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电镀园电镀废水处理改造.pdf

上传人:weiwoduzun 文档编号:5718816 上传时间:2019-03-14 格式:PDF 页数:4 大小:190.33KB
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资源描述

1、INDUSTRIALWATERWASTEWATER 工业用水与废水 v。139 N。1 Feb,2008 电镀工业园区电镀废水处理改扩建工程 贾绍春 (北京国环清华环境工程设计研究院东莞分院,广东 东莞523072) 摘要:介绍了某电镀工业园电镀废水集中处理的工程实例,废水的主要特点是含较高浓度的C 、CN一、Cu 、 Ni 、Zn 等污染物质。且分流不彻底,存在一定程度混排情况。改、扩建工程中分析实际情况,将各企业生产废 水分为前处理废水、含氰废水、含铬废水、综合废水、混排废水5种废水分别进行处理,处理后废水的各项出水 指标均达到广东省水污染排放限值(DB 44262001)一级标准。该工程

2、的废水分类方法,对同类工业园区废水 集中处理的建设有一定借鉴意义。 关键词:电镀废水:含氰废水;含铬废水;分类处理 中闺分类号:X7031:X7811 文献标识码:B 文章编号:10092455(2008)01009404 某电镀工业园区有2l家线路板生产企业,园 区建有污水处理厂,将各企业生产废水集中进行处 理。废水处理系统一期已建成投入运行,处理水量 5 000 m3d,运行期间经常出现不能全因子达标情 况,且各企业生产线扩容排放废水量增加,亟需 进行改、扩建工作。电镀废水处理工艺较为成熟, 关键在于污水按水质严格分流。经过调研,从运行 稳定、经济合理两个方面考虑将生产废水分为5 类,有针

3、对性的分类处理,以氧化还原、中和、混 凝沉淀、石灰沉淀工艺为主经过运行监测,处理 后出水各项指标均能稳定达标(广东省水污染排放 限值(GB 44262001)一级标准)。 1设计水量及水质 电镀废水处理改扩建工程总设计水量为l2 000 m3d,主要分流为5种性质的废水:前处理废 水,来自工件除油、除锈、除腊等工序,占总排水 量的20,主要污染物为油类、表面活性剂,特 点是高COD;含氰废水,来自氰化镀锌、氰化 镀铜、氰化镀隔等工序,占总水量的15,主要 污染物为CN一、Zn 、Cu 等;含铬废水,来自 镀铬、钝化等工序,占总水量的20,主要污染 物为Cr6 、Cr3 等;综合废水,来自酸性镀

4、铜、 镀镍、硫酸锌镀锌、铵盐镀锌等工序,占总水量的 35,主要污染物为zn 、Cu2+、Ni 等;混排 废水,来自各镀槽渗漏、镀件移挂滴漏以及操作不 当的跑冒滴漏的镀液及冲洗水,占总水量的l0, 主要污染物为CN一、Zn 、Cu 、Ni 、Cr6+等。 废水设计进出水质见表l。 表1设计进出水水质 2原废水处理工艺存在问题与改造方案 21原废水处理工艺流程 一期废水处理系统中,废水分为含氰废水、含 铬废水、酸碱废水3类进行处理。分类处理后3股 94 废水混合加药沉淀,然后过滤排放。 含氰废水采用二阶段碱性氯化法处理: 收稿日期:20070626;修回日期:20070831 贾绍春:电镀工业园区

5、电镀废水处理改扩建工程 一阶段CN一+OC1一+H20一CNC1+2 0H CNCl+2 0H一+CN0一+Cl一+H,0 二阶段2 CNO一+3 Cl2+4 0H一+2 C02+N2+ 6 C1一+2 H,0 含铬废水采用还原、沉淀法处理: Cr2072。+3 HS01一+5 H 2 Cr3 +3 S04 一+4 H20 Cr +3 0H一=Cr(0H) 酸碱废水调节至碱性,使金属离子沉淀: Cu +2 0H一=Cu(0H), Ni +2 0H一=Ni(0H) 原废水处理工艺流程如图1。 童堡堕 兰 苎量 酸 二级氧化 石灰 助凝剂 意去打1面 2 f阔节池l_ 反应池卜 反应池卜 沉淀池

6、一达标排放 清水池_一 滤液 一一一一 上清液 板框 滤机卜卜I一一 污泥浓缩池卜一一 污泥外运 图1 原废水处理工艺流程 J 22存在问题 电镀废水处理工艺成熟,单就此3类废水来 看,处理方法合理,但是实际操作中,由于各厂生 产管理水平有限,存在大量的手动线、滚镀线,移 挂时镀液滴漏在所难免,滴漏液成分复杂,既含氰 又含铬,导致地面收集废水已是混排,此外,交接 班时清洗缸废水混排情况严重,导致一期废水处理 系统无法达标排放。 2-3废水收集系统改造方案 结合各生产厂实际情况将车间废水分为5 类。每家排污企业根据排水量大小设置集水井5 个,分别用于收集5类废水(详见第1节),泵送至 污水处理厂

