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垃圾站左右螺杆轴套脱焊问题分析报告.pptx

上传人:天天快乐 文档编号:773685 上传时间:2018-04-22 格式:PPTX 页数:11 大小:1.81MB
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资源描述

1、LYSZ15垃圾压缩站左右螺杆轴套脱焊问题分析报告,周喜供应商管理品管中心2012年6月15日,2018/4/22,1,LYSZ15垃圾压缩站 正常工作照。,LYSZ15垃圾压缩站 品质问题部件:螺旋套与螺旋柱脱焊 开裂。,脱焊断裂处(2处),2018/4/22,2,一、现场不良描述:左右旋螺杆轴套脱焊不良成品名称:LYSZ15垃圾压缩站不良部件名称:1.左旋螺杆LYSZ15.3.3,用量1PC;2.右旋螺杆LYSZ15.3.2,用量1PC(如图所示);1.2.,2018/4/22,3,具体脱焊部位描述,螺旋套与螺旋柱焊接处脱焊开裂,2018/4/22,4,脱焊处显微照片,2018/4/22,

2、5,二、不良车型市场分布:1.2012年3月份已经销售6台(陕西西安)展示品1台(广州)2.在制品21台3.库存品6台合计:34台(不包括供应商处)三、 不良影响:存在严重安全及功能隐患。四、不良品的处置:1.所有在库和在制品28台,立即废弃此配件,待新配件验证OK 后再重新装配。2.市场部上已经销售出的7台,尽快更换合格拉杆。,2018/4/22,6,五、左右旋螺杆轴套脱焊不良具体原因分析1.此螺旋套与螺旋柱在整个垃圾车的运转过程中,主要起支撑垃圾箱上下运转作用,因此对螺旋杆与轴套焊接部位有焊接强度要求。a.直接原因:焊接处最大拉力无法满足垃圾车工作状态时所需拉力,造成焊接部位被拉裂。(因受

3、测试设备限制,现无法测试出此连接部件所能承受最大拉力)。b.根本原因:1.材料选用设计不合理,35号钢焊接性能一般(主要用于锻压工艺),作为受力配件,当焊接强度不够时,必然造成安全隐患。2.焊接时未按工艺流程要求进行焊接,造成焊接部位焊接强度不达标。具体见下页分析:,2018/4/22,7,螺旋杆与螺旋套材质:35号钢 2.特性介绍: 35号钢属于中碳钢(含碳量0.3%-0.6%)他与低碳钢相比,由于含碳量增多,强度高,塑性变差,淬火倾向大,焊接性也就变的差了。35号钢一般作为铸锻件或用于制造各种齿轮和曲轴用的,在造船中用于轴系中的推力轴、中间轴、尾轴等等。 焊接时的困难在于既要保证焊缝与母材

4、等强度,又要避免气孔和裂纹的产生。一般情况下35号钢预热温度可选150-250度,根据厚度的增大也可提高到250-400.在坡口两侧150-200mm范围内预热。尽可能选用碱性底氢型焊条,因为这类焊条的抗裂能力较强。在焊接中只要注意以下几点就能保证它的机械性能:,2018/4/22,8,2.焊接注意事项: 1、焊前焊条要按规定要求进行烘培,焊缝周围要清理油污水锈。2、坡口尽量采用U型,以减少焊件溶入焊缝金属的比例,能防止产生裂纹。3、在焊第一层时尽量采用小电流,慢速焊,防止产生热裂纹。4、在焊接时采用敲击震动发,散出应力。5、对焊缝过长采用分段焊,使热量分布均匀。6、焊后缓冷。用石棉布或炉中缓

5、冷。7、焊后热处理。对厚件要进行消氢处理和做600-650度的消应力回火处理。3.对断裂两部分进行硬度测试,具体见下表:,结论:1.螺杆与螺套实际硬度值均超出规格值HB187217 2.螺杆与螺套硬度不均匀,对供应同的焊接与热处理工 艺先 后顺序表示怀疑。,2018/4/22,9,4.正确焊接工艺流程,焊件打磨焊件前处理焊件预热焊接(先点焊,后满焊)冷却热处理,2018/4/22,10,1.考虑到35号钢的焊接性能一般,建议更改加工工艺,更改为锻压+机加工工艺。 下料锻压车削倒角车螺纹镗孔前处理热处理表面处理2.更换材料(焊接性能高的材料)3.增加拉力试验方法及设备,保证此类零配件的安全性能。,5.最终解决方案,2018/4/22,11,

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