1、2015 年度技术总结2015 年是不平凡的一年,我国国内改革发展稳定任务仍然十分繁重,煤炭行业面临库存继续增加、煤炭价格全线下跌、供大于求、产能过剩的压力。选煤厂在集团公司的关心及正确领导下,在全厂人员共同努力下,以产品质量和经济效益为中心,以工艺改进,设备维护,标准化建设为手段,整体工作稳中有进,在忙碌中井然有序的展开,为宿州煤电集团的发展做出了应有的贡献,现对 2015 年工作进行总结。 一、 2015 年简要工作总结(一) 主要指标完成情况(二) 简要工作总结1、强化安全管理,确保实现安全生产。严格落实矿安全会议精神,加强职工安全宣传教育,制定安全规范,强化安全管理。提高职工安全意识和
2、素质,提升安全文化建设水平,营造“关注安全、关爱生命”的浓厚氛围,推动各项工作措施的落实。强化安全检查力度,排查各种安全隐患,将安全事故消灭在萌芽状态。加强重点环节、薄弱人物、特殊作业地点和零星工程的监督检查,严格落实安全制度,对不及时处理现场事故隐患的,一律追究落实责任,确保实现全年的安全生产。2、深化内部管理,充分调动职工积极性。内部科学合理的确定岗位定员,依据岗位责任大小、劳动强度、技术含量、安全条件、工作环境等来合理的进行利益分配。3、加大原煤入洗量,提高精煤回收率,确保精煤产量。为进一步实现重介选煤正常运行,一是对重介操作工加强培训,规范操作,提高事故应变能力,将事故影响降到最低,确
3、保稳定入洗。二是加强机电管理,提高机电设备维修维护力度,确保维修质量,减少生产过程中的事故影响,营造良好的洗煤条件。4、进一步做好降本增效工作,降低洗煤费用,实现洗煤利润最大化。(1)加强节能管理。一是加强节能宣传,让职工牢固树立节能意识;二是日常做好机电设备维修保养,杜绝大型机电事故影响;三是原煤集中入洗,尽量做到避峰填谷用电;四是每天停车四个小时,确保检修质量,加大事故分析力度及事故处罚力度,彻底杜绝资源人力浪费。(2)控制重介质消耗。在生产过程中严格检查各工艺环节,找到跑介根源,加强治理;对脱介筛及磁选机等脱介设备严格落实设备清理制度,尽量减少工艺环节上的技术损失;严格把好介质质量关,避
4、免因质量问题造成介耗升高现象;严格落实介质使用考核制度,重介分选过程中合介液位和密度严格交接班,提高密控司机责任心;加大循环水治理,实现“清水”洗煤,提高脱介及介质回收效果。(3)严格控制清水用量。进一步加强循环水治理工作,使循环水浓度降低,在生产中一些环节尽量减少清水用量,用循环水代替清水。除特殊岗位外,其他岗位卫生用水也可以使用循环水,更大程度的减少了清水用量,节约了清水消耗,保证了洗水平衡。(4)抓好材料控制,降低洗煤成本。随着精煤价格下跌,洗煤成本增高,响应集团公司和矿号召,严格控制洗煤成本。一是加强材料预算管理,尽量提高预算的准确率,坚决杜绝材料、配件的积压。二是做好修旧利废工作,比
5、如对设备上拆除下来的铁板用来焊接等办法来控制材料,节约成本;三是鼓励技术创新活动,从技术上节约材料消耗。5、加强工艺优化改造,完成以下重点工程,实现企业“止亏创效” 。(1)原煤系统添加了一台除铁器,随着入洗量的增加,皮带原煤厚度的增大,为了降低洗煤过程事故率,在原煤缓冲仓位置,新加了一台除铁器,以加强原煤中铁器的处理力度。(2)煤泥处理系统增加了一台尾煤压滤机和尾煤泥缓冲池,为了应对因产量的不断提高和煤质的频繁变化,而造成的煤泥积压,尾煤压滤机处理不过来的问题,在厂房四楼新加了尾煤泥处理系统,解决了煤泥积压问题,实现了正常生产。(3)筛分系统完成了对 341 精煤筛弧形筛段的改造,入洗量的不
