1、FANUC AI 电源模块通/ 断控制故障维修 8 例FANUC AI 电源模块通/断控制故障维修 8 例例 13浪涌吸收器不良引起的故障维修故障现象:某配套 FANUC 0MC 的立式加工中心,在外部突然断电后再开机时,出现系统电源无法正常接通的故障。分析及处理过程:经检查,该机床的系统采用了输入单元集成式 FANUC AI 电源单元(A16B-1211-0100) ,其外形以及与外部的连接如图 4-4 所示。AI 电源单元是 FANUC 公司生产的输入单元与电源集成一体的电源控制单元,它既具有普通 FANUC 系统电源单元(如:FANUC 电源单元 A、电源单元B、B2) 的功能,又具有前
2、述的 FANUC 输入单元的系统电源通/ 断控制功能。这种模块体积小,使用方便,可靠性好,因此在数控机床上使用较多。FANUC AI 电源单元的输入/输出连接如下:CPl:AC200V(220V/230V/240V)电源输入;CP2:与系统电源 ON/OFF 同步的 AC200V(220V/230V/240V)电源输出:CP3:电源单元的控制信号输入,包括:系统电源 ON/OFF 开关触点输入(ON 、 OFF、 COM);外部报警信号触点输入(AL 、OFF);电源单元报警输出(FA、FB);CPl2:向主板提供的+5V、+15V、15V、+24V、+24VE 电源输出;CPl5:向 CRT
3、 提供的+24V 电源输出。模块正面有 PIL(绿) 与 ALM(红)两只指示灯,指示灯状态的含义如下:PIL(绿) :电源指示灯。当外部 AC 电源加入,且内部输入单元的 DC24V辅助控制电源电压正常时,指示灯亮。ALM(红) :报警指示灯。灯亮时表明电源单元内部存在故障或外部报警信号(AL、OFF)触点闭合。FANUC AI 电源单元的系统、伺服电源接通/断开控制部分的原理如图 4-5、图 4-6 所示。图 4-5 AI 电源模块主回路原理图 由图 4-5 可见,外部电源经输入端子 CPl 的 R、S 端加入,经熔断器P11、 F12(7.5A),浪涌电压吸收器 VSll、继电器触点 R
4、Y3、RY4,控制AC200V。这一 AC200V 电压,经 CP2 上的 200R、200S 端输出到模块外部,使外部获得与电源单元同步接通/断开的 200V 控制电压。在通常情况下,CP2上的 AC200V 输出电压用来接通伺服驱动的主接触器 MCC,从而实现伺服驱动器和系统的同步通/断控制。在电源单元内部,200V(200R、200S)控制电压又经电源滤波器 NFl、二极管整流桥 DSl、滤波电容 C12、C13 产生开关电源的直流母线电压(V+/V-) 。输入单元内部的 DC24V 辅助控制电压、开关主电源的 DCl5V 控制电压,由单独的集成开关电源控制模块 M11 进行控制。M11
5、 的开关信号经变压器 T1输出,通过 D1 整流、C2 滤波以及 ZDl、Q1 组成稳压环节,在 A24 上获得DC24V 的输入单元辅助控制电压。当 DC24V 电源正常后,发光二极管 PIL 正常发光。同时,24V 辅助控制电压又经过熔断器 P1(0.3A)、浪涌电压吸收器VSl 以及 ZD2、Q3 、C4 组成的稳压、滤波环节产生用于开关主电源的 DCl5V控制电压 A15。图 4-6 为 AI 内部输入单元的电源通、断控制回路,它由中间继电器RYlRY5、RYl2 等组成。其原理与 FANUC 6/11 所使用的 FANUC 输入单元相类似,线路中考虑了 MDI/CRT 单元上的系统电
