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空分异常情况处理.doc

上传人:精品资料 文档编号:9166915 上传时间:2019-07-26 格式:DOC 页数:23 大小:80.54KB
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资源描述

1、空分部分异常情况处理自洁式过滤器常见故障及排除方法一、电磁阀故障:原因:1)、信号电缆断路或接错。2)、分配卡保险管烧断。3)、电阀线圈烧坏。4)、 电磁阀数量参数设计错误。排除:通知仪表工处 理。二、差压报警原因:过滤器阻力过大。排除:及时更换过滤筒。三、不反吹现象:电磁阀工作正常,但隔膜 阀不动作或反吹气量不足。原因:1)、末接通压缩空气或气源压力不足。2)、隔膜阀中有污物。排除:1)、检查并确认供气正常。2)、清理隔膜阀内污物。四、隔膜阀关不严现象:阀关不严。原因:1)、控制管接头漏气。2)、隔膜阀有污物。3)、隔膜破损。4)、脉冲气源压力不足。排除:1)、排除漏气现象。2)、清理隔膜阀

2、污物。3)、更换隔膜阀。4)、调节脉冲气源,使气源压力满足要求。五、阻力不显示原因:1)、差压变送器保险管烧断。2)、差压变送器信号电缆接错或未接通。排除:通知仪表工处理。六、显示阻力值与实际阻力值不符原因:1)、设置参数时选 用单位不同。2)、电路问题。3)、取压管问题。排除:通行仪表工处理。七、脉冲空气过滤器堵塞现象:脉冲空气压力不足。排除:打开喷吹空气旁通阀,短时间喷吹空气直接进入总管,关闭喷吹空气过滤进口阀,检修更换喷吹空气过滤器。预冷系统 一、空冷塔空气带水事故处理原因:1、空冷塔液面高,超过空气入口管高度,造成大量带水。2、筛孔局部堵塞,空气通过时速度增加,水被汽流托住而不易下流,

3、使空气带水增加。3 、空分系统切换过快,造成空气压力突然下降,流量猛增,气流速度过大,使空气带水增多。4、水位自动调节装置或仪表控制联锁和动作失常,造成水位升高。5、若除藻剂使用不当,水中产生大量泡沫,造成空气带水。预防和处理:1、严 格执行规程,加强对氮水预冷系统的管理。2、操作时开时先投气后投水,停时先停水后停气。3、改善水质,对填料,水分离装置要定期检查,清洗或更换。4、经常检查空冷塔水位和调节阀动作是否灵活好用,维护和监测仪表。5、发现严重带水现象,应立即切断运行的纯化器,再将程序控制器转入“暂停” 状态。6、防止空气系 统空气压力波动太大,控制好空压机压力。二、预冷系统联锁跳车一、空

4、冷塔带水危害:造成分子筛带水,严重时造成分子筛报废,主换热器通道冻结堵塞,精馏工况无法操作,空分装置停车,需再生或更换分子筛。并对系统大加温。原因:1)塔内填料脏,气体偏流。2)水量大,液泛。3)循环水中加入易起泡的杀菌灭藻剂。4)丝网除沫器效果差。5)空压机出口流量不稳,压力大幅度波动。6)空冷塔液位高。7)水分布器堵塞。8)阀门动作幅度大。预防措施及处理方法:1)每年清洗填料一次。2)调整好水量,避免液泛。3)通知循环水工段加药时少加、勤加,并通知空分工段。4)清洗或更换丝网除沫器。5)控制好空压机出口压力,防止压力波动。6)控制液位在工艺范围内。7 )清洗水分布器。8)阀门调节幅度要缓慢

5、。三、空冷塔窜气危害:气体大量进入循环水回水管,回水不畅,造成空压机、膨胀机油温高,甚至联锁停车。原因:1)液位计冻结,液位指示不准。2)循环水加药时泡沫多,造成假液位。预防措施及处理方法:1)液位计采取保温措施,防止水冻结。2)通知循环水工段加药时少加,勤加并通知空分工段。四、预冷系统联锁跳车现象:冷冻水泵、循环水泵跳车;FV41134、FV41135 阀关闭,无流量显示;XV41152 阀打开排水。 原因:1)三出压力低于 0.4Mpa,超过联锁值;2)PIAS41101 由于冬季气温低测压管冻堵,无压力信号;3)LICA41138 由于雨天雨水进入变送器接头,导致 LICA41138 显

