1、OSO TP3COC53( 3LBA 失 电 ) 操 作 总 结 系统:3LBA 版次:A0 值:T3电 厂 运 行 二 处主 控 操 作 总 结本文件仅供学习参考用不得将其作为工作依据OSO TP3COC53( 3LBA 失 电 ) 操 作 总 结 系统:3LBA 版次:A0 值:T3一背景2014 年 10 月 06 日 01:30,根据计划,夜班配合 SSE 进行 TP3COC53 试验,验证3LBA 失电的后果及机组相关的控制,由于 3LBA 系统为核岛 A 列 110V 直流电源,其丧失将导致机组大部分设备电源丧失,故此试验是 3COC 试验中风险最大的试验。二LBA 所供负荷:3L
2、BA 系统为核岛 A 列 110V 直流电源,与宁德 1/2 机组相比,该电源功能基本保持不变。其主要功能如下: 为 6.6kV、380VAC 配电盘提供保护电源,及断路器、接触器的操作电源; 为 RAM、RPR 和 RCP 设备提供控制电源; 为 LNG 220VAC 交流不间断电源提供直流逆变电源。三、前提条件:一回路处于热停堆工况,P=154bar.g,Tavg=291.4 度。主蒸汽隔离阀关闭。三台主泵运行,GCT-a 冷却,维持三台 SG 压力一致。3RRI/SEC 均维持 A 列运行,B 列备用。四操作总结1. 风险分析:LBA 失电有以下风险:1)反应堆紧急停堆;2)LBA 失电
3、触发安注、喷淋、CIA、CIB 等信号;3)500KV 送电过程中对 1、2 号机功率产生影响;4)3RCV 泵吸入口切换到 PTR001BA,钝化期间防止吸入过多含氧水,导致钝化失败;5)主泵停运及投运,导致压力/温度快速变化超出 P/T 图;6)500kV 断路器断开,3LGA/D/E/F 失电,3LGB/C 由 ST 向 AT 切换;7)3LHP/LHQ 启动,长期空载导致柴油机损坏,3LHP 因失去辅助系统,需快速停运;OSO TP3COC53( 3LBA 失 电 ) 操 作 总 结 系统:3LBA 版次:A0 值:T38)由 3LBA 供电的 6.6kV、380VAC 接触器(不带挂
4、钩)断开;9)由 3LBA 供电的 6.6kV、380VAC 断路器及带挂钩的接触器不可操作,但保持原位;10) 3RRI 的 A 列泵跳闸,B 列自动启动并带公用负荷,但 A 列的公用管线隔离阀041/058VN 由于失电不会自动关闭,有串水的风险;11) 3LHP/Q 柴油机自动启动,但 3LHP 柴油机由于辅助系统失电而不能长期运行,有柴油机损坏的风险;12) 主/厂变重新送电时可能导致差动保护动作而跳闸;13) 主泵轴封损坏风险:当 A 列上充泵停运后,主泵失去轴封水,存在轴承超温、磨损及一回路冷却剂泄露风险;试验前投运 B 列上充泵;14) CRF 泵进水风险:LBA 失电试验,LK
5、H 母线失电,造成 CRF 泵盘根水疏水泵失去电源,盘根引漏水集滞造成水位上升;15) 一/二回路的超压风险:除了监视一回路运行参数没有超出 P-T 运行区域图外,还要监视一/二回路的压差,以防止蒸发器一/二次侧压差超过 110bar;16) LBA 失电后,主变到辅变电源切换不成功,及 LHQ 柴油机带载不成功导致 3号机组失电。2. 应对措施及 OSO 相关准备工作1) 试验前闭锁安注、喷淋、CIA、CIB 等信号动作;2) 8LGIA 已由 4LGC 供电;3) 试验前将 3APG 隔离,减少热量排出;4) 试验前确认 3JPP002PO 可用,试验前启动 3JPP001PO,以验证其失
6、电动作;5) 将 3 台 SG 水位调整至 0m,3ASG001PO 运行,3ASG002PO 备用,为防止3ASG003/004PO 误启动导致一回路过冷,试验前关闭汽源。就地关闭 ASG011VD 和 ASG211VD;6) 试验前确认 3RRI 的 A/B 列自动补水可用,并派专人蹲守 3RRI039/ 060VN,并建立电话联系,以便 3RRI 系统 B 列带公用负荷后立即关闭 A 列手动隔离阀,防止串水;7) RCV001PO 运行,B 列 002PO 或 003PO 备用。注意:为避免 RCP 泵轴封损坏,OSO TP3COC53( 3LBA 失 电 ) 操 作 总 结 系统:3L
