1、钟前水库除险加固工程建设管理报告 0目 录1、工程概况12、主要项目施工过程及重大问题的处理53、项目管理104、工程质量135、工程初期运用156、历次验收情况177、工程移交及遗留问题处理18附件:1、水利部大坝安全管理中心“浙江省乐清市钟前水库大坝安全鉴定成果认定书”2、浙江省发展和改革委员会文件“关于乐清市钟前水库除险加固初步设计的批复”。钟前水库除险加固工程建设管理报告 11. 工程概况1. 1 工程位置及任务钟前水库位于乐清市西部白石溪上游,坝址位于乐清市白石镇上游约3km 的东坑村牛山处,距下游白石镇 3km,下游 2km 为白石水库。钟前水库坝址集水面积 38.7km2,总库容
2、 2134 万 m3。钟前水库是一座以防洪、灌溉为主,兼有发电、供水等综合利用的中型水库。水库枢纽主体工程有拦河坝、溢洪道、泄洪洞、输水隧洞、发电厂和升压站等建筑物。钟前水库于 1959 年 12 月动工兴建,1960 年 8 月基本建成,1962 年1963 年继续完成溢洪道、输水隧洞闸门与启闭机等主体工程,1964 年春枢纽工程全部竣工开始蓄水,其后经多次加固达到现状规模。水库设计死水位 93.16m,正常蓄水位 121.66m,相应库容 1433 万 m3。水库原设计洪水标准为 50 年一遇,设计洪水位为 125.31m;校核洪水标准为 500 年一遇,校核洪水位为 126.61m。19
3、78 年按浙江省可能最大暴雨图集进行保坝设计,最高洪水位 128.51m,最大下泄流量 1332m3/s,增设了泄洪洞,1987 年泄洪洞进口安装了一扇 2.0m2.5m 平板工作钢闸门和一台 2250kN手、电两用启闭机,2001 年泄洪洞进口安装了检修闸门及启闭设施。钟前水库主体工程缺乏必要的前期工作,设计严重滞后,属于典型的“边勘测、边设计、边施工”的“ 三边 ”工程,建设管理和质量控制十分落后。2005 年 11 月 8 日,在乐清市水利局的组织下对钟前水库进行了安全鉴定,结论指出钟前水库主体工程存在严重质量问题,主要建筑物如大坝、溢洪道、泄洪放空洞、输水隧洞等均存在安全隐患等问题,影
4、响安全,水库不能正常运行,确定钟前水库大坝为三类坝,存在的主要问题有:1)大坝填筑质量差,沉降量大,防渗体系不完善,结构稳定、渗流稳定不满足要求;2)溢洪道属未完建简易结构,无法安全宣泄设计泄水;3)输水隧洞金属结构老化,不能安全与可靠运用;4)坝下废弃导流涵管封堵不彻底,存在漏水与接触渗透变形问题;钟前水库除险加固工程建设管理报告 25)大坝安全监测设施不完善等。2006 年 8 月 22 日水利部大坝安全管理中心组织专家根据水利部有关规定,对钟前水库大坝安全鉴定成果进行了复核,认定钟前水库大坝属三类坝,建设尽快进行除险加固。钟前水库除险加固工程的任务是对水库枢纽建筑物进行除险加固,确保钟前
5、水库的安全,并发挥其原有设计功能。1. 2 工程建设内容及规模除险加固工程实施后,水库总体规模不变,即大坝现在有高程不变。钟前水库为中型水库,属等工程,主要水工建筑物的级别为 3 级,防洪标准为:设计为 100 年一遇,校核为 2000 年一遇。水库正常蓄水位维持原设计值 121.66m,台汛期限制水位 120.16m。钟前水库除险加固工程建设内容包括:1.2.1 拦河坝加固拦河坝加固主要内容包括:老坝体挖除、混凝土防渗墙、坝基防渗处理、坝体填筑、坝面护坡、坝顶工程和观测设备及自动化系统。原拦河坝为粘土心墙坝,本次除险加固防渗采用低弹模混凝土防渗墙,轴线与原坝轴线一致,弹性模量 E284000
