1、GEV铝合金平焊道改善分析报告制程品保:李旭东 2009.07 15一、 GEV与 GCM同管件同焊丝焊接各 5PC试样二、 焊接后品质比较:1.前处理对比:铝脱脂常温 片碱 40-50 水洗常温 硝酸 热水洗 70-80 常温 游离点数 4-8 游离点数 9-11 PH值 6-8 游离点数 20-22 PH值 6-8处理 5分钟 处理 5分钟 处理 5分钟 处理 1分钟 处理 5分钟A、漂白 (图 1 GEV焊接) (图 2 GCM焊接)结论:明显看出 GCM平焊道鱼鳞片比较密集和平滑。B、皮膜 (图 3 GEV焊接) (图 4 GCM焊接)结论:看出 GEV平焊道表面出现起皱和气孔,呈现出
2、不良现象。2.涂装结果比较(图 5 GEV焊接) (图 6 GCM焊接)结论:涂装后 GEV的平焊道出现明显的针孔偏多,涂装不能覆盖着针孔。3.焊接条件对比:GEV焊接条件描平焊道电流:150-200A 描焊道的顺序:相同 氩气流量:8-12L/min 平焊道密度 12片/1 英寸空气湿度:79% 管道氩气纯度:99.9% 水冷空调 相同 使用焊丝:4047描平焊道间隔时间 4-5分钟 焊接时间:待测量 此工作年限:2 年GCM焊接条件描平焊道电流:120-150A 描焊道的顺序:相同 氩气流量:8-12L/min 平焊道密度 18片/1 英寸空气湿度:78% 罐装氩气纯度:99.99% 水冷
3、空调 相同 使用焊丝:4047描平焊道间隔时间 4-5分钟 焊接时间:130 秒 此工作年限:8 个月小结:经过漂白、皮膜、涂装三环节测试对比 皮膜照片对比图 3平焊道比图 4平焊道表面粗糙,焊道鱼鳞片不平整。 涂装后的焊道对比,图 5的针孔聚集在一起 图 6焊道表面针孔稀少。焊接条件/作业品质分析: GCM使用的是瓶装氩气,GEV 使用的现有罐装氩气,纯度稍有差异。 作业手法和二段电流的差异,导致平焊道密度有较大的差异, GCM焊道品质明显好于 GEV品质。结论:下批起依照 GCM的焊接方式及手法焊接做品质追踪。 第二次描平焊道的电流设定为 120-150A平焊道密度为 18-19片/英寸 建议使用瓶装氩气