7、BA 版次:A0 值:T3B 列上冲泵在 LBA 失电前投运;8) 试验前确认 DEL、DEG 的停运方案及方法;9) 确认 3CFI 的 A 列运行,模拟过滤器差压高,确认 CFI 001MO、002MO、111MO、113MO 运行 ,B 列备用;10) 3SAP002CO 确认可用。3SAP001CO 由于其失电导致其电磁阀打开,放气,试验前关闭其出口隔离阀 3SAP037VA;11) 柴油机派专人盯守,启动后需立即停运;12) LBA 失电后 3RCP006RS 作为唯一可用的 RS 控制压力,试验前验证其可用性;13) 调整 PZR 液位自动控制;14) 确认停堆断路器处于合闸位置,
8、无 P4 信号;15) 确认 3REA 自动补给在线到 A 列;16) 在 KIC 开启 RIS012VP(防止 RIS013VP 到时打不开,导致无法切至 PTR);17) 试验前将 3RIS021PO、3RIS001AG 投运,并开启 3RIS206/208/209VP;18) 确认核岛通风系统 A 列运行,B 列可用;19) 为防止影响一回路钝化,采取以下措施: 将 RCV002BA 的液位提高到 1.85m,压力升高到 1.6-1.8bar.g; 将 RCV033/34VP 开启,然后断开 RCV033/34VP 电源,保持 RCV033/34VP 强制开启,防止上充泵切换至 PTR0
9、01BA 取水;20) 在 KIC 工作站上设立曲线监视下列参数: PZR 液位和压力;SG 液位和压力; RCP 三个环路宽量程温度; RCV 上充下泄流量;ASG 流量; 3KOO024YMA 自然循环 P-T 图,监视一二回路压差不超过 110bar。 监视三台主泵一号轴封温度小于 90 度。21) 试验即将开始前接值长指令启动 3RCV001PO,RCV 双泵运行期间关注轴封注水温度、流量及泄漏流量;3RCV001PO 运行参数;22) 停运 3 号机所有电梯、行车、环吊:DAI, DMK、DAM, DMM, DMR, DMW, DXM。3.试验过程:OSO TP3COC53( 3LB
10、A 失 电 ) 操 作 总 结 系统:3LBA 版次:A0 值:T31) 试验前投运 B 列一台上充泵,投运 SAP001CO;2) 开始试验,试验前通知电网,隔离经理按修改后的 S 程序停运 3LBA;3) 确认 LBA 配电盘失电,出现以下报警 LBA 002KA/AA,RPA 325KA/AA,逐一断开 LBA 下游负荷开关;4) 立即确认 0GEW320/330JA 断开,3LGA/D/E/F 失电,3LGB/LGC 切至辅变成功,立即给出 3LHP/Q 允许停运信号,通知现场停运柴油机;5) 立即确认 3RRI/SEC 的 A 列跳闸,B 列 3SEC/RRI004PO 自动启动,并
11、带公用负荷,待 3RRI041/059VN 全开后,立即通知现场关闭 A 列手动阀 3RRI039/060VN;6) 立即确认 3RCV001PO 跳闸,3RCV002PO 保持运行供轴封及上充,7) 将 REA002/004PO 投入自动补给,REA001/003PO 置于手动停运;8) 确认 3ASG002PO 启动,3ASG001PO 停运,复归 3ASG 启动信号,确认3ASG012/014/016VL 全关;9) 确认 GGR011PO、GHE301PO 运行;10) 确认 3SAP002CO 运行,若未启动则手动启动后停运 3SAP002CO;11) 投运冷冻水 3DEL/DEG
12、系统 B 列及确认通风系统 B 列运行;12) 主泵停运后,确认 GCT-a 自动关闭;13) 现场确认 3LKD/LKE/LLA/LLC 仍然带载。14) 检查 3CFI 的 A 列自动停运,B 列自动启动;15) 在 ECP 盘上按下 3RPA/B300TO 发出 P4 信号;16) 上充泵入口 B 列阀门切换至 PTR 取水,即 3RCV034VP 关闭,3RIS013VP 开启,3RCV375VP 关闭。10 分钟后,立即手动切回;17) 确认 3REA001PO 不可用,将 3REA 自动补给在线到 B 列;18) 若一回路温度持续下降 P12 出现,立即闭锁 SI;19) 根据试验
