1、山西晋丰煤化闻喜分公司现生产装置情况介绍 晋丰闻喜分公司原设计生产能力为合成氨 18 万吨/年,甲醇 6 万吨/ 年,尿素 30 万吨/年。其中合成氨系统两套,我们叫做 12 万吨系统和 8 万吨系统,尿素系统一套,两系统部分公用工程相互连接配套,其中主要是水、蒸汽、电。现实际生产能力达到合成氨 26 万吨/年,甲醇 4 万吨/ 年,尿素44 万吨/年的规模。2013 年度综合氨累计原煤单耗 1.174t/tNH3,电单耗1485kwh/ tNH3,其中 12 万吨系统综合氨累计 189505 吨,其中合成氨160951 吨,甲醇 28854.15 吨,原煤单耗 1.200 t/tNH3,电耗
2、 1429.5 kwh/ tNH3;8 万吨系统综合氨累计 107376 吨,其中合成氨 96091 吨,甲醇11284.98 吨,原煤单耗 1.128 t/tNH3,电耗 1584 kw h/ tNH3,尿素产量434043 吨,氨耗全年均按 588kg/tur 折算,电耗 147kw h/tur,蒸汽耗905kg/tur。我公司目前合成氨、尿素生产采用的工艺流程如下图所示:分系统分工段设备情况介绍:8 万吨系统:造气工段:自动加焦造气炉 9 台。其中 4 台 280012530 中压夹套炉,产 1.27MPa 蒸汽并入全厂 1.3MPa 蒸汽管网。造气炉筒体高度3500mm,夹套高度 28
3、00mm,受热面 20.6m2,水容量 3.18m3。配套 2 台D700 风机,Q=700m 3/min,P=2600mmH 2O, 电机 450kw,电压 6kv,其中 1台风机电机后串汽轮机拖动,功率 500kw,总煤气余热回收器260016106,F 总 =1700m2,其中饱和段 1300 m2,过热段 400m2 。煤气冷却器 400020311,内装瓷质规整填料。这 4 台造气炉为 2011 年 9 月建成投产。另 5 台 2610 造气炉,筒体高度 2800mm,夹套高度 2400mm,配套两台 D700 型风机,Q=700m 3/min,P=2600mmH 2O, 其中 1
4、台配 500kw 汽轮机驱动。这 5 台造气炉为 2000 年建成投产,炉体高度低,9 台炉分处两个位置,2 个总控室,2 套操作人员。造气循环水配微涡流池、沉淀池。9 台造气炉吹风气回收采用三废混燃炉一套,2010 年建成投产,配套设计 55t/h 立式余热回收锅炉,现产气量达 60 多 t/h,蒸汽压力 3.0MPa,蒸汽温度 380,所产蒸汽除供驱动造气两台风机的汽轮机用外,其余分别减温减压至 1.3MPa 和 2.5MPa 两个等级并入全厂蒸汽管网,烟气脱硫采用钠钙双碱法脱硫。变换工段:有两套 0.8MPa 有饱和热水塔的全低变变换系统,其中一套大变换炉 3600,催化剂 26m3,小
5、变换炉 2800,催化剂 18.5m3。另一套大变换炉 3000,催化剂 23m3,小变换炉 2800,催化剂 12m3, 此套设备全部为 2003 年外购旧设备,使用年限已达 30 多年,这两套全低变工艺均在 2005 年由中串低工艺自行改造而来。脱碳工段:采用碳丙脱碳,脱碳塔 300037582, 常解真解再生塔400035992。现开两台 450m3/h 脱碳泵,净化气中 CO2含量 0.7%左右。目前的问题主要是脱碳塔设计压力 2.65MPa,工作压力 2.55MPa,现运行压力达 2.92MPa,超设计压力。原系统设计 7 万吨合成氨规模,现产量达10 万吨,再生系统设计偏小,再生塔
