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16m后张法预应力空心板试验板施工总结_secret.doc

上传人:hskm5268 文档编号:6948927 上传时间:2019-04-28 格式:DOC 页数:10 大小:94KB
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资源描述

1、16m 后张法预应力空心板试验板施工总结一、工程概况本合同段共有 16m 后张预应力空心板 80 块,其角度为 45。本次试验板为 k130+668 分离立交的 2-2 中板。二、试验目的通过试验板来确定张拉力和伸长值的对应关系、砼的和易性对外观质量的影响、模板的拆除时间、空心板达到张拉强度所需要的养护时间、 张拉后空心板的起拱值等数据,以确定最佳的施工、养护方案。三、施工准备1、我合同段于 xx 年 3 月 15 日在预制场办公室,进行了施工技术交底及安全技术交底。参加交底的人员包括驻地监理工程师、现场监理、项目部 总工、技术员、施工 队长、张拉 组长、钢筋组长、 砼组长等主要施工人员。共同

2、学习了钢筋加工、模板安装、混凝土浇筑、钢绞线张拉等主要工序的工艺流程及质量控制措施。2、施工中用到的千斤顶及钢绞线,委托山东铁正工程试验检测中心进行了校核及标定,每个千斤顶配备两个油压表。钢绞线检测结果符合施工技术规范要求。根据实验提供的回归方程,计算出各阶段,控制应力对应的油表读数,及钢绞线的理论伸长值。3、钢筋按照图纸设计尺寸进行下料加工,并存放整齐;底模刷油,并铺设一层塑料薄膜,防止钢筋绑扎时污染钢筋;橡胶芯模充气试验,看是否漏气,并清除芯模上所粘砼,涂刷滑石粉作为隔离剂;砂、石、水泥和外加剂取样试验并报验;机械设备调试完毕。四、施工工序1、钢筋加工和绑扎钢筋的下料长度必须准确,弯制和末

3、端弯钩符合设计要求。受力主筋的焊接采用双面电弧焊,焊缝长度不小于 5d,焊缝表面平整,没有较大的凹陷、焊渣,焊条采用 502 焊条。 钢 筋骨架在底模上绑扎就位,为有效的控制钢筋间距,预先用红漆在底板上按设计间距标上标记, 钢筋绑 扎牢固、定位准确。为防止芯模上浮,保证底板、顶板及两侧板砼的厚度,每隔 50cm设置了一根 10mm的加 强箍筋。图纸设计为捆绑吊装,为了安装方便,经过我们对吊环的计算验证,采用了 36mm的 圆钢作为吊环。2、钢绞线下料1) 、放线机具采用固定式放线架。放线时为防止整捆钢绞线散乱,应从内圈向外依次抽出。抽出的钢绞线放在平整无污染的场地上,用钢尺精确量出单根长度,用

4、手持砂轮切断,依次截取其它钢绞线。2) 、制束。本次试验板为中板,采用 4、3 束 s15.2mm 钢绞线,采用 D56mm 塑料波纹管。预应力筋的下料长度通过计算曲线长,锚夹具长度,千斤顶长度以及外露工作长度等因素,钢绞线长度 L=16.90m。钢束制作在平台上进行,并用预应力筋的切割用砂轮锯切割,预应力筋编束时,梳理顺直,绑扎牢固,防止相互缠绞,编束完后,要统一编号、挂牌,分别存放整齐,以备使用。3、波纹管的安装1) 、波纹管在安装前通过 1KN 径向力的作用,且不变形,同时做灌水试验,检查有无渗漏现象,确保无变形、渗漏现象时才允许使用。2) 、波纹管的连接,采用大一号同型波纹管作接头管,

5、接头管长度为 200mm。波纹管连接后用密封胶带封口,避免混凝土浇注时水泥浆造成管道堵塞。3) 、波纹管用设计定位钢筋定位,确保管道座标精确。确保安装的波纹管表面无损坏和锈蚀,接头要顺畅牢固不漏浆。安装过程中防止尖物锐器和重物碰撞,防止电弧焊和气割火焰等伤害波纹管。4) 、波纹管安装完成后,穿入钢绞线。4、模板支立模板采用定型钢模板。模板采用龙门吊安装,侧模间采用螺栓连接;侧模与底模件用对拉螺栓紧固;模板所有接缝用海绵条密封,以免漏浆。侧模用支架支撑,支撑要稳定、牢固,混凝土浇注过程中不得变形、移位。模板安装后拉线调直,保证其纵向顺直、竖向垂度。按设计保护层厚度在钢筋和侧模间垫塑料垫块。钢筋绑

