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吉林石化参考题.doc

上传人:开阔眼界 文档编号:6734615 上传时间:2019-04-21 格式:DOC 页数:4 大小:274KB
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1、一、简答题 (第1题第10题。每题5分,共50分。)1. 装置进料过低有什么危害?在相同的温度下,空速低,停留时间长,加氢反应激烈,容易导致床层温度不易控制;空速过低,会增加缩合反应的可能,导致在催化剂表面结焦;空速过低,会使生成物中轻组分含量多,特别是气体量增多;空速过低会造成反应床层沟流;当进料过低时,分馏系统操作难度增加。2. 什么叫催化剂结焦?如何防止?催化剂使用过程中,反应系统中某些组分的分子经脱氢聚合形成高聚物,进而脱氢形成氢含量很低的焦类物质沉积在催化剂表面,减少了可利用的表面积,同时由于孔口堵塞,降低了内表面利用率,引起活性衰退,这种现象称为结焦,结焦是催化剂失活最普遍的形式,

2、可以再生,因此是一个可逆过程。防止催化剂结焦应从以下几方面做工作:控制好原料的比重,干点、比色等,防止胶质,沥青质的大量带入。保持在较高的氢油比下操作,抑制结焦反应。严防催化剂超温。3. 高压换热器发生内漏的现象?如何处理?高压换热器发生内漏的现象:生成油颜色变深,杂质含量上升,硫、氮、反应等质量指标不合格。反应器温升下降。处理方法:生成油质量合格,维持生产。生成油质量不合格,降低空速后仍无效,则按停工处理。4. 各主要操作参数对加氢处理反应的影响如何?系统压力:压力高有利于加氢反应,但受到设备工作压力的限制。氢分压:氢分压升高,可抑制结焦反应,促进加氢饱和反应,降低催化剂失活速率,所以在设备

3、和操作允许的范围内,尽可能提高氢分压。循环氢流量:其作用是保持高的氢分压和带走催化剂床层的反应热,尽可能维持高的循环氢流量将有利于加氢反应。循环氢纯度:循环氢纯度提高可保证足够的氢分压,有利于加氢处理反应。反应温度:温度升高可加快反应速度,提高反应深度;但高温下催化剂的失活速度也加快,特别是局部高温对催化剂的使用寿命最不利。应该根据各床层催化剂性能控制合理的温度,尽可能保证最佳的温度分布,使催化剂有最长的使用寿命5. 贫液中硫化氢含量超标,有何原因?如何处理?原因:溶剂再生温度低;富液酸气负荷大;再生塔液面过高;溶剂发泡;贫富溶剂换热器内漏。处理:提再生压力,并适当增大蒸汽量;提循环量,降低酸

4、气负荷;查找液面高的原因,控制好溶剂再生塔液面;增加溶剂过滤量,往脱硫系统中注入适量的消泡剂;装置停工检查,切出贫富溶剂换热器。6. 反应注水中断现象?如何操作?反应注水中断后出现下面情况:高压空冷入口、出口温度升高;外来水中断,注水罐液面指示下降;注水中断,注水量下降或回零,高分界面指示下降;循环氢中的NH3及H2S浓度升高;反应温度下降;长时间停注水会使空冷铵盐析出堵塞,系统压降增大。处理:如果注水泵停运,立即关闭停运泵出口阀,防止高压窜低压,并立即启动备用泵,控制好高分界位;供水中断,联系上游装置迅速供水;如果长时间停水,则降低进料或停进料。7. 影响反应深度的因素有哪些?反应温度升高,

5、深度变大;催化剂活性提高,深度增大;原料油性质变化;循环氢纯度提高,深度增大;应压力增大,深度增大;应空速增大,深度减小。8. 影响活塞式压缩机出口温度的因素有哪些?是怎样影响的?影响因素有:入口温度:入口温度高,出口温度升高。压缩比:压缩比大,出口温度升高。气体绝热指数:绝热指数大,出口温度高。气缸润滑情况:润滑不良,出口温度高。冷却效果:水温高或水流不畅,则出口温度高。9. 用火监护人的职责是什么?用火监护人职责:对用火现场安全措施落实后的用火安全负责。用火监护人员必须掌握当前的工艺条件和生产工艺情况,熟悉动火现场环境;用火监护人必须熟悉初期火灾的扑救方法,熟练使用各种消防器材;接到火票后

6、,应逐条检查各项安全措施的落实情况,核实具体动火部位,确认无疑后,在火票上签名允许动火;监护人应做到持票监护。动火期间,不得离开现场,要随时注意现场情况,遇有险情,立即采取有效措施,防止事故发生;在动火结束或中断时,监护人应协助用火人清除火种,对现场进行检查确认后,方可离开。10. 加氢精制装置中哪些部位可能发生高压窜低压?高压分离器才窜低压分离器;新氢压缩机出口窜入口;反应进料泵才出口窜入口;高压注水泵出口窜入口;循环氢脱硫塔窜富液闪蒸罐;高压贫胺液泵出口窜入口。二、会识图题(第1题第2题。每题7分,共14分。)1. 画出反应系统注水流程兰 兰兰 兰兰 兰 兰 兰 7兰 兰兰 兰 兰 兰 兰

