1、使用 L293 或 L298 等全桥芯片来控制直流电机虽然简便而且成本低廉,但由于它们的内阻较大,在控制大电流的马达时芯片常常过热,导致系统的整体效率较低。在电动车上,马达控制芯片的内阻过大会导致车子的加速度变小。本人设想在暑假制作一个大的轮式或者履带式机器人,并且希望它能跑到公交车那么快,于是开始研究如何使用 MOS 管来控制更大电流的电机。首先,本人参考了 大功率直流马达的驱动 ABU ROBOCON 2005 比赛之动力方案一文中的电路图 (原文地址 http:/ )按照这个原理图,我热转印制作了单个全桥的实验电路。个别的电阻电容值有所变动。上电并给予有效的持续高电平信号后发现电路不能驱
2、动马达,而 2104 开始发烫,540 没有任何反应。于是更换 2104,但仍出现同样的现象。通过示波器检测发现,高端 MOS 没有被驱动,而低端 MOS 的 G端信号正常,因而桥没有被导通。更换信号方向,另外半桥仍然出现相同的现象。本人开始怀疑是 BOOTSTRAP 电容的问题,于是实验了不同的电容值。但无论怎么变换,问题仍然没有被解决。由于手头没有 4148,使用了 IN5819 作为续流二极管,按道理 5819 只会比 4148 更好,不应该成为问题的原因。由于手头 2104 只有 6 片,而所有的都上电并且发热过,于是重新购买了一批 2104。在这里感谢周顺同学,那天刚好他毕业考考好,
3、帮我到科技京城买了 2104。更换 2104 后,电路工作正常。周顺看了看我原来的 2104,恍然大悟:原来的芯片是 97 年前的旧货。马达欢快地转了起来。由于 540 的内阻要比 298 小很多,马达的加速度明显提高,变向时电刷更是发出了闪亮的火星。回到家后用示波器开始研究高端 MOS 的 G 端驱动电压波形。发现在 EN 端为高的初期,高端 MOS的驱动电压突然升至比 VCC 高 10V。此时强推动作用起效。但随着时间的流逝,该电压逐渐衰减为VCC,MOS 的导通程度越来越不完全。直到下一个脉冲到来,G 端电压又恢复为 VCC+10V,但又逐渐衰减。也就是说,用持续的高电平信号来驱动 MO
4、S 会导致 MOS 不能被完全导通,致使 MOS 发热,马达的实际功率低下。使用 PWM 信号则可以解决这个问题,它使 BOOTSTRAP 电容反复充电放电,使高端驱动电压始终维持在一个比较高的水平。倘若想让马达全速前进,不能使用持续的高电平,而需要用 3%左右占空比的 PWM,这是驱动 2104 与驱动 298 等全桥芯片的最大差别。不同的 BOOTSTRAP 电容值适应于不同频率的 PWM 信号与不同的 MOS。电容值大的充电和放电时间都比较大,电压衰减得也比较慢,因而适合较低频率的 PWM;电容值小的充电放电时间比较短,适合于较高频率的 PWM。虽然 IR 给出过一个 BOOTSTRAP
5、 电容的计算公式,但本人更倾向于通过实验来寻找合适的电容值。这样做既避免了繁杂的计算,又可以通过实验来了解它的工作原理,而且还可以适应板载电容。通过实验,本人确定了 1UF 的电容值。该电容采用了旦电容,以减少漏电。但如果没有旦电容,其他漏电较大的电容影响也并非很大。相对于高频的 PWM,在如此短的时间内漏电的影响是微乎其微的。但从理论上来说,BOOTSTRAP 电容漏电会导致高端 MOS 的导通电阻变大。总结了以上经验,本人又制作了一块双电机的 MOS 驱动电路。电路没有太大的改变,只是把续流二极管改为原图所说的 4148,把阻容换成了贴片封装,并且采用了 1UF 旦电容作为 BOOTSTR
6、AP 电容。点击此处下载热转印用 PCB 文档(DXP)该电路制作好后成功地驱动了我的机器人小车。小车在全速启动以及突然反向运动时的性能明显比使用 298 要好。主要原因为突然变向的电流很大,而 298 的驱动能力有限,导致变向的电流较小,加速度较小。实验并没有发现该电路有什么问题,于是电路基本定型,转向于研究设计印刷电路板。由于 TO-220封装的 MOS 管直立很占空间,而且还需要散热器,于是本人决定采用贴片的 D2PAK 封装的 IRF540,其他元件也都改为贴片封状。另外为了散热,本人还在芯片的上面设计了散热器和风扇。降低 MOS 温度可以大大提高工作效率。一周后我拿到了印刷电路板,同
