1、2015 品管部總結報告,2015年12月,公司名,目录,CONTENTS,目標達成概況,品管部FQC工作效率,2015工作總結,內部質量概況,外部質量概況,2016工作計劃,PART 1,年度目標達成概況,PART 2,年度進料合格率,進料檢驗合格率趨勢圖,從年度進料檢驗合格率趨勢圖來看,6、7、8、10沒有達成目標,累計年度合格率為95.51%,達成年度目標,進料檢驗合格率,較前2013、2014年有提升,通過對模具配針表的制定,孔徑大、小不良有明顯降低。,供應商不良統計,2012-2015年度對比圖,本年度總計來料不良28批,模具不良占比為85%: 、*13,占46% 、*7,占25%
2、、*4,占14%,PART 2,成品檢驗合格率,年度成品檢驗合格率趨勢圖,1、成品檢驗合格率98.78%,達成年度98.72%的目標。2、較2014年對比,合格率下降0.02%。3、五大不良:滲油、文字不良、擦花、壓傷、綠油不良,PART 2,年度報廢率,年度報廢趨勢圖,1、年度報廢率0.31%,未達成0.25%的目標,統計的方法自9月份起實施了焊錫板、變更板、測量板等類別的全數統計,報廢率較之前上升40%2、五大報廢:開路、啤壞、綠油不良、V-CUT、量外型,PART 2,內部異常件數,內部異常分布圖,綠油組:39件啤機組:20件線路組:6件工程部:5件網版組:2件,2013-2015異常件
3、數對比圖,工程部,線路組,綠油組,啤機組,*,重点異常件數,*,HF 板材使用错误,改善措施,原因分析,相關圖片,批量性漏 V-CUT,*,*,PART 3,年度客訴率 ,年度客訴率達成概況,客戶投訴分布圖,年度客訴達成率為:0.59% 達成年度制定0.75%的目標。,綜合全年的客戶投訴,以上為客訴群的投訴分布。,2012-2015客訴對比圖,年度客戶共計64件,較去年下降了23件客訴。,PART 3,年度客訴率 ,2013-2015異常件數對比圖,工程部,線路組,綠油組,啤機組,各組客訴佔比圖,綜合全年的客訴投訴異常件數,各組的客訴件數與佔比分布見上圖。,FQC組,曝光組,1、銅。,重点異常
4、件數,*防焊起泡,1、對於阻焊前處理後的產品,全部採用插架冷卻,同時由IPQC監督執行。 2、印刷綠油後,由作業員第一次焊錫試驗;成品出貨前,由檢驗人員第二次焊錫試驗。,此料產品 SMT零件焊盤、IC焊盤設計小,對偏移量的要求特別嚴格,生產過程中不易分辯偏差值,造成不良產生及外流。,*防焊偏移,工藝邊設計陰陽PAD,利于觀察防焊與線路之間的偏移量,便于防焊偏移的管控,此設計方面的改善項,水平展開導入全制程所有料號。,1、1.0mm与1.2mm两种相近板厚的板材,同时安排開料,没有按要求测量板厚,混料造成板厚不符。2、IPQC思想麻痹,过于信任板厚不会有问题,未对板厚进行检查,导致不良品流出。,
5、*板厚不符,1、增加每站IPQC必须检查板厚尺寸,避免错误板厚产生及后流。2、将检验板材的项目,增加到各站IPQC的检验报表内,目前增加到4站检查,避免不良品外流。,PART 3,年度退貨率,年度退货趨勢圖,全年退貨13批,退貨率0.12%,沒有達成0.1%的退貨目標。,PART 4,FQC生產效率,生產效率對比圖,FQC全年平均產出5.47 /H ,達成年度5.3/H的目標 。,PART 5,2015工作總結,案例情況說明:,生產流程表、生產製造通知單,由計畫手寫下達,手寫過程中需查詢各類資訊(治具、模具、開料圖、板料),極易出現筆誤,為了避免錯誤,還需要特別安排IPQC人員,依照工程部的原
6、始工單去核對生產製造通知單手寫資訊是否錯誤,因此工作內容繁雜,導致工作效率低下、準確性不足。,弊端:,、計畫人員處理訂單效率低下、“流程表”、“通知單”準確度不夠、“流程表”、“通知單”內容重複、增加IPQC人員複查浪費人工工時,改進:,、“流程表”、“通知單”進行合併,減少相同內容重複填寫。、“流程表”導入電子檔,不變更的情況下永久保存,再次下單直接套用,一勞永逸,並且保證了資訊的準確性。、取消了IPQC的複查,減少工時浪費。,工作推進的亮點:,案例情況說明:,V-CUT機的老化及一系列弊端,在生產過程中高發不良及報廢,特殊結構產品調機也浪費大量工時,對人員的調機技術性要求高、上手熟練較慢。
