1、论用 PLC 及触摸屏对旧气压式注塑机控制系统的改造 摘要:本文通过对日本小型旧气压式注塑机(为立式机) 控制系统的认真研究,选用三菱 PLC-FX1S-30MR 及触摸屏 GOT930-BWD-C,用 SFC(顺序功能图)的程序设计方法,成功设计出气压式注塑机安全实用的控制程序;并阐述了在对旧设备实际的技改中,对工控系统分析的方法与程序设计的技巧及接线、联机、调试的要领。关键词: 气压式注塑机 技改 PLC 触摸屏 STL 节能前言:在 8090 年代广东地区许多工厂引进的设备,目前已使用近 20 多年,由于电控元器件已严重老化,工况稳定性差、故障频率高、维修工作量大、安全隐患多、耗能高造成
2、产品品质不良增多、生产效率低下、工伤事故频繁、维修费用居高不下、生产成本递增,给工厂带来沉重的经济负担!而淘汰这些旧设备又觉得比较可惜,鉴于这些设备年代久远相关资料欠缺,技改有一定的难度,怎样使这些老式设备旧貌换新颜呢?这是时代赋予我们广大设备维修技术人员的神圣职责!在不断提升自身职业技能的同时,希望该文能给予在旧设备技改中的技术人员有所借鉴与启迪!论文内容:我厂系日资独资,专业生产电线电缆及带电线插头的连接端子。于 1991 年 8 月从【日本大东特殊电线株式会社】引进 25 台小型立式气压式注塑机(出厂日期为 1987 年 10 月,在日本已使用了近 4 年) ,这种气压式注塑机由空气压缩
3、机管网集中供气,噪音小,既节能又环保,要求工作气压:0.450.6 mpa,单模注塑量:2-8g,单模产品净重:2-6.5g,单相 200-220V 供电(供电热与电磁阀用) ,能够一次成型地生产各种塑料小制品。一提出问题:因使用年代太久, 这 25 台立式气压式注塑机其现况有:设备外观油漆脱落,多数机台锈迹斑斑。线路设计繁杂陈旧。主要元器件有:小型中间继电器 19 个经常触点接触不良或坏掉线包的故障较多、时间控制器 6 个、老式气动电磁阀 4 个、温控器 1 个、 。故障频率较高、生产效率低,增加了整机的维修费用。因电控组件老化存在着潜在的安全隐患。在 2006 年 5 月份,在机器运行中合
4、模时压到过一位员工的手指。有时控制精度不准,且多少影响了产品的品质。(旧机控制电箱实物见附图 12 -1 )二分析旧气压式注塑机实际的工作原理:由于没有该机的电路图、气路图、操作说名书,我深知任务的艰巨与神圣,为了不辱使命,在 2006 年 6 月份我在生产车间用了近一周的时间,全面搞清楚了该机实际的电路系统与气路系统的控制工作原理(见图 2-1,见图 3-1,见图 3-2) 。该机的工作过程为:合上控制箱的电源总闸 ,打开控制箱面板上的电源开关(注:在绘制控制原理系统流程图时,发现该机以前的控制系统还存在安全隐患。以前该机没有运行准备按扭,这是我技改时加上的用起动/停止即琴键互锁按扭控制,按
5、动运行准备按扭,可以防止在手动状态下各执行机构误动着,造成意外人身伤害或者机器损坏) ,可选择手动或自动操作模式。(旧机电箱面板实物图见附图 12 -2 )1.当需要生产,选择自动操作时:在自动开关闭合的状态下,按动启动按扭,滑进气动电磁阀作,滑进/滑退气缸在气压力的作用下驱动拉杆动作 ,使动模板向前滑行。当碰到滑进接近开关时,停止滑进,接着合模气动电磁阀得电工作,合模/开模气缸在气压力的作用下驱动导杆动作,使动模板向上面与定模板快速地闭合。 (注:在模具滑进与合模阶段时,一旦出现异常的紧急状况,安全光栅感应工作或踩动脚踏非常停止开关,合模电磁阀就断电自复位,该气缸在气压力的作用下变换成开模动
6、作,当开模位置到达开模限位接近开关时,滑退电磁阀得电工作,滑进/滑退气缸在气压力的作用下使动模板向后滑行,完成人机保护过程) 。合模时间到时,射胶/射退气动电磁阀与加料气动电磁阀同时得电。当加料气缸驱动导杆到达加料行程时,加料气动电磁阀断电,结束加料过程;当射胶时间到达设定值时,射胶进气动电磁阀断电自复位,气缸在气压力的作用下变换成射胶杆返回的动作(即射胶退) 。接着,当模腔中的塑胶制品冷却成型时间到达时,产品开始计数,计数信号结束,合模电磁阀就断电自复位直至滑退电磁阀得电工作,自动完成一个生产周期。2.当需要调机,选择手动操作时:分别打开各个转换开关,即可使各个气动电磁阀得电工作或断电自复位
