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1000MW发电机安装及调试总结.doc

上传人:妞妞的小饭馆 文档编号:1435882 上传时间:2018-07-17 格式:DOC 页数:4 大小:1.91MB
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1、1邹县电厂 7 号 1000MW 发电机安装及调试总结邹县电厂 7 号 1000MW 汽轮发电机系由东方电机股份有限公司与日立公司联合设计制造。在安装与调试期间,日立公司派出了工地代表进行现场技术指导,作为合同乙方,我公司也参与了整个安装与调试全过程,现将安装、调试过程总结如下:一、发电机的安装1 基础板安装 a. 基础板找水平b与汽机基础板找等高c制作浮动水泥墩d检查接触2 吊装出线罩 a. 用临时工具架吊放于运行层b高压瓷导管检查3 吊装定子 a. 吊定子于出线罩上方b把合出线罩并焊接、探伤(PT )4 定子就位 a. 检查底座与基础板之间接触5 安装 CT6 装冷却器包a. 把合、焊接及

2、探伤7 插装冷却器 a. 冷却器需完成水压试验 8 定子出线连接a. 绝缘电阻检查b. 直流电阻检查9 装内端盖、风扇罩 10 装端盖 a. 检查轴瓦、轴承套接触b. 检查端盖接触c. 检查低发轴承中心距11 插转子准备a. 完成定子电气、清洁检查b. 完成转子电气、清洁检查c. 工具就位12 插转子 13 装下半端盖、下半轴瓦、轴承套 a. 气隙检查b. 转子串动量确定14 装风扇叶片 15 低压缸- 发电机找中心 a. 连轴器对轮检查b. 发电机扬度调整16 二次灌浆17 低- 发对轮连接18 安装底脚定位键和端盖导向键19 装上半端盖20 装内挡油盖 a. 清洁度检查b. 间隙调整21

3、装密封座及密封瓦a. 密封瓦间隙检查22 装外挡油盖23 装稳定轴承及碳刷架 2a. 绝缘检查b. 接触检查c. 预留量检查24 润滑油、密封油系统油循环25 加注端盖密封胶 26 气密试验 a. 泄漏量计算27 安装隔音罩、外饰罩28 喷漆图 1. 定子就位图 2. 插入转子二、发电机的调试1. 密封油系统的试运行。参数要求:进油温度 46 ,出油温度70 ,油量(氢侧+ 空侧)230 L /min,额定进油压力 0.575 MPa,油-氢压差0.056MPa。油 -氢压差由压差调节阀调节,低限值整定:当差压值降至 0.036 MPa 时为下限报警信号值。油-氢压差值的改变通过调整压差阀压缩

4、弹簧紧力来实现。2轴承润滑油参数:#9 轴承润滑油量970 L/ min, #10 轴承润滑油量 680 L/ min,稳定轴承油量 50 L/ min,进油压力0.18 MPa,进油温度 46 ,出油温度70 。3轴承润滑油、密封油系统的油循环,油质按电力建设施工规范的要求验收。4定子内冷水的系统的投入。技术参数:进水压力 0.31 MPa,进水温度 4550 ,回水温度85,水量 122 t/ h,导电率(20 ) 1.5s/cm ,酸碱度(PH)78,硬度2 mol / L。5氢气系统技术参数:纯度95%,露点-25 -5,冷氢温度 3548,热氢温度68,湿度(含水量 )4 g / m

5、3。6发电机辅助设备的投入及运行。其中包括转子匝间短路探测装置、发电机绝缘过热监测装置、故障放电监测仪、氢气除湿机、油水探测器、漏氢在线检测装置、氢气纯度仪、氢气湿度仪等辅助及监控设备。三、调试和试运过程中常见问题在火电机组(包括 300MW、600MW及 1000MW)的调试或运行过程中,常常会遇到氢气泄漏或密封油倒灌进发电机这类问题。 造成氢气泄漏的原因有如下几种可能:1. 由于油循环不彻底,油质不干净,油中含有焊渣或铁屑,导致密封瓦及轴颈磨损,密封瓦间隙过大或卡涩,无法形成有效的密3封油膜。2. 氢气/二氧化碳系统管道或阀门渗漏,或氢侧密封油部分油路(包括回油扩大槽、浮子油箱及其连接管道

6、)渗漏。3端盖结合面密封沟槽内注胶不满或胶体流失。4测温接线板穿线孔或法兰面渗漏。5人孔盖法兰面密封胶垫损坏。6瓷套管与导电杆之间密封不严,或套管与出线罩把合面泄漏。出现漏氢量大时,针对上述几条做重点检查,找到原因后对症处理即可。 造成密封油倒灌,发电机进油的可能的原因:1密封油系统中各辅助设备(压力容器)没有按照图纸中要求的标高固定和安装,或者氢侧回油管没有按图纸要求有1:50 的斜度,导致氢侧密封油回油不畅,流入发电机。 对氢侧油路的要求:密封油氢侧回油接口中心线高于扩大槽回油接口中心线,高度差90mm;扩大槽高于空气抽出槽中心线,高度差380mm;汽、励两端氢侧回油管应有1:50 的斜度

7、。 对空侧回油及轴承回油油路的要求:空气抽出槽中心线高于润滑油回油管中心线,高度差30mm;润滑油回油管中心线高出空气抽出槽底部排油管最低点之高度差1800mm。2油-氢压差过大,即密封油压力过高、流量过大,造成发电机内进油。试运时严格控制油- 氢压差在 0.0575MPa 左右。3密封瓦及轴颈因油质不合格磨损,造成密封瓦间隙过大或卡涩。 调试过程中还需注意以下 2 点:1定子内冷水真实流量的测定;2在启机过程中,对在不同转速下的密封油流量进行测定,以防止流量加大,导致油-氢压差变低,达到下限值时跳机。图 3. 发电机运行现场四、小结山东邹县发电厂四期工程七号机组是东方电气集团生产的首台 10

8、00MW 汽轮发电机组,在业主及参建各方的共同努力下,该台机安装、调试都很顺利。机组于 2006 年 11月 11 日锅炉点火,于 11 月 27 日机组达到铭牌出力 1000MW,12 月 4 日上午 11:18成功完成 168 小时连续满负荷试运行,调试及试运时间仅 23 天。试运期间,发电机主、辅机及辅助设备全部经调试后投入运行,整套机组主要经济技术指标优良,达到了设计要求。168 小时满负荷试运行期间的主要技术指标:机组连续运行大于 168 小时,连续满负荷运行大于 148 小时,机组平均负荷率100.06%,热控、电气自动投入率 100%,热控、电气保护投入率 100%,热控、电气仪表投入率 100%。发电机漏氢量49.24m3/d,机组轴振动最大值: #7 瓦68.9m(1000MW 负荷时) 。经华电国际邹县电厂四期工程 7 号机组启动验收委员会严肃认真、实事求是地考核,7 号机组各项综合质量指标均达到优良,取得这么好的成绩确实令人欣慰。东方电机股份有限公司 电站服务部 2012 年 3 月 20 日

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