收藏 分享(赏)

用LCC方法实施对设备维修管理费用的控制.doc

上传人:kpmy5893 文档编号:9390244 上传时间:2019-08-05 格式:DOC 页数:3 大小:277KB
下载 相关 举报
用LCC方法实施对设备维修管理费用的控制.doc_第1页
第1页 / 共3页
用LCC方法实施对设备维修管理费用的控制.doc_第2页
第2页 / 共3页
用LCC方法实施对设备维修管理费用的控制.doc_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、 企业培训用 LCC方法实施对设备维修管理费用的控制一、前言寿命周期费用 LCC(LifeCycleCost)是设备从规划、研究开始,经过设计、制造、运输、安装调试、使用、维修、更新改造、直至报废的整个寿命周期内所花费的全部费用。由于其研究分析是追求设备一生的费用最经济,而不是阶段性的。因此,随着经济和技术的发展,LCC 理论和评价方法被越来越多地应用到设备管理工作中,成为现代设备管理理论和方法的重要组成部分。据国内外资料和报道,LCC 构成的比例大致为维持费(SC)数倍甚至于十几倍于购置费(AC)。而现在人们的思想并非都能认识到这一点,有时仍忽略或不重视维持费对企业效益的影响。在实际工作中,

2、我们运用 LCC 方法分析设备各个阶段费用的构成及占有比例,有目的地改善设备自身的缺陷,追求 LCC 的最经济。在大的投资项目中,通过对设备的 LCC 进行分析评价,选择最佳方案,使我厂获得了很大的收益,也使设备管理人员的观念有了转变。二、运用 LCC 实例我们彩虹荧光粉厂是生产电视机荧光彩粉的专业厂家,其主要工艺是烧成和表面处理,拥有设备 357 台,多为进口设备,总资产原值 4372 万元。其中烧成工序有四台关键设备,原值占企业设备固定资产总值的 29.65%,一年的运行费用约需 260 万元(动能、备件、大修、材料和劳务费等),占全厂年总产值的 4.8%左右。由于这些设备特殊的地位和价值

3、,对于大型引进设备具有一定的代表性,对它的分析、管理、改造和更新就显得十分重要。在 80 年代,我厂对设备的维持费没有进行统计和相应的量化管理,出现了各种费用堆积一起算,也不分析费用的分摊比例,不进行维修子项目费用的灵敏度分析,间接地影响到企业效益。1993 年企业计划引进红粉烧成炉,加强了对设备 LCC 的统计和评价工作。有关费用分类支出情况按年平均统计如表 1。从表 2 中可以看出,维持费用主要集中在能耗、坩埚及大修费用上,约占维持费的 80%。在不考虑时间价值的情况下,如果设备寿命周期预计 20 年,则维持费是购置费的 1013 倍。通常情况下考虑费用的时间价值,采用现值法,就有以下的分

4、析。1.综合分析评价为了简化一些不易追溯的经济政策和金融变化因素,作一些合理的估算处理,即,80 年代初引进的设备,由于美元汇率十几年的变化从 3.2 到 8.27,我们将其等比例分摊到各年中;1998年以前的人民币存款利率按一般的折算法 10%计算年利。然后,对我厂四台烧成炉的维持费和原值进行折现计算,如表 2 所示。企业培训从表 2 中可知,使用了数年后的设备,其折现的维持费为折现的购置费的 1.62.1 倍。由于设备原值很大,再考虑折现因素,其值就更大。尽管维持费只有折现原值的 12 倍,但其绝对值相当大,引起了我们的高度重视。通过结合企业实际对 LCC 统计表的分析和对维持费用分项讨论

5、,使我们很自然地想到如何去寻找降低维持费的途径。主要有三个方面,首先,烧成炉是连续工作的热工设备,其特点是高能耗、低效率。尽管我厂的三台炉子的热效率已达到 1.77%2.03%,达到了我国一等窑炉的热效率标准(1.5%2%),但是否经济则要看产品生产达到满负荷没有。其次,装荧光粉的坩埚是石英或氧化铝纯瓷制品,价格昂贵、耐烧、易碎。用其他材料替代较困难,降低费用只有精心管理和供应商降价。第三,大修所用耐火材料等备件费用,都是进口的,每年需进口 40 万元的耐火材料用于大修。如能对其进行国产化,则可降低备件费用 1/101/15。2.降低 LCC 的具体措施通过对荧光粉烧成炉的 LCC 分析发现,

6、其 LCC 并不是最经济的,可以从管理、技术上采用措施降低设备的 LCC,使企业效益更好。(1)加快技术创新,在消化、吸收的基础上进行 LCC 评价从前面的数据分析可知,烧成炉的原值很高,尤其到了 90 年代价格更高。1994 年厂里为了解决生产需要,拟引进设备,我们应用 LCC 理论对新设备进行 LCC 分析评价。其重点有三个方面,一是工艺技术上进行消化、吸收,充分了解日本设备的技术性能和实用性,掌握一些技术难题;二是主要材料的国产化实验和国内外窑炉的技术市场调查;三是对现有设备进行 LCC 分析和预测,掌握设备国产化或技术引进后的维持费分析预测评价工作。经过一年多的研究、论证,肯定了国产化

7、方向。经过招标、经济性能评价,选择了引进技术但关键件在西安制造的有限合作方式,其设备总价为 534 万元。而引进价为 1530 万元,合作价为 1180 万元,全国产化价格为 465 万元。这次我们采用的有限合作方式不仅节约了 1000 万元的固定资产购置费,而且设备的性能、故障率、寿命都赶上国外同类设备。另外,在老设备的技改中,采用 LCC 评价,使改造费用比原计划费用降低了 20%,节约资金 80 多万元。(2)加强材料、备件的国产化是降低维修费的有效途径在过去几十年中,荧光粉一直是利润丰厚的产品,每年需进口 40 多万元的修炉材料。由于盲目崇拜进口设备及国产化材料代用的风险,过去对国产化

8、工作重视不够。直到近几年企业抓成本管理和 LCC 评价,我们才把这项费用作为问题提出并进行了广泛的调研,了解到目前我国产的耐火砖、保温砖、坩埚、硅碳棒等材料的性能已接近国际上 80 年代末同类材料的质量和性能水平,而且价格是进口的 1/51/15。经过一些调整,我厂烧成炉的维持费降低了很多。(3)通过加强管理降低消耗LCC 统计结果显示,常规材料消耗的费用占 60%以上。这些支出是随炉子的开启在连续不断地消耗,炉子只要是满负荷运转其消耗是正常的。但 1998 年以来,烧成炉的能力过剩,工厂为了工艺控制的稳定性,基本上安排两班或单班生产。这样炉子的维持费有 30%是无功消耗。为了降低维持费,19

9、99 年 2 月开始采取了集中生产,在工艺上通过半成品检验及工艺控制来保证达到一次合格的方案,使企业的动能消耗每月下降了 15%20%,有效地提高了企业经济效益。三、结束语企业培训运用 LCC 方法及评价,使我们的观念从过去的“干了再算”转变为“算了再干”。从两个方面获得了成功,一是使企业的设备管理人员在观念上有了改变,认识到维修费用就是“投资”,是可以通过科学的方法进行权衡、优化,最终达到管好、用好、维修好设备的目的,为企业创造效益。二是企业通过 LCC 评价,从不同的角度提出了改善和降低 LCC 的方法,实施了有计划、有量化的评价体系,解决了过去主观决策的倾向,节约了大量的投资费和维持费,使企业在市场竞争中立于不败。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 企业管理 > 管理学资料

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报