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架体多工位工装设计.doc

上传人:j35w19 文档编号:9146912 上传时间:2019-07-25 格式:DOC 页数:3 大小:1.47MB
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资源描述

1、架体多工位工装设计、制造、调试 摘要:介绍了多工位机床的总体结构及各工位结构,分析了架体的工艺性,论证工艺方案。实践证明,该系列模具结构可靠,能保证产品质量,对架体类多工位模具设计有一定的参考价值。关键字:架体;多工位;工艺方案;模具设计1 引言对成形复杂、质量要求高、加工难度大、操作强度高,物流不通畅、生产现场管理难度高、安全隐患多的冲压件采用多工位压制,是现代模具制造的大势所趋。我公司产品批量大,经过对架体工艺方案的可行性论证后,确定该架体上多工位可多快好省,突破单机生产瓶颈。QYJ30 气动摇架自去年开发以来,用户反应良好,产销形式两旺。今年初摇架事业部下达上批量的生产指示,对成形复杂、

2、质量要求高、加工难度大、操作强度高,物流不通畅、生产现场管理难度高、安全隐患多的主关键零件采用多工位冲制。经过对架体工艺方案的可行性论证后,确定该架体上多工位。技术科设计员在参考单机工艺,借鉴其他系列架体较成熟的多工位设计基础上,拿下全部软件设计(CT-1CT-5) ,2 个月完成试制模具,5 月份调试模具并完善后投产,采用多工位压制,可谓一劳永逸、多快好省,是现代模具制造的大势所趋。2.1 设备选型我厂现有多工位压机 7 台,其中 125T 八工位压机 5 台,夹板的张开送进为双凸轮控制;250T 九工位压机 2 台,夹板的张开和送进为凸轮、行星轮摆线组合调控;160T 八工位压机 1 台,

3、压缩空气和行星轮摆线分别实现夹板的横、纵向张合送进。本零件最大尺寸范围 277*173,根据机床夹板内边开和尺寸(437/314)以及工位间距 300,以及冲裁力1100KN,最终采用 250 吨多工位,目前车间闲置的 Z81-250T 九工位机床,但需要安装气垫才可使用。3 工艺设计 多工位工艺规程的制定区别于单机工艺地,方案制定之初就需对所有工装统筹兼顾,重新整合。梳理、调整原单机冲压工艺,并依模具设计的完成最终方案。工艺工装的设计上互为依托、互相制约、互相渗透、互为因果。某种意义上说模具的设计决定了工艺的制定。3.1 工艺分析以上为架体产品图 1 原单机冲压工艺:1、落料冲孔 2、罩边

4、3、压小弯(一)4、压小弯(二)5、压大弯 6、冲背孔 7、压折弯 8、碰开档。原单机全部采用 10 大小孔工艺定位基准。考虑到多工位以打大弯收尾,装夹送料的将相对简单准确,对原工艺进行了大胆调整,将冲背孔(长方形)工序放在打弯之前,由于机床装有气垫,预压力足够,经过工艺实验可以保证打大弯后长方孔不拉伸变形。另外将架体的头部压小弯(一)尾部压小弯(二)以及背孔折弯 3 道工序合并,头尾小弯高度相近,防止材料单侧滑移。模具中央有空间,可以安排将背孔舌头打小弯。3.2 工位安排1、料斗 2、罩边 3、空 4、冲孔 5、空 6、压小弯 7、空 8、压大弯 9、出 第 3、5、7 道安排辅助空工位预留

5、调试空间,方便调模修模。第九工位出料方式由调试人员自行设计制造,采用直角弯形斜面滚筒式,凭借重力和惯性,工件自行滑出,流动灵活自如,排列井然有序,避免了擦伤和碰撞。4 模具设计多工位结构特点决定了上冲床工装统筹设计,五道工作工位:料斗、罩边、冲背孔、压小弯、压大弯,以上工位下模托料板高度一致。设计时统一选用厂标翻砂上模座、上模柄及下模。上模高度参考机床参数,根据每工位动作各自设计尺寸。难点在大弯模,必须妥善解决两问题:(1) 、定位基准由原10 大小孔转换到选定长背孔与6 孔,调试好确保打大弯后架体形位精度要求达标。 (2) 、由于打弯深度大,如何保证卸料的连续平稳以及克服压制过程中下模卸料力

6、对成形稳定性的破坏。4.1 定位方式料斗采用外形定位,罩边、冲背孔、压小弯采用10 大小孔定位,压大弯采用长背孔与6 孔定位。4.2 送料机构料斗下有送料叉片子推至罩边工位,其余七工位由机床夹板开合带动每工位夹料板送料,夹料板结合件有三套,一种为罩边工位用,一种为小弯使用,一种为大弯使用,运送动作中安装微动开关保证吸牢工件不中途掉下。夹料板结合件图如下:罩边夹料板 小弯夹料板 大弯夹料板4.3 模具结构料斗 罩边 冲背孔 压小弯 压大弯5、调试与完善一套多工位模具的成功使用决定于设计的完美、制造的精确,最后调试的完善与配合尤其重要。设计的正确与否有待调试的验证,对不正确的地方则需及时地予以反馈

7、和更正,另一方面技术人员参与调试,既是现场指导,更是现场学习,吸取经验,不断提高。调试小组先后对发现CT-3 的模具单边间隙不均,一边挤出深毛刺。因方孔是打大弯的定位基准,送工具车间返修。CT-4 的小弯高度则由调试小组对墙板厚度自行修模,后都达到要求。CT-5 局部结构更改,为平稳卸料采用分级打杆,原压块舌头缩短到变形区外,增加定位强度。随着调试工作的圆满完成,设计任务才算暂告段落。6 结束语全套模具设计紧凑、安排合理,原单机 8 道工序整合为 4 道工序,一次性完成。冲压产品质量高、一致性好。孔距精度和位置度的不合格率由原来的 1%-3%下降为零,比设计要求还有所提高。又由于冲制过程的全自动,操作的劳动强度大大降低,一经上马,生产的压力立即缓解,生产的安全更是得到了显著的提高和保证,现已生产一百多万套,经生产实践证明灵活可靠。5 参考文献:1王孝培.冲压手册M.北京:机械工业出版社,1998.2田嘉生.冲模设计基础M.北京:航空工业出版社,1994.3邱永成.多工位级进模设计M.北京:国防工业出版社,1987

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