故处理中,机组负荷最低降至 308MW,汽水分离器出口温度最高升至 450。由于现场领导调度有力,各操作人员密切配合,从而避免了一次机组停运事故,而此次事故也再次暴露出了 B 小机保护方面存在的问题,因 B 小机振动是阶跃性的突变,至最高值后仅一秒钟后便又回落,所以将小机振动保护加延时可有效避免小机跳闸,而保护设计中
8、振动也有延时,通过近几次 B 小机跳闸情况看,并没有延时,任一瓦振动超 150um 时即刻引起小机跳闸,建议会同设管部热控专业对小机振动保护进行整改,以避免再次造成汽泵跳闸的恶性事故。发电运行部2007 年 9 月 20 日9.19 #2 机 B 一次风机跳闸事故处理经过发电部一值零班,事故发生前,机组 CCS 模式,负荷 300MW;A、B、D 磨运行,总煤量128t/h;A、B 一次风机运行,一次风与炉膛差压控制为自动方式,差压设定 10kpa;A、B一次风机出口风压分别为 11.23/11.26kpa,A 、B 一次风机动叶开度分别为 38.5/40.7%,电流分别为 92.5/92.5
9、A。2:36 B 一次风机发喘振报警,同时 B 一次风机电流突降至 79.2A。一次风与炉膛差压剧降至 8.38kpa,A 、B 一次风机出口风压分别降至 8.79/8.31kpa,A、B 一次风机动叶自动开至 54.9/57.8%。2:37 将 A、 B 一次风机解手动,将 A 一次风机动叶关小到 49%,将 B 一次风机动叶开大至 80%,后又将 A、B 一次风机动叶关小至 43.8/79%,A 、B 一次风机电流基本调平,分别为 92.9/95.4A,A 、B 一次风机出口风压也由最低 6.91/6.32kpa 开始回升,但 B 一次风机喘振信号一直未复归,2:38 B 一次风机喘振跳闸
10、,跳闸前 A、B 一次风机出口风压已升至 7.1/6.7kpa。B 一次风机跳闸后,将炉主控切手动,煤量减至 100 t/h,将A 一次风机动叶开大至 85%左右,维持一次风与炉膛差压为 10kpa 左右。3:23 对 B 一次风机检查无异常后,启 B 一次风机,将其并入。 3:45 机组重新投入 CCS 模式,负荷维持300MW。事后经过分析,我们认为 B 一次风机喘振后,处理方式不够恰当,当时应该继续开大 A 一次风机动叶,将 B 一次风机动叶关小至 25%以下,待 B 一次风机喘振信号复归后,再择机将其并入,这种处理方式是否可行,有待验证。总之通过这次事故我们吸取了教训,为今后类似事故的
11、处理积累了经验。发电运行部2007 年 9 月 20 日416#1 机组跳闸情况汇报2007 年 4 月 16 日本值白班,11 时 11 分汽机跳闸,机组大联锁动作正常,现就相关情况汇报如下:一、事故前运行方式#1 机组 CCS 控制方式,有功 600MW,无功 70Mvar,主/再热汽压252MPa/41 MPa,主/再热汽温 560/540,煤量250T/H,A 、B、C、D、F 磨运行,A、B 汽泵运行,A、B 双侧送、引、一次风机,A 凝泵工频运行,B 泵工频备用,A 循泵运行,凝汽器、除氧器水位自动,500KV 升压站黄鹰、回线,第一、二串合环运行正常,高厂变带厂用电运行。二、事故
