1、#公司P-DOAZ活动成果报告内容,一、P-DOAZ推进日程; 二、P-DOAZ目标达成推移比较图; 三、P-DOAZ改善成果展示 ; 四、P-DOAZ活动推行中的不足及今后课题展望。,1.3公司业务流程简述,委 员 长,模具部,副 委 员 长,组 长,行政部,物料课,计划课,品质部,营业部,注塑课,P-DOAZ管理推行架构图,推进日程,提出相关推行方案(P),依据本司实际状 况制定可行措施,设定公司目标 及部门目标,由部门实施(D),公司每周例会依 社内实际达成数据向总经理汇报,开会检讨(C),改善每月小组发现的问题及社内未 达成目标的项目(A),第一阶段(导入),第二阶段(实施),第三阶段
2、(成果优化、稳定、维持),每月没有达成设定标值 的项目,去现场这些项目相关DATA,设定月度目标,用鱼骨图分析原因,利用FMEA分析得出主因,对主因对策,实施制定的对策,每日、每周、每月针对具体的项目去现场验证,对改善有效果的措施横向展开推广,总结并研究新的课题,0缺陷 推行过程中使用PDCA循环的改善方法,改善案例一 目标设定管理,0缺陷改善成果展示,改善前状况: 0缺陷活动推行前无目标设定管理,部门无具体可行之目标,目标设定,具体实施方法,设定公司年度目标5个,设定部门年度目标38个品质部:6项注塑课:7项模具部:10项物料课:4项计划课:2项行政部:2项采购组:3项营业部:2项会计部:2
3、项合计:38项,1、没有达成的项目由部门负责人向副总经理检讨对策,依此数据来衡量部门绩效;2、已达成的项目每月依设定的目标值递增改善。,改善案例二 工程内漏不良改善,改 善 措 施,1、4M变更控制:4M生产部填写4M变更单,经品管IPQC确认合格后实施 ; 2、成型工艺管理:成型工艺卡由计划课保管受控发放,注塑更改DATA必须申请,日常实施点检; 3、每日漏不良控制:超标1%的部品必须由注塑课长分析原因后对策,第二日跟踪效果; 4、模具保养:制定模具每日、每周及每月保养计划,由维修技师亲自执行; 5、工装夹具:生技组对工装夹具进行编号及生产前校正处理并记录,制作电木及铝合金治具; 6、模具改
4、善:每生产完一个制令单即落模保养修正,避免带病生产; 7、合理性提案改善:每月每部门必须提交2件合理且具操作性的改善方案。,改 善 成 果,A、工程内漏不良由56000PPM降为06年9月份月度平均值8600PPM完成预期年度目标值 B、漏不良超标对策后验证有效率100%,改善前状况:A、工程内漏不良0缺陷导 入前05年56OOOPPMB、注塑部门对超出目标值1.5%没有很好的分析对策,改善后趋势图,改善前趋势图,0缺陷改善成果展示,改善案例三 7S目视化管理,改 善 措 施,1、成立7S检查小组,小组成员由课长以上人员担当,每周检查对没有成85分以上的部门,采取一定的处罚并全公司通报批评,形
5、成7S厂区板报专栏 2、用斑马线、不锈钢标识牌及外发用K纸加工制作仓库标识 3、用卡板定位放置来放置生产的半成品,这样部品不会再乱且也不会与地面直接接触带来粉尘 4、WI、CI、样板在机台分区固定放置 5、制作更加符合作业要求的工作台,避免堆积。,改 善 成 果,A、从4月份起各部门7S检查成绩都在85分以上 B、原材料、半成品、成品生产车间及生活区物品依规范放置,明窗净几,花园厂区环境。,改善前状况:A、 0缺陷活动推行前7S管理没有形成目标管理,每周检查成绩没有公开,没有达成目标的部门没有检讨B、生活区域、车间、写字楼、仓库物品乱放置,四、0缺陷改善成果展示,改善案例四 测定管理,改 善
6、措 施,1、部品检测流程重新规范制定 2、检测员强化教育、书面考试、实际操作测评,每月终合考评,分A/B/C级分类,连续3个月被评为C级的员工淘汰处理; 3、测量仪器的管理,取样测量方法及判定标准管理; 4、利用TS16949 MSA分析工具对人员及测量器进行重复性、稳定性及再现性分析; 5、制定变异尺或边缘尺寸部品清单,在CI中明显标注。,改 善 成 果,设定关键尺寸失误件数 为每月0件, 推行0缺陷活动实施后 由每月5件尺寸投诉 降为0件,改善前状况:A、检测员技术欠缺,对复杂部品的识图能力差;B、没有运用FMEA手法对变异尺或边缘前先期去管控,只能在客诉后纠正C、测定失误率无目标设定,0
7、缺陷改善成果展示,改善案例五 再检不良流出控制,改 善 措 施,1、调整工资福利,开展厂区文体活动,改善饭堂伙食,成产工会; 2、员工绩效考核,采取物质及精神奖励,优秀员工组织节假日旅游; 3、利用FMEA方法分步骤去分析再检不良流出的真正原因,依据分析结果专题对策; 4、简化工程规范文件(WI/CI) ,使员工容易理解,可操作性强 5、全员参与宣导50PPM的目标值,并在实际工作中落实每一规定的步骤,基层管理人员确认。,改 善 成 果,A、 0缺陷活动推行后人员离职率降为5%的正常水平 B、华南地区再检不良改善为69PPM华东地区降为166PPM,改善前状况:A、 0缺陷活动推行前人员离职率
8、为10%左右B、新员工多,没有培训就上岗,部份培训无计划C、 0缺陷活动对策实施前度再检不良平均值华南为179PPM,华东为9729PPM,箭靶中心: 50PPM,0缺陷改善成果展示,改善案例六 环境ISO14000 及ROHS管理,改 善 措 施,1、 0缺陷活动推行后,建立并实施ISO14001:2000环境质理管理; 2、建立化学物质管理环境手册,实施ROHS管理,改 善 成 果,A、07年7月取得UCS ISO14001:2000环境认证 B、建立化学物质管理中心,BROTHER及KONICA MINOLTA等客户监察评价B级以上。,改善前状况:A、没有实施环境认证管理,垃圾分类管理欠缺B、对ROHS管理没有规范的文件执行,认证通过后公司高层与审核员合影,0缺陷改善成果展示,改善前后对比,改善前:8月份再检不良数据,改善后:9月份再检不良数据,缩水,破损,变形,缺胶,其它,不良现象统计表(改善前),破损,断裂,变形,缺胶,其它,不良现象统计表(改善后),8月份再检不良数据,9月份再检不良数据,P-DOAZ活动推行中的不足及今后课题展望,P-DOAZ小组 发表完毕 请指导!,