1、,TPM管理,2015年6月,目录,一.项目背景,二.现状分析,三.项目目标,四.项目计划,五.项目实施,5.1自主保全,5.2专业保全,5.3集点改善,六.效果评价,七.持续改进,01,04,06,07,10,68,70,P01,P,项目背景,现状分析,项目目标,项目计划,1.设备在卷烟企业的重要性,效率,质量,成本,设备,安全,备件维持费用,人均生产力,单箱卷烟综合能耗,质量事故,包装卷制质量得分,烘丝机出口水分偏差,安全事故,卷接包设备运行效率,制丝故障停机率,单箱可控制造费用,P02,P,项目背景,现状分析,项目目标,项目计划,2.与行业对标指标对比,标准指标,先进指标,现状值,78%
2、,90.32%,5.95%,包装设备运行效率,96.27%,目标指标,卓越指标,现状值,1.8%,1.3%,0.8%,制丝设备故障停机率,0.5%,2014年卷接设备运行效率、包装设备运行效率、制丝设备故障停机率与先进指标对比相差2.05%、5.95%、0.8%存在改善空间,P03,P,项目背景,现状分析,项目目标,项目计划,3.对设备管理的挑战,现状,TPM管理,管理程度,指标管理,管理活动,OEE(发现设备损失),MTBF(衡量设备稳定性),MTTR(衡量维修效率),设备故障率,点检/巡检/日保/轮保/项修/大修/事后维修(机制基本健全,但周期性保养时间过长、预知保养维修体制不够健全),定
3、期保养/预知保养/改良保养/快速维修等全面设备保全(设备微小缺陷时就进行控制的预防保养和提升维修效率、提升设备稳定性的管理方式),有效作业率,单位产量设备维持费用,单位产量设备备件费用,(衡量设备维持经济支出),探索能够发现设备管理损失、衡量设备稳定性、衡量维修效率,以及衡量设备维持经济支出的设备管理指标,需要对指标进行有效监控和针对性改善。同时,需要实施管理活动,搭建健全的全面生产维护的保全体制。,P04,P,项目背景,现状分析,项目目标,项目计划,1.设备损失分析,换牌,OEE,故障,速度损失,小停机,返工,1.2%,2.7%,8.8%,0%,0.1%,87.2. %,卷接设备损失情况,换
4、牌,OEE,故障,速度损失,小停机,返工,2.1%,2.5%,0%,13.9%,0.2%,81.3%,包装设备损失情况,换牌,OEE,故障,速度损失,小停机,返工,1.3%,5.3%,0%,1.2%,0%,92.2%,制丝设备损失情况,从设备损失来看,主要损失源分别是小停机、换牌,仅以有效作业率、故障率来衡量设备状况,不足以发现设备损失,卷接机、包装机、制丝设备分别OEE值为87.2%、81.3%、92.2%,与标杆对比,0EE有提升2%至5%空间,P05,P,项目背景,现状分析,项目目标,项目计划,2.设备保全系统分析,1.保全体系较全面,包含自主保全的点检、日保,计划保全的轮保、项修、大修
5、,持续预防活动的隐患申报,事后保全等。 2.记录较完整,故障履历、点检巡检记录,设备效率数据、技能培训等。,优点,不足,1.定期预防性维修时间过长(两周以上),设备缺陷和隐患不能及时进行复原。 2. 快速维修机制与维修标准化不够健全。 3.定期保养标准中,保养的项目与频次未与设备履历联动。 4.预知保全的探测设施开发不足。,P06,P,项目背景,现状分析,项目目标,项目计划,1.总体目标构建,集点改善,项目内容,TPM项目开展,项目收益,OEE设备损失统计,OEE设备损失分析,OEE主要损失改进,卷接(试点)OEE提升2%,包装(试点)OEE提升4%,制丝(试点)换牌提升20%,自主保全,初期
6、清扫、两源清理,点检标准化、高效化,点检技能提升,专业保全,预防保全体系健全,维修技能提升,快速维修,设备保全体系完善,设备维修时间缩短,自主、维修技能提升,人的体制改善,现场体制改善,企业体制改善,全效率生产系统,P07,P,项目背景,现状分析,项目目标,项目计划,P08,P,项目背景,现状分析,项目目标,项目计划,P09,P,项目背景,现状分析,项目目标,项目计划,项目组织,组长,马占林,推进办公室,杨春婷 杨利 王永刚,顾问,张大为,卷包小组,制丝小组,动力小组,赵国臣 曹啸 陈东黎 孙连奎 安晓东,高光健田仓 尹永斌 王庆涛 王薇,王福金 张文慧 王永才 王焜 张德春 邱国权 王森 张
