1、1项目建设清洁生产分析项目建设清洁生产分析实行清洁生产,走可持续发展的道路,是企业污染防治的基本原则。清洁生产将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中,以期增加生产效率并减少对社会和环境的风险。其实质是生产过程中,坚持采用新工艺、新技术,通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置,并尽可能采用环保型生产设备及原料,最大限度地把原料转化为产品,实现经济和环境保护的协调发展。项目的清洁生产主要体现在一下几个方面。(一)节能 1、节能措施本项目在方案设计中采用了各种行之有效的节能措施,采取措施为: (1) 选择节能设备,系统电耗可节约 15%。(2) 工艺流程尽量简捷,总图布置力求顺畅紧
2、凑,减少物料的提升及倒运环节,减少物料输送电耗。(3) 计量工作不仅能保证产品质量,而且对节约能源、降低消耗起着重要作用。全厂设有完善的计量装置,有利于提高系统的产质量,达到节能的目的。2(4) 选用节能型的电气产品。供配电设计功率因数补偿装置尽量靠近用电负荷。最大限度减少配电系统中线路损耗。根据工艺设计的需要,凡要求频繁调节风量的风机电机均选用交流调速装置,以达到节能目的。工艺过程设置相应的检测仪表及必要的过程调节回路,力保工艺过程中及设备参数处于最佳状态,提高单位产量,达到节能目的。2、节能效果通过上述的节能措施,选择节能设备,特别是技改后改为 8t 中频电炉,和技改前 5t 中频电炉相比
3、,由于中频电炉增大,提高了电能的使用效率,单位产品(吨产品)电耗比技改前减少。技改后,全厂用电约 800 万度/年,除去照明,除尘设备(含风机等设备)和其它用电外,中频电炉电耗为 650 万度/年,吨产品耗电 650 度,和技改吨产品耗电 800 吨相比,吨产品节约电 150 度。 在生产用水方面,技改前设备冷却水直接排放,每天耗水约 115m3/d(排放110m3/d,损耗 5m3/d) ;技改后,采用冷却水循环使用,冷却水不排放,每天仅补充冷却水 6m3/d。因此,技改前与技改后相比,技改前吨产品耗水 6.9m3,技改后吨产品耗水 0.18m3,技改后吨产品节水 6.72m3。技改前后能耗
4、比较见表 21。表 21 技改前后能耗比较(二) 减少污染物排放 1、减少污染物排放措施3(1)设置 8YZ 型脉冲袋式除尘器 2 套(一用一备) ,一套除尘器处理风量 180000m3/h,并在工艺可能产尘的地方设置吸气罩,使工艺中外排粉尘达标排放,减少了粉尘对周围环境的影响。(2)冷却水循环使用,生产中无废水排放。(3)生产时除尘器收集的粉尘,机加工废铁屑当作原料回收利用;中频炉炉渣出售给水泥厂作建材原料;机械加工的废油、废乳化液送有资质的危险废物处理单位处理,减少了固废对周围环境的影响。2、污染物减排效果资阳百炼铸造有限公司技改前采用 5t 中频电炉生产普碳钢坯,废气污染物排放量较大,且
5、技改前未对烟(粉)尘进行处理。技改后,采用 2 套布袋除尘器,对废气烟(粉)尘进行治理,使废气污染物大幅度减少,技改前全厂排放烟(粉)尘 313.43t/a,技改后排放量仅 32.4t/a,技改后比技改前减少 218.03t/a,技改前后吨产品废气污染物排放指标见表 22。技改前生产废水(冷却水)没有循环使用直接排放,技改采用循环水系统,冷却水循环使用,不外排。技改前生活污水直接排放,技改后修建沼气化粪池,经处理后生活污水用于厂区绿化或景观用水,生活污水不排放,因此,技改后无水污染物排放。生产废水污染物排放指标见表422。表 22 技改前后吨产品污染物排放指标从表 22 可见,技改前吨产品排放