6、示满量程,超过联锁值;4)空冷塔液位大于 1000mm,超 过联锁值;5)低负荷生产时,三出防喘振阀打开,造成液位超量程或压力低。处理:1)通知汽机尽快提高三出压力,并迅速启动预冷系统,若短时间内压力提不上来,应通知后工段减量或停车处理;2)仪表改为三取二压力联锁,加强测压管的保温;3)暂时切除联锁,迅速启动预冷系统通知仪表处理,现场监控液位;4)查明原因迅速处理现场密切注意空冷塔液位,必要时打开V41151 阀排水;5)低 负荷生产时,要密切注意防喘振阀工作状况,一旦打开空分总控应立即切除预冷系统联锁,并随时注意空冷塔液位,严防空气出空冷塔带水,若液位高于 1500mm 时,可通知现场打开

7、V4151 排水高于 2000mm 时超 30 秒,必须停车处 理。五、循环水泵,冷冻水泵效率低现象:FIC41134 、FIC41135 流量显示减少, PI41102/PI41103、PI41104/PI41105 压力降低; 电流降低;泵 体振动大;危害:空气出空冷塔温度升高或者冰机负荷加大;原因:1)泵进口过滤器堵。2)泵体发生故障;处理:1)倒换水泵。2)通知保全清洗或更换滤网或修理泵体。六、检修水冷塔氮气窒息现象:检修人员窒息 危害:若窒息严重,可危及生命;原因:1)进塔前未做气体分析;2)V40113、V40107 未关死或内漏;处理:1)进塔前必须做气体分析,氧含量必须大于 2

8、0%,且塔外必须有专人监护,并强制通空气循环;2)检修时应将阀门关死且在氮气管道进口处装盲板,检修完毕后拆除;3)窒息事故发生后,应立即将伤者救出并放至上风向空气新鲜处,严重时将伤者送医院治疗。七、水冷塔无液位现象:1)冷冻水无流量,冷冻水泵电流、压力降低;2)空冷塔出口空气温度高。危害:1)造成纯化器吸附负荷增加;2)装置冷损增加。原因:1)溢流管排气管堵塞;2)排污阀泄漏;3)LV41111 阀打不开或无冷却水;4)液位计失灵。处理:1)检查溢流管排气管是否畅通;2)检查液位计是否准确;3)检查排污阀、LV41111 阀。八、水冷塔检修时氮气超标危害:使人窒息伤亡。原因:氮气管道、阀门泄漏

9、。预防措施及处理方法1)管道加盲板。2)检修前强制通风,置换水冷塔,分析气体成份,合格后方可进行。九、水泵故障原因:1、轴承内冒烟;2、电机冒烟或起火;3 突然发生强烈振动;4、泵壳严重漏水。采取措施:立即倒换备用泵,通知维修工处理。纯化系统一、空气质量异常,二氧化碳、碳氢化合物严重超标危害:造成分子筛床层穿透,轻则造成空分冷箱内设备管道堵塞,重则造成主冷爆炸。原因:1)空气中碳氢化合物含量高。2)周围环境有害气体排放量过大。预防措施及处理方法: 1)空分装置减负荷生产2)减少周围环境有害气体排放量。二、纯化吸附器出口CO 2分析突然升高危害:1)主换热器通道冻结。2)主冷总碳乙炔超标,严重时

10、引起主冷爆炸。原因:1)被水侵泡,吸附剂达到饱和。 2)分子筛床层不平,气体偏流或短路。3)再生气流量小,温度低,再生不彻底吸附容量下降。4)CO 2分析仪故障。预防措施及处理方法:1)检查是否仪表显示错误,通知仪表校验。2)周 围环 境有害气体排放量过大。通知调度减量生产,并减少有害气体排放。3)再生不彻 底,查找原因及时处理。 4)观察出口压力,流量下降, 进出口温度升高,可判断是纯化器带水。可采取紧急停车措施,然后向相关人员汇报。三、纯化器程序控制故障危害:造成分子筛床层穿透,轻则造成空分冷箱内设备管道堵塞,重则造成主冷爆炸。原因:1)纯 化器程序控制出现故障。2) 切换阀门不动作或没有