7、传威 钱俊明,P10,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例1:制丝车间叶加料换牌集点改善,计划,执行,验证,改进,换牌,OEE,故障,堵料,小停机,返工,2.1%,5.3%,0%,1.8%,0%,90.8%,叶加料段设备损失情况,1.查找损失源、确定改善点,2.成立课题小组,P11,D,自主保全,集点改善,专业保全,计划,执行,验证,改进,3.换牌时间研究(不同牌别切换),案例1:制丝车间叶加料换牌集点改善,P12,D,自主保全,集点改善,专业保全,计划,执行,验证,改进,3.换牌时间研究(相同牌别切换),案例1:制丝车间叶加料换牌集点改善,P13,D,自主保全,集点改善,专业保全,计划,执
8、行,验证,改进,4.改善目标设定,案例1:制丝车间叶加料换牌集点改善,P14,D,自主保全,集点改善,专业保全,计划,执行,验证,改进,5.改善措施制定,案例1:制丝车间叶加料换牌集点改善,P15,D,自主保全,集点改善,专业保全,计划,执行,验证,改进,6.改善实施,问题点说明:两个班组叶加料挡车工和辅助工在该岗位在职时间长短不同,工作经验互相之间有些差距,清理工艺卫生速度有提升空间。,对策内容:两组挡车工和辅助工,就叶加料批间工艺卫生清理方法展开沟通交流,互相学习优秀经验,提升工作效率。,改善效果:清理批间工艺卫生(包括清洗滚筒、振槽)速度提升,缩短时间一分钟。,改善事例1:优秀操作方法交
9、流学习,案例1:制丝车间叶加料换牌集点改善,P16,D,自主保全,集点改善,专业保全,计划,执行,验证,改进,6.改善实施,案例1:制丝车间叶加料换牌集点改善,P17,D,自主保全,集点改善,专业保全,计划,执行,验证,改进,6.改善实施,案例1:制丝车间叶加料换牌集点改善,P18,D,自主保全,集点改善,专业保全,计划,执行,验证,改进,7.效果对比(不同牌别切换),电子秤清零,停车打手动,打开清洗水,清洗滚筒,滚筒预热,更换预配柜,更换储叶柜并检查分配车和布料车运转情况,完成预热启车,预配柜出料,预配柜出料到喂料机满,改善后换牌时间16min,节约时间5.5min,改善前牌时间21.5mi
10、n,案例1:制丝车间叶加料换牌集点改善,换牌时间节约25.6%,P19,D,自主保全,集点改善,专业保全,计划,执行,验证,改进,7.效果对比(相同牌别切换),电子秤清零(0.5),更换预配柜(1),更换储叶柜并检查分配车和布料车运转情况(2),预热启车,预配柜出料(1),预配柜出料到喂料机满(6),改善后换牌时间7.5min,节约时间3min,改善前换牌时间10.5min,电子秤清零(0.5),更换预配柜(1),更换储叶柜并检查分配车和布料车运转情况(2),预热启车,预配柜出料(1),预配柜出料到喂料机满(3),案例1:制丝车间叶加料换牌集点改善,换牌时间节约28.6%,P20,D,自主保全
11、,集点改善,专业保全,计划,执行,改进,8.换牌标准化,验证,将换牌标准动作纳入SOP,案例1:制丝车间叶加料换牌集点改善,P21,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例2:卷包车间1#机组集点改善,计划,执行,验证,改进,换牌,OEE,故障,速度损失,小停机,返工,1.5%,2.1%,2.6%,3.56%,0.1%,90.14%,1#机制组设备损失情况,1.查找损失源、确定改善点,78.78%,5.3%,0.7%,1#卷烟机,1#包装机,2.7%,0.2%,12.64%,1#包装机OEE统计,P22,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例2:卷包车间1#机组集点改善,计划,执行,验证,改进,
12、2.成立课题小组,P23,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例2:卷包车间1#机组集点改善,计划,执行,验证,改进,3.现状分析 (统计12天数据),P24,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例2:卷包车间1#机组集点改善,计划,执行,验证,改进,3.现状分析,P25,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例2:卷包车间1#机组集点改善,计划,执行,验证,改进,3.现状分析 影响1#卷烟机故障和小停机的主要问题进行原因分析,P26,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例2:卷包车间1#机组集点改善,计划,执行,验证,改进,3.现状分析 影响1#包装机故障和小停机的主要问题进行原因分析,P27