7、,使气缸在气压力的作用下驱动导杆分别进行加料、滑进/滑退、合模/ 开模、射胶/射退动作,完成调机工作。(注:框中的箭头表示各执行机构的动着方向;带虚线的箭头 1 为技改时添加的,是为了该机更安全!)旧气压式注塑机电气控制原理系统流程图 2-1旧气压式注塑机主体外观图 3-1旧气压式注塑机的气路控制系统图 3-2根据该机的气路控制系统(图 3-2)可以分析到:打开气压开关,压缩空气通过虑水干燥器,压缩空气分别经过标示“1” 、标示“2”减压阀进行两部份的工作。第一部份: 标示“3”:当 2 位 5 通气压电磁单控阀得电时,A 点经过调压阀通气,使开(合)模气缸导杆向上进行合模动作;当断电时,B
8、点通气其动作向下进行开模动作。标示“6”:当 2 位 5 通气压电磁单控阀得电时,A 点经过调压阀通气,使加料气缸导杆向前进行加料动作;当断电时,B 点通气其动作向后停止加料动作。第二部份:标示“4”:当 2 位 5 通气压电磁单控阀得电时,A 点经过调压阀通气,使射进(退)气缸导杆向下进行射进(射胶)动作;当断电时,B 点通气其动作向下进行射退动作。标示“5”:当 2 位 5 通气压电磁双控阀 B 点得电时,经过调压阀通气,使滑进(退)气缸导杆向前进行滑进动作;当 A 得电时,A 点通气使其动作向后进行滑退动作。三编制旧气压式注塑机安全实用的控制程序:1确定 I/O 点、PLC、触摸屏的型号
9、配置:.系统地了解了全机的工作过程与控制原理后(见图 2-1,图 3-1,图 3-2) ,为编写该机 PLC 的控制程序提供了实用的理论依据。为了便于编写程序,首先确定该机的信号输入点(I)与信号输出点(O)及与之对应的元器件明细表。 (见表 4-1)项目名称 序号 名称 所配元件 个数 备注栏输入(I) X0 运行准备 直经 30mm 启动按扭 1 X1 手动模式 直经 30mm 双向转换开关 1 手动/自动双向转换开关X2 自动模式 X3 手动滑进 直经 30mm 双向转换开关 1 与手动滑退共双向转换开关X4 滑进接近开关 TL-N10ME 10-30VDC 1 NPN 型X5 非常停止
10、/安全光栅 光栅 OMRON E3JK-R4M1脚踏开关 5A 各 1 两个装置串联可共享一个输入点非常停止用脚踏开关X6 手动合模 直经 30mm 双向转换开关 1 合模/开模双向转换开关X7 手动射胶 直经 30mm 双向转换开关 1 射胶/射退双向转换开关X10 手动滑退 直经 30mm 双向转换开关 空白 与手动滑进共双向转换开关X11 手动加料 直经 30mm 启动按扭 1 X12 加料行程 OMRON Z-10GHW78-B 1 X13 开模接近开关 TL-N10ME 10-30VDC 1 NPN 型输出(O) Y0 滑进 DC24V2 位 5 通双控阀 1 滑进气动电磁阀YI 合
11、模 DC24V2 位 5 通单控阀 1 合模/ 开模气动电磁阀Y2 射胶 DC24V2 位 5 通单控阀 1 射胶/射退气动电磁阀Y3 滑退 DC24V2 位 5 通双控阀 1 滑退气动电磁阀Y4 加料 DC24V 1 加料气动电磁阀Y5 运行指示灯 用直经 30mm, DC24V 1 作为指示灯的开关用旧气压式注塑机的 PLC-I/O 系统配置表 4-1.由上(表 4-1)可以得出:要求的输入点 12 个、输出点 6 个全部的 I/O 点共 18 个点,由于三菱 FXN 系列的性价比较高,而选用 FXS 系列的性价比较底,查阅FX1S 系列微型可编程控制器使用手册 ,FX1S 的功能已能满足
12、该机程序的编制,购进 20 个点的 PLC 输入点刚好够了,因 FX1S-20MR 的 PLC 的输入点只有 13 个,考虑到以后维修或添加别的功能等,所以选用三菱 FX1S-30MR 的 PLC。接上该机全部的输入点还能剩下 4 个,这 4 个点还可以留做以后备用。 (3) 由该机电气控制原理系统流程(见图 2-1)可以看出:根据生产状况需要经常调整的有 3 个时间的设定及 1 个计数的显示,考虑到所有按扭、开关须在控制电箱的面板上控制,所以选用画面为:“24080 点”液晶,有效显示尺寸:11742 mm(3型)的三菱触摸屏GOT930-BWD-C 作为人机界面,以方便车间工人的调机与操作