12、现象1、11:11 集控室发声光报警,汽机跳闸,首出“ASL TRIP”,主汽压力上升,锅炉 PCV 阀动作,随后过热器安全门动作,汽机高中压主汽门调门关闭,抽汽逆止门电动门关闭,高排逆止门关闭,高排通风阀开启,汽机转速略微上升后下降,A/B 小机联跳;2、锅炉 MFT 动作,首出汽机跳闸,所有磨煤机跳闸,A/B 一次风机跳闸,密封风机跳闸,减温水调门电动门自关,A 引风机跳闸(就地开关室检查为 A 相差动保护动作,后经电气检修检查告 A 引差动为 A 引中性点 CT 不平衡电流使保护误动所致) ;机组负荷由600MW 甩到零,3、#1 机组负荷由 600MW 甩到零,发变组解列,首出“ 逆功
13、率保护动作”,灭磁开关联跳正常,厂用电自动切换为启备变带。三、事故处理经过1、判断机组跳闸联锁动作正常后,检查汽机交流润滑油泵未联启,手动启主机交流润滑油泵;2、手动开启高低压旁路及其减温水,对锅炉降压,调整低旁维持冷再压力 1MPA 左右,以维持主机轴封汽压力;3、检查除氧器水位高至 1200 毫米,除氧器水位自动调节不正常,立即解除自动,手动关闭除氧器水位控制主副调阀,手动开启凝结水再循环调整门,维持凝结水走再循环;4、检查低压缸喷水调门未自开,手动开启后缸喷水和水幕喷水至50%的开度,检查开启汽机本体所有关闭的疏水手动门;5、A 引风机跳闸后,将 A 引 6108 开关拉到“试验” 位,
14、测量对地绝缘为 200M,相间电阻为 0,就地检查无明显异常,电气检修检查告 A 引差动为 A 引中性点 CT 不平衡电流使保护误动所致。将 6108开关送“工作 ”位。6、11:16检查启动电泵运行,手动开启 PCV 阀泄压至 11MPA 后向锅炉进水,调整锅炉总风量 800T/H,给水量 600T/H,启动炉膛吹扫;7、五分钟吹扫结束后对 A 层等离子四角拉弧,依次启动 A 一次风机、B 密封风机和 B 一次风机,测量 A 引风机绝缘 200M,就地检查 A 引电机无异常后启动 A 引风机;8、11:56 启动 A 磨煤机,锅炉点火成功;9、12:05 启动 B 磨煤机,主汽升温升压,12
15、:49,主汽压力8.6MPA,主汽温度 510,再热气温 480,汽机冲转,13:10 汽机定速 3000 转/分;10、13:13 发电机自动准同期并网,自动带初始负荷30MW,13:30 机组负荷升至 110MW,启动快切装置倒厂用电为高厂变带;11、13:35 B 小机冲转,#2 瓦 Y 向振动大跳闸,重新 600RPM 暖机,15:05B 小机 3000RPM,并入汽泵运行正常,电泵旋转备用,至交班,投入 TF 方式,负荷 240MW。四、事故经验总结1、机组跳闸后应视汽压情况,及时开启锅炉 PCV 阀,将压力下降到 11 MPA 左右,控制电泵给水流量和电流不超限;2、极热态恢复过程
16、中,要尽快点火升汽温以满足冲转要求,以免延误开机进程;(如在 1-2 小时内点火,可不用投启动炉)3、注意监视缸温,偏差大及时关闭汽机本体相关疏水闷缸,冲转前切记要开启相关疏水门;4、严密关注 3A 阀的动作情况,以免阀门闭锁引发分离器水位失控;5、小机应提前冲转到 3000RPM 备用;6、旁路系统应保持热态备用,以免紧急情况下投用导致管道振动;7、凝泵再循环长期不能正常投入备用是一大安全隐患;8、恢复过程中提前联系热控做好热工信号,以便尽快机组带出力;9、汽温应对照极热态启动尽快满足汽温,旁路配合调整汽温;10、平时做好各种事故预想,各岗位提高事故情况下的应急作战能力,加强横向联系与专业培
