1、江 西 理 工 大 学 南 昌 校 区毕 业 设 计(论文)题 目:深 孔 钻 PLC 控 制 系 统 设 计系 :机电工程系专 业:机电一体化班 级:09 机电一班学 生:程钧学 号:09312145指导教师:张乐平 职称:张主任江 西 理 工 大 学 南 昌 校 区毕 业 设 计(论文)任 务 书院系 :机电工程系 专业:机电一体化 班级:09 机电一班 学生:苏其柏题 目:深孔钻 PLC 控制系统设计专题题目(若无专题则不填):原始依据(包括设计(论文)的工作基础、研究条件、应用环境、工作目的等):1 设 备 的 工 作 过 程 简 介 :深 孔 钻 是 加 工 深 孔 的 专 用 设
2、备 。 在 钻 孔 时 , 为 了 保 证 加 工 质量 , 提 高 功 效 , 加 工 中 钻 头 冷 却 和 定 时 排 屑 是 需 要 解 决 的 主 要问 题 。 本 设 备 通 过 液 压 、 电 气 控 制 的 密 切 配 合 , 实 施 定 时 自 动排 屑 。 为 提 高 加 工 效 率 液 压 系 统 通 过 电 磁 阀 控 制 , 使 主 轴 有 快进 、 慢 进 和 工 进 等 几 种 运 动 速 度 。 如 下 图 是 它 的 工 作 循 环 图 。液 压 泵 电 动 机 选 用 Y100L2-4, 容 量 为 3KW, 主 轴 电 动机 主 Y100L-6, 容 量
3、为 1.5KW。 电 磁 阀 采 用 直 流 24V 电 源 。表 10-6 列 出 了 电 磁 阀 动 作 节 拍 表 。电 磁 阀 状 态 表快进慢进一工进快退快进二工进快退快进慢进钻出快退复位YV1 + + + + + + +YV2 + +YV3 + + + +YV4 + + +主要内容和要求:(包括设计(研究)内容、主要指标与技术参数,并根据课题性质对学生提出具体要求):深 孔 钻 结 构 示 意 图1-拉 杆 2-原 位 挡 铁 3-向 前 挡 铁 4-慢 进 给 挡 铁 5-工 作 进 给 挡 铁 6-终 点 挡 铁 7-终 点 螺 钉 8-终 点 复 位 挡铁 9-杠 杆 10-
4、死 挡 铁 11-复 位 推 杆 12-安 全 阀 13-程 序 阀 14-反 压 阀 15-节 流 阀 其动作原理是:原位:原位时挡铁 2 压着原位行程开关 SQ1,慢进给挡铁 4 支撑在向前挡铁 3 上,终点复位挡铁 8 被拉杆 9 顶住。1) 快速前进。当发生起动信号,电磁阀 YV1 通电,三位五通换向阀右移,主轴快速前进,带着拉杆 1 上可滑动的工作进给挡铁 5 一起前进。2) 慢进给。当快进到慢进给挡铁 4 压下 SQ2,导致电磁阀 YV2通电,与此同时,工作进给挡铁 5 也压下 SQ3,使 YV3 通电,这样 YV1、YV2、YV3 均得电,于是主轴为慢进给,并带着拉杆 1 及工作
5、进给挡铁 5 同时慢进,此时,主轴电动机自动起动。3) 工作进给。当慢进工作给挡铁 5 顶在死挡铁 10 上,挡铁 5 不再向前进。但由于拉 1 被主轴带着继续前进,于是挡铁 5 在拉杆上滑动,同时向前挡铁 3 将离开慢进给挡铁 4,使 SQ2 松开,YV2 断电。主轴转为正常工作进给速度加工。4) 快进排屑。由时间继电器 KT 控制工作进给时间,由它发出信号,使 YV1、YV2、YV3 断电,同时接通 YV4,使主轴快退带动下,拉杆 1 及挡铁 5 一起后退。5) 再次快进前进。当快退到挡铁 3 压下原位开关 SQ1 时,YV4断电,并使 YV1 再次得电,主轴快进,但由于第一次工进时,6)
