1、收稿日期: 2007- 国家高技术研究发展计划( 863 计划)项目 基于智能工程的新式、集约型过程控制的工程化应用研究(编号 2006AA020301-11) - 1 -智能化有机溶剂回收控制系统设计 陈林 潘丰 (江南大学 通信与控制工程学院,江苏 无锡 214122) 摘要 : 为了提高用于溶剂回收的固定吸附床的溶剂吸附率和回收率,设计了一种基于智能控制方法的回收控制系统。该控制系统由 PLC 和触摸屏等组成,实现对吸附、脱附、再生、再吸附的循环过程控制,并对吸附、脱附时间和脱附温度进行智能控制,有效地治理了废气中的污染物质并回收其中有用的有机溶剂。采用这种方法,可达到较高的废气净化率和
2、溶剂回收率。 关键词 : PLC;触摸屏;吸附;脱附;智能控制 中图分类号: TP273 文献标识码:B 文章编号: The Design of Intelligent Organic Solvent recovery Control System CHEN lin, PAN feng (School of Communication and Control Engineering, Jiangnan University, Jiangsu, Wuxi 214122, China) Abstract: In order to enhance ratio of solvent adsorptio
3、n and recovery in the fixed-adsorption bed used for solvent recovery, a recovery control system based on intelligent control method was designed. The control system consisted of PLC and touch-screen, realized the circular process control of adsorption、 desorption、 regeneration and re-adsorption, and
4、 implemented intelligent control on adsorption、 desorption time and desorption temperature. The new method abated the pollutant and recoveried the available organic solvents in the exhaust gas. A higher ratio of gas purification and solvent recovery is reached by using the method above in the recove
5、ry system. Keywords: PLC; touch-screen; adsorption; desorption; intelligent control 0 前言 在处理有机废气的方法中,固定床吸附法应用极为广泛。与其它方法相比,具有去除效率高、净化彻底、能耗低、易于推广、实用等优点,有着良好的经济和环境效益12。传统回收装置没有溶剂浓度超值防燃防爆预警装置、回收成本较高、回收率较低、品质差,回收溶剂大都不能直接作为配胶原料继续使用。采用改进后的固定床新工艺流程,设计了一套 PLC 和人机界面支持的智能控制系统。该系统对溶剂浓度超值可以提前发出预警信号,不会产生隐患。由 PLC
6、对吸附、脱附时间和脱附温度实现优化控制,确保废气排放不超标并提高了废气净化率和溶剂回收率。采用了高温低压过热蒸汽脱附法新工艺,彻底解决了高沸点溶剂脱不净吸不进后造成排放超标的难题,同时吸附罐内又不会产生高压,对安全生产没有隐患。该系统已成功应用到印染厂的实际生产中。 1 固定床吸附脱附理论 1.1 基于吸附等温线的活性炭吸附理论 最基本的吸附理论是 Langmuir 模型,它是在完全忽略吸附质分子之间相互作用的前提之下,基于吸附质与吸附剂之间作用的一个模型。根据 Langmuir 的理论,当气体向表面的凝聚速度等于自表面蒸发的速度时,就达到了吸附平衡状态,并由此导出了 Langmuir 吸附等
7、温方程2: mqKP=q1+KP( 1) 式中: q 为吸附剂所吸收的吸附质浓度; qm为吸附剂所吸收吸附质饱和浓度; K 为经验常数; P 为吸附剂表面的分压力。 对于苯、甲苯、乙基苯和二甲苯( BTEX)被活性炭吸附这一问题,复杂的经验模型和理想吸附溶液理论( IAST)并不能取得令人满意的结果,而取新常数的 Freundlich 等温线方程却可得到较好的2结果2。作为描述吸附过程的 Freundlich 公式为: 1nV=kP ( 2) 式中: V 为被吸附气体的体积; k 为常数; P 为平衡压力。 1.2 基于过热水蒸汽的固定床脱附过程 为了工艺流程优化设计,需要进一步研究脱附过程的