17、训。奖励申请一4 月 14 日 B 引跳闸处理事故前工况:机组负荷 550MW,CCS 控制方式,A、B 侧风组运行,过再热汽压力 24.67/3.54Mpa,过再热汽温度 561/527,A、B 汽泵运行,电泵备用,锅炉给水流量 1536t/h, A、B、C 、E 、F 磨煤机运行,给煤量 250 t/h,主机真空:94Kpa ,氧量:4.1,炉膛负压:90pa。事故处理过程:14:35 事故喇叭鸣叫,炉、自动光字牌闪光,引风机跳闸信号发,B 引风机电流到零,引风、送风、一次风自动跳闸,炉膛负压变正。14:36 手动紧急停运 E、F 磨,减送风量调整炉膛负压, A 一次风机喘振跳闸,手动紧急
18、停 C 磨,手动加 B 一次风机动叶,A 、B 层等离子拉弧,解给水自动为手动调整锅炉给水量。14:38 B 一次风机出口挡板关到位,启动 B 一次风机,并 B 一次风机。14,43 启动 C 磨煤机,机组负荷到 300MW,A 、B 层等离子停弧,投给水自动。对 B 引风机跳闸及之后 A 一次风机的跳闸,由于处理得当,负荷突降至 22 万稳住运行,未造成机组非计划停运,保证了机组的安全连续运行。三值2007.6.28关于 07 年 06 月 25 日#1 炉 MFT 动作事故处理经过一、事件前运方1. 6 月 25 日运行二值当班。04 时 12 分,#1 号机组有功 300MW,无功-30
19、Mvar,机组控制方式为 CCS, B、C 、D 、E 四台磨煤机运行,总煤量 150T/H(B 磨 45 T/H、C 磨 37 T/H、D 磨 41 T/H、E 磨 40 T/H) ,A 、B 引送风机运行,送风手动,引风自动,A 、B 一次风机自动投入,B 汽泵自动运行且其出口流量顶表( A 汽泵和电泵均检修中) ,给水流量850 T/H ,A、B 循环水泵运行。2. 1A 高厂变,1B 高厂变带本机 6KV 1A、1B、1C 段母线运行,#01 启备变运行,6101B、6131B、6161B 热备用状态,厂用电快切正常投入。二、事件处理经过1. 01:00 接班后本班为节省部分优质煤,逐
20、步增加 C、D 磨煤机本省劣质煤,减小B、E 磨煤优质煤。2. 01:57 开始发现 D 磨一次风流量逐步下降,磨煤机差压较高,立即将 D 磨煤机给煤量降低同时调整 D 磨冷热风门挡板着手吹通 D 磨,同时对所以磨煤机进行一次排渣,发现无异常,02:53 发现 C 磨煤机一次风流量也逐步下降,磨煤机差压也较高,立即将 C 磨煤机给煤量降低也着手吹通 C 磨,同时再次对 C、D 磨煤机进行一次排渣未发现异常,03:57 将 C 磨停运,将 B 层等离子投入,03:59 启动 A 磨煤机运行,维持负荷在300MW。3. 04:01 发现1 炉分离器温度从 389 度开始快速上涨,立即将给水切至手动
21、增加给水量,最高至 1100 T/H,已达到汽泵的出力极限,为防止损坏汽泵,维持给水流量 1100 T/H,同时将给煤量快速减小,减少送风量,降一次风压,由于分离器温度上涨过快,本班于 04:05 停运 E 磨、04:06 停运 B 磨,04:06 分离器温度最高至 453.7 度后回落,04:061B 一次风机喘振跳闸, D 磨煤机因一次风流量低跳闸,立即增加1A 一次风机出力,调整好锅炉工况。04:07 分离器水位开始快速上升,立即减小主给水量,最小至543 T/H,已到低流量的保护定值,增加给水流量至 590 T/H 左右,准备启动 B 磨。4. 04:12#1 炉分离器水位至 13.2
