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CPS QC小组.ppt

上传人:hskm5268 文档编号:5357436 上传时间:2019-02-23 格式:PPT 页数:41 大小:16.61MB
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资源描述

1、关于降低S11玻璃导轨与钣金 配合差的RPH值,乘用车二厂总装二车间 汇报人:赵富明,荣誉,只能说明过去; 今天,意味更加努力; 明天,盼与君更上一层楼! CPS QC小组,注:,计划进度,实际进度,此甘特图为小组本次攻关的活动计划与实际进度,选题理由,现状调查,目标设定,原因分析,要因确认,制定对策,对策实施,效果检查,巩固措施,总结和下一步打算,小组概况,说到,做到,做就一次做好,GO!,这是本次活动的汇报目录,遵循PDCA的原则,秉承小组一贯的行动准则: 说到,做到,做就一次做好!,乘用车二厂CPSQC小组于07年3月成立,小组主要由工艺师、质量员和一线操作人员组成。至今已开展QC课题3

2、2项,获得公司级奖项四个,安徽省奖项一个,国家级奖项三个,此次小组是因S11玻璃导轨与钣金配合差问题频繁出现而集结的,小组的目标是解决S11玻璃导轨和钣金配合差问题,以提高整车质量。,改进意识,成本意识,个人能力,Q C 知识,团队精神,质量意识,A B C D E F,上帝 (CP7)反馈,生活 (生产)现状,选定课题,CP7是生产线的上帝,上帝反馈:S11玻璃导轨与钣金配合差严重影响S11的整车外观,此问题已经成为了影响S11CP7直行率的罪魁祸首,查阅整车质量一科质量信息,并制作如下排列图可以看出,09年6月份第1周,S11导轨和钣金配合差问题数高达38个,占总问题数的31.7%。,过程

3、检验点一也反馈,经常因S11玻璃导轨与钣金配合差导致停线,右图为09年5月份因此问题的停线明细。共导致28分钟停线,形式严峻!CP7也造成大量地面滞留车!,降低S11玻璃导轨与钣金配合差的RPH值,坚定的向目标迈进,进入现状调查,小组发现:1、S11导轨存在两个厂家同时供货;2、存在A、B两个班次员工装配;于是小组采用分层分析法开展分析调查: 1、按不同厂家分层,分析调查发现:两个厂家的供货,其S11导轨与钣金配合差RPH值均在10.25,所以小组排除不同厂家对S11导轨与钣金配合差的影响。,1、按不同操作者分层,分析调查发现:两个班次的操作员工,其S11导轨与钣金配合差RPH值均在10.65

4、,所以小组排除不同操作者对S11导轨与钣金配合差的影响。,3、按2种因素交叉分层得到如下表格:,通过交叉分层发现,不管是采取哪个班次操作者的操作方式、选择哪个厂家的导轨,其S11导轨与钣金配合差RPH值均在10.6左右,所以,小组排除了不同操作者、不同厂家对RPH值的影响。,小组在完成了厂家,人员差异调查的基础上,对2009年15月份S11导轨与钣金配合差问题进行统计,以便找出造成S11导轨与钣金配合差的主要问题点,具体情况如下:,随后,根据记录表制作排列表:,随后制作排列图,现状调查结论:造成S11玻璃导轨配合差的问题主要集中在:右前门导轨上端与钣金间隙大,左前门导轨与钣金干涉,这两个问题点

5、上。,现 状 目标值,2,6,8,12,5,2,10,3,从现状调查的排列图中可以算出,如果小组解决右前门导轨上端与钣金间隙大现象就可以将RPH值降至5,如果再解决左前门导轨与钣金干涉问题,就可以将RPH值降至2,但小组考虑到其他因素,最终将活动目标值定为3。,右前门导轨上端与钣金间隙大,左前门导轨与钣金干涉,为方便找到S11导轨和钣金配合差的真正原因,小组召开头脑风暴会议,对可能产生配合差的因素记录在卡片上:,车身安装孔偏,导轨中、下安装孔偏,玻璃升降时干涉,玻璃升降轨迹偏,导轨钣金设计不合理,调整门平度造成导轨变形,导轨设计不合理,导轨单件安装孔偏,紧固力矩偏小,导轨不符合装车要求,导轨上