6、MPa,防渗墙最大墙身 57.0m,厚度 0.80m,长 168.00m,施工平台高程为 127.61m,防渗墙两岸设宽为2.40m、长 28.0m 和 6.5m 的 C20 混凝土岸墙与混凝土防渗墙连接。坝顶高程 129.61m 最大坝高 51.45m,坝顶长 208.00m,宽 7.5m,防浪墙顶高程130.61m,坝顶设厚 12cm 的#60 沥青混凝土路面。对大坝两岸坝头连接部位岩体、两岩岩坡段防渗墙基础以及岸墙基础进行帷幕灌浆处理。拆除上游护坡高程 116.86m 以上坝面原干砌块石护坡,改用 C20 混凝土预制块护坡,拆除下游坝面原干砌块石护坡,改用 C20 混凝土预制块加部分绿化
7、护坡。1.2.2 溢洪道加固溢洪道加固包括溢洪道基础开挖与处理、地基防渗与排水、进口引水段、闸室段、泄水段、挑鼻段、金属结构及启闭机安装、启闭机房建筑。钟前水库除险加固工程建设管理报告 3进水渠轴线长 126.322m,底板顶高程为 117.76m,桩号溢 0+000.000m溢 0-020.000m 段底板采用厚 50cm 的 C20F50 混凝土护底,两岩挡墙采用C20F50 混凝土半重力式挡墙。桩号溢 0-020.000m溢 0-040.000m 段为渐变段,底板采用厚 50cm 的 C20F50 混凝土护底,边坡采用 C20F50 混凝土半重力式挡墙渐变到厚 50cm 的 C20F50
8、 混凝土护坡。闸室段总长度为15.0m,堰顶高程 120.16m,共 3 孔,每孔净宽 8.0m,堰体基础设固结灌浆和帷幕灌浆系统。堰顶安装三扇宽 8.0m、高 7.3m 的露顶式弧形钢闸门。闸室后接泄槽,泄槽为矩形断面,水平投影长度 352.977m,泄槽底板为C25F50 混凝土衬砌,挡墙为 C20F50 混凝土半重力式挡墙。泄槽后接挑流鼻坎和出水渠。泄槽及挑流鼻坎下埋设直径 10cm 的软式透水管排水系统。1.2.3 泄洪放空洞加固泄洪放空洞不参与泄洪,作为放空水库用。对泄洪洞工作闸门及拉杆进行维修养护,止水进行更换,出口段重新进行衬砌。1.2.4 输水隧洞加固输水隧洞布置在拦河坝右岸,
9、本次除险加固保持结构布置不变,针对输水隧洞存在的问题,对输水隧洞进口检修闸门与启闭机进行更新。1.3 工程建设过程1.3.1 大坝安全鉴定及初设的批复过程(1)2005 年 11 月 8 日,乐清市水利局组织由省水利厅、温州市水利局专家组成的专家组对钟前水库大坝安全鉴定报告书进行论证鉴定,形成大坝安全鉴定报告书 。(2)2006 年 7 月,浙江省水利厅向水利部大坝安全管理中心上报大坝安全鉴定报告书 ,请求复核。(3)2006 年 7 月 31 日,乐清市水利局以乐水政200617 号文上报温州市水利局要求转报审查乐清市钟前水库除险加固工程初步设计报告 。(4)2006 年 8 月 2 日,温
10、州市水利局以温水政发2006187 号关于要求审查乐清市钟前水库除险加固工程初步设计报告的报告上报浙江省水利厅。钟前水库除险加固工程建设管理报告 4(5)2006 年 8 月 22 日,水利部大坝安全管理中心出浙江省乐清市钟前水库大坝安全鉴定成果认定书 ,认为钟前水库属于三类坝,建议尽快进行除险加固。(6)2007 年 1 月 8 日,浙江省水利厅以浙水建20071 号文浙江省水利厅关于乐清市钟前水库除险加固工程初步设计初审意见的函上报水利部太湖流域管理局。(7)2007 年 2 月 1 日,水利部太湖流域管理局以太管规计200721 号关于印发浙江省乐清市钟前水库除险加固工程初步设计复核意见