22、M,锅炉 MFT 动作,汽机跳闸,1 发变组解列,厂用电快切成功.5. 05:46 用#1 机冷再汽源将#1B 小机冲转,07:29#1 机组用 5013 开关并网成功,07:54#1 机厂用电切为本机带。三、事件原因分析1. 由于#1 炉分离器水位高造成#1 炉 MFT 动作。2. 1 炉 C 、D 磨内煤质太差,杂质太多,导致磨排渣口堵住。3. 1 机电泵及1A 汽泵均在检修中,仅 1B 汽泵运行,运行方式特殊,在事故处理时调节余量不够。4. 1 机 CCS 调节不灵敏,在 1 机 CCS 投入时,汽压和分离器温度超限,调节太慢。5. 一次风机特性较差,难适应机组负荷及工况大幅变化。四、应
23、采取措施1、 提高检修质量,保证给水泵正常运行及备用。2、 改善来煤质量,减少原煤中杂质,保证磨煤机正常运行。3、 改善 CCS 调节性能,使汽压、分离器温度工作正常范围。4、 提高运行人员操作水平,加强事故处理的培训。5、 加强对特殊运行工况的事故预想及操作。发电运行部 2007-06-25关于“7.22#2 机组跳闸” 分析报告一、运行方式#2 机组 400MW, A,B,C,E,F 五台磨煤机运行,给煤量 175T/H,A、B 送引风机、一次风机运行,A,B 汽泵运行,电泵维持 3000 转旋转备用,给水自动,机组 CCS 投入。二、事故经过1、13:25 检查发现 B 汽泵前置泵机械密
24、封水回水观察孔玻璃破裂,大量漏水,立即将电泵出力加大,并入电泵带出力运行,退出 B 汽泵运行。13:35 检查发现 A 汽泵前置泵机械密封水回水观察孔玻璃同样破裂,大量漏水,按照调总要求,降低机组出力,13:38 停运 F磨煤机,降负荷至 350MW, 14:23 机组负荷 367MW,给煤量 148 T/H,给水流量 1089 T/H,A 汽泵和电泵并列运行电泵转速 4458 转/分,A 汽泵转速 4342 转/分,A 汽泵出力837 T/H,电泵出力 500 T/H,A 小机运行参数正常,#3 瓦 X 向震动 1.3 丝。2、14:24A 小机跳闸,首出“轴承振动大”,查#3 瓦 X 向振
25、动瞬间升至 40 丝后正常,就地检查#3 瓦 X 向振动很小。14:24:05 给水流量迅速降至 500 T/H,立即加大电泵出力,给水流量增大缓慢,14:24:21 锅炉 MFT 动作,首出“给水流量低 ”,汽机及发变组联跳正常,电泵跳闸,检查厂用电切换正常,机炉联锁动作正常,15:30 汽机转速到零,投入盘车运行。三、原因分析#2 机组跳闸后组织发电部、调试及江西火电安装单位进行了分析。原因分析如下:1、#2 机组跳闸原因是 A 小机跳闸造成给水流量低所致。2、A 小机跳闸是安全油滤网有堵现象,安全油压(低压)波动(正常运行为 0.55Mpa,动作压控值) ,导致压控动作(压控动作指令在
26、DCS 及 MEH 发出的跳闸指令之前) ,发出指令使跳闸电磁阀失电动作。四、责任单位1、江西火电没有及时清理滤网,对#2 机组跳闸负主要责任。2、江西电科院调试时对运行操作人员指导不力,对#2 机组跳闸负次要责任。五、防范措施1、加强巡回检查,定期清理安全油进油滤网。2、根据实际情况讨论并申请批准后将压控设定值由 0.45Mpa 修改为 0.40Mpa 动作。3、加强运行监视与就地巡回检查、测量,核对 DCS 上数据与就地的一致性,发现问题及时联系校对、处理。4、加强热工测量原件的检查维护,保证测量准确,为运行人员提供可靠分析判断依据。5、加强运行的操作调整,调试人员加强对运行人员的指导。安