6、源 ON/OFF 控制、外部报警(E.ALM 信号 )、内部电源模块的报警等多种条件,为用户使用提供了便利。由图 4-6 可见,AI 内部输入单元的电源通、断控制过程如下:1)通过系统 MDI/CRT 单元上的系统 ON 按钮使 RY2RY4 得电;2)RY3、RY4 的常开触点闭合,AC200V 电源(200R、200S)接通,开关电源主回路开始工作,产生系统所需要的 DC5V、DC24V、DC15V 等电源电压;3)通过 CP2 上的 200R、200S 输出,可以同时接通外部的主接触器MCC,接通伺服驱动电源。图 4-6 AI 内部电源通断控制回路 输入单元的电源接通条件如下:1)MDI
7、/CRT 单元上的电源切断 OFF 按钮触点闭合;2)外部报警触点断开、系统内部开关主电源 DC5V、DC24V 、DC15V无故障。注:在外部报警触点闭合或内部开关主电源故障时,通过电源单元内部的电压监控电路,将使继电器 RYl2 接通,并通过晶闸管 CRl 接通报警继电器RYl,断开系统电源。在本例中,经检查发生故障时,图 4-5 中的熔断器 F11、F12 已熔断。再进一步测量发现,熔断器 F11、F12 间发生短路,原因是浪涌电压吸收器 VSll短路。由于当时无备件,为了保证机床的正常生产,维修时暂时取下了浪涌电压吸收器 VSll,并更换 F11、F12 后,机床故障排除。例 14主接
8、触器短路引起的故障维修故障现象:某配套 FANUC 0MC 的数控铣床,在加工过程中突然断电,再开机时,系统电源无法正常接通。分析及处理过程:经检查,图 4-5 中的熔断器 F11、F12 已熔断:通过测量,R、S 间无短路,证明浪涌电压吸收器 VSll 以及辅助电源控制模块 M11 无故障。但 200R、200S 间存在短路现象,表明故障是由于 NFl、DSl 或外部200R、200S 间的短路引起的。为了判别短路部位是在电源单元内部或外部,当时拔下了插头 CP2,断开了 200R、200S 与外部的连接。通过检查发现短路消失,确认 AC200V 短路是由于外部 200R、200S 短路引起
9、的。进一步检查 200R、200S 上的各元器件,最终找到故障原因是由伺服主接触器发生短路引起的,更换接触器及F11、 F12 后,故障排除,机床恢复正常。例 15整流桥不良引起的故障维修故障现象:某配套 FANUC 0M 的数控铣床,在加工过程中,车间突然断电,恢复供电后开机,系统电源无法正常接通。分析及处理过程:分析过程同前例,经检查,图 4-5 中的熔断器F11、 F12 已熔断;通过测量,R、S 间无短路,证明浪涌电压吸收器 VSll 以及辅助电源控制模块 M11 无故障。拔下了电源模块的插头 CP2 测量,在本例中短路现象未消失,则确认AC200V 短路原因在电源单元内部。 进一步检
10、查发现,二极管整流桥 DSll 短路,由于当时无 FANUC 备件DSll,为了保证机床的正常生产,维修时直接利用了同规格的二极管整流桥进行取代,经过重新安装,并更换 F11、F12 后,机床故障排除。例 16. 控制模块 M11 不良引起的故障维修故障现象:某配套 FANUC 0MC 的数控铣床,在加工过程中突然断电,重新开机,系统电源无法正常接通。分析及处理过程:分析过程同前,经检查,图 4-5 中的熔断器 F11、F12已熔断;换上熔断器 F11、F12 ,再次测量电源进线 R、S,发现线路中存在短路;但浪涌电压吸收器 VSll 正常。测量开关电源次级回路无故障,显然,短路原因在内部输入
11、单元的集成开关电源控制模块 M11 上。直接更换 FANUC 备件后,机床故障排除。例 17外部报警引起的故障维修故障现象:某配套 FANUC 0T 的数控车床,正常关机后,开机出现系统电源无法起动的故障。分析及处理过程:经检查,该机床电源单元的发光二极管 PIL 与 ALM 灯同时亮。由原理图 4-6 可知, PIL 指示灯亮,证明内部输入单元的辅助 DC24V 正常,引起故障的原因是来自系统内部的+24V/15V/+5V 电源模块报警或外部报警信号 E.ALM 接通,使继电器 RYl 吸合,引起 RY24 的互锁而无法吸合。进一步检查发现,故障原因来自外部报警信号 E.ALM 接通。根据机