11、反馈信号。预防措施及处理方法:1)并通知仪表及相关人员到现场2)空分装置减负荷生产3) 空分装置紧急停车。四、均压时压差大危害:程序不能自动运行 、严重时造成停车原因:切换阀或均压阀内漏,造成均压时压差大于10KPa,泄压压力大于15 KPa仪表程序控制故障。预防措施及处理方法:1)分析判断泄漏阀门,查明后处理,若有必要需停车处理。2)手动运行并通知仪表处理。五、切换阀门不动作危害:1) 空分装置减负荷生产2) 严重时造成停车原因:1)程序不能自动运行。2)切换阀门卡死。预防措施及处理方法:1)停车,手动进行调整,检查电源、仪表气源是否正常。2)并通知仪表及相关人员到现场。3)仍然无法调整好,

12、根据分子筛吸附器出口 CO2 含量判断是否停车处理。六、分子筛带水现象:AIA-41201CO 2 分析急剧升高,分子 筛出口空气温度急剧升高,空气出空冷塔压力波动,FIC41201 大幅度波动;危害:水分、二氧化碳等杂质带入系统会造成系统阻力增大,严重会堵塞设备、管道,精馏塔无法正常工作,必须停车加温吹除。原因:1)供水工段加药 加错,循环水中大量起泡,空气冷却塔出口空气中大量水带入分子筛;2)空冷塔水分布器低温结垢,分布器上水位升高或者分布器被其它杂物堵塞;3)空冷塔液位失灵,液位超高带水;4)压力下降过快,联锁未动作,例如三出防喘振阀突然打开;5)填料破碎水下流不畅。处理:紧急停车,迅速

13、排放空冷塔、分离器、分子筛吸附器中的水,高温活化分子筛,系统大加温。 七、分子筛顺控投错现象:分子筛不按吸附程序走,急剧切换,现场由于瞬间卸压,发出很大的气流冲击声。危害:冲击分子筛床层,造成床层不平,加剧分子筛粉化。原因:操作工操作不精心,投顺控时,应投第三步,错投为第七步。处理:调整和缩短顺控各步时间,使分子筛顺控很快恢复到第三步。八、分子筛吸附剂一个周期未再生现象:出蒸汽加热器再生气温度降低,冷吹峰值降低,加热时,现场疏水阀温度不高,热水槽液位低。危害:分子筛出口二氧化碳含量升高。原因:保全处理蒸汽管道上疏水阀漏点时,将疏水阀前截止阀关死,修理完后保全工未将截止阀打开,现场未及时监控发现

14、,造成一个周期未再生。处理:打开疏水阀前截止阀,缓慢打开副线排掉蒸汽加热器中的积水,适当增加再生时间,如 AIA4201 超指标,可减量生产。九、分子筛程序延时现象:程控不往下走,并声光报警。危害:短期影响不大,长时间延时则会影响吸附和再生效果。原因:1)阀门 无阀位反馈信号;2)卸压完后压力大于 15kpa;3)均压完后两分子筛压差大于 10kpa;4)仪表故障;5)切换阀 卡死。处理:1)顺 控打手动操作,通知仪表处理;2)适当延长(卸压或均压)时间手动设定时间,并通知仪表校验仪表。3) 通知保全处理。十、蒸汽加热器疏水阀故障现象:1)再生加热气出口温度达不到指标;2)现场热水槽液位达不到

15、正常值;3)疏水总管温度低。危害:1)再生不彻底;2)水分、二氧化碳等杂质带入系统会造成系统阻力增大,严重会堵塞设备、管道,精馏塔无法正常工作,必须停车加温吹除。原因:1)疏水阀浮球破;2)疏水阀滤网堵。处理:1)开副线疏水;2)避开加热时间段,通知保全处理。十一、冷吹结束 XV41208 阀卡死现象:1)无反 馈信号;2) 程序无法进行;3)打手动也无法操作。危害:短时间内影响不大,长时间会造成系统减量甚至停车。原因:XV41208 阀杆卡死。处理:停车处理。十二、纯化器蒸汽加热器泄漏现象:1)再生气中水分含量超标 2)空气出纯化器二氧化碳分析比正常值高危害:轻者造成分子筛吸附剂再生不彻底影