11、的函批复浙江省水利厅。(8)2007 年 4 月 30 日,浙江省发展和改革委员会以浙发改设计200758 号文关于乐清市钟前水库除险加固工程初步设计的批复批复乐清市发改局。(9)2007 年 12 月 29 日,浙江省水利厅以浙水许2007124 号文关于乐清市钟前水库除险加固工程申请开工建设的批复批复乐清市乐虹平原防洪工程建设开发有限公司。钟前水库除险加固工程建设管理报告 02.主要项目施工过程及重大问题的处理2. 1 主要项目的开工、完工日期及形象面貌编号 单位、分部工程 开工日期 完工日期 目 前 形 象 面 貌 备 注一、 拦河坝工程01 砼防渗墙 2007.12.04 2008.0
12、5.19 已完成,工程量砼防渗墙截水面积 5702.41m202 坝体填筑 2008.05.24 2008.07.10已完成,工程量堆石填筑 1452.08m3;粘土填筑 2106.15m303 地基防渗 2008.03.06 2008.08.28已完成,工程量帷幕灌浆 1745.1m;固结灌浆 77.8m04 上游坝面护坡 2007.11.11 2008.08.30 已完成,工程量预制块铺设 4913.0m205 下游坝面护坡 2008.10.15 未完工 目前完成 6500 m2 的铺设,剩余 2000 m2 计划于 09.8.19 前完成剩余工程06 坝顶工程 2008.07.13 未完
13、工 剩余坝顶沥青路面未施工 计划于 09.7.30 前完成剩余工程07 岸墙及其他 2008.03.27 2008.05.28已完成,工程量砼浇筑 326.43m3;钢筋制安2.3t08 观测设施 2008.01.20 未完工防渗墙观测仪器埋设已完成,共应变计 88 支,无应力计 19 支;完成坝体渗流观测渗压计共绕坝渗流观测渗压计、上游坝面变形观测点计划于 7 月 30 日之前完成;下游坝面变形观测钟前水库除险加固工程建设管理报告 135 支;完成绕坝渗流测压管的钻孔安装共 9个;剩余工程量为 1、坝体表面变形观测点;2、绕坝渗流观测渗压计 9 支;3、直角量水堰 1 个点及量水堰视土建进度
14、跟进09 输水隧洞改造加固 2008.03.18 2008.12.28已完成,工程量闸门、拉杆安装 9.8t;螺杆式启闭机安装 2 台二、 溢洪道(含泄洪洞)工程01 基础开挖及处理 2007.11.11 未完工 剩余工程量约 5000m3 根据 2#公路桥的施工进度安排02 地基防渗及排水 2009.03.08 2009.5.19已完成,工程量帷幕灌浆 361.85m;固结灌浆 338.41m03 进口引水段 2008.05.28 2009.1.19 已完成,工程量砼浇筑 2971.6m3;04 闸室段 2008.04.23 2008.9.24已完成,工程量砼浇筑 3704.7m3;钢筋制安
15、135.5t05 泄水段 2008.05.29 2009.07.01已完成,工程量砼浇筑 10961.7m3;钢筋制安89.0t06 挑鼻段 2009.04.27 2009.06.28已完成,工程量砼浇筑 676.40m3;钢筋制安8.5t07 金属结构及启闭机安装 2008.07.20 2008.12.25已完成,工程量闸门及埋件安装 67.40t;启闭机安装 3 台钟前水库除险加固工程建设管理报告 208 启闭机房 2009.03.08 未完工房屋土建已完成,剩余部分装饰工程未完成;配电箱及柴油发电机已采购,正在安装就位,剩余部分机电工程未完成计划于 09.7.15 前完成剩余工程09 泄