6、端钣金安装孔为开口槽,导轨安装钣金为弧面,S11导轨与钣金配合差,左前门导轨与钣金干涉,右前门导轨上端与钣金间隙大,玻璃升降轨迹偏,导轨单件安装孔偏,导轨的中、下安装孔偏,导轨上端钣金安装孔为开口槽,导轨不符合装车要求,导轨不符合装车要求,紧固力矩偏小,导轨设计不合理,导轨钣金的设计不合理,车身安装孔偏,玻璃升降时干涉,装配门护板造成导轨变形,导轨单件安装孔偏,导轨上端钣金安装孔为开口槽,导轨安装钣金为弧面,紧固力矩偏小,最终得出如下8个末端因素:,玻璃升降轨迹偏,导轨的中、下安装孔偏,导轨安装钣金为弧面,装配门护板造成导轨变形,导轨单件安装孔偏,导轨上端钣金安装孔为开口槽,导轨不符合装车要求

7、,紧固力矩偏小,随后小组马上制定要因确认表,开展要因确认:,小组根据要因确认表,采取现场调查、验证和比较分析等方法开展要因确认:,要因确认一:S11导轨中、下安装孔偏。结论如下:根据三坐标数据分析显示,S11导轨中下安装孔符合工艺要求,均在误差范围内,此项为:,要因确认二:玻璃升降轨迹偏。结论如下:小组成员周宏通过故障车与合格车互换玻璃升降器的方法,发现:故障车依然是故障车,所以,此项为:,要因确认三:S11导轨单件安装孔偏。结论如下:小组通过现场测量和数模对比,S11导轨自带的安装孔孔径和基准尺寸符合设计标准,所以,此项为:,要因确认四:S11导轨上端钣金安装孔为开口槽。结论如下:小组成员支

8、俊通过现场装车验证发现:车身钣金开口槽的设计可以满足工艺要求,可以与导轨良好配合,所以,此项为:,要因确认五:导轨不符合装车要求。结论如下:小组通过测量导轨安装孔数值,对比图纸,虽然符合图纸要求,但并不能满足装车需求,此处紧固后,会造成导轨整体向X方向偏移,导致导轨的上端与钣金不贴合。,R:4mm,9+1mm,为了确认此因素是否会影响RPH值,小组采用临时措施:在导轨装配前,用铣刀将中紧固孔向X的正方向铣35mm,跟踪100台车发现:,导轨偏移现象为0,在其他因素不变的情况下,跟踪RPH,由10.7降至6.9,因此此项为要因。,要因确认六:导轨安装钣金为弧面。结论如下:小组成员赵富明通过现场随

9、即装车20台,发现:导轨自攻螺钉在紧固时,由于导轨的钣金于车身钣金的贴合面不是水平的,导致在紧固时发生位移,钣金变形,从而与钣金配合差。,为确认此因素对RPH值的影响程度,小组采取临时措施,抽取50台车,在装配前,对导轨上端钣金处进行打磨,保证其紧固面为平面,,在其他因素不变的情况下,跟踪RPH值发现 :RPH值右10.7降至8.1,要因确认七:装配门护板造成导轨变形。结论如下:装配门护板时需用拍击门护板,保证卡子卡到位,但是在装配过程中,门钣金于外侧吊具发生干涉,所以在吊具上增加了防止门钣金变形的辅具,防止钣金变形,为方便理解,请看示意图,门钣金于吊具辅具接触面积为一个点,而这个点正好是导轨

10、上端,造成导轨变形,无需进行RPH值跟踪,也可100%确认,此项为:,门,好痛啊!,要因确认八:导轨紧固力矩偏小,经过力矩检测和破坏性试验,结论如下:力矩符合装车要求,所以此项为:,1.5+0.5,要因确认完毕之后,小组立即集思广益的制作了对策制定表:,3、通过数据显示,对策实施一实施完毕后:导轨紧固后偏移现象为0 ,RPH值由10降至6.8,所以:对策实施一有效。,1、对策实施一:导轨安装孔变更。小组递交零件状态变更申请单,将导轨安装孔支架向X的正方向移3.5mm实现,这样,导轨紧固完毕后,导轨不会产生偏移,以杜绝导轨与车身钣金配合差。,2、使用借力原则,联系采购质量,要求厂家根据装车的实际

11、要求对图纸的尺寸重新定义,厂家按照新的图纸重新开模生产。09年的“光棍节”,也就是:11月11日开始垂直切换。,钣金弧面变更前后对比图,1、对策实施二:导轨钣金修整。小组联系采购质量,要求厂家对导轨上端固定点的钣金弧面进行整改,以确保其钣金平面与车身钣金贴合良好。,2、厂家提供100套试装件,跟踪这100套件发现,导轨钣金变形数为零。开始垂直切换!,3、通过数据显示,对策实施二实施完毕后:导轨板金平面与车身钣金平面贴合良好,配合差为0 ,RPH值6.8降至4.8,对策实施二有效。,1、对策实施三:吊具辅具移位。小组现场研究,商讨吊具辅具固定位置,示意图如下:就好比原来这个门钣金上的导轨是坐在悬