7、相应调节池。每个集水井的容积确保停 留时间30 min以上。除地面混排废水,其余4类 废水收集管直接与相应的清洗缸溢流口及排水底阀 连接厂家不得随意更改,若要变更工艺路线,需 先报请镇环保所同意。 24废水处理系统改、扩建方案 已有处理设施处理水量5 000 m d,现需要 改、扩建为12 000 m d,复核各池体池容,以充 分利用已有构筑物、设备为原则,兼顾平面布置与 高程布置,减少新增建设用地、降低运行费用。改 造利用情况见表2。 表2改造利用情况 3改扩建工程工艺流程及主要构筑物 31工艺流程简述 电镀废水处理改扩建工艺流程见图2所示图 中粗框表示新建构筑物。 前处理废水:废水首先经隔

8、油调节后进入 混凝反应池,混凝反应池分为三级,前级投加 FeSO 进行混凝反应,投加量为100 mgL,然后调 整pH值至859,后级投加助凝剂PAM,投加量 为1 mgL,充分混合搅拌后进入初沉池,然后进 入接触氧化池生物处理,出水经二沉池沉淀即可达 95 INDUSTRIALWATERWASTEWATER 工业用水与废水 v。139 N。1 Feb,2008 图2电镀废水处理改扩建工程工艺流程 标排放。 含氰废水:进行二阶段碱性氯化法破氰处 理1,第一阶段控制pH值10511,ORP值300 400 mV。第二阶段控制pH值67,ORP值600 650 mV,氧化剂采用NaC10,调节pH

9、值采用 NaOH,自控系统控制投加量。处理后水排人综合 废水调节池 混排废水:反应池内先调节pH值至碱性, 进行二阶段碱性氯化法破氰处理。完全破氰后的废 水进入含铬废水调节池,与含铬废水一起处理。 含铬废水:调节pH值为23,在还原池 内投加NaHSO ,控制ORP值在300350 mV,使 废水中的Cr6+还原为Cr3+,然后再进入综合废水调 节池。 综合废水:调节池出水进入反应池,投加 Ca(OH)2,控制pH值为8595,生成Cr(OH),、 Cu(OH)2、Ni(OH)2、Zn(OH)2等沉淀,经沉淀分 离后,出水再经快滤器过滤处理即可达标排放。处 理系统尾端设置保安系统,若出水中重金

10、属离子 (如Cu )超标,过滤出水流人中间水池,进行pH 控制,之后由中间提升泵提升至阳离子交换塔,去 除废水中残留金属离子。 污泥经过压滤机处理后外运处置,滤出液进入 前处理废水混凝沉淀池再进行处理。 32主要构筑物及设备简述 废水处理厂的设备主要选用国内产品,仪表均 选用进口高品质产品。主要构筑物尺寸、结构及设 计参数如下(注:所有构筑物均做防腐): 96 氧化池A(混排废水):尺寸为50 m X 50 m X 45 m。1座,钢砼结构(改建),HRT为14 h,设 pHORP计各1套,设空气搅拌、1套加碱系统、 1套加氧化剂系统,控制pH值为10511,ORP 值为300400mV。 氧

11、化池B(混排废水):尺寸为50 m X 50 m X 45 m。1座,钢砼结构(改建),HRT为14 h,设 pHORP计各1套,设空气搅拌、1套加碱系统、 1套加氧化剂系统,控制pH值为67,ORP值为 600650 mV。 氧化池C(含氰废水):尺寸为50 m X 50 m X 45 m。1座,钢砼结构(改建),HRT为112 h,设 pHORP计各1套,设空气搅拌、1套加碱系统、 1套加氧化剂系统,控制pH值为10511,ORP 值为300400mV。 氧化池D(含氰废水):尺寸为50 m X 50 in x 45 in。1座,钢砼结构(改建),HRT为112 h,设 pHORP计各1套

12、,设空气搅拌、1套加碱系统、 1套加氧化剂系统,控制pH值为67,ORP值为 600650 mV。 调节池(含铬废水):尺寸为240 in x 170 in x 50 in,1座,钢砼结构(新建),HRT为46 h。 还原池(含铬废水):尺寸为50 in x 50 in x 30 in,1座,钢砼结构(新建),HRT为05 h,设pH ORP计各l套,NaHSO3计量泵2台(1用l备), 流量45 Lmin;设搅拌空气。 调节池(综合废水):尺寸为240 in x 100 in x 50 in,1座,钢砼结构(新建),HRT为72 h。 贾绍春:电镀工业园区电镀废水处理改扩建工程 反应池1(综