6、 4000,造成碳丙液贫度低,其它厂配套都是 5000 再生系统。压缩工段:现有 6 台 MH92 型 7 级氮氢压缩机(上海压缩机厂生产) ,打气量为 92m3/min。其由最初 2000 年建的 2 台机,到 2005 年淘汰 13 台L3.3 型 17m3/min 压缩机后,增加到 3 台,再增加到 5 台,2009 年再增加到现在的 6 台。目前,压缩机一段进口压力 0.048MPa,接近罗茨机出口最大压力 0.05MPa。双甲工段:全部利用旧设备自行改造而来,淘汰了原有铜洗净化。现12.5MPa 800 均温型甲醇塔 2 台(外购旧设备改造) ,并联运行;31.4MPa 600 甲烷
7、塔 2 台(利用原旧合成氨塔改造) ,31.4MPa800 甲烷塔 1 台(利用旧合成氨塔改造) ,目前 2 台 800 甲醇塔全开,开 2 台 1.9 m3/min 循环机,开 1 台 600 甲烷塔,1 台 800 甲烷塔。氨合成工段:采用湖南安淳公司技术,于 2010 年新增 1600 合成氨系统一套,淘汰了原 1000 和 800 两套合成氨系统。现 1600 合成塔1 台,配套 1200 氨分,1000 冷交换器,1000 热交换器,F=290 m2废锅 1 台,Q=10m 3/min,往复式循环机 2 台(全开) ,合成系统设计压力31.4MPa,现工作压力 22MPa,补充气与
8、12 万吨系统串联,过气量8000Nm3/h 左右。冷冻工段:制冷量 2520kw 大连冰机 2 台,制冷量 1574kw 武汉冰机2 台,现开 1 大 1 小两台。脱硫工段:采用常压栲胶一次脱硫 2 套,脱硫塔均为300026940,罗茨风机 247m3/min 3 台,194m 3/min 3 台,现开 2 大2 小。8 万吨系统的生产工艺采用的都是目前比较主流的先进技术工艺,变换全低变,双甲气体精制,造气炉自动加焦,微机寻优等等,但它的能耗就比较高,特别是电耗平均 1600 多 kwh/ tNH3。这里主要是因为系统是由 76 年建厂时的 3000 吨合成氨逐渐技改而来,改造经历了诸如咱
9、们蒸馒头、擀面条一样,有时面多加水,水多再加面的过程,前后工段逐步形成不相配套的问题,另系统的设备小而多、散,年产 10 万吨总氨的规模,造气 2 套系统,一次脱硫 2 套系统,变换 2 套系统,双甲 3 套系统,相对造成能耗就高,维护费高,人员多。12 万吨系统:12 万吨系统是 2005 年 5 月建成投产的,其工艺目前来说还比较先进,其各工段配置情况介绍如下:造气工段:常压间歇式 2800 夹套造气炉 10 台,开 9 备 1,其在2011 年是由原来的 2650 炉改造成 2800,只是将夹套,炉底灰盘加大,上部筒体没动,不属真正意义上的 2800 造气炉,其配套风机 4 台,开3 备
10、 1,其中 D600 型风机 3 台,D700 型风机 1 台,吹风气回收装置配套 1台 7200 燃烧炉,后串 1 台 25t/h 余热锅炉,1 台 8t/h 余热锅炉,压力等级 3.82MPa,所产蒸汽并入全厂 2.5MPa 压力等级的蒸汽管网,造气炉采用皮带输送上煤,自动加焦,寻优微机控制。流程 5 台炉一塔一锅流程。一次脱硫工段:常压栲胶脱硫,1 台 3200 空塔喷淋预脱硫,后串联1 台 5600 填料塔脱硫,罗茨风机 5 台,3 台 377 m3/min , 2 台 346 m3/min ,开 4 备 1。变换工段:采用 2.1MPa 预变喷水增湿换热无饱和热水塔全低变变换1 套。
11、3800 变换炉 1 台,分三段,催化剂量 83 m3。3400 预变增湿炉,装抗毒剂,除氧剂 13 m3。进变换半水煤气气量 66000Nm3/h,出口 CO 含量3.0%。脱碳工段:采用 2.1MPaNHD 液脱碳,380049278 脱碳塔 1 台,440048572 气提再生塔 1 台,脱碳泵 480 m3/h 3 台,200 m3/h 1 台(开 2 大) ,净化气中 CO2含量 0.7%。冷冻工段:制冷量为 2520kw 冰机 4 台,气氨冷凝全部为蒸发式冷凝器,夏季 4 台全开。压缩工段:3 台 6M50 型六级氮氢压缩机(沈阳压缩机厂产) ,打气量312m3/min。一台 6M