27、 监 部2007 年 7 月 23 日7 月 24 日#2 机 MFT 动作情况报告7 月 23 日,我值上晚班,24 日 00:54 启动 A 磨煤机锅炉点火成功,02:04 汽机挂闸冲转,02:30 汽机定速 3000 转/分,03:30#2 发电机并网运行,04:27 负荷加至150MW,切换厂用电为本机高厂变接带, 04:37 切换给水为主路运行,此后,由于 A,B汽泵在检修,进行密封水改造,一直由电泵维持给水流量 600T/H 左右,负荷维持在150MW 运行,06:30B 汽泵检修工作结束,恢复安全措施,06:47 启动 B 汽泵前置泵,06:50B 小机冲转,06:54B 小机转
28、速 600 转/分,进行低速暖机,06;45A 汽泵检修结束,07;05 启动 A 汽泵前置泵, 07:06A 小机冲转,07:10A 小机 600 转/分,进行低速暖机,07:25 启动 C 磨煤机,逐渐加负荷至 220MW,准备并入汽泵运行,07:32A 小机定速3000 转/分,准备并泵,07: 32:24 机组负荷 225MW,给煤量 80T/H,给水流量754T/H,07:33:28 机组负荷 233MW,电泵跳闸,首出“推力轴承温度高” 查汽泵推力轴承温度升至 89.7 摄式度,07:32:43 锅炉 MFT 动作,首出“给水流量低”,汽机及发变组联跳正常,检查厂用电切换正常,机炉
29、联锁动作正常,完成停机的其它操作。试运一组2007.07.257 月 8 日跳机处理经过一、事故前工况:运行三值晚班机组负荷 500MW,CCS 控制方式,A、B、D、E、F 磨运行,给煤量:215t/h ,主汽温571,主汽压力 24.8Mpa,再热汽温 541,再热汽压力:3.5 Mpa,氧量:4.2,给水流量:1610 t/h,给水、引风、一次风自动运行。发变组、启备变、黄 500KV、母、黄鹰、回线运行,6KV A、B、C 段工作进线开关带,备用进线开关备用,快切装置投入。二、处理经过:1. 22:30 电泵检修后准备试运,测电泵电机绝缘(2G)合格后启动,集控室照明消失,事故喇叭鸣叫
30、,发变组跳闸,5012、5013 开关跳闸,灭磁开关联跳,发电机解列,6KV A、B 段快切动作正常,6KVC 段快切失败,机炉电大联锁未动作。2. 22:31 立即手动 MFT,机炉联锁动作正常,复位各跳闸转机,手动开启过热器出口PCV 阀泄压,断开 6KVC 段各负荷开关。3. 22:37 就地检查发现 6KV1C 段备用进线开关 6161B 综合保护过流保护动作,发变组保护 C 屏 1B 高厂变 A 相差动保护动作,电泵开关保护未见异常, 1B 高厂变本体未见异常。4. 22:50 锅炉过热器出口压力至 17.5Mpa 后停止泄压,开启高旁维持冷再压力,投入冷再供辅汽以保证主机轴封。5.
31、 22:58 因公用 400V PC 段失压,退出启备变冷却器全停保护压板,在公用 400V PC段送电后投入该压板。6. 23:08 将电泵开关拉至试验位置后,手动合 6KVC 段备用进线开关 6161B 对 6KVC段母线试送电,正常后恢复机组公用及外围系统。7. 23:44 A 小机挂闸冲转,转速至 3000r/min 后开启锅炉给水旁路调门向锅炉上水,8. 23:50 锅炉吹扫完成, B 层等离子拉弧,开启 A 磨冷风挡板及磨出口挡板,先后启动 A、B 一次风机及 A 密封风机,磨出口分离器温度到 70启动 B 磨运行,开启高低压旁。9. 23:59 主机转速到零,投入盘车运行。10.
