1、HYJC 光 伏组 件接 线盒 测 试常 见问 题的 初 步分 析 光 伏组 件接 线盒 测 试常 见问 题的 初 步分 析 光 伏组 件接 线盒 测 试常 见问 题的 初 步分 析 光 伏组 件接 线盒 测 试常 见问 题的 初 步分 析 常州天华新能源科技有限公司 (常州华阳光伏检测技术有限公司) 成吉 秦慧娟 于海燕 摘要:本文阐述了户外组件使用中因接线盒问题引起的故障,以及 TUV、UL认证测试过 程中因接线盒问题而出现的失败项,从技术角度对接线盒的质量进行初步分析和探讨。 关键字:光伏组件接线盒;IP防护等级;工频耐压;湿热实验;灼热丝测试。 光伏组件接线盒的主要作用是连接和保护太阳
2、能光伏组件,传导光伏组件所产生的电 流。光伏组件接线盒作为太阳能电池组件的一个重要部件,是集电气设计、机械设计和材料 应用于一体的综合性产品,为用户提供了太阳能光伏组件的组合连接方案。 目前,中国组件制造商生产的组件很多都存在不少的质量问题和隐患,而其中很大一部 分组件质量问题来自于接线盒自身的设计和品质。作为光伏组件制造商的配套企业,接线盒 制造商不仅需要对组件制造商负责,更需要对终端客户负责,特别是对使用过程中人身安全 的保护。所以,优化接线盒结构设计、提高质量是所有接线盒制造企业的首要任务。 常州天华新能源科技有限公司(简称“天华新能源” )下属常州华阳光伏检测技术有限 公司(简称“华阳
3、检测” ) ,于 2009 年12 月获得了 CNAS 实验室认可,认可范围包括光伏组 件、光伏材料共 119 项检测能力。公司自 2008 年开始进行接线盒检测(依据标准:VDE 0126-5:2008) ,讫今共完成30 家接线盒供应商、50 多款接线盒的检测和质量分析,获得了 大量的检测数据。 结合光伏组件户外使用的实际情况,我们总结出目前接线盒常见失败项目主要有:IP65 防冲水测试、结构检查、拉扭力试验、湿漏电试验、二极管温升试验、环境试验、750灼 热丝试验。 接线盒测试常见失败项目统计图:HYJC 一、户外组件因接线盒问题引起的故障图片 接线盒引线端子烧毁 接线盒烧毁 引起组件背
4、板烧焦 组件碎裂 二、接线盒在认证测试中常见失败项目及原因分析 1接线盒 IP65 防冲水测试 防水性能是接线盒性能的重要指标。认证测试中,先进行老化预处理测试,然后进行防 冲水测试,再通过外观结构检查和工频耐压测试进行评判。测试能否顺利通过,取决于接线 注:每种测试按照100% 考虑 IP测试, 60% 结构检查, 30% 抗拉, 10% 抗扭, 10% 湿漏电流, 20% 二极管温升, 40% 耐压, 5% 湿热, 5% 温度循环, 5% 湿冻, 5% 材料测试, 5%HYJC 盒的密封保护程度, 而接线盒的密封保护直接影响到成品组件的防触电保护和漏电防护的等 级。就目前常规构造的接线盒而
5、言,其设计和材料的缺陷已在认证测试中显露无疑。 图 1 IP65防冲水测试测试图片 接线盒防冲水测试失败的主要现象大致分为以下几种: 、接线盒密封盒体内大量积水; 、接线盒盒体与背板材料不匹配; 、接线盒的密封螺母开裂失效; 、接线盒在老化预处理测试中盒体变形; 、接线盒密封圈老化预处理测试后失效,或其他原因。 通过对以上测试过程中出现的失败现象进行研究分析,得出以下几点失败原因: (1) 、盒体的锁扣设计: 锁扣设计成两扣模式可能是导致试验失败的主要原因。 两扣模式使得盒盖受力集中在二 点,加上盒盖面积较大,导致其余各点受力很不均匀。特别是在高温时,其余各点受密封圈 热胀、材料受热变软的影响