6、扎及支立模板时间用时三天。5、混凝土浇筑1)、材料a、碎石:采用 济南港沟生产的 5-10mm 及 10-20mm 碎石,并全部水洗。b、砂:砂采用河北生产的中砂。c、水泥:采用山水集 团生产的 P42.5R 普通硅酸盐水泥。d、水:采用地下水。e、外加剂:淄博双联高性能减水剂2)、砼配合比砼设计强度 C50,配合比经项目部试验室及监理处试验室、总监处试验室试验并平行验证,采用以下配合比:水灰比为 0.33,水泥:砂:10-20mm 碎石:5-10mm 碎石:水:粉煤灰:外加剂=477 :669:873:218:159:42:11.94。xx 年 3 月 21 日上午测得砂的含水率为:4.8%

7、,碎石的含水率 为:0.7%,所以施工配合比为:水泥:砂:10-20mm 碎石: 5-10mm 碎石:水:粉煤灰:外加 剂=477:701:878:219:121:42:11.94。3)、混凝土拌和混凝土的拌和由 HZC120 型拌合站进行拌合。每盘生产混凝土 1立方米,电脑 自动计量称料,拌和时间 1.5 分钟。砼坍落度要求 70-90mm,但根据 钢筋间 距布置情况,在浇筑底板 砼时调整坍落度到140mm,顶 板砼时调整坍落度到 100mm。4)、混凝土入模与振捣xx 年 3 月 21 日上午 9:40 分开始浇筑混凝土,浇筑时外界气温8。混凝土拌和好后,采用两辆三轮车(带料斗)进行运输,

8、每车 1m3砼,测得砼入模温度为 14。浇筑顺序为先浇筑底板的砼,底板砼浇筑完成后,放入充气芯模,进行充气,芯模的充气时间在 10 分钟左右。芯模充气完成后浇筑肋板、顶板砼 ,纵向分段、水平分层由一端浇向另一端。砼浇注过程中及时来回拉动钢绞线,以防止波纹管进浆影响钢绞线的张拉及压浆。混凝土振捣使用 2 台插入式振捣器,移动间距不超过振动器作用半径的 1.5 倍;与侧模保持不小于 50mm 的距离;插入下层混凝土50l00mm;每一处振 动完毕后应边振动边徐徐提出振动棒;避免振动棒碰撞模板、波纹管。对每一振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止。密 实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈

9、现平坦、泛浆 。12:00 混凝土全部浇筑完成,用时 2 小时 20 分。浇筑完成后及时用木抹对表面收浆抹平,待混凝土即将初凝时再进行拉毛处理。同时每块板制作了 5 组试件,2 组随板同条件养护,作为拆模、张拉的控制依据;另外 3 组标准养护 28 天,其强度作为板体砼质量检验的依据。6、空心板的养护空心板在浇筑完成后,立即放置养护支架,覆盖好帆布,放入养生管道,同时布置好 3 个温度计。21 日下午 12:30 开始通入蒸汽,通汽时棚内温度 10,外界温度 9。然后通过调节阀门开关大小,控制出气量即升温速度,至 21 日下午 16:30,达到最高温度 31左右,升温速度在每小时 5左右。22

10、 日上午 11:30,取同条件养生试件一组进行了抗压强度试验,试验结果为 31.7Mpa,达到 设计强度的 63.4%,达到拆模要求;28 日中午 11:30,取同条件养生试件一组(7d)进行了抗压强度试验,试验结果为 43.1Mpa,达到 设计强 度的 86.2%,达到钢绞线张拉的强度要求。7、拆模降温完成后,慢慢掀开养护帆布,移走养护支架,开始拆除模板。首先拉出芯模,然后拆除外模。拆模时, 严防模板碰撞梁板,人工卸掉螺栓,用龙门 吊将模板调离。通过对拆模后的预制板外观质量的观测,底板企口部位有少量气泡,肋板砼 几乎没有气泡,外观质量总体一般;芯模内不是很规整,部分地方有超厚现象,决定更换一