32、 0:32 由于升温升压速度较慢,在 A 层等离子拉弧后启动 A 磨运行。11. 0:57 经再次测电泵电机绝缘( 2G)合格后启动电泵运行,转速到 3000r/min 后备用。12. 1:12 主汽温:500,压力:9.6Mpa ,再热汽温度: 505,压力:0.7 Mpa,主机挂闸冲转,1:31 主机转速定速 3000r/min,1:45 发电机并网。三、存在问题:1、5012、5013 开关跳闸后,汽机转速最高升到 3110 转/分钟且 OPC 动作,并手动炉MFT。2、事故后,集控长明灯只亮一盏,其它灯均不亮。3、炉本体照明开关容量小,运行一段时间后开关会跳闸。事故后炉本体照明开关送不
33、上,给运行操作带来不便且不安全。4、炉 MFT 动作后,电动给水泵未跳闸。5、1B 高厂变“A 相差动保护动作”动作的原因应找到。6、6KV1C 段备用进线开关 6161B 综合保护过流保护动作的原因应找到。发电运行部07 年 7 月 9 日10 月 17 日除氧器断水情况10 月 17 日四值白班,#2 机负荷 600MW,六台磨运行,CCS 投入,10:12 监盘人员发现#5、#8A 低加水位高报警, #5、8A 低加水位保护动作, #5 抽电动门联关、其水侧旁路门联锁开启;#2 机负荷瞬时上冲至 620 MW,主汽压也瞬时由 25.4 MP 上冲至 26.6MP;退出协调方式,炉 PCV
34、 动作一次;同时监盘人员告:#2 机凝结水流量到零,除氧器水位由880mm 开始下降;10:13 盘上检查发现#2 机轴封加热器进口电动门处关闭状态,即紧急开启轴封加热器旁路电动门,除氧器开始上水;曾某就地检查告:轴封加热器进口电动门操作开关已被切至就地方式、处关闭状态(该门状态被改变原因不明,当时并无相关工作) ;即令其将该电动门就地开启并切至远方控制;至 10:15 #2 机除氧器水位开始上升,逐恢复正常水位。期间 #2 机除氧器水位最低掉至 143mm,紧急停运 2F 磨,#2 机降负荷至 520 MW。10:30 检查系统运行正常,重新启动 2F 磨运行,逐升负荷至 600 MW,拟投
35、#5 低加汽侧运行时,#5 抽电动门故障开不了,联系贵溪维护前来处理。2007-10-17运行四值#1 机组因主汽温度高跳闸处理经过一、事故前运行方式:5 月 30 日运行三值当班。16 时 18 分,1 机组有功负荷 500MW,主蒸汽压力25MPa,A/B 侧主汽温度 566.6/566.7,再热汽温 542.9/545.5,给煤量 207.12t/h,给水流量 1524.5t/h,分离器出口过热度 48.8,A/B 侧二级减温水调整门开度 0.32/25.3%,A/B侧一级减温水调整门开度 0.54/43%, 炉膛氧量设定在 3.5%,AGC 控制方式,A、B、C 、E 、F 磨煤机运行
36、,D 磨煤机检修,A、B 、F 磨煤机给煤量自动,C 、E 磨煤机给煤量手动,A、B 送风机、A、B 引风机、A、B 一次风机、A 密封风机自动,给水、减温水自动。1A 高厂变,1B 高厂变带本机 6KV 1A、1B 、1C 段母线运行,#01 启备变运行,6101B、6131B、6161B 热备用状态,厂用电快切正常投入。二、事故过程:1. 16 时 18 分,停运1 炉 F 磨煤机交检修处理加载油管漏油缺陷,16:21 1 炉 E磨煤机跳闸,首出润滑油压低,派人就地检查未发现异常。在启动 E 给煤机时发现启动不了,立即通知检修人员处理。在此期间锅炉给煤量由 210t/h 瞬时降到 147t
37、/h 后回升到177t/h,1 机组负荷在下降,锅炉汽温、汽压、给水流量等运行参数在缓慢下降,但仍在正常范围内。2. 16:24 AGC 控制方式因 1 机主汽压力偏差大跳为基本控制方式,协调自动退出,16:26 解给水自动为手动调整,机组负荷稳定在 400MW。过热汽温降至 522,启动分离器出口过热度控制在 19,过热器一、二级减温水调整门自动关闭,并由自动跳为手动。3. 16:32 1 炉 F 磨煤机加载油管漏油缺陷处理完毕,启动1 炉 F 磨煤机,给煤量加到 207t/h,过热器温 542,启动分离器出口过热度 19,开启过热器一、二级减温水调门调整汽温,并且上升趋势快,立即全开减温水