12、25 型六级氮氢压缩机(上海压缩机厂产) ,打气量180m3/min。双甲工段:12.5MPa1400 甲醇塔 2 台(现串联使用) ,各装催化剂14.3 m3。1200 甲烷化塔 1 台,催化剂 10.5 m3。8 m3/min 甲醇循环机 2台,开 1 备 1。目前醇产量 100 多吨左右/天。进口 CO 含量 4%左右,CO2 含量 1%左右。氨合成工段: 31.4MPa1600 合成塔 1 台,催化剂 22 m3。TC620 透平循环机 3 台,运行压力:23.4MPa,开 2 备 1。合成气双甲精制和氨合成均采用的是湖南安淳公司的技术,在当前国内合成氨技术算较先进的。尿素工段:采用
13、CO2 气提法尿素 1 套,设计能力 30 万吨/a,目前年产达 44 万吨。合成塔 2680158,H=27514,有效容积 143.7m3,11 块筛板。高洗器:2500(8598) H=8393 F=89.7m2。高甲冷:1600 L=16016 F=1436 m2 。汽提塔:176022 H=12114 F=1013m2。现尿素日产达到 12901300t,日需氨 750 吨左右,满负荷运行。变压吸附提氢装置:6000m 3/h 提氢装置一套。1000 吸附塔 10 台。原设计处理气量为 4800m3/h,由于现造气煤种的变化及甲醇触媒使用后期,放空量增加,随后改造增加两吸附塔,但由于
14、原系统配置管道太细,因而造成洗氨塔液泛,仍时有放空气走副线到“二改一”烧掉。高闪气回收装置:8500m 3/h 变压吸附高闪气回收装置一套,将两系统脱碳高闪气及二次脱硫闪蒸气脱除 CO2,回收有效气体成份,进压缩机二段进口,7 台 20006700 吸附塔。现装置运行平稳正常。变压吸附制氧装置一套,制氧能力 4500Nm3/h,含氧量 80%,目前正组织准备开车,所制氧气主要供 12 万吨系统造气增氧制气改造。公用工程:供汽:蒸汽压力 3.82MPa,35t/h 循环流化床锅炉 2 台(备用,煤耗高,需进行改造) ;蒸汽压力 3.82MPa,40t/h 循环流化床锅炉 1 台(现运行,其设计结
15、构合理,煤耗低,可掺烧造气炉渣) 。另两系统造气炉吹风气回收装置分别产 33t/h 和 55t/h 蒸汽。供水:反渗透脱盐水总量 240t/h,分别为 120t/h 1 套,60t/h 2 套。深水井 14 眼。6000m 3/h 合成循环水凉水塔一座。5000m 3/h 尿素循环水凉水塔 1 座。3000m 3/h 综合循环水凉水塔一座。1000m 3/h 脱硫循环水凉水塔2 座。1600m 3/h 造气循环水凉水塔两座。供电:110kv 变电站 1 座,其中 2 万 KVA 变压器 2 台,4 万 KVA 变压器 1 台,现用电负荷 6.5 万 KVA。备用电源为一条 35kv 供电线路,
16、负荷为 6000KVA。污水处理厂:100m 3/h 污水处理系统 1 套,100m 3/h 中水回用装置 1 套。闻喜公司生产装置目前工艺技术算比较先进,12 万吨系统各项运行数据,前后工段匹配较合理,结合 5060 尿素项目技改工程产醇的要求,在压缩机四段出口串 5.0MPa 低压甲醇切实可行,也可随甲醇、尿素市场情况,随时灵活调整醇氨比, ,而不影响生产,又能有效降低系统能耗,吨氨可降低约 50 kwh/ tNH3 电耗。8 万吨系统由于历史、现实客观原因,部分设备陈旧,前后工段有不相匹配的地方,比如:压缩机定型,一段进口压力 0.048MPa0.049MPa,造成罗茨机负荷大,电耗高,否则无产量等等,应当进行全系统的工艺、设备优化,不应再零打碎敲的搞改造,不然消耗难有效降低。