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开敞式TBM在铁路长隧道特硬岩、软岩地层的施工技术.doc

上传人:scg750829 文档编号:6322238 上传时间:2019-04-07 格式:DOC 页数:4 大小:283KB
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资源描述

1、开敞式 TBM 在铁路长隧道特硬岩、软岩地层的施工技术一、8.8mTBM 施工的秦岭隧道(一)秦岭特长隧道 TBM 施工秦岭隧道位于安康铁路线上,是我国最长单线铁路隧道,全长 18.46km,进出口高差约 155m。是国外铁路应用 TBM 施工的第三座长隧道(英法海峡隧道,瑞士费尔爱那铁路隧道) 。 (1)地质条件横穿秦岭东西向构造带,历经多期构造运动、变质作用、岩浆活动和混合岩化作用,地质构造和地层岩性都很复杂。岩性以混合花岗岩、混合片麻岩等坚硬岩石为主,干抗压强度 78325MPa。岩体完整,节理不多。断层带裂隙多、裂隙水发育。存在地热、高地应力及岩爆等不良地质。(2)断面设计隧道设计为圆

2、形断面,开挖直径 8.8m,成洞直径 7.7m。 (3)施工方法秦岭 I 线隧道采用 2 台敞开式全断面 TBM(TB880E 型)掘进、有轨运输、全圆穿行式模板台车进行二次模筑混凝土衬砌的施工方案。单工序作业,先开挖、后衬砌。(4)施工六大难题1)TBM 制造难(五大技术难点): 大直径;大扭矩(5500kNm) ;大推力(21000kN) ;大功率(刀盘功率 3440kW、总功率 5400kVA) ;寿命长(主轴承10000h、密封圈12000h ) ,备轴承 1 个,可开挖 40km 寿命。 直径大(8.8m) ,从制造到实用均承担机械设备设计、制造风险和施工风险。国外成熟的 TBM 掘

3、进机的直径均在 36m 范围,占生产总数的 95%左右,大于 6m 直径的很少,真正用于铁路隧道的更少,因为铁路隧道控制掘进方向比其他用途的隧道要严得多。2)岩石硬度很大,主要在混合片麻岩和混合花岗岩中掘进。岩石抗压强度大于100MPa,最高达 200MPa 以上,石英含量均在 1035%,节理少、整体强,有岩爆(1000m 埋深) 。所以刀具的磨耗也很严重,这个风险在国外也是少有的。由于选用开放式 TBM,通过软岩地层也难,所以在穿越各软弱地层、断层时,会产生围岩失稳、涌水等地质灾害,但通过两座软弱围岩施工,证明是可行的。3)TBM 施工系统性强、配套严密,首次使用 TBM 存在使用、维护等

4、系统管理的问题。如何用好、管好、养好、修好、组装好、调试好、配套好这条长 256m、重 3000t 庞然大物是关系成败的关键。4)用高精度的定位系统和掘进过程中高精度快速调整方向的能力(30mm ) 。5)施工中如何确定不同掘进参数以适应各种不同地质特点,实现安全、快速、经济掘进。6)工期紧。不允许在施工中出现失败和差错,所以在进度上、质量上、安全上压力很大。加之,开挖和衬砌不能也不允许平行作业,所以在整体道床衬砌施工中月突破超千米的记录的同时,设备的投入也是非常大,成本相对增加不少。 如何突破施工六大难点,是秦岭隧道 TBM 成功施工的关键。为此铁道部立项,联合多家科研、设计及施工单位共同攻

5、关,开展 TBM 施工技术研究。 以工程为背景,从规划、设计、制造、运输、拼装、调试到施工完成拆卸(100 个集装箱)进行全过程的研究,重点对九项配套技术进行了研究。(二)主要施工进展介绍(1)研究了 TBM 施工前的场地布置,因这是关系到运输系统能否快速出碴、进料及运输大型仰拱砌块的关键。 (2)首先编制 TBM 拼装、步进方案与施组,确定安全和质量,于 1997 年 11 月 8 日组装完毕,1997 年 12 月完成步进工作面,开始 TBM 一次试机成功,并能保证掘进速度为1.8m/h,各项指标基本符合设计要求。(3)对混凝土预制管片厂及工艺流程的研究,尤其对混凝土配合比的实验研究,对控