38、调阀。4. 16:36 1 炉过热器 A 侧出口汽温 600,锅炉 MFT 动作,5012、5013 开关跳闸,1 发电机灭磁开关联跳,1 发电机解列,机炉联锁动作正常,厂用电快切成功,检查发现 B 引风机因“B 相差动” 保护动作跳闸。5. 16:37 开启过热器出口 PCV 阀泄压至 12Mpa,开启高旁供辅汽,保主机轴封,16:37 启动电泵向锅炉上水。6. 17:011 炉吹扫完成,A 层等离子拉弧,启动 A、B 一次风机及 B 密封风机。7. 17:10 启动1 炉 A 磨, 1 炉点火,17:58 主机挂闸冲转。8. 18:32#1 机组并网, 20:26 负荷至 600MW,#1
39、 机组并网后向网调、省调申请修改负荷曲线,22:55 确认负荷曲线已修改。三、事故原因:1. 16:181 炉 F 磨煤机因加载油管漏油停运交检修处理,16:21 1 炉 E 磨煤机跳闸后因不能立即恢复运行,是此次 MFT 的起因。2. 当时即将进入晚高峰,由于 D、E、F 磨煤机退出运行,机组当时实际负荷与计划值偏差较大,在启动 F 磨煤机加负荷过程中,炉内热负荷增加较快,导致汽温上升较快,监盘人员监视调准不及时,未控制好汽温是导致 MFT 动作的直接原因。3. 由于 E、F 磨煤机在短时间内连续停运,1 机组 AGC 控制方式因主汽压力偏差大跳为基本控制方式,协调自动退出,在处理过程中直流
40、炉在全手动模式控制时操作监视量大,监盘力量不足,当时机组运行正常,已安排 2 人外出巡检暂未返回集控室,九江维护来人处理1 炉 F 磨煤机加载油管漏油缺陷,刚停止1 炉 F 磨煤机运行须派 1 人到就地配合,此时 E 磨煤机跳闸且给煤机启动不了,派人就地检查磨煤机和给煤机,但仍不能恢复1 炉 E 磨煤机运行,使得机组负荷不断下降。4. 江苏电科院对我厂#1 机组协调控制自动调节特性不好,出现跳磨煤机等扰动后,需要退出协调方式切手动调节,参数调节不稳,当协调退出时给运行人员增加非常大的操作量。5. 机组发生异常情况下,各监盘人员之间相互协调能力有待提高。6. 在机组运行方式改变后,对可能发生的危
41、险点预控认识不足。四、防范措施:1. 加强人员培训,提高机组发生异常情况时的应变能力。2. 对 AGC、CCS、减温水等自动装置进一步优化,提高其调节特性,减少人工操作量。3. 加强监盘人员之间的协调沟通,提高运行操作水平。4. 进一步提高设备健康水平,确保稳定运行。5. 认真吸取本次教训,加强分析,做到举一反三,防止类似情况发生。发电运行部2007 年 5 月 31 日发电运行部对#1 炉再热器爆管情况说明一、参数变化情况:1. 一值 10 月 9 日晚班,9 日 16:0010 日 1:00,1 炉左右主再热汽温偏差未见明显异常,炉膛负压未见明显异常,四管泄漏装置未见报警, 接班及交班相关
42、参数变化情况如下:单位 接班 交班给水流量 T/H 1181 977主蒸器流量 T/H 1314 1058主蒸汽压力 MPA 23.87 17.36主蒸汽温度 A/B 571/569 565/563再热汽温度 A/B 562/552 562/551二级减温器入口 A/B 530/530 530/529一级减温器入口A/B 491/504 474/485分离器温度 A/B 416/415 383/382炉膛负压 PA -125 -177再热蒸汽压力 MPA 2.9 1.95负荷 MW 452 3302. 三值 10 日零班, 接班时#1 机组负荷 330MW, CCS 控制方式,B、C 、D 、
43、E 磨煤机运行,给水流量:949.7t/h,给煤量:166.5t/h,过热汽压力:17.45Mpa,过热汽温:566/566,再热汽压力: 1.97Mpa,再热汽温:565/557,炉膛负压:122pa,氧量:4.75,一级减温器进口汽温:482/492 ,高温再热器出口烟温:630/720 。3. 四值 10 月 10 日白班,接班时#1 机负荷:330MW, A、B 、D 、E 磨运行,煤量166t/h,主汽压 14.98MPa,主汽温 559/559,再热汽压 2.06 MPa,再热汽温 551/553,主给水 868 t/h,炉膛出口烟温 596/697,凝汽器补水流量 120-160