16、洪洞改造加固 / /钟前水库除险加固工程建设管理报告 02. 2 重大技术问题的处理2.2.1 导流涵管意外击穿后的封堵处理1、过程及现象钟前水库拦河坝坝型为粘土心墙坝。坝下施工导流涵管长 250.0m,内径 0.51.5m,基础为岩石,其中穿越心墙段长 60.0m。本次除险加固要求在砼防渗墙施工过程中击穿涵管,封堵并彻底截渗。2008 年 1 月 22 日,防渗墙 12#槽段 3#孔在钻至 49.7m 孔深(已经进入基岩 0.7m)位置时突发漏浆事件,孔内浆液在几秒钟时间内全部漏失,随后发生塌孔现象,钻头被埋。致使该槽段防渗墙无法成槽,并影响到相邻槽段,造成漏浆和坍孔,严重影响防渗墙工程施工
17、进度。2、原因分析由于原设计资料中导流涵管位置标注错误,施工单位在防渗墙施工过程中意外击穿导流涵管,造成泥浆瞬间漏失继而及发坍孔。3、处理措施指挥部,代建部多次召集监理部、施工项目部等参建单位就涵管封堵问题展开技术讨论,根据实际情况及经验,提出采用“大口径钻孔灌浆截断法” 来封堵涵管,具体方案:2008 年 4 月 30 日指挥部组织邀请浙江省水利厅,浙江省水利水电勘测设计院有关专家进行专题研讨,结论认为在目前状况下方案可行。具体施工方法利用现有的 YKC 冲钻机在涵管轴线紧靠防渗墙侧钻孔,到一定深度后下设 250mm 钢管(利用现成的浇筑用的导管) ,改用地质钻机在导管内钻孔并击穿涵管,灌注
18、砂浆来截断封堵。在防渗墙下游处截断导流涵管后,确保防渗墙顺利成槽,最后达到拦河坝截渗的目的。经分析可以确认涵管位在 12#槽段 2#4#孔之间,为保证钻孔的成功率,选定钻孔位置宜紧贴防渗墙,同时利用涵管出口位置,通过测量最大限度地减少钻孔的左右位置偏差,最终把钻孔位置定在防渗墙轴线下游 1.0m 对应的 4#孔偏 3#孔 20cm 处。具体位置如图 1 所示:钟前水库除险加固工程建设管理报告 1单 位 以 米 计涵 管 封 堵 平 面 布 置 图A水流 坝 轴 线0.24#1槽 段35 月 1 日,施工单位开始在既定孔位采用 CZ30 冲击钻机钻孔,孔径0.8m。估计坝下涵管在深 48m 左右
19、位置,为避免钻穿涵管造成漏浆坍孔事故,决定钻孔至 46m 时停止。5 月 2 日,在孔内下设 250 导管,导管外壁用砂浆灌注 10m,同时将导管上口固定,然后采用 300 型地质钻机(钻具219)在导管内钻孔。钻头钻至 48.5m 时发现回水消失,判断已钻穿涵管盖板。5 月 3 日晚上 7 点,开始对涵管实施砂浆封堵。灌注过程中,砂浆水灰比控制在 1:11:0.5,由稀逐渐到浓,并采用间歇灌注,控制范围在520min。因涵管位置难以确定,通气孔没有成功完成后,才做了一根约50cm 长的“捣棒”,用绳子系住插入砂浆内,通过捣动排气,保证砂浆的顺利灌入。砂浆在砼搅拌站拌和后,直接用砼泵送灌入导管
20、。5 月 4 日凌晨1:30 时,发现灌浆量明显减少,导管内浆液基本不再下降,而此时已灌注砂浆 36m3;根据涵管内径和砂浆灌注量,估算砂浆在涵管内已流动扩散105m;经讨论商定,停止灌浆,结束封堵。封堵过程中做好各种记录,派专人观测涵管出口处泌水情况,发现异常及时作出调整。4、封堵效果检验主要是通过钻孔压水试验测定涵管处是否漏浆严重。5 月 10 日,用地质钻机在原孔位置钻检查孔,深度为 50m,回水正常,以实测透水率钟前水库除险加固工程建设管理报告 220lu,表明封堵成功。之后,防渗墙 12#槽段重新造孔,未出现泥浆漏失现象,顺利成槽,并于 5 月 19 日完成浇筑。2. 3 设计变更2