6、温、恒温、养护进行了研究,建立了一套规则,确保管片不产生微裂缝,不受冬季温差过大的影响。 (4)在现场从 1997 年底试推进到 1998 年 3 月转入正常施工推进,为研究 TBM 推力、扭矩、贯入度三者与施工进度之间的关系,进行了状态监测,研究各性能参数随围岩类别、抗压强度、裂隙状况不同的变化规律,为合理选择、优化组合参数、实现快速掘进、降低能源消耗、刀具消耗提供依据。 利用 PLC 自动管理软件,进行每 10 秒对刀盘掘进速度、刀盘转速、推力、扭矩、贯入度、功率得用率 6 个参数跟踪记录。 每 20 分种将记录打印出业,进行分析,共采集 6 万多个数据,其中有效数据有 2 万多个,进行曲

7、线拟合,建立相应回归方程,提高施工。(5)在掘进过程中,对不同地层进行进度分析,从 97 年 12 月试掘进,到 98 年 4、5 月分别完成月掘进超过 400m,称为高产期。6 月份降到 0.79m/h、月掘进为 248m;7 月份又降到 140m/月左右,进入完整而坚硬的花岗岩之区段,最慢步进 1.8m 用 5 小时零 2 分钟,称为难产期,刀具消耗明显增大。总结:纯掘进共 1135h,耗损刀具 470 把,换刀停时累计达 814h,TBM 掘进利用率平均在 0.4 左右,耗水量 2000t/d,耗电量平均 2500kWh/m,98 年元月份高达4469kWh/m,4 月份降到月进尺 40

8、0m 左右时,耗电 2069kWh/m。针对地质变化直接影响进度的难题,在现场对刀具的安装、贯入度、推力进行研究调整,尤其对换刀组进行了分析,发现换刀时间过长,占总循环时间 30左右。 (换刀时间从原来的 90120min,降到 30min,大大提高了机械利用率) 。原因是:刀体重 157kg,要在高度不足 1.3m 的铁壁“猫耳洞”中工作,全洞温度高达50以上,困难很大,尤其要清理刀体支座,基座找平、扭紧 M24230 四个固定螺栓难度更大。我们采取了垫紧钢片、粘结、改善安装环境等方法,把换刀时间从 90120min 缩短到30min,大大提高了 TBM 机时利用率。(6)在整个掘进中,发现

9、刀具的磨耗量大,刀圈寿命平均为 139158h 就需更换,小于规定的 180h,级硬岩刀圈平均寿命仅 95.3h,刀体本身有的轴承不好,刀体消耗量也大,3 把刀圈就要更换刀体(1:3),原要求 1:5,所以刀体、刀圈国产化的问题必须加快正式提出,于是和有关轴承厂、矿机厂等单位联系,建立了刀具国产化小组。(图)(7)在推进过程中发现该 TBM 存在主要问题是: 刀盘强度不够焊缝开裂; 主轴承密封圈不良,造成液压油和润滑齿轮油混合,造成润滑系统的润滑油粘度减少一半,影响安全施工; 8 个驱动刀盘的齿轮减速箱,其中 4 个漏水,漏水量 130m3/d,另外大小问题达 130 多个,说明该台 TBM

10、在制造质量上有不少重大问题。(8)后配套运输系统与 TBM 掘进配合好坏,是决定施工进度的主要内容之一,对机车、碴车、人车、仰拱块车、混凝土喷料、注浆料及设备等进行了全面的研究,列出详细的往返运行图, 并根据掘进长度得出三列碴车参加碴石运输循环能满足 1-9km 的掘进需要,并对每个环节进行了时间实测与整理。 原研究设计希望轨道按四轨三线制铺设,但由于车距不够,铺设了四轨二线,这给后部衬砌工序带来了较大困难,增大了浮放道岔的长度数量和工作量,是本次工作中的不足。(9)在施工过程中对安全供电、节电做了调查和研究,按设计要求完善了安全供电和自控,洞外用 25/10kV 变电站结构紧凑,高压系统监控