6、,导致接线盒龇口,影响盒体的密封性,从而在 IP65 防水测试 中失败(如图2) 。 另外,接线盒经过240小时老化试验后,密封圈虽未脱落,但盒体、盒盖有变型,也会 影响到盒体的密封性。HYJC 图 2 防水测试后接线盒变形、大量积水 图3 老化试验后盒盖变形影响密封导致积水 (2)接线盒密封圈的橡胶材料选择不当: 由于密封圈材料的选择不适合,在接线盒经过240小时老化预处理测试后,其延伸率和 收缩率降低,密封圈材质硬度升高,降低了盒体与盒盖的密封性能,导致密封圈不能完全密 封盒体和盒盖的槽口,致使水流渗入,防冲水测试失败。(如图4) 图4 密封圈老化试验后密封不到位,水流渗入 (3)接线盒盒
7、体塑料与太阳能组件密封胶在老化预处理测试后,粘合性失效(如图5)。 盒体边缘 形变 导致盒体大 量积水HYJC 图5 接线盒与硅胶粘结失效 (4)密封螺母材质选择不当:接线盒在老化预处理测试后,密封螺母发生断裂,也是 造成接线盒防冲水失败的原因。 2接线盒湿热试验 湿热试验对于接线盒来说是一个相当严酷的环境试验, 接线盒湿热试验失败的主要现象 有以下几种: 、湿热试验后接线盒盒体碎裂失效; 、湿热试验后接线盒盒体和盒盖密封变形; 、湿热试验后接线盒与背板脱落; 、湿热试验后电气连接不可靠; 、湿热试验后接线盒电缆的抗拉扭性能减小,爬电距离、电气间隙减小 (6)、其他现象。 图6 湿热试验后接线
8、盒变形 图7 湿热试验后接线盒与背板脱落 变形 接线盒和背板脱落HYJC 图8 湿热试验后接线盒失效 湿热试验失败可能的原因大致有以下几点: (1)、盒体PPO材料的选择不当或用料不纯; (2)、密封螺母开裂导致在湿热之后电缆的抗拉扭性能削弱,或者直接开裂; (3)、接线盒盒体与硅胶不匹配,长时间高温高湿后接线盒与硅胶脱落; (4)、其他原因。 3、接线盒盒体灼热丝测试 接线盒盒体750灼热丝测试,是接线盒生产商选用接线盒材质的重要测试项目,也是 接线盒认证测试中较易失败的项目之一。测试中,根据盒体材料从开始燃烧到火焰熄灭的时 间长短,判定该接线盒是否能适合今后在户外使用。 其主要试验过程如下
9、图所示: 图9 接线盒支撑带电体部分开始燃烧 图10 接线盒支撑带电体部分继续燃烧HYJC 图11 火焰熄灭的时间 根据图9、10、11所示,接线盒支撑带电体部分在进行750C灼热丝测试时,火焰熄灭 时间Te为44.92s,不符合接线盒标准中灼热丝测试的要求。测试失败的主要原因是,接线盒 材质无法承受灼热丝元件在短时间内所造成的热应力,不符合灼热丝测试的要求(没有火焰 或是火焰可以在30s内自动熄灭)。 4.接线盒常规测试其他失败项(部分) (1)、工频耐压测试失败,见图12所示。其失败原因主要为爬电距离/电气间隙不足、环境 试验之后绝缘性能受到损害(由于材料方面的原因)。 图12工频耐压测试
10、 (2)、接线盒带电部件抗腐蚀强度不足,其原因为金属件铜质选型和表面处理不当。 图13 带电部件抗二氧化硫腐蚀能力不足HYJC 三、光伏组件接线盒质量改进建议 作为光伏组件的配套产品,接线盒所占成本不及电池成本十分之一,但却是决定光伏组 件最终能否正常工作的重要部件。在此,笔者提出接线盒质量改进的几点建议: 1、将盒体、盒盖分体,由密封圈密封的设计,改进为盒体、盒盖压接一体式密封处理, 加强整个接线盒结构密封性和密封强度。 2、根据目前组件认证、制造、使用的需要,建议接线盒内预留扩展连接座;装配不同 规格的二极管可以随时改变接线盒的最大工作电流; 根据组件生产工艺在接线盒装配中保留 密封胶和灌封胶两种安装方式。 3、考虑在接线盒盒盖设置导气阀以导出盒体内部热量,或在接线盒内部采用薄片状金 属端子,增加散热片,以达到降温的作用。 4、通过系列测试,研究不同类型硅胶和不同材质背板材料的相互匹配性,为光伏组件 制造商提供接线盒安装、使用、匹配的整套解决方案。 作者电话:0519-85503573 邮箱: