1、,运转车间白班自主管理小组,机 械 板 坯 夹 钳 的 改 造,一、小组概况,我们小组成立于2011年,此次课题的开始时间是2011年1月,本小组现有成员 4人。(见表一),小组成员(表一),二、选题理由,1、旧式板坯夹钳夹坯时有出现板坯吊运过程中,板坯滑落的现象; 2、旧式板坯夹钳夹坯故障率高,夹坯烦琐,作业效率低,不能满足现场出坯的高节奏要求。,自主管理小组,根据现场实际调研,现有夹钳体主要存在以下三个方面问题: 问题1:现有夹钳体导向杆装置时有出现“退扣”(如图一)、另外,上横梁孔磨大、间隙增大、小锚钩磨损、倒锥体磨损、夹臂磨损等故障,当出现上述故障时,大大影响板坯夹钳夹坯和落坯的时间,
2、降低了工作效率, (夹钳体示意图如图二)月平均故障率达4次。,三、现状调查,图一:夹钳体导向杆“退扣”部分示意图,小锚钩,导向杆,倒锥体,下横梁,上横梁,连杆,铰接点,夹臂,夹口,图二:板坯夹钳体示意图,问题2:当夹口磨损严重在吊车停车对位和瞬间启动过程中,由于夹具摆动,夹具整体歪斜使钢坯与夹钳口的位置发生了位移,导致钢坯(重量约25吨)从钳口中滑落,出现安全事故后果不堪设想,问题3:夹臂出现明显凹坑时,夹钳体起吊板坯过程中,板坯边角卡入凹坑,起吊时或运行过程中极易导致掉坯。(夹钳体夹臂操作中出现凹坑情况如图三),图三 夹钳体夹臂凹坑,为避免安全事故发生,平时重点加强对导向杆部位、各轴孔、铰接
3、点、小锚钩、倒锥体等部位点检维护、同时夹臂磨损严重出现凹坑及时进行除毛刺焊补处理,填平凹坑。隐患随时发现随时处理,但其安全隐患从根本上未得到解决。,于是,白班自主管理小组制定以下目标:通过对现有的夹钳体进行技术改造,确保夹钳吊车板坯的安全高效吊运,四、 制定目标,五、原因分析,从人、机、料、法、环五个方面分析夹钳体使用时常见问题:,通过原因分析,我们在加强日常夹钳体点检维护力度、提高夹钳体修复质量的同时,明确了将对板坯夹钳体技术改造作为主要攻关方向。,六、 要因确认,七、制定对策及实施,根据夹钳体的问题1,我们制定相应技术改造并进行落实。技术对策一:加装自动开闭器代替现有的夹钳体控制夹口张开夹
4、紧的导向杆、倒锥体、小锚钩等装置。,1.开闭器的工作流程夹钳张开状态:当夹钳体落坯,夹钳体处在张开(开度最大)状态,此时开闭器处于如下状态。(见图a)夹钳夹紧状态:当夹钳体夹坯,夹钳体处在夹紧(开度最小)状态,此时开闭器处于如下状态。(见图b),2. 自动开闭装置机构原理 自动开闭装置(如图四)是板坯夹钳的关键件,板坯夹钳的夹紧、放松全部工作过程都要靠它来保证。,当夹钳体起升时, 一落一起自动开闭杆旋转了90 ,它的头部由原来的横向变为纵向, 自动开闭杆脱开上横梁。从而开始搬运板坯。,图四 自动开闭器装置,当搬运的板坯放到指定的地方时,下横梁一落一起自动开闭杆又一次自动旋转90 ,又自动闭合,
5、锁住上横梁,夹臂开度张开,准备下一次继续重复上述动作循环。周而复始的自动旋转,周而复始的自动开闭,进行板坯搬运。,自动开闭装置之所以会在一落一起时旋转90,可以由图五中的展开图说明。通过自动开闭杆触碰,固定销轴在自动开闭杆滑道里强行使自动开闭杆旋转,而且是沿着角度分配有规律的旋转。使上横梁自动脱开或锁住,控制夹钳循环工作。,图五 开闭器原理图,3. 自动开闭器结构与原有控制夹钳体开闭装置比较的优点(1)原有控制夹钳体开闭装置零部件多,整个作业过程磨损量大,故障点较多,检修维护人员工作量大。自动开闭器整体更换比较方便。(2)自动开闭器结构自动化程度高,操作方便,起吊及放下板坯工作中顺畅,岗位司机