8、热量动力学。根据 Polanyi 的位势理论,被吸附物在高能量点优先被吸附,低能量点的脱附速度要比高能量点的快。 Krebs 和 Smith 提出了基于活化能量分布的模型3: 11ndAndt = ( 3) 式中:0qq = , q 为 t 时刻的吸附浓度, q0为初始时刻的吸附浓度。 常数 A 和 n 有下列方程确定: 00EA= exp( )ln(0.5) RT ( 4) 120CRTnCRT E=( 5) 式中: E0为活化能,与初始浓度有关;0 为频率因子; R 为通用气体常数( 8.31Jmol-1K) ; T 是绝对温度; C1、 C2是无量纲常数。 2 回收装置及工艺操作流程 2
9、.1 回收装置 根据上述理论对传统的有机溶剂吸附回收工艺进行了改造,在吸附器的设计上参考了环式吸附器结构,设计了一种组合式的吸附器。在某甲苯回收工程设计中,采用了四箱吸附系统。工艺流程如图l 所示。废气经过除尘降温后,被风机吸入吸附罐内,由固定床内的活性炭对其进行吸附,当吸附饱和时,将过热蒸气通入吸附罐进行脱附,脱附完后,对吸附罐排汽,脱附产物经过冷凝后进入分离箱,分离后得到回收品甲苯。 吸附材料的优劣,直接关系到回收率的高低、回收的品质和运行成本。工业上对吸附材料的要求是,必须有大的比表面积(尤其是有效的比表面积) 、高的孔隙率、均匀的孔径,而且要求脱附后污染物的残留量尽可能地少4。根据 L
10、angmuir 吸附理论,吸附剂的吸附容量与它的比表面积成正比。由于活性炭纤维孔道极短,使得活性炭纤维容量大,吸附和脱附速率高。所以可以用活性炭纤维替代活性炭颗粒。 吸附是一个放热过程2。因此 , 在连续吸附操作时床层温度会升高,一方面造成吸附率的下降,另外还可能给安全带来隐患。系统设置了床层温度监控报警装置,一旦温度超过设计值 , 系统便自动报警并自动切换到安全位置。为了使系统处于高效的运行状态,增加降温装置,使固定床的温度能及时下降。 2.2 工艺操作流程 由 PLC 控制完成连续的吸附、脱附、再生、待机循环操作程序。当吸附罐 1、 2、 3 处于吸附状态时,吸附罐 4 处于脱附状态;下一
11、个工作状态是吸附罐 2、 3、 4 处于吸附状态,而吸附罐 1 则处于3脱附状态,如此循环下去;在运行过程中若需要进入其它状态,可进行强制换槽。脱附介质采用过热蒸气,脱出的溶剂蒸气混合液从吸附罐经排液口排入冷凝器进行冷凝,冷凝器是采用冷却塔循环冷却水进行冷却。经冷凝器冷凝后的溶剂和水混合液先进入缓冲器,再进入分离箱。 3 控制系统结构及软件设计 计 控制系统由 PLC、触摸屏、变频器、电磁阀、气动阀、气动泵以及各类传感器组成。如图 2 所示。 PLC 采用的是台达 DVP 系列可编程控制器,通过 RS232 口与触摸屏 COM1 连接进行通讯,实现人机交互,完成所有的操作及显示功能;同时通过
12、PLC RS485 接口与变频器通讯。 DVP 系列 PLC 在其编程软件 WPLSoft2.08 的运行环境中可用梯形图( LAD)或语句表( STL)进行编程,编译通过后可由专用通信电缆下载到 PLC。 Screen Editor( DOP-AE10THTD 触摸屏件开发工具)提供了多种控制器件库、图形控件和功能组件,可组态出各种显示和控制功能,实现系统操作状态、当前过程值及故障的可视化5。触摸屏软件设计包括创建画面和信息,并将它们和 PLC 程序相连。具体概括为以下三个步骤:界面的可视化设计设定变量设置通信参数。所设计的触摸屏软件实现了对 PLC 中的实时数据进行显示、记录、存储、处理,
13、从而满足各种监控要求。并为不同的操作人员设置不同的操作密码和相应的操作权限。 控制系统可利用以太网,实现更强大的监控与管理功能。上位机与公司多套溶剂回收控制系统的PLC 进行通信,方便地实现与 PLC 之间的数据交换、监控与管理。再利用公共通信网络将 PLC 传送到上位机的浓度信号及时传递给环保局监测中心主机,主机进行数据信息的汇总处理,从而定量地了解现场的废气排放情况,达到监控管理信息化的目的,有利于环保部门的工作。 4 智能控制方案设计 4由以上固定床吸附脱附理论可知: 低温高压有利于吸附过程, 高温低压有利于脱附过程。 由式(1)、(2)均可得知,随着固定床内气压的增高,气体的吸附量也会