13、。2PLC 控制系统程的程序设计:.根据(图 2-1;表 4-1)合理配置 PLC 的输入与输出点,为编写好程序作更进一步的按排,该机 PLC 的 I/O 系统配置如下( 图 5-1) , (需要说明的是:启动按扭与自动按扭串联后接入 X2 点。安全光栅与非常停止脚踏开关并联后接入 X5 点。Y10 为 DU 内电池缺电在 PLC 的输出点的显示,方便维修人员以后的检修) 。旧气压式注塑机的 PLC FX1S-30MR I/O 系统配置图 5-1. 根据(图 2-1,表 4-1, 图 5-1)得出该机各个工作过程是:在各输入信号及各时间控制的先后作用下;按照各自工况运行的顺序,各执行机构自动有
14、序地依次工作。如按照该机的中间继电器的控制线路来编制PLC 控制梯形图,即繁琐复杂、又给 PLC 的程序编制带来一定的难度,所以对该机 PLC 控制系统选用 SFC(顺序功能图)的程序设计方法,可以很容易编制程序,达到合理安全的控制目的。在查阅图形操作终端 GOT-F900 操作手册时发现:因 T、C 可以选择当前值、设定值,而数据寄存器只能选则现在值。故在编制 PLC 程序时,未选用 D、V、Z 作为 T、C 的间接数据寄存器,该机 PLC 顺序控制系统图(见图 6-1) ,状态转移的描述文字如下:当通电后按动运行准备按扭 X0,X0 为“1”时,S0 自锁(即 SET S0) 。. 当信号
15、转移到 S0(即 STL S0)时,需要处理的相关信号有:首先运行指示灯 Y5 为“1”灯亮,选择手动 X1 或自动 X2。A)当选择手动模式时, X1 为“1” ;X2 就断开为“0” ,在 Y3 为“0”断电的情况下:a)若选择手动滑进转换开关 X3 为“1”时;Y0 为“1” 得电后模板向前滑进。a)若选择手动合模转换开旧气压式注塑机的 PLC 顺序控制系统图 6-1号转移到 S22;在移的同时,一旦 X5 为“1” ,则信号转移到S24。当信号转移到 S22(即 STL S22)时,需要处理的相关信号有:Y2 为“1”并得电自锁, Y4 为“1” ,同时 T1 开始计时,当到达加料行程
16、 X12 时,Y4断电;当软触点 T1 为“1”时,则信号转移到 S23。当信号转移到 S23(即 STL S23)时,需要处理的相关信号有:Y2 复位断电,T2 开始计时,当软触点 T2 为“1”时,C18 开始计数一次;同时信号转移到 S24。当信号转移到 S24(即 STL S24)时,需要处理的相关信号有:Y1 复位断电,当 X13、X4 均为“1”时,则信号转移到 S25。当信号转移到 S25(即 STL S25)时,需要处理的相关信号有:T3 开始计时,当软触点 T3 为“1”时,则信号转移到 S26。当信号转移到 S26(即 STL S26)时,需要处理的相关信号有:Y3 为“1
17、” ,等待 X2 起动,当 X2“1”时,则信号转移到 S0,顺序控制程序完成,返回(RET)主程序,完成一个工作周期。3PLC 控制系统程序的梯形图:(程序见 PLC “气压注塑”程序包) 。旧气压式注塑机的 PLC 顺序控制梯形图 7-14触摸屏的画面及程序设计:因考滤到操作人员有时不小心会有误操作的现象,为了人机更加安全,未把所有的转换开关设为触摸键代替,故触摸屏的显示画面只有 5 个画面。 (项关的程序设计见:“气压式注塑机触摸屏 DU 程序.dup 包” )“0”号画面有:当前显示画面有三个时间:合模时间 T0、射胶时间 T1、制品冷却成型时间 T2; 设有一个产品计数画面。在 FX
18、-PCS-DU-WIN-C 触摸屏设计软件中设置三个时间的值均设为当前值显示,其中合模时间 T0、射胶时间 T1,当前值的上限设定均为 9.9 秒; 下限设定均为 0.0 秒, 冷却时间 T2 当前值显示的上限设定为 99.9 秒; 下限设定为 0.0 秒, 产品计数当前值显示的上限设定为 9999 个; 下限设定为 0 个,当显示值到了 9999 个时归零,触摸该项目的“设置”键或“转换”键就打开与之对应的设定画面(见图 8-1) 。GOT930-BWD-C 触摸屏图 8-1“1” 号画面有:合模时间 T0 设定值画面,上限设定为 9.9 秒;下限设定为 0.0 秒,按“返回”键可返回到“0
