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张京生——自制小工具-维修克难题.ppt

上传人:无敌 文档编号:575053 上传时间:2018-04-12 格式:PPT 页数:19 大小:1.67MB
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资源描述

1、自制小工具 维修克难题,廊南采油作业区兴九站张京生、翟金通,目录,2013年1月4号,兴九站余气增压机运行时伴有异响,当班员工立即停机检查,发现连轴器减振圈部分损坏脱落,考虑到其余减振圈也有老化现象,站领导决定对10个联轴器销子上的50个减振圈全部更换。,一、前言,在更换过程中,我们遇到了一项难题,由于联轴器销子与飞轮之间属于锥度锁紧配合,且取螺栓操作空间过于狭窄(不到20厘米),无法使用大锤等敲击工具。向生产厂家咨询后,得到的答复是:先拆卸电动机,然后用吊车将电机挪移,腾出足够空间后再用大锤等敲击工具操作。仅此一项,需向厂方支付技术服务费1.2万元。且厂方技术人员到位还需等待7天时间。,二、

2、问题的提出与解决,要取出的销子,操作空间只有一拳的距离,联轴器全貌,暂且不考虑1.2万元费用问题,仅压缩机7天停运就将影响余气回收25000方,直接经济损失26000元。为了争取时间,减少损失,兴九站攻关小组决定:立即行动自制工具,大胆探索攻克难题。 讨论认为,现有条件下,可以使用螺旋蜗轮顶出减振圈螺栓,但此方法即使取出螺栓也将对螺栓造成损坏。且此螺栓只能厂方才能提供,这就意味着只能解决取出问题,但却无法赢得开机时间。,那么如何才能做到既能取出销子又能保护销子上的丝扣呢?如果利用丝杠与项珠保护相组合,这样或许能实现两全其美之效果。但这两全其美的工具从何而来呢?最终,我们决定自制工具,大胆尝试。

3、,经过反复模拟与实物对照,最终设计制作的工具如下:,固定端,旋转径向移动端,形成一个简单的螺旋千斤顶,此工具的优势:一、丝杠承受顶力时由双螺母组合,既增加了顶丝的旋出长度又能保护保护丝扣增大顶力,使顶力达到最大化。二、对最下端螺母底边进行打磨改造,使之能够嵌入事先选好的活动扳手把的凹槽中,加以固定,从而保证在狭窄空间顺利操作。三、在螺栓顶头钻一8mm孔槽,孔槽内放一8mm钢珠,操作时使钢珠顶在销子的加工顶孔上,这样既保证顶力直线传递,又能减小摩擦力易于螺栓旋转,大大减少了无效力的分解。 如图:,8mm孔槽,对固定端打磨使之可嵌入板手槽,具体操作如下 :把一600的活动板手把手部分卡在电机端盖上

4、,把自制工具的螺母端卡在扳手槽内,既增加了受力面积,又固定了螺母端,这样,只须转动螺杆一端,随着螺杆径向位移,就可以顺利顶出联轴器销子。,用敲击板手转动螺杆端,螺母一头卡在活动板手把上,螺杆头的钢珠顶在联轴器销子的加工定位槽内,敲击板手径向顶出联轴器销子。,由于联轴器销子与靠背轮基面锥度紧密结合形成真空,每条螺栓顶离基面时,都伴随着一声巨响,如同放炮,可见受力之大。尽管如此,螺栓取出后,丝扣和本体均完好无损。,下图为取出的几条联轴器销子,并重新更换了减振圈。,从制作工具到更换安装,我们仅仅用了2天时间。本次维修制作成本约100元,而厂家需要技术服务费1.2万元,仅此一项便节约了成本1.19万元。 厂方上门服务或等待螺栓配件需停机7天,本次维修只用了2天时间,节约的5天时间,直接经济效益26000元。,三、效益评价,结束语,办法总比困难多,面对生产难题,只要我们集思广议,大胆探索,拓宽思路,创新思维,发挥团结合作优势,就一定能够攻克难题。,不足之处敬请批评指正!,汇报完毕,

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