11、引入微机系统,能实现现场监控操作,可实现在 2.8s 内快速排除故障。洞内用 10/0.4(0.66)kV 移动式变电站,有继电保护、过负载保护及检漏保护装置。在整个施工中没出现任何问题,在 10kV 高压接头方面还需要进行国产化开发,以降低造价。(10)如何在山岭隧道 TBM 施工中做到准确的控制方向,减少误差,我们在 GPS 全球定位测量和提高洞内控制测量精度性能上做了大量工作,提出了洞内控制测量的具体要求与措施,和 ZED260 激光导向系统配合,实现了横向贯通误差为 10mm,高程贯通误差为4mm,纵向贯通误差为 13mm,TBM 掘进偏差为 30mm 的很好成果,大大低于测规的要求。

12、(11) 在整个施工过程中,编写了有关国内外 TBM 施工技术资料培训教材与 10 册情报资料,并编写了有关工法。收集、整理翻译了有关国外大吨位内燃牵引机车的技术资料,由长沙铁道学院负责并出版了这方面的专著。(三) 、主要研究内容(9 大技术难点、31 项关键技术)(1) TBM 施工组织技术( 4 项)(2)刀具耗损、施工进度与围岩特性关系 (3 项)(3)TBM 刀具国产化研究( 4 项)(4)TBM 在不良地质段的施工技术( 5 项)(5)TBM 施工中的测量控制技术( 3 项)(6)仰拱预制块的制作及安装工法(3 项)(7)内层衬砌和整体道床快速施工(4 项)(8)TBM 施工的有轨快

13、速运输系统( 3 项)(9)TBM 施工通风及水电供应系统( 2 项)通过以上九项配套技术研究开发,31 个关键技术的攻关,实现了 TBM 安全快速掘进的目标,创造了 TBM 日掘进 40.5m,月掘进 528.1m 的全国最高纪录,平均月掘进为288m;创造了 TBM 日最高机时利用率 78%,月最高机时利用率 58%,平均机时利用率 42%,达到了 TBM 综合管理世界先进水平( 40%) ;在测量方面首次试用洞外 GPS 测量,高程为一等水准,洞内为一等光电测距和三等水准控制的先进技术,确保秦岭隧道贯通误差精度横向 10mm,纵向 13mm,高程 4mm 的世界先进水平;利用 ZED26

14、0 导向系统实现TBM 掘进过程中偏差控制在 30mm;创造了衬砌快速施工 34m/d,弹性整体道床 50m/日的全国最高纪录;实现了刀具国产化,节约刀具成本 50%;仅用 23 天在隧道内实现拆卸刀盘、主轴承(5.2m)更换密封圈,成为这一技术领域的创举;快速预制大吨位仰拱块方面创造了 17 套钢模每天周转一次的最高纪录等 。 二、 8.8mTBM 在磨沟岭、桃花铺铁路隧道成功掘进的案例 (1)装有超前钻机。(2)装有锚杆钻机。(3)可及时喷射混凝土。(4)钢拱架安装器。TB880E 掘进机主要技术参数是否适合乌鞘岭隧道地质掘进参数的分析。结论: 采用超前预报技术,应用 TSP202 设备对 TBM 前方不良地段进行预测及预加固技术; TBM 通过岩爆地段施工技术; TBM 通过断层破碎段施工技术在磨沟岭和桃花铺隧道成功运用证明:开敞式TBM+软岩支护后配套方案是成功的,能体现快速支护的特点。 TBM 掘进时突发涌水处理技术。 TBM 撑脚处围岩加固技术。 应用开敞式 TBM 和配属能进行软弱围岩支护功能的后配套设备,在磨沟岭和桃花铺隧道突破了开敞式 TBM 能在软弱围岩条件下进行安全掘进的难题,并创造了日掘进、快支护 41.3m 和月掘进、快支护 574m 快速的施工纪录。

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