16、响吸附剂吸附容量重者造成分子筛失效。原因:1)蒸汽加热器胀管泄漏 2)蒸汽加热器双管板夹板裂 3)蒸汽加热器设备质量差处理:1)停车处理蒸汽加热器漏点 2)分子筛高温活化 3)分馏塔加温吹除十三、XV41214 阀打不开现象:1)总控程控不动作,并声光报警;2)再生气 FV41202 显示无流量,上塔压力升高。危害:1)短期影响不大,长时间延时则会影响再生效果;2)上塔压力憋高,会引起安全阀起跳。 原因:1)XV41214 阀定位器坏;2)仪表故障; 3)阀门卡死处理:1)用 V40107、V40113 调整上塔压力在指标范围内;2)并通知仪表校验仪表;3)并通知保全处理。十四、时间程序控制器

17、失效。后果:吸附器不再进行切换,如果故障延续时间过长,CO 2 及 H2O 超标,导致冷箱内低温部分设备、阀门堵塞。措施:用手动进行切换,若预料排除故障要花很长时间就需停车处理。十五、空气入吸附器前温度过高。后果:分子筛吸附值下降,吸附有效时间缩短,CO 2、H2O 可能被带入空分装置内。措施:排除冷却塔故障,尽量使冷却水温度低。十六、蒸汽加热器泄漏。后果:分子筛再生不合格,出口 CO2 含量不达标。措施:短期停车,检修堵漏后要新开车,视分子筛被污染情况决定分子筛是否需要进行特殊再生。十七、空气出吸附器后 CO2 含量值过高。信号:AIA4201 分析值过高。措施:检查原因,尽力去排除,或缩短

18、切换时间,或提高加快时间,如因分子筛失效,应更换分子筛。十八、再生气出加热器后温度过低信号:TIA4206 报警后果:吸附器再生达不到要求。措施:设法提高加热温度,并检查蒸汽使用压力,适当调整再生污氮量,确保出口温度达标。十九、分子筛进水后果:分子筛带水严重将不能使用。措施:停车处理,排净水分,然后采用大流量气体冷吹,再采用200污氮气加 热再生,冷吹后 检查分子筛 再生情况确认能否使用,否则只能更换分子筛。分馏塔系统一、主换热器冻堵后果:本系统停车、排液、进行加温解冻。原因:(1)纯化吸附剂活性下降吸附不彻底,使干冰、CO 2 和粉末堵塞主换热器通道。(2)膨胀增压空气冷却器泄漏。 (停车状

19、态下,水漏入气侧)(3)六出高压空气冷却器泄漏。 (停车状态下,水漏入气侧)预防措施及处理方法:(1)纯化吸附器要再生彻底。(2)开车前应检查增压空气冷却器空气侧排放阀有无水。(3)开车前应检查六出高压空气冷却器空气侧排放阀有无水。(4)随时监控主换热器进出口压力或阻力。(5)密切监控主换热器中部和底部温度。二、主冷凝蒸发器 C2H2、CmHn 含量超标。后果:乙炔含量超过 1ppm 就会发生主冷爆炸的危险。其它碳氢化合物含量超标将会在主冷中局部浓缩,堵塞冷凝蒸发器板翅通道,严重时会引起爆炸。原因:(1)分子筛纯化器吸附不彻底,造成 CmHn、C2H2 等含量超标。 (2)主冷液氧液位控制太低

20、。预防措施及处理方法:(1)每天分析液氧中的 C2H2、 CmHn 等含量,根据分析及时调整工况。必要时,减量或停车。(2)分子筛吸附剂进行彻底再生活化。(3)主冷液氧液面控制在指标范围。三、冷箱基础温度低后果:小于 50以下,就会使冷箱基础冻裂,变形。分馏塔倾斜,导致工况无法操作。原因:(1)气相或液相管道、设备发生泄漏。(2)开停车或加温解冻过程中温度变化过快。 (导致管道因应力而断裂)预防措施及处理方法:(1)装珠光砂前查漏一定要彻底。(2)开停车或加温解冻一定要按操作规程操作,严格控制温升或温降速率,并要均匀,不能操之过急。四、供气停止后果:系统压力和精馏塔阻力下降,整个装置将停车。措