6、断提高,从而导致筛中煤流厚度不断增加,增加了煤流中介质的回收难度,针对这一问题,厂决定加大 341 精煤弧形筛的宽度,从而增加了煤流的透筛面积,在一定程度上缓解了因产量提高而造成介质难以回收的压力。(4)浮选系统完成了相关管道的改造,随着入洗量的提高,由于设计的限制,浮选系统难以保证浮选精煤的抽出率,造成精煤一定程度得浪费,降低了精煤回收率,为此单位积极协调配合涡北选煤厂专家团队,完成了对相关浮选系统管道的改造,一定程度上提高了精煤抽出率,进而增加了经济效益。(5)文明生产,治理泡冒滴漏若干处,规范整治管道 50 余米,其中重介 30 米,浮选 20 米; (6)完善安全设施 8 处,全厂各过
7、桥处加设护栏,增设安全标识五处,车间吊装孔悬挂警示标志。二、2016 年工作思路(一)2016 年奋斗目标(1) 加强安全教育,落实安全管理,确保实现安全生产;(2)积极组织洗煤生产,确保全年完成 180 万吨原煤产量;(3)系统优化改造,提高精煤回收率;(4)加强技术监督,确保精煤质量合格率 95%;(5)提倡“节支降耗” ,严格控制材料费用,确保实现洗煤效益最大化。 (二)2016 年主要工作规划1、加强安全管理,确保实现全年安全生产。一是牢固树立“安全第一”的思想,坚决杜绝人身伤亡事故,实现安全生产;二是按照安全生产管理相关法律、法规、选煤厂安全规程、职业安全健康管理体系规范、岗位安全操
8、作规程等要求及典型选煤厂安全事故案例,严格职工岗前安全培训和在岗职工的安全教育;三是建立、健全厂各项安全管理规章制度,做到用制度规范管理;四是严格落实安全管理规程及规章制度,规范职工安全作业行为;五是坚持安全隐患排查,加大隐患排查力度,消除安全隐患。2、强化质量管理,确保精煤产品质量合格稳定。一是按照质量/环境管理体系标准、岗位操作规程等要求,规范员工岗位生产操作行为;二是精心组织生产,规范操作,根据市场要求合理组织入洗,按照一定比例进行精煤装运,确保产品合格率达到 100%。3、加强机电设备管理,保证设备完好率达到 95%以上。一是建立、健全单位设备管理规章制度,保证设备性能和完好率;二是建
9、立设备、备品、备件管理台账;三是坚持落实设备巡检制度,做好设备维修、保养工作;四是坚持设备每班检修时间不少于 4 个小时,保证设备达到最佳工作性能;五是做好设备大、中、小修计划工作,保证设备完好率达 95%以上;六是做好设备巡检和维修记录工作,使得设备维修有据可查,确保设备维修保养周期,对周期内损耗的设备严格落实责任。4、抓好生产成本控制,实现节支降耗。一是保证洗选设备台时处理量达到设计能力,在生产系统正常的情况下,减少开空车时间,降低事故率,减少事故影响时间,保证生产的连续性,努力提高设备的单台处理能力。二是班组、个人严格实行指标考核,使各种消耗达到优质高效选煤厂标准。三是合理组织生产,确保原煤集中入洗,做到峰谷用电,充分利用峰谷分时电价差减少电费支出。四是深挖内潜,鼓励创新,积极开展修旧利废工作,节约材料费用支出,切实实现企业降本增效。5、学习并借鉴其他集团公司选煤厂成功经验,发展局域自动化控制,提升选煤效率。总之,选煤厂 2016 年工作会以集团公司相关文件精神为依据,围绕“治亏创效”展开,以选煤厂全年指标为奋斗目标,切实组织好选煤生产工作,加大入洗量,提高精煤回收率,降低洗煤成本,实现选煤效益最大化。