1、缩短 110kV 线路保护装置定检时间变电部继保班 QC 小组二零零九年二月一、小组概况表 1 QC 小组简介小组名称 清远供电局变电部继保班 QC 小组课题名称 缩短缩短 110kV线路保护装置定检时间线路保护装置定检时间小组类型 现场型 注册时间 2008年04月15日活动时间 2008年 5月 2009年 1月 课题注册号 清电QCK08004小组组长 侯红卫 小组成员 10人活动次数 10次 活动出勤率 100%平均 QC教育时间 小组成员均接受QC培训48小时以上制表人:孔志冲 制表日期:2009 年 02 月 10 日表 2 小组成员简介姓名 性别 职务或职称 学历 小组分工侯红卫
2、 男 继保班班长、技师大专 指导监督江绍带 男 技师 本科 组织、策划李焕明 男 技师 中专 效果检查唐明福 男 工程师 本科 协调实施邓世强 男 助理工程师 本科 协调实施刘顺强 男 助理工程师 大专 协调实施黄震宇 男 工程师 硕士 调查分析邹浩斌 男 工程师 硕士 调查分析范志颂 男 工程师 本科 协调实施孔志冲 男 助理工程师 本科 资料统计、整理制表人:孔志冲 制表日期:2009 年 02 月 10日备注:1、保护装置:当电力元件发生故障时,自动使故障元件从电力系统中断开的硬件设备。2、定检:定期检查,可以确定保护装置的功能是否满足要求。二、选题理由局要求提高供电可靠性,减少用户停电
3、时间本小组存在问题选定课题110kV 线路保护装置定检工作需要长时间停电缩短 110kV线路保护装置定检时间三、现状调查1、实际工作时间调查小组调查了 2008 年第一季度 110kV 线路保护装置定检工作用时,数据来源于变电管理系统上的工作时间记录。表 3 保护装置定检用时列表计划用时(小时) 实际用时 保护装置数8 7 28 8 118 9 18 10 1总数 15实 际 工 作 时 间 图7小 时 8小 时 9小 时 10小 时结论: 110kV 保护装置定检的计划时间为 8 小时,统计 2008 年第一季度的实际工作时间也多数(11 套)为 8 小时,少数(2 套)低于 8 小时的计划
4、时间,保护装置的定检时间有下降的空间。2、工作人员调查继保班共有 25 人。(1)工龄调查:工龄十年以上有五人,占 20%。工龄四年有 4 人,占16%,工龄两年以下共 16 人,占 64%。工 作 人 员 工 龄 比 例 图十 年 以 上 四 年 两 年 以 下(2)学历调查:中专生 1 人,占 4%。大专生 2 人,占 8%。本科生 17 人,占 68%。硕士研究生 5 人,占 20%。工 作 人 员 学 历 比 例 图中 专 生 大 专 生 本 科 生 研 究 生结论:继保班的新人很多,多数人的现场工作经验不足。高学历的人多,理论知识水平高,工作能力有很大的提升空间。3、工作方法调查保护
5、装置定检工作流程图送电前准备装置外观整体检查工作许可 完成安全技术措施工作负责人向工作班成员交底工作终结装置逻辑功能项目检查带开关传动试验 绝缘检查工作前准备表 4 各工序用时统计表工序 用时(单位:分钟) 用时百分比(%)累计率(%)1.工作前准备 30 6.25 6.252.工作许可 30 6.25 12.53.交底 10 2.08 14.584.完成安全措施 20 4.17 18.755.外观检查 15 3.125 21.8756.绝缘检查 45 9.375 31.257.逻辑功能检查 240 50 81.258.带开关试验 30 6.25 87.59.送电前准备 30 6.25 93.