21、施:1)、停止液氧泵运转,关闭进出口阀。2)、将分馏塔产品气放空。3)、停止膨胀机运转。 4)、关闭液体输出阀。5)、停止分子筛再生。6)、将装置停车。五、供电中断后果:1)、停液氧泵并关闭各进、出口阀。2)、将分馏塔产品气放空。3)、停止膨胀机运转,关闭显示出口阀。4)、关闭液体输出阀。5)、停止分子筛再生。6)、将装置停车。六、膨胀机故障后果:制冷量降低,主冷液面下降,产量下降。措施:1)、启动备用 TE2)、调整转速使 TE 稳定3)、检验产品纯度,必要时减少产品产量或安全停车。排除故障:TE 常见故障是冰和干冰引起的堵塞,此时必须进行加热。其它故障应按 TE 使用说明书查明原因,并排除

22、七、切换装置故障后果:CO 2、H2O 进 入分馏塔内,造成主换热器堵塞。措施:紧急调用可编程序控制器之备机(或采用手动切换)然后按照仪控说明书查明原因,并排除之,如长时间不能排除,则停车处理。八、仪表空气中断后果:切换装置失灵,所有气动仪表失效,整个装置调节失控。措施:把备用仪表空气阀打开,装置即可恢复运行,如果不能正常,则得装。置停车。九、阀门阀杆冻结后果:阀不能开关。措施:采用热功当量水或蒸汽加热,但需注意禁止水及蒸汽进入填料函,发生再次冻结现象。十、主冷液位高,氧气纯度下降现象:主冷液位超过 3200mm,氧气纯度降低于 97%;危害:影响精馏工况,可能造成减量。原因:启动氩系统过猛,

23、导致粗氩塔中的液体大量打入上塔氧纯度降低。处理:关小 HV40704 阀,密切 观察氧气纯度,有必要可减量生产,可排放一部分液体。十一、精馏塔下塔液位计故障现象:积液时长期显示不出液体。危害:无显示可能造成下塔液位超高,显示过大可能造成下塔气窜入上塔。原因:1、仪表显示不准;2、取压管堵或者漏气;处理:迅速通知仪表处理,排放液体至正常,适当关小 LV40001 阀。十二、加减氧气量过猛或 LV40008 阀动作过大现象:三出、六出压力波动大。危害:冲击主换热器,造成交变应力过大,可能导致防喘振阀打开。原因:加减氧量幅度过大,LV40008 阀开度过猛。处理:加减量或开关 LV40008 阀要通

24、知压缩岗位,操作阀门动作幅度一定要小,要缓慢。十三、去灰熔聚氧气调节阀输入信号错误现象:去灰熔聚氧气管线超压。原因:操作人员误操作,将取液氧阀开度设定为去灰熔聚氧气送出阀。危害:可能造成氧气管线安全阀起跳或者发生爆炸事故。处理:迅速将氧气调节阀恢复原位。十四、氧气流量减少现象:气化引氧量显示小,无法加量。原因:1)FV40110 送氧阀开度过小2)PV40111 氧气放空阀内漏。处理:1)将 FV40110 送氧阀开至正常值2)通知仪表处理十五、主换热器泄漏(内漏和外漏)现象:1 高压侧气液串入低压侧。 2 降温或者加解冻时,温差过大造成应力大而破裂。3 冷箱内压力升高,严重时会造成冷箱被打破

25、,珠光砂喷出。4 冷箱充污氮气成份发生变化。处理:停车处理十六、珠光砂进入上塔现象:1)、冷箱壁上 结霜。原因:1)、管道焊接问题;2)、管道质量问题;3)、临时支撑未拆除,导致开车时产生热应力。处理:停车,加温解冻,扒砂处理十七、上、下塔液悬现象: 上、下塔阻力增加;氧 纯度急骤 下降;氮气出塔 压 力远低于正常值。原因:液空节流阀操作过猛,导致回流液增多上升蒸气量过大。处理:控制好液空节流阀的开度,进塔气量控制不能过大。十八、正流空气量突然减少 2000m3/h 左右。现象:下塔压力升高,三出压力升高,可能防喘振阀开。原因:主冷热负荷减少,氮侧液位升高。处理:加大液氮取出,排不凝气,开大回