7、,弊端:,、穩定性不夠、動力不足、切割間距受限、轉速受限、接板作業不理想的一系列弊端、調機人員難以培養,上手慢,浪費工時,效率低下、產品尺寸誤差大,精度不足、品質異常高發,損失成本高,改進:,、新購的V-CUT機,解決了穩定性不夠、動力不足、切割間距受限、轉速受限、接板作業不理想的一系列弊端。、使用新購的V-CUT機,品質異常降低,損失成本降低。、新、舊V-CUT機調機原理相同,人員的培養、調機效率、尺寸精度,還無法得到改善。,工作推進的亮點:,案例情況說明:,駐啤機組兩名IPQC,一名負責衝床、V-CUT的巡檢,另一名負責測量孔徑;那麼運行的10多台設備,需要IPQC逐個巡檢,巡檢一圈下來需
8、要半小時以上,所以巡檢的頻率較低,往往出現品質問題的數量較多,造成損失也就較高。,弊端:,、巡檢頻率低,不良高發且量大、巡檢IPQC工作量大、測孔環節品質過剩、測孔IPQC主動輔助巡檢積極性不佳,改進:,、優化測孔品質過剩,新模全面檢測、已量產的模具採取小孔抽測的方式、頻繁生產的料號免測,以節省出來的測孔時間,轉化到現場外觀抽檢,增加抽檢頻率。、進行明確分工,品質責任到人,一名IPQC負責衝床的孔徑檢驗與抽檢;另一名IPQC負責V-CUT的尺寸測量與抽檢;使工作單一,並提升她們的積極性。、自8月份運行以來,啤機組發生的不良頻率及不良數量有明顯下降。,工作推進的亮點:,報廢率超標,人,料,機,法
9、,1、使用的主輔料,出現異常果斷處理,做到不良產品及時隔離。2、積極提升外包加工品的品質。,1、真實報廢數量細緻統計,報廢唯一視窗由品管控制,針對報廢項作對應改善。2、發生批量報廢,必須追究到責任人員依PCB品質責任進行處理。,根據產品的不同類別及實際狀況,合理選用作業工具與作業機台。,1、督促各組的新進人員的技能培訓,現場品管側重輔助新人的技能提升。2、IPQC每天發生的品質異常,次日早會進行通報,增加其工作責任心。,工作缺點:,工傷事故,1、向全體作業員進行培訓宣導,思想麻痹,注意力不夠造成的後果,預防類似工傷事故的發生。,2、要求現場管理,著重觀察員工日常操作方法,不正確及不夠規範的,及
10、時做到一對一的培訓。,2、現場管理沒有意識到,日常個別員工的作業方法不夠規範,沒有做到制止。,1、由於思想麻痹,過于自信,注意力不夠集中.,工作缺點 :,事故分析:,防範措施:,PART 6,2016工作計畫,2016品質目標:,達成計畫:,來料檢驗合格率:,成品檢驗合格率、制程報廢率:,1、已形成的對策,2016年持續執行。2、嚴格執行PCB品質責任內的獎罰措施,提升人員的品質責任心。3、發生的異常,尋求永久性、系統性的改善辦法,降低不良及報廢。,1、制定的廠內配針規格,降低了模具的孔大、孔小問題,持續跟進供應商的執行狀況。2、特殊模具,提前與供應商溝通,告知模具的難點與重點,避免不良產生。
11、3、對模具廠商改善的有效性進行重點跟蹤,相同問題重復發生給予發函通報。4、採購需配合,根據模具的質量狀況,分配較多的份額予品質良好的供應商,使供應商能合理性的競爭。,達成計畫:,客戶投訴率、客戶退貨率:,成本、效率:,1、積極開展好每週的品質周會,發生的客戶案件,每週做到持續的檢討分析,深入徹底性改善。2、根據15年的客訴問題,16年重點防範綠油起泡、V-CUT不良、混料短少三大重復性客訴,降低客訴率及退貨率。3、客訴案例,積極向檢驗員培訓宣導,並根據OQC抽檢成績實施獎罰措施,提升檢驗員檢出能力。,1、督促各組IPQC積極快速做好檢測工作,為生產部門提供准確及時的檢測結果,縮短浪工時間,提升生產效率。2、溝通協調各組的口質異常,使異常問題能得到快速的處理。3、對物料質量問題做到果斷快速處理,降低損失成本與提升生產效率。4、持續執行本部的節約成本計劃。,THANKS,