6、烟(粉)尘 62.69kg,技改后吨产品排放仅 3.24kg。每吨产品减少 59.45kg 烟(粉)尘排放,全厂减少 281.03 吨烟(粉)尘排放。同时减少水污染物 CODcr、BOD5 和 SS 排放,污染物减排效果明显。综合上述论述,技改项目采用较先进设备,采取节能措施,对污染物全面有效治理,达到明显节能减排效果,因此,本项目符合清洁生产要求。六、污染物防治措施经济、技术分析本项目的污染物主要为废水、废气、固废污染物及噪声。(一)废气治理废气污染物主要为烟(粉)尘,废气治理采取高效可靠的脉冲式布袋除尘器,烟(粉)尘除尘率达 95%以上。本项目共设了 2 套除尘系统,对生产工艺产生的烟(粉
7、)尘进行治理。同时,整个车间工艺的主要产尘点,如连铸机、旧砂再生等,均设置吸气罩,并入袋式除尘器处理,外排烟气达标。另外,厂区加强绿化,保持洒水降尘,减轻粉尘的无组织排放对周围环境的影响。烟(粉)尘治理投资约 90 万元,废气污染物治理措施技术经济可行。(二)废水治理5本项目生产中无废水排放。产生的生活污水采用“沼气化粪池”处理后,用于厂区绿化或景观用水,全厂无废水污染物排放。废水污染物治理措施技术经济可行。(三)噪声治理本工程噪声主要为设备噪声,声源强度大约为75100dB(A)左右。经消声、减震、隔声(风机设置在密闭罩内)等综合降噪措施后,再经距离衰减,厂界噪声能达到工业企业厂界环境噪声排
8、放标准(GB12348-2008)类标准,投资约 10 万元,噪声治理措施技术经济可行。(四)固体废物本项目的固体废物主要包括除尘系统产生的除尘灰、中频电炉的炉渣、废砂、废油、废乳化液、废润滑液等。产生的除尘灰主要成份铁粉,返回工艺作原料,中频电炉的炉渣出售给水泥厂作原料、废砂用于铺路或送环卫部门指定点堆放,废油、废乳化液、废润滑液桶装暂存,定期送有资质的危废处置单位处置。职工产生的生活垃圾送垃圾填埋场处置。固废处置措施经济技术可行。(五)绿化本项目厂区绿化面积 500m2,投资约 5 万元。 七、总量控制(一)新老污染源“三本帐”技改前后新老污染源“三本帐”计算结果见表 23。从该表6可见,
9、经技改后,全厂废气污染物和水污染物大幅度减少,但由于生产规模扩大(技改前生产普碳钢坯 5000t/a,技改产品产量为 10000t/a) ,固体废物有所增加,但固体废物均分类处理,增加的固体废物仅废沙排放,由环卫部门指定地点堆放或用于铺路,对环境不会产生明显影响。表 23 技改前后新老污染源“三本帐”(二)总量控制技改项目建成后,总量控制污染物除固体废物废沙增加外,大气污染物烟(粉)尘和水污染物 CODcr、NH3-N 都比技改前减少,因此,资阳百炼铸造有限公司技改项目不新增总量控制指标,即技改项目废气污染物烟(粉)尘总量指标来源技改项目减排量,而且还有较大的富余量,但为了控制项目污染物排放,
10、根据本评价对污染物排放计算和核算,总量控制指标如下: 烟(粉)尘: 32.4t/a,工业固废(废砂):11t/a八、环保投资估算本项目环保投资 120 万元,占总投资 1800 万元的6.67%,环保投资比例合适,环保治理投资估算见表 24。表 24 环保治理措施及投资估算一览表九、项目竣工后的验收方案技改项目建成后,经竣工验收后方能投入正常运行。项目建成试运行期间,企业要向资阳市雁江区环保局申请竣7工验收,验收内容为:1、环保设施验收:检查各种环保设施的建设及运行情况,效果及环保投资情况;2、污染源竣工验收:对废气、设备噪声等污染源进行监测。噪声监测为设备噪声和厂界噪声。废气监测项目为烟尘和
11、粉尘。3、环境现状监测:对区域环境噪声和大气环境进行监测,大气环境监测项目为 SO2 和 TSP。十、本项目对外环境的影响本项目营运中主要产生烟(粉)尘污染物,相邻均为工业企业,有纸厂、国安公司、灯具厂、锻件厂等,无食品加工、医药等对大气环境要求较高的企业,本项目为废钢铁铸造高合金钢铸件,故与周围的工业企业类型相似,布局是相容的。评价范围内无学校、医院、居住人群等敏感点,本项目对烟(粉)尘污染物采取了严格的处理措施,使烟(粉)尘达标排放。另外将除尘设施布置在了厂区西北角,远离本厂生活办公区,减轻了粉尘排放对办公区的影响。同时环评要求:1、当本项目除尘设施不能正常运转或突发性事故的情况下,本项目应立即停止生产,待除尘设施检修正常后才能8恢复生产。2、加强厂区绿化,沿厂区边界种植高大乔木,既可防尘降噪,又可美化环境。