1、热轧轴承座内孔收缩工艺分析地 点:一金工技术室参加人员:,记 录: 会议内容:会上对机加工工艺,退火工艺在各工序之间的执行情况进行分析,并提出下一步的整改措施。1、 概况对全部加工完后的热轧工作辊轴承座进行复检,共检查了 23 件,有 19 件内孔发生了应力收缩,收缩量在 0.0320.077mm 范围内。影响因素 分析 结论加工工艺流程:毛坯退火(委外)粗加工(委外)退火半精加工内孔及外廓面留余量 6mm去应力退火精车内孔留余量 1mm精铣外廓面及外侧面孔钻螺纹孔并攻牙精磨内孔钻内孔油孔入库。经与宝、马钢厂制作工艺比较分析,我们的制作工艺流程上有两点不同之处:1、半精加工所留余量较大 6mm
2、(宝钢留余量2mm,马钢留余量 45mm) ;非主因毛 坯:毛坯余量多,有铸偏现象,有气孔和夹沙,粗加工已解决 非主因热处理:1 采用 3 次退火 ;粗加工后退火温度为550560;半精加工后退火温度 245;随炉冷至 150出炉;2 铸造热处理记录不全,未能提供委外铸造退火曲线图经与宝、马两钢厂热处理工艺比较分析:1、半精加工后退火温度 250随炉降至室温(时间较长)出炉,而我们冷至 150出炉;2、粗加工、半精加工后退火温度记录不全,未能证明热处理工艺的执行情况。主因1、粗加工至半精加工量为810mm,分为两至三道进行切削加工,加工产生一定应力;但此道工序后有消除应力退火处理,退火的温度为
3、 245非主因2、半精车分两刀加工,加工余量小,产生的应力不大非主因加工应力:1、 粗加工:委外粗加工留 15mm 左右,半精加工留 6mm,加工量为810mm;2、 半精加工:半精加工至精加工量为45mm;3、 内孔精加工:内孔留余量1mm,分两刀加工精车内孔后留 0.1mm 余量精磨,来回磨 4 次;3、砂轮精磨前用金刚石修配,精磨余量小,用手摸内孔温度温热,约 3638,对内孔收缩影响不大。非主因测量误差 由于测量点和手感难把握的问题,测量误差有 0.010.02mm 范围内非主因自然时效:精磨内孔前,工件放置时间短,钻孔后直接精磨内孔,没有时效时间。先1 马钢机修粗加工、半精加工退火后增加 2030 天的时效主因试做的 36F01-01 工作辊轴承座 4#、8#两个月后测量在孔壁最薄处收缩在0.040.06mm 范围内时间,可有效减少加工应力。我方因交货期原因,无法达到该时效时间要求。2、未采取振动时效