21、.3.1 防渗墙低弹模混凝土设计指标变更拦河坝低弹模砼防渗墙原设计指标为:抗压强度 R2812.00MPa,抗拉强度 R280.85MPa,弹性模量 E284000MPa,极限水力坡降150,渗透系数 K110 -7cms;砼入孔时的坍落度为 18cm24cm,不得低于 15cm;初凝时间不小于 6 小时;水泥强度等级不得低于 32.5 级,用量不少于100kgm 3。土料选用钠基膨润土;骨料最大粒径20mm。根据浙江省水利水电勘测设计院设计更改通知表(钟库施-01 号)和浙江省水利水电工程质量监督检验站试验的砼防渗墙级配研究报告,低弹模砼防渗墙设计指标变更为:抗压强度 R2810.0MPa;
22、抗拉强度 R280.95MPa;弹性模量E284500MPa,其他参数保持不变。2.3.2 拦河坝上、下游护坡形式变更根据批复文件要求,按照安全、经济的原则对坝面护坡材料进行了优化:上游高程 116.86m 高程以上坝面条石护坡与下游坝面条石护坡改为C20F50 砼预制块护坡,并在上游坝面高程 116.86m 处增设 C20F50 砼护脚。2.3.3 溢洪道泄槽体形设计变更根据浙江乐清钟前水库溢洪道水工模型试验报告 ,设计单位对溢洪道泄槽体型进行了优化,具体变更如下:1)原渐变段 1 桩号范围为溢 0+015.000m溢 0+035.000m,宽度为27.50m23.50m。本次变更渐变段 1
23、 拉长,桩号范围为溢 0+015.000m溢0+065.089m,宽度为 27.50m23.50m。2) 原 缓 和 过 渡 段 1 桩 号 范 围 为 溢 0+035.000m 溢 0+065.089m, 宽 度 为23.50m, 横 向 坡 为 0 0.28: 1。 本 次 变 更 缓 和 过 渡 段 1 向 下 游 移 至 弯 道 内 ,桩 号 为 溢 0+065.089m 溢 0+095.000m, 宽 度 为 23.50m, 横 向 坡 为0 0.1: 1。钟前水库除险加固工程建设管理报告 33)原弯道横向坡为 0.28:1,本次变更横向坡调整为 0.1:1。4)原缓和过渡段 2 桩
24、号范围为溢 0+144.362m溢 0+175.000m,宽度为 23.50m,横向坡为 0.28:10。本次变更缓和过渡段 2 分为 2 个缓和过渡段,即缓和过渡段 2、缓和过渡段 3;其中缓和过渡段 2 位于圆弧弯道内的末端,桩号范围为溢 0+125.000m溢 0+144.362m,宽度为 23.50m,横向坡为 0.1:10.05:1;缓和过渡段 3 位置即为原缓和过渡段 2 的位置,桩号范围为溢 0+144.362m溢 0+175.000m,宽度为 23.50m,横向坡为0.05:10。5)在桩号溢 0+176.000m 处增设梯形横坎,梯形横坎顶高程110.541m,顶宽 0.50
25、m,底宽 1.048m,在顶部和底部连接处作弧形处理。6)溢洪道泄槽边墙高度根据模型试验成果进行相应调整。根据批复文件要求,结合地质条件,对溢洪道泄槽边墙结构进行了优化:顶宽从 1.00m 缩窄到 0.50m,背水坡坡度从 0.40 调整到 0.35。2.4 对工程建设有重大影响的事件拦河坝下原导流涵管在防渗墙施工过程中被意外击穿,使防渗墙工程完工时间比原计划滞后 2 个月。3.项目管理3.1 机构设置及工作情况3.1.1 项目法人2006 年 6 月 1 日,乐清市人民政府以乐政函200622 号批准钟前水库除险加固工程项目法人为乐清市乐虹平原防洪工程建设开发有限公司。3.1.2 工程建设指