13、合废水):尺寸为100 Ill20 Ill 50 Il11座,钢砼结构(新建),HRT为15 rain, 设加碱系统1套,设pH计1套,设空气搅拌。控 制pH值为8595。 反应池2(综合废水):J 寸为15 m15 m 15 m,1座,钢砼结构(新建),仅起投加PAM及 流量分配作用,设加PAM系统1套。 沉淀池(综合废水):尺寸为 150 Ill50 Ill, 2座钢砼结构(新建),表面负荷q=113 Ill (Ill h)有效沉淀时问约25 h,中心传动刮泥机。 混凝反应池(前处理废水):尺寸为150 Ill 20 Ill45 Ill,1座,钢砼结构(改建),HRT为16 h,前级混凝剂

14、FeSO 投加量100 mgL,然后凋整 pH值至859后级投加助凝剂PAM,投加量为 1 mgL。 接触氧化池(前处理废水):尺寸为140 Ill 140 Ill50 Ill,1座,钢砼结构(改建),HRT为 92 h微孔曝气器,供气量13 Ill,h,服务面积 05 m 氧转移效率25,COD容积负荷为16 kg(m d)。 快滤器:尺寸为19 Ill19 Ill35 Ill,8台, 钢结构,滤速为15 mh,反冲水泵3台,2用l 备;冲洗时间10 min,冲洗强度15 L(Ill S)。 阳离子树脂交换塔:尺寸为 20 Ill35 Ill, 8台,钢结构,滤速为18 mh,再生泵3台,2

15、用 1备。 4工程调试与运行 本工程于2004年8月完工调试调试后检测 结果显示,CN一、Cr 、COD等主要污染物的去除 效果明显各项f_f水指标均达到广东省地方标准 水污染物排放限值(DB44262001)一级标准(见 表3) 表3出水水质情况 5技术经济分析 本改、扩建T程新增用地约3 000 Illz,中央控 制室实现对电气设备以及各在线监测仪表的远程监 控和操作,管理简便。项目总投资约700万元,其 中设备投资为510万元:土建尽量利用原有池体进 行改造;电费035元m ,药剂费295元m。 6结语 线路板企业产生废水水量大、污染严重,企业 自建废水处理设施投资大、运行费用高,环保部

16、们 监管难度大,按产业类另0建设工业园区将生产废 水进行集中处理,符合企业自身利益需求,也便于 政府部门监管,是地方工业发展的一个趋势。各企 业原料及生产线状况不尽相同,废水集中处理会造 成废水水质复杂,从本T程设计及运行结果看,细 致调查各企业废水,做好分类工作,将不同性质的 来水分别预处理后再进行混合处理,具有良好的效 果。通过采用化学氧化、还原、中和、混凝沉淀和 生化处理工艺的组合,可将主要控制指标CN一、石 油类、COD、Cr6及其它金属离子处理至排放标准 限值以下,实现废水的达标排放。 参考文献: 1北京水环境技术与设备研究中心,北京市环境保护科学研究 院。国家城市环境污染控制 程技

17、术研究中心三废处理工程 技术手册废水卷M北京:化学工业 版社2000 作者简介:贾绍春(1980一),男,宁夏吴忠人,I 程师,(电子信 箱)jiasc020163colIl 逝业业些些逝些些些些妪业业逝些些业 水处理专利 器 嘲专利名称:污水生物处理频繁硝fl:I2tiff化装置 申请号:2005200732059 i摘要:本文用新型污水生物处理频繁硝化反硝化装置,l 最适用丁城市污水处理和部分工业废水处理,通过在反器 应池中设置进水布水装置、隔板和曝气器使污水形成螺 旋推流前进状态,提高反应池中的污泥浓度,以提高系 i统的硝化乓应速度,造成污水频繁经历缺氧(厌氧)一好l 氧环境,文现频繁硝化反硝化一所需的曝气时间可以大 大缩短,一般在4 h左右,反应时间大约为传统生物脱 氮工艺的一半;减少土地占用面积,基建以及设备投资弗 费用可以比传统1:艺节省约14左右、 其结构简单,运 i行稳定,反应时间较短,反应容积较小,效率高,降低l 行稳定,反应时间较短,反应容积较小,效率高,降低 能耗,节省运行费用,具有良好经济和社会效益。 矮 芥带带带带鼋s芥蒂带带带带带带蒂带芥芥尜 97

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