19、”号画面(见图 8-2) 。GOT930-BWD-C 触摸屏图 8-2“2” 号画面有:设定射胶时间 T1 值画面,上限设定为 9.9 秒;下限设定为 0.0 秒,按“返回”键可返回到“0”号画面(见图 9-1) 。GOT930-BWD-C 触摸屏图 9-1“3” 号画面有:设定冷却时间 T2 值画面,上限设定为 99.9 秒;下限设定为 0.0 秒,按“返回”键可返回到“0”号画面(见图 9-2) 。GOT930-BWD-C 触摸屏图 9-2“4” 号画面有:设定产品清零画面,产品计数为当前值显示,其上限设定为 9999 个; 下限设定为 0 个,按“产品清零键”就清出产品个数;按“返回”键
20、可返回到“0”号画面(见图 9-3) 。GOT930-BWD-C 触摸屏图 9-35PLC 及触摸屏的接线、连机、调试:1). PLC 及触摸屏的程序设计好后,根据 PLC I/O 系统配置(见图 5-1)及该机的外围接线图(见图 10-1) 对整机进行接线。2).检查接线正确无误后,先打开电源,把编程数据信号线与 PLC 的数据接口相连,将写好的程序从 PC 机输入到 PLC;后将数据信号线 RS232C 与 DU 的数据接口相连,将写好的程序从 PC 机输入到 DU 中。外围接线图 10-1图 10-1 电路中各元器件明细表符号 名称 型号 单位 数量 备注QF 漏电开关 正泰 220V
21、10A 个 1 1SB 2SB 2 位琴键按扭 220V 10A 组 1 1KM 接触器 正泰 220V 25A 个 1 QC 转换开关 220V 10A 个 1 直经 30mmTC 温控器 OMORN 200-220V 个 1 2KM 接触器 正泰 220V 20A 个 1 RT 发热圈 300W 220V 个 2 65mm30mm热电偶 K 型 条 1 1.5mPLC FX1S-30MR 台 1 触模屏 GOT930-BWD-C 台 1 数据信号线 RS232C/R422 条 1 元器件明细表 10-23).将 PLC 与触摸屏用 RS232C 数据信号线相连,经调试检查,显示当前画面正常
22、、 显示各设定画面正常、PLC 程序运行正常,唯一的是触模屏 GOT930-BWD-C 的画面长时间背景灯不熄灭,在 DU 上怎样调整关灯时间也没有用,查阅图 形操作终端 GOT-F900 操作手册时才发现,原来辅助继电器 M0 至 M7 有特殊的用途,其中 M2,ON 时,可使显示画面的背景灯在指定的时间后关灯;而 M6,0N 时,表示 DU 电池不足,为了使设计更加完美,于是在 PLC 顺序控制梯形图后舔加上两行程序(见图 7-1) 。为了防止车间操作人员打开 DU 上的主菜单,不小心删掉 DU 中的程序,所以把 4 个主菜单调用键设为对角,另两个对角的调用键不选用,这样一来就可以防止操作
23、人员轻易打开 DU上的主菜单,较好地保障了自己的劳动成果。调试完毕,该机经试运行了三天,运行稳定、控制精准、生产的品质较好,未发现有异常状况,给这次技改开了一个良好的开头,得到了上级部门主管的称赞。 (新机面板图见图 11-1)四结束语:该机唯一的缺陷是:没有顶针装置及稍厚一点的模具不能在上面安装使用(见旧气压式注塑机主体外观图 3-1) 。若增加上顶针装置,就可以减轻些工人的劳动强度;若再适当地修改一下定模板的高度,无疑会扩展该机的使有范围,稍厚一点的模具也能在上面安装使用。在撰写该文的过程中,经我在网上搜寻国内各品牌注塑机的生产厂家,生产的都是油压型的立式注塑机,最小的机型,油压马达也是 380V 5.5KW,油压型的注塑机都有一个共性:就是在生产过程中,只要一开机,油压马达就得连续地运转,而在产品冷却;产品取拿时无需动能,造成能源浪费。这种节能型的气压式小型注塑机在国内的研发及生产还是一片空白,特别是在我国努力构建和谐社会、崇尚资源节约、降耗减排的今天,更值得在塑胶小制品行业大力推广这种由管网集中供气,噪音小,既节能又环保的小型注塑机器。技改后的气压式小型注塑机控制箱面板图 11-1旧气压机电箱布线实物图 12-1 旧气压机电箱面板实物图 12-2 附:技改后的气压式小型注塑机控制电箱图 13-1