26、挥部项目法人下设乐清市钟前水库除险加固工程指挥部。主要人员:总指挥南远副指挥臧培坚、傅忠友其它成员叶贤岳、钱晓京、郑祥林、倪菲菲,包哲西3.1.3 工程项目代建单位钟前水库除险加固工程建设管理报告 4经过公开招投标,浙江省水利水电工程局中标受工程建设指挥部委托,承担工程建设管理代建职能,设置钟前水库除险加固工程代建项目部作为现场机构,按合同委托的范围和内容履行代建职责。代建部积极发挥工程实践经验比较丰富、管理能力较强的优势,采取主动控制在先,现场检查督促相辅的动态管理手段,加强安全管理,确保工程质量,加快工程进度,提高投资效益,并对工程设计、施工方案优化、建议。为保证工程建设安全进行,代建部明
27、确了安全施工目标,制定了安全施工制度。由指挥部、代建部、监理部、项目部若干人员组成安全施工领导小组,对本工程安全施工进行全面管理。同时,建立健全安全生产保证体系,制定并落实了一系列安全技术措施,安排专职人员,明确岗位职责,做到人员到岗、措施到位、责任到人。施工中加强检查,在拦河坝防渗墙施工、溢洪道爆破开挖、溢洪道闸室段闸墩、启闭平台及启闭机房等项目施工中,一天多次巡视检查、旁站监督,发现安全隐患及时处理。通过各方努力,工程建设至今,未发生安全生产事故。为加强工程建设中的廉政建设,保证工程建设高效优质完成,保证建设资金的安全和有效使用,我们制定了廉政制度。由工程的发包方钟前水库除除加固工程指挥部
28、和施工单位签定了钟前水库除险加固工程廉政协议书 。工程建设至今,廉政建设情况良好,资金使用安全、有效。主要人员:主任许坑富技术负责人周 挺技术人员周 枫、池云岳。3.1.4 设计单位经过公开招投标浙江省水利水电勘测设计院中标承担工程设计任务,主要人员:院 长李月明总工程师唐巨山项目经理陈崇潮、杜巧丰钟前水库除险加固工程建设管理报告 5主要设计人员陈崇潮、杜巧丰等地质工程师何建设3.1.5 施工图审查单位浙江省水利水电技术咨询中心。3.1.6 监理单位经过公开招投标, 浙江广川工程咨询有限公司中标承担工程建设监理任务,设钟前水库除险加固工程监理部为现场机构,主要人员:总监理工程师汪多吉监理工程师
29、李泽平监理员张天山、钱林波、汪多兴、刘德强3.1.7 施工单位经过公开招投标,浙江省水电建筑基础工程有限公司中标,承建本工程。现场设钟前水库除险加固工程施工项目部,主要人员:项目经理韩新华技术总工曹均全质检员陈有明安全员王卫华施工员黄培基3.1.8 质量监督部门浙江省水利水电工程质量监督中心委托温州市水利水电工程质量监督站对工程实施质量监督,质监站设立钟前水库除险加固工程质量监督组,监督组成员由:许方安、陈光达等人组成,许方安任组长。3.1.9 上级主管部门乐清市水利局。3.2 主要项目招投标过程在浙江日报和中国采购招标网发布工程招标公告,2007 年 6月 29 上午 9 时 30 分,在浙
30、江省重大建设工程交易管理中心公开开标,经评审、决标,施工中标单位为浙江省水电基础工程有限公司,中标价为钟前水库除险加固工程建设管理报告 62930 万元;工程建设监理标公开开标,经评审、决标,由浙江广川工程咨询有限公司中标;大坝观测及自动化系统设备及安装由浙江广川工程咨询有限公司中标。3.3 合同管理及财务制度工程严格执行合同管理制,工程资金支付及安全施工、工程质量等严格按照合同执行,专款专用,严格执行财务制度,并经相关单位审核。4.工程质量4.1 工程质量管理体系按国家有关法律、法规的规定,建设工程质量实行项目法人负责、施工单位保证、监理单位控制、政府监督的质量管理体系。施工单位建立质量保证
31、体系,履行“三检制 ”,严格执行施工规范、操作规程,特别是强制性规范。监理单位编制监理实施细则,落实各项监理工作制度,执行验收标准。指挥部和建管处以有关法律、法规,设计文件,合同文件作为质量控制的依据,对影响工程质量的全局性的、重大的问题进行严格控制。4.2 主要工程施工质量控制4.2.1 防渗墙质量控制防渗墙是拦河坝工程的主要项目,又是隐蔽工程,参建各方对其重要性的认识高度一致。我们认真检查施工单位的“ 三检制” 落实情况,督促监理单位严格按监理规范履行验收职责。我们日常巡视现场,检查施工质量、进度,记录施工情况,进行统计分析,及时采取相应对策。在混凝土浇筑过程中,安排人员值班,监督施工单位