26、下塔液氮阀(开大液氮节流进上塔阀)冷箱一、液体管道泄漏现象:1)冷箱壁结霜; 2)冷箱基础温度下降;3)冷箱基础通风管湿度大;4)空分精馏系统工况破坏。危害:产品产量、纯度下降,主冷液位难维持,空分系统停车。原因:1)法 兰泄漏;2)管道焊接质量问题;3)管道设计不合理; 4)开、停车过程中,冷量分配不均匀;5)安装结束设备吊耳未拆除,钢铝膨胀系数不同,设备损坏。措施:停车排液,冷箱加温,扒砂查漏,保全处理。二、碳钢管道事故现象:管道外壁结霜,温度低于10以下。危害:管道冻裂,空分系统停车。原因:停车后上塔压力高排放大造成。措施:从污氮、氮气进主换热器前的吹除管道处卸压,不经主换热器。三、冷箱

27、抽瘪事故现象:1)冷箱凹陷; 2)冷箱内压力降低。危害: 冷箱内形成负压,造成湿空气进入,珠光砂结块,管道受力不均匀。原因:1)冷箱保 护气流量小; 2)冷箱充气阀门坏。 措施:1)开大冷箱保 护气,调整压力至 120Pa;2)通知保全处理。四、冷箱珠光砂喷砂事故现象:1)冷箱壁 结霜; 2)冷箱板鼓肚。 危害:冷箱板爆破,珠光砂喷出,空分系统停车。原因:1)大加温不 彻底;2) 冷箱顶部人孔或呼吸阀没有打开;3)冷箱保护气阀门开度过大,导致温升过快。措施:1)加温 彻底,不留死角;(冷箱内各测量点的温度必须在 5以上)2)冷箱顶部人孔或呼吸阀打开;3) 冷箱保护气阀门调整到适当位置。五、装填

28、珠光砂伤亡事故危害:造成人身伤亡事故原因:1)安全防 护措施不到位;2) 各人安全防护意识差;措施:1)加 强安全防护措施;2) 加强安全教育; 3)专人负责和监护。六、液氧泵小冷箱珠光砂未装满现象:1)冷箱壁未装填部分结霜;2) 氧气流量、压力下降,效率降低3)液氧 泵发 生气缚危害:后系统减量或停车。原因:1)装填口 设计不合理;2) 装填时没有捣实。措施:1)重新 设计装填口;2)定期进行检查。七、冷箱壁破裂危害:珠光砂泄漏,主冷液位很难维持,精馏工况不能正常生产。原因:1)管道焊接质量差;2)低温管道泄漏;3)低温液体管道与冷箱壁距离太近。措施:1)严格按质量要求施工; 2)停车处理。

29、液氧泵一、液氧泵变频故障现象:氧气流量减小,电流下降,压力降低。危害:气化减量后系统停车原因:1)联锁摘除,备泵无法自启。2)手动输入信号超量范围,造成备泵无法及时运转处理:1)不能轻易摘除联锁。2)变频范围 095,调节时采用递增方式二、液氧泵过滤器堵现象:1)进口压力低 2)液氧泵效率降低 3)液氧泵气蚀危害:1)造成六出压力升高 2)气化减量或停车 3)液氧泵寿命减少原因:1)液氧泵加温吹除不彻底 2)干冰、粉尘堵塞过滤器 3)分馏塔安装制造时吹扫不彻底处理:1)液氧 泵加温吹除时间过长 2)排放液氧三、液氧泵电机轴承温度高现象:DCS 显示轴承温度高, 现场测量轴承温度高危害:轴承温度

30、过高,有可能造成 烧瓦或引起液氧泵的燃爆原因:1)环境温度升高 2)仪表显示不准 3)电机负荷过大 4)轴承冷却水、冷却气,断水、断气 5)轴承冷却水管堵 6)回水不畅处理:1)电机轴承夏天通冷却水,冬天通冷却气,电机顶通冷吹气。2)通知仪表处理 3)调整电机容量或减少负荷四、液氧泵密封气管堵现象:密封气压差小,漏液危害:液氧泵迷宫密封处往外漏液,液氧泵无法正常运行原因:1)开车吹除不彻底,密封气管路中有含湿气 2)仪表空压机含湿度大处理:1)停泵,加温吹除 2)停车时,改用氮气密封五、液氧泵轴断裂现象:1)轴承温度升高;2)流量、压力、电流下降;危害:液氧泵无法正常运行,甚至液氧泵损坏。原因