7、 兰 兰 兰V - 1 0 2P I C1 1 4 0 1L I C A1 1 4 0 1P V 1 1 4 0 1 AP V 1 1 4 0 1 BL V 1 1 4 0 1含 油 污 水 自 P - 2 0 5 ( 1 5 )除 盐 水 自 界 区P - 1 0 2 A P - 1 0 2 BX X V 1 1 4 0 1反 应 注 水 至 管 P - 1 0 6 0 9 ( 5 )P 1 0 2 B OP 1 0 2 A OV X 1 V 1 0 7V I 1 V 1 0 7V I 1 V 1 0 7V X 1 P 1 0 2 V X 2 P 1 0 2反 应 注 水 至 管 P - 1

8、 0 6 0 7 ( 5 )低 压 氮 气 自 管 N - 3 0 4 0 1 ( 1 9 )P S V 1 0 4净 化 水 至 管 F L G - 3 0 2 0 1 ( 1 9 )除 盐 水 至 V - 3 1 0 ( 2 1 )V X 1 P V 1 0 4低 压 氮 气 至 管 N - 3 0 4 0 1 ( 1 9 )2. 识图改错三、计算题 (第1题第2题。每题7.5分,共15分。)1. 加氢进料量240t/h,新氢机出口流量19000Nm 3/h,密度0.12kg/ m3,低分气流量1200Nm 3/h,密度0.45kg/ m3,汽提塔顶干气流量1500Nm 3/h,密度1.1

9、5kg/ m3,求计算装置液体收率是多少?(加工损失忽略不计)解:装置进料量=240+19000*0.12/1000=242.28 t/h气体产量=1200*0.45/1000+1500*1.15/1000=2.265 t/h液体产量=242.28-2.265=240.015 t/h液体收率=240.015/242.28*100%=99.07%答装置液体收率是99.07%。2. 加氢装置原料油缓冲罐规格为3000*19800*40的圆柱形容器,装置处理量为200t/h,原料油密度为850kg/m3,现在原料油罐液位为10m,如果原料油中断后,处理量保持不变,缓冲罐液位控制在2m时装置切断进料,

10、问装置可维持进料多少分钟?解: 可付油量=3.14/4*D 2*(10-2)*0.850=53.55t付油时间=可付油量/进料量*60=53.55/200*60=13.65min答:装置可维持进料13.65分钟。四、论述题 (第1题第2题。每题10分,共20分。)1. 影响反应器催化剂床层温升波动的主要因素?处理方法?影响反应器催化剂床层温升波动的注意因素:原料油中溴价、硫、氮含量变化,特别是溴价的变化。反应系统改循环时间太长。氢纯度和循环气流量变化。系统总压变化。反应器偏流或换热器走短路。空速变化。催化剂结焦或中毒、活性下降。原料带水。反应器入口温度波动。急冷氢流量的波动。处理方法:根据温升

11、情况,适当调整反应器入口温度,若温升太高,可适当降低入口温度。改循环时间过长,原料油中杂质减少,温升辐度小,可维持反应器入口温度不变。循环氢纯度75%,保持循环气流量平稳。保持系统压力稳定。根据生成油性质,决定是否停工。保证进料稳定。如果提高反应器入口温度,温升仍不明显,则停工处理,催化剂应再生或更换。原料油缓冲罐加强脱水。稳定反应器入口温度,加强加热炉的操作。加强调节,确保急冷氢流量的稳定。2. 精制柴油硫含量偏高的原因?如何调整?精制柴油硫含量偏高的原因:原料含硫量高,而反应温度偏低。原料中催化柴油的比例控制不好。如原料中催化柴油比例超过设计值,将导致催化柴油中的4,6-二甲基苯并噻吩因压力等级不够难以脱除。如原料中催化柴油比例过低,导致反应温升太低,床层平均反应温度偏低,反应深度不够,也将导致产品硫含量偏高。气油比偏小。空速大。分馏部分操作波动,H 2S未彻底脱除。高压换热器等发生内漏。因壳程为泵出口,压力比管程高,导致原料串入反应产物中,通过汽提塔无法有效脱除。催化剂结炭,活性已大幅下降。处理方法:调整好原料比例,适当提高反应温度,满足产品含硫量要求。增加循环氢压缩机负荷来提高气油比。适当降低空速。精心调节,各操作参数严格控制在工艺指标内。如果泄漏量较大,则需停工处理。如果确认催化剂活性已大幅下降,则需要进行催化剂再生或更换新催化剂。

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