7、时我也去购买贴片元件。IRF540S(S 是贴片,N 是 TO-220)并没有买到正品,而是买到了打磨后重新刻字的拆机件,其他元件都买到了正品。回家焊接好后,电路工作正常,绿的散热器很漂亮。点击此处下载 PCB 以及 SCH虽然该电路工作正常,但总感觉拆机的 MOS 管发热很大。于是我决定将 TO220 的正品 540 改为D2PAK 封装,以做对比实验。首先,用凿子将 BACK 凿到合适的位置剪去一个脚用老虎钳弯到合适的位置再剪到合适的长短改装好的 540 与 D2PAK 封装的 7805 对比我将这些改装好的正品 540 焊接到了电路上,而且没有安装散热器。由于急于想看到实验结果,在使用完
8、焊锡膏后我没有洗板就上电了,结果 2104 突然冒火,被烧成两半。我急忙断电,但为时已晚。更换 2104 后,电路仍不能正常工作。通过检测发现,问题出在 74HC00 上。更换 74HC00 并洗板后,电路工作正常。我突然意识到 74HC00 的剩余引脚没有接地,而焊锡膏则可能导致漏电。因而我将这次事故的主要原因归结为:CMOS 剩余引脚没有接地,而焊锡膏漏电导致惨剧发生。电路修理好后,通过驱动同一马达,我发现正品 540 没有任何感觉得到的升温,而拆机 540 则明显升温。我断定,拆机 540 并非 540,而是其他电流较小的 MOS 打磨后冒充 540。我来到科技京城,到处寻找 IRF54
9、0S,但所有的商家都告诉我,只有假的,真的没有。而其他的贴片 MOS,电流都比较小。因此我意识到只能采用手工加工 540N 的办法来获得 540S。 。 。 。 。真是无奈啊。回家后我开始实验较大电流的驱动,我将驱动电压和 2104 工作电压设为同路的 12V,由一个 2A 的稳压电源供电,并且将限流开到最大。驱动信号为 97%高电平的 PWM,每隔 1 秒反转马达。当马达反转时,意想不到的事情发生了:马达停了下来,电流却被限制在了 2A!此时板上的元件一定开始发热了!我迅速地将电源关闭。摸了下 2104,滚烫!不过还好没有烧毁。重新上电驱动小马达一切正常。但一反转大马达,同样的事情再次发生。
10、经过反复思考,我将该问题归结于电源的限流。由于马达反转时电流巨大,拉低了电压,使 2104 工作电压低于了正常范围(10V-20V) ,最低甚至到达了 3V,而此时外围电路却在继续工作,2104 极有可能发生错乱而导致发热。因此本人建议:2104 的 VCC 最好能单独供电,千万不能因为马达而拉低电压,否则后果很可能是毁灭性的!解决了该问题后,我想到电路的设计电流过小,50MIL 的线顶多只能通过 5A 的电流,而 540 却能驱动 30 个安培,该电路对它的驱动能力造成了极大的浪费,因此决定重新设计。在重新设计的电路板上,我没有改变任何的电路,而是把心思放在了走线以及散热上。我在每个MOS
11、的正面和反面都采用了长方形的敷铜充当散热片,并且在 MOS 安装的地方用数量众多的过孔将两片敷铜连接起来,使正面的热量能够迅速传递到反面进行散热。另外在大电流的网络中,我还运用了SOLDER 层去除阻焊层,使之能够镀锡以提供更大的电流。昨天我拿到了 PCB 板,迫不及待地进行了焊接,洗板以及上电实验,一切顺利。电路自身的散热性能极佳。可以看到 MOS 反面的散热敷铜以及热传导用的过孔焊接好的板子(正面)焊接好的板子(反面)MOS 的研究基本上告以段落,因此作该文以分享我研究过程中的经验以及快乐。有一些多余的打印好的热转印纸和 5 张第一板的 PCB 可以送给大家,请需要的人跟贴。前提是你在索取之前已经进行过一些相关的学习和实验,并乐意将自己的快乐与大家分享。6 月 10 号后,也就是我高考后将继续大机器人的设计与实践,有兴趣的人可以关心机器人版块的文章。;=