1、叮咚音响拆机报告整机效果图第一步:拆底座:首先把底部软胶(橡胶)揭下来,都是双面胶粘贴固定的,比较容易拆开。橡胶的肉厚为 2.4mm,凹坑四周的肉厚为 0.6mm。橡胶共有四处定位(见红色箭头标示)-橡胶有气味,显得产品档次不高,最好采用硅胶做脚垫。取下底部橡胶件后,可以看到底部有 5 颗螺丝(蓝色箭头标示) 、MICRO USB(黄色箭头标示) 、DC 接口(粉红色箭头标示)和测试孔(红色圆标示) 。-这样设计既美观又便于产品升级。取下 5 颗螺丝,拿下底座,底座材料为 PC+ABS,外观面真空镀,为了满足产品形状,防止缩水,此件用了双色成型技术(黄色箭头指示处) 。-成本比较高、拿下底座后
2、,将呈现的我们眼里如下图,黄色箭头标示是电源信号灯,此时无法取消网罩。第二步、拆顶壳组件;1.将产品平放,用手将塑胶部分向右推 再用螺丝刀取下四颗螺丝;USB DC CON2.旋转顶壳组件,使之与主体壳组件分离;3.将 FFC 排线从连接器上拔出;4.将 wifi 同轴线缆连接器拔出;第三步、拆金属网罩;1.将主体壳组件与顶壳组件分开后,取下金属网罩。2.网罩工艺介绍1).网罩孔径是 1.0mm,厚度为 0.7mm;2).金属网罩内表面贴有防尘网布,其有两个重要,一是防尘,二是防从一面看到另一面;3).网罩成型后使用焊接加抛光工艺,产品一体性特别强;4).网罩表面喷哑光油漆。此网罩的加工难点:
3、1).网孔不易加工;2)防尘不易贴;3).产品良率低;-此产品成本高第四步、分拆顶壳组件1.用螺丝刀取下 7 颗螺丝(如黄色箭头标示) ;2.把排线从连接器中拔出;.3.拿去真空镀件和物理按键 PCB 板后,剩下了触摸 PCB 板、导光件、顶壳;固定方式:1)顶壳与触摸按键 PCB 板采用双面胶固定2)顶壳与按键和导光件采用热熔柱方式固定;4.零件说明1)触摸按键板板的内侧是滑动条,四周是 21 颗侧发光的 led 彩色灯。触摸滑动条与单个触摸同区域不知是如何做的?2)真空电镀件a.黄色箭头标示处是 wifi 天线;b.此料件材料为 PC+ABS,平均肉厚为 2.6mm;c.此件有防呆标示(见
4、红色圈内箭头) ;3)物理按键 PCB 板为了防止按键与按键开关产生震音,在按键开关上增加一层泡棉 第五步、分拆主体壳组件1.拆功放板;a.用螺丝刀拆红色圈标示的螺丝;b.用手拔出箭头标示处的排线和所有连接器;2.拆 mic PCB 板;用螺丝刀拆黄色标示的三颗带戒子螺丝,拿下 mic PCB 板3.拆低音喇叭腔体上壳,用螺丝刀取下如黄色箭头标示螺丝,共 5 颗。4.拆低音喇叭用螺丝刀拆除固定低音喇叭的 4 颗螺丝(如黄色箭头所示) ,5.拆四个全频喇叭用螺丝刀拆除固定低音喇叭的 16 颗螺丝(如黄色箭头所示,共四组喇叭) ,6.单体说明1).主体上壳,材料为 ABS,厚度为 3.2mm。上图
5、箭头指示的为倒相管,其为了增强低音;倒相观是由左右两件粘合而成,内表面光滑。另外从上图可以看出进气口增加了吸音棉,看来本机音质设计还是有些问题。正常设计倒相管的进气口不应该用其他物料。2).低音喇叭为了闭气,喇叭正面贴了一圈泡棉3).主体下壳a.低音喇叭腔体下壳材料为 ABS,厚度为 2.8mm。箭头所示是为了增加声音折射,若此处更圆滑,对音质应该有更好的效果;筋位是为了增加增加腔体强度,减少声音共震b.全频喇叭腔体每一个全频喇叭都有一个独立的腔体,每一个喇叭都采用泡棉进行闭气。塑胶壳上分别印有“红”和“黄”文字,喇叭线也用“红”和“黄”线,他们分别一一对应,箭头所指的塑胶件通过胶水粘合。低音出音高度只有 12mm(圆圈标示处) ,这个高度是否小了些?4).MIC 阵列板共有 8 个 MIC,,周边有 7 个 MIC,带 2030 度斜角;中间有一个mic。另外中间还有三个橡胶圈,其可以让 PCB 板活动。这些结构都是为了增加 mic 唤醒功能。拆机总结:1. 整机外观工艺搭配合理。顶部采用带珍珠粉喷涂+丝印工艺;四周上部和底度采用真空镀工艺,既保证了金属质感又保证了WIFI 天线性能;网罩使用了哑光喷涂工艺。2. 整机内部结构简单、合理,线材有结构固定,使其不零乱。