12、崖上的,搞不好哪天拍门护板就把它给拍下去了,现在坐在沙发上,舒舒服服的!,门,门,好痛啊!,真舒服!,3、通过吊具辅具移位,与门导轨干涉率为0,RPH值4.8降至2.8,对策实施三有效。,2、为了能让门钣金坐在沙发上,小组成员用了整整一个星期,近56个小时的时间将生产线251个吊具全部更换完毕!,小组对2010年1月份21线CP7合格率影响点进行统计,并制作如下排列图:,由上图可以看出,S11导轨与钣金配合差已经不是影响CP7合格率的主要问题点。,A,B,C,D,E,F,通过折线图和柱状图都可以清晰的发现:S11导轨与钣金配合差RPH值已从10降至2.8!,改善前,对策一实施,对策二实施,对策

13、三实施,改善后,巩固期第一个月,巩固期第二个月,巩固期第三个月,有形价值(活动期=计算周期=180天),b、减少月返工成本:,玻璃导轨成本报废=8.3元 2个 48辆 22天 =17529.6元,a、月玻璃导轨更换成本:,人工: 2人48辆10分/辆0.13元/分 22天=2745.6元 动能:48辆18.6元 22天=19641.6元,c、经财务审核:,239500.8元,总收益:(17529.6+2745.6+19641.6) 6月=,无形价值主要有如下8点,但最重要的是,小组通过改善,成功的解决了因S11导轨与钣金配合差而导致的CP7加班返工问题。,1、杜绝S11导轨和钣金干涉使员工装配

14、更加轻松; 2、减少因导轨与钣金配合差而造成的返工,降低劳动强度; 3、导轨与钣金配合差RPH值由20降至2.8; 4、CPS直行率由78%提升至82%。提高了整车制造水平; 5、消除每周导轨报废而产生的17529.6元; 6、改善最终实现23万的经济效益,为企业开源节流提供了可借鉴的方法; 7、通过改善,降低装配员工及检验员工劳动强度,有效的提高员工满意度; 8、改善彻底消除了质量难题,让领导与顾客更加放心。,看着辛苦一天的员工可以按时下班,,他们轻快的步伐,脸上的笑容,和为小组竖起的大拇指就是最好的无形价值!因为:员工才是公司最大的财富,只有把员工当做股东,当做顾客,当做上帝! 始终把员工

15、放在第一位,公司才能够真正的发展起来!,通过本次攻关,小组的团队精神、攻关水平、改进意识等方面都有长足进步。,个人能力,团队精神,任何一项成功的QC活动都必须要有其巩固过程,QC就是要通过标准化加以推广。,导轨安装孔孔变更,工艺变更固化,巩固效果,巩固项目,小组制作导轨工艺变更申请单来进行工艺变更固化,任何一项成功的QC活动都必须要有其巩固过程,QC就是要通过标准化加以推广。,巩固效果,巩固项目,导轨安装钣金修整,零件变更固化,要求厂家反馈8D报告以保证的零件变更的固化,任何一项成功的QC活动都必须要有其巩固过程,QC就是要通过标准化加以推广。,改善成果受控,巩固效果,巩固项目,编制总装二车间

16、吊具管理规定以保证改善成果的固化。,吊具辅具移位,通过跟踪三个月的巩固期发现:RPH值均保持在3左右。,“CPS”QC小组圆满完成使命,“CPS”QC小组一贯的行动准则仍旧是:,说到 做到 做就一次做好!,此次QC攻关活动,有效地降低了S11导轨与钣金配合差RPH值,降低了劳动强度,提高了工作效率,提升了整车制造水平,但是,因为S11呢槽不服帖而影响S11整车直行率的问题并没有得到有效控制,所以,小组决定下一循环课题为: 降低S11呢槽不服帖的RPH值,当我们在抱怨每天生产任务繁重的时候,说明我们还有着一些销量! 当我们每天拖着疲惫的身心回家的时候,说明我们还有着一份工作! 当我们在抱怨每天质量问题繁杂的时候,说明我们还有着一颗责任心 !,问题面前,不要逃避,正确面对,学会感恩,你将获得成功!,“CPS”QC小组,亲爱的QC同仁们,这段时间,关于洪水和美韩军演的新闻不断,但是我相信:,中国人 绝不会在自然灾害和帝国主义面前低头!,奇瑞人 也绝不可以因为质量问题而倒下!,在精耕10的下半场里,让我们一起:,为“奇瑞制造”而奋斗终身!,感谢聆听,敬请提出宝贵指导意见,“CPS”QC小组全体成员: 祝您:身体健康,万事如意,阖家欢乐!,

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