13、,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例2:卷包车间1#机组集点改善,计划,执行,验证,改进,3.现状分析 影响1#卷烟机设备故障和小停机的主要原因判断,P28,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例2:卷包车间1#机组集点改善,计划,执行,验证,改进,影响1#包装机设备故障和小停机的主要原因判断,P29,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例2:卷包车间1#机组集点改善,计划,执行,验证,改进,4.确定改善点,5.设定改善目标,P30,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例2:卷包车间1#机组集点改善,计划,执行,验证,改进,6.制定改善计划,P31,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例2
14、:卷包车间1#机组集点改善,计划,执行,验证,改进,7.改善实施,改善前:,改善后:,改善事例(1):卷烟机负压吸风管改善,P32,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例2:卷包车间1#机组集点改善,计划,执行,验证,改进,7.改善实施,改善事例(2):卷烟机分离鼓轮堵烟检测改善,改善前:,改善后:,P33,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例2:卷包车间1#机组集点改善,计划,执行,验证,改进,7.改善实施,改善事例(3):卷烟机换牌别更换胶辊改善,改善前,改善后,P34,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例2:卷包车间1#机组集点改善,计划,执行,验证,改进,7.改善实施,改善事例(4
15、):铝箔纸压花辊改成快换光辊,改善后,改善前,P35,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例2:卷包车间1#机组集点改善,计划,执行,验证,改进,7.改善实施,改善事例(5):上游机烟支通道横烟报警改善,改善前:,改善后:,P36,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例2:卷包车间1#机组集点改善,计划,执行,验证,改进,7.改善实施,改善事例(6):包装机CH进料堵塞压紧轮改善,改善前:,改善后:,P37,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例2:卷包车间1#机组集点改善,计划,执行,验证,改进,7.改善实施,改善事例(7):CV透明纸堵塞改善,改善前:,改善后:,P38,D,自主保全,集点
16、改善,专业保全,案例2:卷包车间1#机组集点改善,计划,执行,验证,改进,7.改善实施,改善事例(8):清理现场工具改善,改善前:,改善后:,P39,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例2:卷包车间1#机组集点改善,计划,验证,改进,8.改善验证,执行,1#卷烟机停机对比(故障与小停机),1#包装机停机对比(故障与小停机),P40,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例2:卷包车间1#机组集点改善,计划,验证,改进,8.改善验证,执行,改善前,90.14%,92.14%,94.55%,78.78%,83.49%,82.78%,1#卷烟机OEE,目标,改善后,1#包装机OEE,改善前,目标,改