14、增大,但气速的增加会导致吸附效率的下降,从而影响到废气净化率和溶剂回收率。为此,在废气除尘降温环节安装差压传感器,传感器将信号变送到 PLC,PLC 再结合吸附罐排气口废气探测器的变送信号来控制变频器,改变风机的转速,保证固定床的废气进气量的压力和气速合适,从而使吸附效率达到最优。 随着活性炭吸附时间的延续,活性炭的吸附率会逐渐下降。在活性炭不能满足吸附净化要求时,处理后的废气就会超标排放。为此,采用小型专家控制系统,根据吸附时间、脱附时间和脱附温度的历史数据与规则进行推理,由推理结果输出相应的控制行为,实现对吸附时间、脱附时间和脱附温度的智能控制。当探测器测到排放浓度将超标时,浓度信号变送到
15、 PLC 控制系统,通过电磁阀启动气门气缸关闭进、排气门,停止吸附,进入吸附状态,确保废气达标排放。 由涂层机排出的溶剂废气连接至集气总管,在每个集气总管末端装有智能化浓度探测器,探测到的废气浓度信号变送到 PLC 采集系统与“标定的废气浓度爆炸极限值”进行比对,废气浓度达到极限值前,发出预警信号,提醒操作人员及时排除故障。 当脱附过程结束后,脱出溶剂混合液经列管式冷凝器冷凝后,进入分离箱进行甲苯与冷凝水的分离。但手动分离很容易把甲苯与冷凝水一起排出,对周围环境造成二次污染和危险。本项目在分离箱分离区上部装有二支分离探测针,根据甲苯与水导电率和比重不同的原理, PLC 自动控制排甲苯与水冷凝水
16、。分离箱溶剂储存区上部装有液位控制器,甲苯到一定液位时,由 PLC 控制气动流量泵把甲苯抽出,存入储存罐内储存。解决了手动调节带来二次污染的危险,并提高了甲苯的回收率。每天的回收量和累计量资料可在 PLC 触摸屏上实时显示并记录。 5 结论 该系统经市产品质量监督检验所全性能测试,各项技术指标符合设计要求。经市环境检测中心站的监测报告表明,该系统的废气溶剂回收率和环境大气净化率分别达到 95%以上和 99%。经多家印染厂的运行结果显示,该项目产品具有良好的社会效益和经济效益。据某纺织品有限公司统计,某月共使用溶剂型浆为 146.40 吨,其中甲苯的含量为 68.2%70%,经理论计算,甲苯的含
17、量为 102.48 吨,而公司回收到甲苯 98.5 吨,回收率达 96.1%。按甲苯 0.9 万元/吨的价计,甲苯回收了 88.52 万元。查新报告显示该系统已达到国内领先水平。该系统还可用干甲苯+丁酮、乙酸乙酯、甲苯+石油类废气的治理和回收,适用于橡塑业、胶带业、橡塑业、PU 皮革业、电子材料业、金属涂层等领域。 本文作者创新点:设计了一套基于 PLC 的溶剂回收控制系统,实现对吸附、脱附、再生、再吸附的循环过程智能控制,显著提高了溶剂吸附率和回收率。 经济效益:425 万元人民币/年 数据来源:某纺织品有限公司 研究方法:多方调查、考证、分析、设计,并最终进行设备安装、调试直至正常运行。
18、参考文献 1Jung-Yang San, Yuh-Ching Hsu, Liang-Jen Wu. Adsorption of toluene on activated carbon in a packed bed J. International Journal of Heat and Mass Transfer,1998,41(5):3229-3238. 2杨晓东 , 顾安忠 .活性炭吸附的理论研究进展 J. 炭素 ,2000,16(4):11 15. 3Alba Torrents, Raveendra Damera, Oliver J.Hao. Low-temperature therm
19、al desorption of aromatic compounds from activated carbonJ. Journal of Hazardous Materials, 1997, 54(7):141-153. 4黄文强,李晨曦 .吸附分离材料 M.北京:化学工业出版社 ,2005. 5吴振纲 , 陈虎 . PLC 的人机接口与编程 J.微计算机信息 ,2005,8-1:21-23. 通讯地址:江苏省无锡市江南大学蠡湖校区信控学院自动化研究所 C410 陈林 Email: chenlin_ 5电话: 0510-85912125, 13771454457作者简介:陈林( 1982-) ,男,江苏连云港人, 2006 届在读硕士研究生,主要研究方向为过程控制。 Biography:CHEN lin(1982-), male, Jiangsu Lianyungang,2006 master, Research area: Process Control. 国家高技术研究发展计划( 863 计划)项目 基于智能工程的新式、集约型过程控制的工程化应用研究(编号 2006AA020301-11) 说明:贵刊我校图书馆已订阅.