6、7510.工作终结 30 6.25 100总计 480 100制表人:孔志冲 制表日期:2009 年 02 月 10 日110kV 线路保护装置定检各工序用时比例图定 检 各 工 序 用 时 比 例 图 1.工 作 前 准备2.工 作 许 可3.交 底4.完 成 安 全措 施5.外 观 检 查6.绝 缘 检 查7.逻 辑 功 能检 查8.带 开 关 试验9.送 电 前 准备10.工 作 终结结论:由上面的用时统计表和用时饼分图可以得知,保护装置逻辑功能检验(第 7 工序)用时 240 分钟(4 小时) ,占保护装置定检用时的 50%,是造成保护装置定检时间长的症结所在。四、设定目标1、经小组成
7、员一致研究决定,本次活动目标为:保护装置定检用时从原来的 8小时降为 7 小时。 (注:定检用时不是每一次都相同,取比例较大为基准,参照实际工作时间调查表)876.577.58实 际 工作 用 时现 状 目 标2、目标论证必要性:(1)只有停电才可以进行线路保护装置定检,所以缩短定检时间就意味着缩短停电时间,而缩短用户停电时间是局提高供电可靠性的重要手段之一。(2)线路保护定检工作是继保班的工作重点,因此缩短定检时间可以减轻继保班的工作负担。综上所述:此次活动是必要的。可行性:(1)变电部领导十分关心本次 QC 活动,人力、物力和财力有充分的保证。(2)根据现状调查的结果,110kV 线路保护
8、装置定检的工作用时主要集中在装置的逻辑功能检查,通过方法改进,逻辑功能检查的时间可以缩短。(3)小组成员素质高,既有较强的理论知识水平,又有丰富的现场实际工作经验。据上分析:此次活动的目标是可行的。五、原因分析为了完成目标,我们小组成员针对问题症结展开原因分析。逻辑功能检查用时长工作方法工作人员工作器具工作环境装置接线复杂检查项目顺序混乱接线时间长分工不协调图纸不详细工作资料周围带电设备多工作空间狭小素质参差不齐仪器过多仪器状态不佳现场经验不足缺乏系统培训无统一标准六、要因确认针对原因分析,我们对末端因素进行了一一确认。序号原因 末 端 因 素确定方式 验证人 验 证 结 果要因无统一标准 现
9、场验证 侯红卫不同的人员有不同的试验步骤,同一人在不同一次定检中试验方法也不相同,非标准化作业导致效率不高,属于主因是1工作方法装置接线复杂 现场分析 李焕明保护装置的功能复杂,相应的试验接线也会复杂,是不可控因素,非主因否测试仪器多 现场分析 范志颂测试设备多,需多人携带,不属小组的解决范围,非主因否2工作器具仪器状态不佳 调查分析 刘顺强试验仪器偶尔会出现故障,但是有备用仪器,非主因否分工不协调 调查分析 邹浩斌工作工程中可以交换意见,多交流就可解决分工不协调问题,非主因否3工作人员 现场经验不足,缺少系统培训现场调查 江绍带经验不足和缺乏系统培训会造成某些测试项目停滞不前,即使有工作经验
10、丰富的成员指导,也会消耗大量的时间,是主因是经过现场调查和分析,小组成员一致确认逻辑功能检查用时长这个问题症结的主要原因是:1、没有统一的现场作业标准2、部分人员现场经验不足,缺乏专项技术培训七、制定对策针对两个主要原因,我们制定了一些切实可行的对策,详细情况请看对策表:序号要因 对策措施 执行人 检查人 时间1、制定各类保护装置的现场作业指导书邓世强 侯红卫 2008 年 5月1 无现场作业标准2、每次工作前提前打印,以防止漏做各工作负责人侯红卫 2008 年 5月1、建立凤城站培训基地 刘顺强 侯红卫 2008 年 5月2、进行保护实际操作考试江绍带 侯红卫 2008 年 8月2 部分人员
11、现场工作经验不足,缺乏专项技术培训 3、参加厂家培训 唐明福 侯红卫 2008 年 8月工作空间狭小 现场调查 黄震宇工作时只要多注意,就可以避免因空间狭小而误碰其他设备,非主因否4工作环境带电设备多 现场调查 邓世强接线时仔细查图纸和做足安全措施能顺利开展工作,非主因否5工作材料图纸不详细 现场调查 唐明福资料图纸不足,但可寻求运行人员帮助,协同解决。非主因否八、对策实施1、编写现场作业指导书我们参照中国南方电网颁发的继电保护及安全自动装置检验条例及各保护厂家的出厂调试大纲,会同生技部和调度中心制定出合理的现场作业指导书。并利用电脑制出标准表格,注明项目、方法及先后顺序,使现场人员在施工时能
12、一目了然。附汇总表:清远供电局现场作业指导书名称汇总表序号 编号 作业指导书名称 所属专业1 CSL-101 保护全部检验作业指导书 继保2 LFP-901 保护全部检验作业指导书 继保3 PSL601 保护全部检验作业指导书 继保4 RCS-901 保护全部检验作业指导书 继保5 RCS-902 保护全部检验作业指导书 继保6 CSC161 保护全部检验作业指导书 继保7 CSC163 保护全部检验作业指导书 继保8 CSC164 保护全部检验作业指导书 继保9 ISA311 保护全部检验作业指导书 继保10 LFP941 保护全部检验作业指导书 继保11 LFP943 保护全部检验作业指导
