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抽油机井实测功图分析.ppt

上传人:11xg27ws 文档编号:5798067 上传时间:2019-03-18 格式:PPT 页数:16 大小:617.50KB
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资源描述

1、2019/3/18,抽油机井实测功图分析,2019/3/18,抽油机井实测功图分析,一、实测功图分析要点,二、典型实测功图分析,实测功图分析要点,为了便于分析实测示功图,将图形分割成四块,进行分析、对比,找出问题。正常示功图这四块图形是完整无缺的,而且上、下负荷线与基线基本平行,增载线与卸载线平行,斜率一致。有惯性影响的正常图形与上图基本一致,所不同的是上、下负荷线与基本基本不平行,有一夹角,图形按顺时针偏转一个角度,冲次越大夹角越大。,左上角:主要分析游动阀的问题,缺损为阀关闭不及时,多一块(长一个角)为出砂井卡泵现象。,右上角:主要分析光杆在上死点时活塞与工作筒的配合,游动阀打开和固定阀关

2、闭情况,少一块为活塞拔出工作筒,严重漏失;多一块为在近上死点时有碰挂现象。,右下角:主要分析泵的充满程度及气体影响情况。右上、下角都多一块为衬套上部过紧或光杆盘根过紧,少一块为未充满,是供液不足或气体影响。,左下角:分析光杆在下死点时出现的问题,如固定阀的漏失情况等。,整改措施:(1)对地层能量不足的井,要选择合理地工作制度,如调小生产参数,换小泵,也可采取间隙抽油的管理方式。(2)根据油层实际条件,也可以采取压裂或酸化油层,提高油层供液能力的方法。,供液不足井实测示功图,抽油机井实测功图分析,抽油机井实测功图分析,典型案例(一),气体影响实测示功图,抽油杆断脱示功图,抽油杆底部断脱示功图,抽

3、油杆中部断脱示功图,抽油杆上部断脱示功图,采取措施:(1)如果抽油杆断脱位置在距井口600m以内,可以进行对扣操作,若失败,再进行作业检泵。(2)如果判断为脱节器脱落,可以直接下放抽油杆,与脱节器对接(此时,不允许旋转光杆对扣),若失败,再进行作业检泵。,固定凡尔漏失示功图,轻微漏失,严重漏失,深井泵漏失,可以首先采取碰泵、洗井等措施,如果没有效果,只有进行作业检泵;现场可以通过油井憋压、测电流等方法判断泵的漏失情况。,游动凡尔漏失示功图,双凡尔漏失不出实测功图,特点:没有增载线和卸载线,功图面积小,功图载荷照比原载荷下降;产量下降或不出,液面上升。,抽油机井实测功图分析,井下结蜡严重造成卡泵

4、实测功图,固定凡尔被蜡卡死实测功图,抽油机井实测功图分析,活塞下死点碰固定凡尔罩,上死点时井下抽油杆刮井口,油管结蜡实测功图,油管结蜡示功图,双凡尔结蜡示功图,油井结蜡整改措施:(1)可以采取热洗清蜡,要求排量由小到大,温度由低到高,油井出口温度应达到50度以上。(2)也可以采用套管加化学药剂清蜡。(3)如果以上措施均无效,就需通过作业检泵达到清蜡的目的。(4)对易结蜡的井应制定合理的单井措施,如合理热洗周期和加药量等,并严格按期实施,确保油井正常生产。,油井出砂实测功图分析,80 70 60 50 40 30 20 10 0,0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5,kN,

5、m,危害及特点:油井出砂,害处极大,对于抽油井来说,轻则增加抽汲阻力,磨损抽油设备中,重则卡死固定凡尔、卡死活塞,造成油井停产。特点是负荷线呈不规则的锯齿状。,整改措施:(1)油层出砂造成轻微漏失或卡泵,可以进行碰泵或大排量洗井,将砂循环带出井筒,如果无效,再进行作业检泵冲砂。(2)对出砂井应选择合理的工作制度,停机时应停在上死点的位置。(3)出砂井放套管气等操作时,必须平稳操作,以防止油层受到振动,出砂井一般不允许长时间停机。(4)对因出砂造成光杆少部分下不去时,可以采取上提解卡操作,活动1h左右后,调好防冲距,就可恢复正常。,抽油机井实测功图分析,活塞部分脱出工作筒,工作筒内衬套乱,2019/3/18,2019/3/18,不妥之处请批评指正!,再见!,

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