6、减轻了工人体力劳动。(3)板坯夹钳本身无动力设施,不消耗动力能源。(4)使用性能良好,安全可靠,寿命较长维修简单,只需给各铰点注八足够的润滑脂即可。,根据夹钳体的问题2,我们制定相应技术改造并进行落实。首先分析夹口的作用。,板坯夹钳体是靠钳口与板坯间摩擦力工作的,只要摩擦力大于板坯重力, 板坯就能被吊起来。计及安全因素, 使设计摩擦力比货物重力G大30 (见图2), 即2 F13G或F065G (1)式中F为夹钳一侧钳口所需摩擦力;G为板坯重力,G=mg(,g为重力加速度,取g=98米,秒。)。摩擦力F是由夹持力N产生的,F= (2)式中 为钳口与板坯间的静摩擦系数。为了产生足够的摩擦力, 所
7、需的夹持力N至少应为:N= = (3),当摩擦系数减小,根据公式(3),吊运同样重物需要更大的夹持力F,因此在夹持力不变的情况下,夹口与板坯接触部分因为夹口磨损导致摩擦系数减小,夹持力不足,进而出现掉坯情况。,上述分析后,制定以下措施。技术对策二:对夹口磨损状况自主管理小组成员加强日常点检,磨损达标立即进行焊补。磨损严重的夹口重新加装可更换式夹口,(如图六所示)确保足够的夹持力,避免因夹口问题出现掉坯的事故发生。,图六 可更换式夹口,根据夹钳体的问题3,我们制定相应技术改造并进行落实。技术对策三:在夹钳体下横梁两侧加装支撑垫板。 旧式 夹钳体张开和紧闭过程,正式两侧夹臂与板坯边部的来回相互滑动
8、过程。滑动过程中,板坯边角破环,影响板坯表面质量的同时,夹臂极易磨损出现凹坑,从而出现掉坯事故。 在现有的旧式夹钳体的基础上,夹钳体下横梁两侧加装支撑垫板(如图七所示),支撑板的支撑高度根据现场测绘,支撑高度必须满足张开和紧闭的全过程,夹臂不会与板坯边角发生滑动摩擦。,图七 下横梁支撑板设计图,夹钳体改造前后的对比下图所示:,改造前,改造后,由于措施得当,针对性较强,改造后的板坯夹钳体故障率大幅减少,并有效杜绝滑坯掉坯的设备事故的发生。,八、效果检查,降低故障率。实际使用情况表明:较去年同期相比,改进后的夹钳体开闭器使用正常,故障率大幅减少效果对比如图:,夹钳体控制张开、夹紧装置,夹钳体其它部
9、件,26次/年,0次/年,5次/年,15次/年,7次/年,3次/年,操作原因,夹钳体改造前后故障统计对比图,提高安全性能。消除了板坯高空坠落的不安全因素,改进完毕以来,未发生一起高空“掉坯” 安全险肇事故,实现了车间事故为零的目标。,夹钳体控制张开、夹紧装置,夹钳体其它部件,操作原因,险肇事故次数,事故原因,夹钳体改造前后事故统计对比图,减少夹钳体点检、检修的工时。如图,夹钳体改进前后点检、维护工时月平均统计图,九、效益计算,直接经济效益:1.节约备件成本:夹钳体改造较上年减少更换2台。按每台修复费用为2万元计算。直接经济效益:22万元/台=4万元。 2.节约生产过程成本: 全年影响生产过程时
10、间按累计6小时,每吨钢冶炼周期为45分钟(0.75小时);按普钢利润500元/吨,钢水78吨/罐计算; 可节约生产过程成本:500元/吨78吨6小时/0.75小时31.2万元,间接经济效益:降低人力资源周期投入,有效减少设备故障时间,提高劳动生产率。1.减少设备故障时间产生效益: 2011年较去年同期减少更换2台,每更换夹钳按3小时/个计,每吨钢冶炼周期为45分钟,按普钢利润500元/吨,钢水78吨/罐计算在设备无车轮故障可产生经济效益:3小时/个台60/45500元/吨78吨31.2万元2.降低人力成本投入: 根据现场实际情况,每更换夹钳体按3小时/台,更换车轮10人/次,人力成本30元/小时,可节约人力成本:1023030.18万元,十、巩固措施及标准化,1、自主管理小组人员不定期检查新夹钳体的运行状况,发现异常情况及时作出调整;2、工段点、巡检记录吊车各种突发异常情况,反馈小组成员进行纠正;3、经改造后及前提方案,纳入车间技术标准;4、岗位司机、点检维护人员定期对改造的部位进行点、巡检,并纳入经济责任制考核。,随着夹钳体的改造在出坯跨投入使用之后,我们将逐步进一步优化改造方案,其带来的经济效益必然是可观的。,十一、下一步打算,运转车间自主管理小组,谢谢,