13、书 继保2、建立凤城站培训基地继保班 QC 小组成员利用旧设备,在 110kV 凤城站的旧主控室建立了培训基地。培训基地 110kV 主变保护装置一套, 110kV 线路保护装置两套,共三套保护装置。在建设培训基地的过程中,QC 小组成员对保护设备的工作原理有了更深的认识,也进一步熟悉了设备的回路。小组成员利用空闲时间到培训中心进行实际操作,现场工作能力得到提高。3、进行继保实操技能考试09 年 1 月 21 日,由调度中心、变电部共同组织了本部有关继保人员实操技能考试。根据变电部提供的考试人员名单 7 人,经考试、评审均合格,已将成绩表发布,并记入个人培训档案。监考人员:罗建军(变电部副主任
14、) 、李开红(调度中心继保运行专责) 、江绍带评审人员:罗建军、李开红、江绍带07、08 两届的新进继保班班员在凤城站进行了实际操作考试有关继保人员实操考试成绩表序号 姓名 扣分原因 成绩1 黄震宇缺少零相、零序段 B 相、TV 继线 C 相、传动试验 C 相试验项目,缺少打印报告及试验结果。812 陈伯韬距离 I 段 1.05%的重合闸时间为 1610ms,没有把故障时间加上,而其它的零序保护重合时间为加上故障时间,缺少打印报告及试验结果。843 成志强距离段 1.05%应该是不动作,但还有动作值,试验报告中的零序定值错误,缺少打印报告及试验结果。814 林镜涛 距离段 1.05%应该是不动
15、作,但还有动作值,缺少打印报告及试验结果。 805 郭建培距离 I 段出口时间为 100ms、零序保护 II段定值为 1S,实际出口时间为 1.2S、零序保护 III 段定值为 2.7S,实际出口时间为2.8S,缺少打印报告及试验结果。806 黄远辉 缺少距离 I 段试验项目,缺少打印报告及试验结果。 777 范志颂 缺少打印报告及试验结果。 86针对考试扣分原因,评审人员对考试人员进行了相应的辅导,使考试人员的技术水平得到提到。4、参加厂家培训2008 年 5 月,继保班派出三人(唐明福、黄震宇、朱德强)到北京参加北京四方举行的线路保护培训班。2008 年 8 月,继保班派出三人(江绍带、刘
16、顺强、邱凤雄)到许昌参加许继举行的线路保护培训班。九、效果检查1、目标检查在实行了一系列的改进措施后,我们调查了 2008 年第四季度 110kV 线路保护装置定检工作用时,数据来源于变电管理系统上的工作时间记录。活动后定检实际工作用时计划用时(小时) 实际用时(小时) 保护装置数8 6 28 6.5 98 7 4总数 15活 动 后 定 检 实 际 工 作 用 时6小 时 6.5小 时 7小 时活动后,2008 年第 4 季度 110kV 线路保护装置的实际工作用时有 2 套为 6小时,9 套为 6.5 小时,2 套为 7 小时。目标值是 7 小时,实际值是 6.5 小时对照第 1 季度的数
17、据,证明我们的目标超额完成。备注:定检用时不是每一次都相同,取比例较大为基准,数据采集方法与前面现状调查的一致。87 6.5012345678实 际 用 时活 动 前 目 标 值 活 动 后活 动 目 标 柱 状 图十、巩固措施在取得了成果以后,我们采取了一系列的巩固措施:1、扩建凤城站培训基地,增加 220kV 主变压器保护装置和 220kV 线路保护装置,进行更高电压等级设备的定检技术培训。2、进一步完善现场作业指导书,根据现场的反馈加以修改和优化,使之更高效,更适合现场作业环境。十一、体会与今后打算本次 QC 活动结束后,我们认为本次 QC 活动的效果特别明显,小组成员解决问题的能力、解
18、决问题的信心、团队精神、质量意识和 QC 知识都有了很大的提高。无形效益:活动情况 解决问题的能力解决问题的信心团队精神 质量意识 QC 知识活动前 85 85 90 88 85活动后 90 90 95 92 9085908590 909588928590808284868890929496分 数解 决 问 题 的 能 力 解 决 问 题 的 信 心 团 队 精 神 质 量 意 识 QC知 识自 我 评 价 柱 状 图活 动 前活 动 后下一步打算:通过活动我们缩短了 110kV 线路保护装置的定检时间,下一次活动我们将以缩短 110kV 主变保护装置定检时间为课题,继续坚持开展 QC 管理活动。