12、床电气原理图,逐一检查外部报警信号 E.ALM 的接通条件,最终确认故障是由于液压电动机过载引起的,排除液压电动机故障后,机床恢复正常。例 18熔断器不良引起的故障维修故障现象:某配套 FANUC 0T 的数控车床(二手设备 ),初次开机时,系统电源无法正常接通。分析及处理过程:经检查,该机床电源单元的发光二极管 PIL 不亮,电源单元的熔断器 F1 已熔断。由于机床为二手设备,故又对照原理图 4-5,逐一测量电源模块内部线路与各相关元器件 C2、D1、Q1 等,在确认无误后,通电测量输入单元的辅助控制电源 A24 端子上的 DC24V 正常,F1 的输出端与 A0 间无短路,初步判定电源单元
13、无故障。更换 FANUC 备件 F1 后,故障排除,电源正常接通。例 19ON/OFF 信号不良引起的故障维修故障现象:某配套 FANUC 0T 的数控车床(二手设备 ),初次开机时,系统电源无法正常接通。分析及处理过程:经检查发现输入单元的发光二极管 PIL 灯亮,表明电源模块输入正常。但按下系统电源起动按钮,伺服主回路接触器未能够正常接通。对照原理图 4-6,测量发现图中 MDI/CRT 单元 CP3 上的 COM-OFF 间开路,根据机床的实际连接,逐一检查线路,最终找出原因是电源切断 OFF 按钮触点断开。进一步检查发现系统的 OFF 按钮连接脱落,重新接线后,机床恢复正常。例 20外
14、部互锁引起的故障维修故障现象:某配套 FANUC 0T-Mate-E 的数控车床,开机时,系统电源无法正常接通。分析及处理过程:经检查发现输入单元的发光二极管 PIL 灯亮,但按下系统电源起动按钮,伺服主回路未接通。测量发现图中 MDUCRT 单元上的电源切断 OFF 与 COM 间断开,但操作面板上的 CNC OFF 按钮动作正常。由于维修现场无机床电气原理图,只能根据实际机床接线检查。检查发现,该机床电源单元的 COM(CP3-3)与 OFF(CP3-2)间通过了辅助线路进行连接,COM 与 EOF 间串联了面板上的 CNC OFF 按钮常闭触点、电柜门开关触点、主轴传动系统防护门开关等多
15、个接通条件。逐一检查以上条件,在确认全部条件都满足,COM 与 EOF 间触点闭合后,重新起动,机床恢复正常。维修体会与维修要点:1)FANUC 电源单元 AI 由于体积小、可靠性高,在 0 系列系统中使用较广。在该单元的电源不能接通的故障维修中,通过测绘内部输入单元的电气原理图,再对照原理图进行维修是最有效、最可靠的方法。2)由于电源单元 AI 体积小、控制电压种类较多,在进行测量维修处理,特别是更换元器件时,必须十分谨慎,以防止损坏其他控制元器件。3)除以上实例中的常见故障现象外,电源单元 AI 可能发生的故障还有以下几种可能的原因与现象:F11、F12 熔断,其原因有:a)系统开关电源主回路的开关管 D14、D15 损坏:b)系统开关电源主回路的开关管续流二极管 D33、 D34 损坏;c)整流回路的滤波电容器 C12、C13 损坏;d)电源模块内部直流主回路的短路;e)辅助控制电源一次侧短路,等等。F1 熔断的其他原因:a)系统输入单元辅助电源回路的稳压、滤波器件 Q3、ZD2 、C4 损坏;b)浪涌电压吸收器 VSl 损坏;c)控制信号 ON/OFF、外部报警信号、AC 电源等接线的错误;d)电源模块内部 15V 电源短路;e)电源模块内部 15V 电源滤波电容 C4 损坏,等等。