6、 已使挡铁 5 在拉杆 1 后移一段距离(正好等于钻孔深度) ,所以慢进挡铁 4 离开挡铁 3,SQ2 不会受压,因而快进不会转为慢进,而是一直快进到挡铁 5 在死挡铁 10 上。7) 重复进给。挡铁 5 再次压下 SQ3,YV3 又得电,转为工进,(从上次钻孔深度处开始) ,由时间继电器控制进给时间,后又转为快退排屑,如此多次循环。8) 慢进给钻出。每工进一次,挡铁 5 就在拉杆 1 上后移一段距离,经多次重复,使挡铁 5 逐渐向终点挡铁 6 靠拢,然后由终点挡铁 6 之凸块拨转挡铁 4,使 SQ2 受压,主轴慢进给钻出,到达终点,并推动杠杆 9,放开高位挡铁 8,并压下 SQ2,使 YV1
7、断电,YV4 得电,主轴快退。9) 复位。挡铁 5 后退一段距离,即被挡铁 8 钩住,使其沿拉杆 1向前滑动,直到挡铁 3 通过 SQ1(因 SQ4 受压,故压下 SQ1不起作用) ,并顶开挡铁 8,从而放开挡铁 5 和 SQ4,挡铁 8由杠杆 9 顶住,原位挡铁 2 压下 SQ1,YV4 断电,主轴停止后退,恢复原位。在加工过程中,若出现故障,可按停止按钮,使主轴停止进给,然后再按动力头上的复位推杆 11,拨动终点复位挡铁 8,使SQ4 受压发出快退复位指令,从而恢复到始状态。2,设计要求1) 在工件夹紧及液压泵起动后,按下开工按钮,开始钻孔并能自动循环。2) 主轴电动机在第一次快进时自动起
8、动,加工完成,退回原位时自动停止。3) 具有可靠的联锁,保护环节和必要的动作显示。4) 具有点动调整环节,包括主轴电机的起停,快退,慢进,工进等点动控制。3, 设计任务1. I/O 的分配及机型选择。2. I/O 接线图设计3.梯形图设计4.原理图。日程安排: 第一、二周 选题,查找资料,写任务书和开题报告 第三、四、五、六周 程序编好后进行初步运行调试、修改 第七周 程序通过后,打印毕业设计,准备毕业答辩。 主要参考文献和书目:1 王峻.现代深孔加工技术.哈尔滨.哈尔滨工业出版社,2005 3 方承远.工厂电气控制技术.北京.机械工业出版社,2006 4 丁树模、丁问司.液压传动.北京. 机
9、械工业出版社,2009.6 5 刘华波.西门子 S7-200PLC 编程及应用案例精选.北京.机械工业出版社,2009.5 6 贾德胜.PLC 应用开发实用子程序北京.人民邮电出版社,2006.17 顾桂梅.电气控制与 PLC 应用项目教程.北京.机械工业出版社,2010.128赵明,许蓼.工厂电气控制设备.北京.机械工业出版社,1996.19 廖常初PLC 编程及应用北京.机械工业出版社,2008.1指 导 教 师 签 字 : 年 月 日教研室主任签字: 年 月 日注:本表可自主延伸,各专业根据需调整 江 西 理 工 大 学 南 昌 校 区毕业设计(论文)开题报告机电工程系 机电一体化专业
10、09 级(应届)一 班 学生 程钧题 目:深 孔 钻 PLC 控 制 系 统 设 计本课题来源及研究现状:深孔钻组合机床能自动完成工件的钻孔加工,自动化程度高,生产效率高。为了提高其自动控制系统的可靠性和设备的工作效率,我们需要为其设计一套 PLC 控制系统。PLC控制系统能提高生产效率,克服手动操作所带来的一些人为的干扰因素,能取得良好的经济效益。课题研究目标、内容、方法和手段:主要研究如何设计控制系统,主要内容是设计出控制系统并解决加 工 中 钻 头 冷 却 和 定 时 排 屑问 题 ; 可 以 通 过 参 考 各 种 有 关 文 献 , 在 本 组 同 学 及 导 师 的 共 同努 力 下 完 成 。设计(论文)提纲及进度安排:提纲分为 1.深入了解本课题相关的专业知识,做好开题报告 2.研究深孔加工技术,PLC 编程的应用级其特点等 3.设计出控制方案,PLC 程序及程序的运行、监视及调试。4.分析在设计过程当中的心得。进度安排:前一个月完成提纲的1、2 部分,3、4 部分再花一个月时间,最后花半个月时间总结。主要参考文献和书目:1 初主编.PLC 编程及应用.机械工业出版社2 王峻.现代深孔加工技术.哈尔滨工业出版社,2005 3 李华.机械制造技术.机械工业出版社,1996 年 指导教师审核意见:教研室主任签字: 年 月 日注:本表可自主延伸