44、 t/h 之间波动,炉膛负压基本稳定。4. 二值 10 月 10 日晚班,接班时1 机有功:308MW, 主汽压力:13.98MP, 协调控制,主汽温度:496/499,再热汽温度:510/500,凝汽器补水量 180T/H,A.B.C.F.磨运行.调节级温度:442二、现象及相关操作:1. 9 日 23:30 一值邹炎平就地巡视1 炉本体未发现异常。2. 10 日 1:56 1 炉工业电视显示炉膛火焰发暗,炉膛负压变小,立即投 B 层等离子稳燃;3. 1:57 A、B 侧一级减温器进口汽温迅速下降,两侧汽温偏差由 B 侧比 A 侧高 10变化为 B 侧比 A 侧低 30。再热器出口汽温迅速上
45、升不能控制,立即手动开启再热减温调门控制再热器出口汽温,最后 A/B 侧再热器汽温分别上升到 583和 585。4. 1:58 B 侧高温再热器出口烟温由 729逐渐下降,并在一个小幅上升过程后继续下降到最低 627,A 侧高温再热器出口烟温由 605缓慢上升到 615后迅速降低到 597,最后逐渐上升到 6215. 1:59 立即安排李建平、王治国检查锅炉本体,发现 A 侧炉内靠折焰角 R3 长吹处发出异常声响,附近上、下层声响相对较小,B 侧炉内靠折焰角处声音相对较小,怀疑为锅炉本体发生泄漏,立即汇报值长,申请停炉处理。6. 2:00 值长联系设管部肖俊、九江项目部王义洪检查,锅炉开始降压
46、至 14.8Mpa 运行。7. 2:10 检查发现机组补水流量有 45t/h 上升到 140t/h。立即加强机组的补水,保持凝汽器和除氧器高水位。8. 3:50 设管部祝付勇和九江项目部高国恩确认为受热面泄漏,具体部位不能判断,立即汇报公司和部门领导,同时加强锅炉本体的巡视次数,监视泄漏声音的变化趋势。9. 四值 10 日白班,接班检查确认锅炉靠固定端 53M 层后屏及高再管屏下端有泄露声明显。10. 接班后即向调度申请#1 机维持 330 MW 运行;令#1 炉降压、降温运行,为了及时掌握受热面泄漏是否有扩大趋势,加强就地对高再区域及炉本体的巡查次数,9:30 开始主汽温分阶段缓慢降至 53
47、0-520-510 -500(16:00) ,主汽压逐步降至 14 MPa;一级减温器出入口温度基本正常,二级减温器右侧比左侧偏低 20-60之间波动;再热减温器入口温度左侧比右侧高 3050,再热减温器出口温度因减温水投用基本持平为 216,烟温偏差维持在将近 200,再热汽温左侧比右侧高 2030之间,给水量在900-970 t/h 之间波动,补水量持续到 11:45 左右无明显变化,之后有缓慢上升趋势,同时负荷也缓慢下滑,巡检员就地检查受热面泄漏声音有扩大。11. 10 日晚班二值接班后逐步降低主再汽温 ,18:58:1 号机功率:280MW,主汽压力:12.85MP, ,主汽温度 :4
48、79/481 ,再热汽温度:479/480,调节级温度:42812. 20:18:1 号机功率 :250MW,主汽压力:11.85MP, ,主汽温度:450/450,再热汽温度:445/4450 调节级温度:413,汽温维持 450运行.13. 20:36,停 1F 磨( 煤仓煤位太高 5 米), 启动 1D 磨(准备烧空 D 仓)14. 参数: 功率:258MW,主汽压力:12.11MP, ,主汽温度:450/450,再热汽温度:445/4450 调节级温度:40815. 20:46, 1C 仓烧空,负荷及主再汽温度逐降.16. 20:48, #1 机组汽机由顺阀控制切换为单阀控制 .17. 20:50 启动 1E 磨,准备 1E 仓烧空, 有功:210MW,主汽压力:10.16MP, ,主汽温度:440/438,再热汽温度:430/427调节级温度:403,逐步降温(目标主再温度 40