13、操作单检查核岛/常规岛/电气系统 A 列失电后果;20) 复归转动设备上的 O/F 报警,以防止送电后自动启动。4.机组稳定1) 通过手动启动和停运 3RCP006RS,控制一回路压力在 145150bar.g2) 确认 3RCV 上充下泄运行正常OSO TP3COC53( 3LBA 失 电 ) 操 作 总 结 系统:3LBA 版次:A0 值:T33) 确认 3EVC/DEG/RRI/SEC/ASG B 列设备运行正常5.机组恢复1) 隔离经理恢复 3LBA 母线,以及下游负荷(除 3LBA 05H1 (3LHA001TB) 、3LBA03A1(3LNG001DL)外) ;2) 主控通知,退出
14、 GPA 压板,就地复位 GPA 系统中 LBA 低电压保护信号,确认无影响 500KV 送电的报警,退出 LBA 004/005/006XU;3) 按照 S 规程恢复 LNG 主路供电,合上 LBA03A1 前,需确认 201JS 已断开;4) 现场恢复 3LKF/LKG,然后确认 3GEV001AR 送电(为主变送电作准备)。5) 主控断开 3LGA/D/E/F001JA,复位 O/F 报警 ;6) 主控确认 3LGA/D/E/F 上的断路器断开,隔离经理现场电器盘核实,必要时用试验盒断电;7) 执行倒闸操作单恢复主变送电,0GEW320/330JA 合闸向主变送电;8) 主控合 3LGA
15、/D/E/F001JA,恢复其母线供电,现场恢复各 380V 配电盘;9) 恢复 3GEV401AR (3LKQ0205 & 3LKT0103) 厂变 A 电源和 3GEV501AR (3LKQ0204 & 3LKT0104)供电厂变 B 电源;10) 启动主泵前,由于一回路降温,而二回路压力由于 GCT-a 自动关闭,为了防止启动主泵二回路反向加热,导致一回路超压,将 GCT-a 整定值调低,为二回路降温;11) 合 3LBA5H1,为 3LHA001TB 送电,恢复其下游 3LLE/LLN/LLI/LL/LLG 系统;12) 恢复 3LKA/B,为启动主泵做准备;13) 在恢复 3LKA/
16、B 之前,RO1 可以提前执行主泵启动前的检查。一旦 LKA/B 恢复后,且一号轴封回流满足要求后,启动顶轴油泵,然后依次启动三台主泵。14) 尽量缩短三台主泵停运的时间,防止一回路过度冷却,启动第一台主泵时,一回路被二回路过度反向加热,导致一回路压力升高过多;15) 对于三号机而言,3RCP001/02VP 分别连接到 RCP 二、一环路上,为了便于启动主泵后利用喷淋控制压力,按顺序启动 3RCP001/002/003PO;16) 确认 3RCP001-005RS 处于自动,恢复可用;17) 主控关闭 3RRI041/058VN,然后现场开启 3RRI039/060VN。OSO TP3COC
17、53( 3LBA 失 电 ) 操 作 总 结 系统:3LBA 版次:A0 值:T318) 将上充泵吸入口从 PTR 换料水箱切换到 RCV 容控箱;19) 主控将 3LGB/C 切换至主变供电,切换后确认 3LHP/Q 自动启动,立即发出柴油机允许停运信号,现场停运柴油机;20) 在 3RPR001YCD 上将八个停堆断路器合闸,复位 P4 信号;21) 根据 TP3COC53 操作单恢复各试验相关系统至初始状态,3LBA 失电试验结束。五.其他注意事项:1)主泵全停状态下启动主泵,此次试验经验数据:一回路自然循环 0.7 小时,一回路温度为 286.8,喷淋阀放自动,02:35 启动3RCP001PO,启动后一回路压力由 144.6bar.g 后上涨到 152.2bar.g,启动 3RCP002PO,压力上涨到 152.2bar.g,一回路水位由-2.567m 最高上涨至-1.343m;一回路温度由 286.7下降至 280.4。02:48 启动 3RCP002PO,02:50 启动 3RCP003PO,一回路水位最高上涨至 0.492m 开始下降。