11、套一体芯模。8、钢绞线张拉我合同段于 xx 年 3 月 31 日上午对试验板的钢绞线进行了张拉,张拉时室外温度 10。分别用 5#顶(200t)、 0961801 号油压表和 6#顶(200t)、0961817 号油压表,在两端进行张拉, 张拉程序为015%(初 应力)30% (持荷 2min 锚固)。张拉顺序为左 N1右 N2右 N1左 N2 钢束,两端同时张拉,即:两端千斤顶升降压、测伸长值等工作应基本一致。伸长值从两张拉端进行量测,以千斤顶的出顶长度作为测量的基点,先记录 千斤顶拉至 15%时的出顶长度 L1,再记录从 15%(初应力)30% 时的出顶长度 L2,最后记录张拉到 时的出顶

12、长度 L3,预应力筋张拉的实际伸长值 (mm),按下式计算:L= (L3-L1)+(L2-L1) 式中:(L3-L1) 从初应力至最大张拉应力间的实测伸长值(mm);(L2-L1)初应力以下的推算伸长值(mm),采用相邻级的伸长值,即 15%(初应力)30% 的实测伸长值(mm); 根据公路桥规 12.8.3 款和附录 G-8 规定,对预应力钢铰线理论伸长量进行计算:L=P 均 L/(A yEy)P 均 = P1-e-(kx+) / (kx+)式中,L理论伸长量,cm;P 均 预应力钢铰线平均张拉力,N;L预应力钢铰线长度,cm;Ey弹性模量,N/mm 2,取 Ey =1.96105 N/mm

13、2;Ay 一束预应力钢铰线总面积, mm 2;P预应力钢铰线张拉端张拉力,N;x从张拉端至计算截面的孔道长度,m;从张拉端至计算截面曲线轨道部分切线的夹角和,rad;k管道偏差系数,取 k=0.002;管道磨阻系数,取 =0.14;P 均 =P*(1-e -( kx+ ) )/(kx+)L=P 均 *L/(Ay*Ey)钢铰线编号x(m)(rad)P(N) P 均 (N) Ay(mm2) Ey(GP)L(mm)1#8.403 0.022 195300 193368 140 198 145.132#8.4290.050 195300 192989 140 198 144.85核对实测值与理论计算值

14、,其误差应在6范 围内,若不符合 规定,则应找出原因及时处理。所以钢绞线的实测值必须在 153.7mm和 136.3mm 之间。本次试验板的钢绞线实测 伸长值 N1 为142mm、142mm,N2 为 138mm、147mm,满足要求。张拉后,量测空心板起拱值为 0.6cm。 9、孔道真空压浆。1) 、准备工作a、钢绞线张拉完毕后,用手砂轮机将锚具外的钢绞线切除,然后用环氧砂浆进行封闭,以防漏水。b、用硅酸盐水泥浆进行压浆,灰浆的强度、稠度、水灰比、泌水率、膨胀剂挤量按施工技术规范及总监处批复的配比要求控制。水泥浆的流动度 30-50s,水灰比(W/C)0.35。2) 、压浆:我合同段于 xx

15、 年 4 月 5 日下午进行了真空压浆。a、清理锚垫板上的压浆孔,保证压浆孔道通畅;确定抽真空端及压浆端,安装引出管,球阀和接头,并检查其密闭。b、搅拌水泥浆,测得水泥浆的流动度为 42s。c、制作了 3 组浆体试件,进行标准养护。d、关闭压浆端阀门,打开真空端阀门,启动真空泵抽真空,1min 后,真空度达到-0.08MPa 左右,并保持稳定。e、启动压浆泵,打开压浆端阀门,开始压浆。压浆过程中,真空泵保持连续作业。f、待抽真空端的透明网纹管中有浆体经过时,关闭真空端的阀门,打开排气阀,当水泥浆从排气阀顺畅流出,且稠度与灌入浆体相当时,关闭抽真空端所有的阀。g、压浆泵继续工作,在 0.5MPa-0.7MPa 下,持压 12 分钟。关闭压浆泵及压浆端阀门,完成压浆。10、封端压浆后即可进行封端。首先清除梁端的浮浆,进行凿毛;绑扎断头钢筋,支立模板,浇筑混凝土,拆模养生。五、施工总结及改进措施这次 16m 后张空心板的施工,预应力张拉的控制,实际测量的钢绞线伸长值和计算的理论伸长值相比在规范要求的6%范围内,应力与伸长值均满足设计及规范要求。梁体的外观结构尺寸符合规范要求,内模尺寸不规整,气囊未发现上浮迹象。预制板企口处容易产生气泡,在以后施工中,必须加强振捣。内模气囊需重新订做,改为整体式成型气囊。

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