17、善后,P41,D,自主保全,集点改善,专业保全,案例2:卷包车间1#机组集点改善,计划,验证,改进,9.教育训练与全面推广,执行,P42,D,自主保全,集点改善,专业保全,自主保全组织,制丝车间,卷包车间,动力车间,组长: 高光建,成员: 田仓 尹永斌 王庆涛 王薇,组长: 李天明,成员: 王福金 张文慧 王永才 王焜 张德春 邱国权 王森 张传威 钱俊明,组长: 赵国臣,成员: 曹啸 陈东黎 孙连奎 安晓东,P43,D,自主保全,集点改善,专业保全,0 STEP : 整理 / 整顿 / 清扫 / 清洁 / 素养 工程、作业场所环境改善角度的清扫活动 工程内使用物品的3定管理,1 STEP :
18、 设备初期清扫 通过清扫发掘8大不合理及复原改善 设备基本条件(润滑, 注油, 油量表, 等)整备,2 STEP : 发生源/困难部位对策 清扫困难部位及不合理的根本改善 污染发生源的去除,3 STEP : 清扫/点检/注油基准书的制定 清扫/注油基准的制定及注油困难部位的改善 学习正确的注油技能,4 STEP : 分科目培训 设备点检要点培训及点检技能的学习 清扫/注油/点检技术的统合及点检困难点的改善,5 STEP : 自主点检制定不发生故障和不良的基准品质保全基准的标准化、系统化自主点检与专业点检的明确分工,平均故障间隔时间(MTBF)的提高 平均修理时间(MTTR)的缩短 设备信赖性的
19、提高、故障减少,油使用量的减少 点检技能与与意识提升,用水/能源费的减少 安全事故的减少,去除设备的污染 减少微劣化 了解设备的结构,消耗品费节减 作业环境改善,自主保全实施步骤与目标,P44,D,自主保全,集点改善,专业保全,Step1:初期清扫,设备不合理问题初步改善,P45,D,自主保全,集点改善,专业保全,Step1:初期清扫,设备不合理问题初步改善,制丝、卷包、动力分别开展初期清扫活动一次,发现设备不合理共24条,解决16条;车间参与人数19人。,P46,D,自主保全,集点改善,专业保全,Step2:两源清理,a.发生源、困难源搜集,从初期清扫中发现的发生源(故障发生源、污染发生源、
20、不良发生源)和困难源(操作困难源、清扫困难源、点检困难源)进行统计。,P47,D,自主保全,集点改善,专业保全,b.发生源、困难源三现地图绘制,Step2:两源清理,将统计的两源问题绘制成三现地图,便于两源问题的展示,和问题解决,P48,D,自主保全,集点改善,专业保全,c.发生源、困难源KW分析,Step2:两源清理,对两源问题以KW分析法进行系统性分析,找出影响两源的根本问题,P49,D,自主保全,集点改善,专业保全,d.发生源、困难源解决,Step2:两源清理,制丝车间两源改善01,改善评价,改善后,解决隧道式叶丝回潮机不良发生源问题(水渍丝),P50,D,自主保全,集点改善,专业保全,
21、d.发生源、困难源解决,Step2:两源清理,制丝车间两源改善02,改善评价,改善后,解决薄板烘丝机不良发生源问题(碎丝),P51,D,自主保全,集点改善,专业保全,d.发生源、困难源解决,Step2:两源清理,制丝车间两源改善03,改善评价,改善后,隧道式叶丝回潮机电子称故障发生源问题(信号故障),P52,D,自主保全,集点改善,专业保全,d.发生源、困难源解决,Step2:两源清理,制丝车间两源改善04,改善评价,改善后,隧道式叶丝回潮机不良发生源问题(水渍丝),P53,D,自主保全,集点改善,专业保全,d.发生源、困难源解决,Step2:两源清理,卷包车间两源改善01,改善评价,改善后,
22、解决YF17污染发生源问题(烟末溢出),P54,D,自主保全,集点改善,专业保全,d.发生源、困难源解决,Step2:两源清理,卷包车间两源改善02,改善评价,改善后,解决卷烟机操作困难源问题(水松纸更换),P55,D,自主保全,集点改善,专业保全,d.发生源、困难源解决,Step2:两源清理,卷包车间两源改善03,改善评价,改善后,解决卷烟机故障发生源问题(吸丝带轴承抱死),P56,D,自主保全,集点改善,专业保全,d.发生源、困难源解决,Step2:两源清理,卷包车间两源改善04,改善评价,改善后,解决包装机点检困难源问题(张紧轮巡检);解决故障发生源问题(模盒皮带卡堵断裂),P57,D,