31、:1)预冷时不彻底,受热不均匀;2)加负荷过快;3)设备安装制造或材质问题。处理:1)倒 泵;2) 预冷 时要不断盘车;3)加负荷时要缓慢;4)通知保全、 电工处理。膨 胀 机一、膨胀机叶轮打坏现象:1)超速 2)现场声音异常危害:膨胀机不制冷原因:1)加温吹除时,误开膨胀机进口阀 2)现场指挥失误处理: 总控现场密切 联系,正确下达命令,每次开关阀门必须进行确认二、膨胀机润滑油流入气侧现象:1)润 滑油油位降低 2)主冷碳氢化合物超标危害:造成空气污染,重则将对设备造成重大危害原因:1)油 泵开启时,无密封气或密封气压力过低 2)润滑油油压过高处理:1)调 整密封气压力 2)调整润滑油压力

32、3)如果发现,必须停车处理三、川空膨胀机启动时发生喘振现象:透平膨胀机增压端发出异常的气流声,出口压力波动。机组强烈振动危害:损坏透平膨胀机机组原因:安装队在增压机防喘振阀前后加有盲板,防喘振阀不起作用处理:拆除防喘振阀前后盲板四、ACD 膨胀机轴承温度高现象:DCS 显示膨胀机两边轴承温度不断升高危害:可能造成烧瓦或者膨胀机联锁停机原因:油冷冷去水管保温不良冻处理:冲开被冻部位,整改保温五、轴温过高原因:1)、油温高或油量少; 2)、装配间隙不合适。措施:1)、调整油量、水量。2)、停车处理装配间隙在规定范围内。六、轴温过低原因:1)、密封损坏,冷气外泄。2)、密封气压力太低。措施:1)、更

33、换密封。2)、调整密封气压力。七、超速飞车原因:增压器或其它原因造成 TE 超速。措施:迅速切断紧急切断阀及可调喷嘴,停车处理。八、机后带液原因:1)、机后温度进入液化区。2)、机后压力大幅度波动。措施:1)、严格控制主换热器中部温度。2)、稳定上塔操作。九、机组振动大原因:1)、轴瓦间隙大; 措施:1)、停机调整间隙。2)、密封间隙小; 2)、停机调整间隙。3)、油温低,油质差; 3)、调整油温及更换油。4)、转子动平衡破坏。 4)、停车处理或更换转子十、TE 堵塞原因:1)、喷嘴或叶轮被冰、干冰等杂质堵塞 2)、喷嘴压力表管堵塞。措施:1)、停车加温。2)、疏通压力表管。十一、膨胀机跳车预

34、案1):危害空分制冷量大幅度下降,主冷液面下降,精馏工况破坏,产品氮气纯度降低。2):现象 1:空分膨胀机转速、流量下降为零,并报警。2:空分制冷量减少、主冷液面下降。3、汽机五出、六出压力升高,五出放空阀打开。4、氧气出主换热器温度降低,压力、流量下降。5、上下塔氮气纯度降低。3):处理1、发现膨胀机跳车,联系调度、气化减量。空分总控调整氧气输出量、并监护氮气纯度变化,氮气纯度变化时切断去四尿氮气阀门,一期增加氮气流量,必要时联系氮压机减量。2、总控确认膨胀机跳车原因,联系汽机迅速启动膨胀机。3、如果确认膨胀机不能马上启动,则联系现场启动备用膨胀机。 4、如因特殊原因备用膨胀机不能启动,则联系调度、气化停两台炉(一期停一台、二期停两台炉)。5、空分总控联系汽机稳定三出压力、增压机减负荷,空分停车至纯化系统,汽轮机减负荷运行,同时联系锅炉以及调度。6、联系仪表、电器、微机查明跳车原因,处理完成重新启动精馏系统。

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