23、自主保全,集点改善,专业保全,d.发生源、困难源解决,Step2:两源清理,卷包车间两源改善05,改善评价,改善后,解决包装机操作困难源问题(铝箔纸更换),P58,D,自主保全,集点改善,专业保全,d.发生源、困难源解决,Step2:两源清理,卷包车间两源改善06,改善评价,改善后,解决风力送丝管道和除尘管道的清扫困难源问题(管道外延清扫困难),P59,D,自主保全,集点改善,专业保全,d.发生源、困难源解决,Step2:两源清理,卷包车间两源改善07,改善评价,改善后,解决ZJ17操作困难源问题(加胶困难),P60,D,自主保全,集点改善,专业保全,d.发生源、困难源解决,Step2:两源清
24、理,卷包车间两源改善08,改善评价,改善后,解决接装机故障发生源问题(轴承损坏),P61,D,自主保全,集点改善,专业保全,Step3:点检基准作成,完善点巡检内容、要求,并对相应的点巡检周期、频次进行规定。,P62,D,自主保全,集点改善,专业保全,Step4:自主保全技能培训与认证,对自主保全的技能分为设备清扫、加油、不良发现、不良修复、设备点检、设备改善、标准化、自我启发8项,分别培训8项技能,并制定技能评价表,提升自主保全技能。,P63,D,自主保全,集点改善,专业保全,Step5:自主点检实施,自主点检专业点检明确分工,保障设备的稳定性。,P64,D,自主保全,专业保全,集点改善,专
25、业保全组织,制丝车间,卷包车间,组长:,组长:,成员: 王福金 张文慧 王永才 王焜 张德春 邱国权 王森 张传威 钱俊明,李天明,高光健,成员: 田仓 尹永斌 王庆涛 王薇,P65,D,自主保全,专业保全,集点改善,专业保全实施步骤及目标,0 STEP : 保全机制完善 事后保全机制完善 定期保全机制完善 预知、计划保全机制完善,1 STEP : 现状分析 设备弱点/缺陷问题的层别分析导入故障再发防止的分析、改善策略,2 STEP :劣化的复原改善对劣化采取复原措施,排除强制劣化改善设计上的弱点,延长固有寿命改善操作条件,3 STEP :制订基本条件基准保全基准书完善(明确与自主管理的责任分
26、工)完善可视化管理,4 STEP : 整备效率化劣化症状的研究和劣化测量的仪器化备件管理,5 STEP : 自主管理高效化协助自主保全缩短MTTR活动,平均故障间隔时间(MTBF)的提高 平均修理时间(MTTR)的缩短 设备信赖性的提高、故障减少,设备维持费用最小化 设备劣化科学预知,全系统点检 设备管理目视化,对劣化进行复原 减少故障的发生,建立设备履历 提升故障分析能力,后期持续完善,已完成,P66,D,自主保全,专业保全,集点改善,Step0:保全机制的健全,定期点检,定期保养,预知保全,事后维修,休,休,周,周,日自主点检,日专业点检,周点检,日保,周保,轮保,隐患异常表,紧急维修,劣
27、化复原,简单劣化复原,劣化复原,故障修复后跟踪,联络会,备件管理,中修,预知检测,大修,月/年,类别,P67,D,自主保全,专业保全,集点改善,其他专业保全活动,b.检测设备开发,提升设备劣化的预知能力,a.维修间5S,缩短维修工具的拿取时间,提升工具使用寿命,P68,C,效果评价,1.设备效率对比(集团评价指标:有效作业率、故障停机率等),卷烟机设备运行效率,改善前,改善后,改善前,改善后,改善前,改善后,94.22%,94.61%,90.32%,94.61%,1.3%,0.8%,包装机设备运行效率,制丝设备故障率,改善前,改善后,21.5分钟,制丝换牌时间,16分钟,P69,C,效果评价,3.人的效率对比,a.在岗职工人均生产力对比,1.71箱/人天,2014年1季度,2015年1季度,2.00箱/人天,人均生产力 (箱/人天),2.设备效率对比(设备综合效率),P70,A,持续改进,1.后续改进方向,a.自主保全活动持续开展,b.集点改善向其他机台工段推广,c.缩短MTTR活动展开(快速维修),2.结束语,d.设备管理绩效体系完善,此项目为期6个月,通过自主保全、集点改善、专业保全的活动展开,使设备综合效率平均提升3个点,设备管理机制得到进一步完善。项目参与人数40余人,培养了一批设备管理人才。,