32、执行施工方案和技术规范,及时指出并制止违规作业。为保证实现阶段进度目标,要求施工单位加大设备投入,作业高峰期共 8 台钻机同时投入运行。在发现心墙裂缝及施工平台坍陷问题后,多次组织各单位召开会议,制定解决方案,建议施工单位更换所有空心钻为十字钻造孔,以保证施工顺利进行。督促施工单位改进施工工艺,改善泥浆质量等措施,取得了良好的效果。钟前水库除险加固工程建设管理报告 7浙江省水利水电工程质量监督中心监测,采用超声波监测及取芯抽样检测二种,检测结果混凝土的均质性、密实性好,槽段与槽段间无明显夹泥层。4.2.2 混凝土预制块质量控制在预制初期,预制块质量存在尺寸不规则、掉角数量较多等问题, 通过现场
33、检查,并和监理、施工单位分析认为原因是多方面的,模具设计的不合理以及拆模过早是主要原因,要求施工单位重新制作模具,增加模具数量以保证拆模时间,同时对原材料质量加强控制,减小混凝土坍落度,采用插入式和平板式振捣器配合振捣,派专人洒水养护,延长养护时间。采取一系列措施后,预制块质量明显改善,能满足设计及规范要求。在铺设环节中,主要控制碎石垫层的厚度、预制块平整度和纵横缝的对齐及缝宽,目前上游坝面混凝土预制块铺设全部完成,外观质量较好。4.2.3 溢洪道混凝土质量控制溢洪道工程含进口引水段、闸室段、泄水段和挑鼻段四个部分,其中浇筑混凝土方量 18312m3,是质量控制的关键部位,特别是闸室段,工序多
34、、工期紧、技术要求高、质量控制难度大。在溢洪道混凝土施工过程中我们主要做了以下工作:1.督促施工单位严格执行质量保证体系,监理单位按相应监理细则执行验收、旁站等各项制度。2.督促施工单位按规范要求认真仔细地做好测量放线工作,并由监理单位校核无误后才准许施工。3.控制进场原材料质量,要求施工单位按规定取样试验,监理单位按比例抽样复核,试验合格的原材料才可用于工程。4.加强混凝土拌和质量控制,对配合比、坍落度等进行不定期抽查,重要部位进行旁站,检查平仓、振捣情况,成形后要求专人养护。5.要求对砼浇筑仓面和运输道路的临空面加设护拦,保证人员安全。目前溢洪道混凝土工程基本完成,质量均符合要求。4.2.
35、4 地基防渗质量控制钟前水库除险加固工程建设管理报告 8针对拦河坝基础灌浆及溢洪道基础灌浆工程,主要由代建部工程技术人员加强对施工现场的巡查、抽查,督促监理人员对灌浆过程的质量控制,检查监理人员在隐蔽工程施工过程中的旁站情况。重点控制灌浆过程中,造孔深度、浆液水灰比、复灌及封孔情况等的控制。截止目前,地基防渗的固结灌浆和帷幕灌浆已全部完成,且质量符合要求。4.3 单元工程和分部工程质量数据统计已 完 成 的 分 部 工 程 质 量 复 评 情 况 汇 总 表单位工程 分部工程单元工程个数合格单元其中优良单元优良率( %)1、砼防渗墙 25 25 23 92.002、坝体填筑 39 39 4 1
36、0.303、坝基防渗 15 15 15 1004、上游坝面护坡 34 34 12 35.305、下游坝面护坡 / / / /6、坝顶工程 23 23 21 91.307、岸墙及其他 34 34 32 94.108、观测设施 / / / /拦河坝工程9、输水隧洞改造 6 6 6 1001、基础开挖与处理 / / / /2、地基防渗及排水 / / / /3、进口引水段 54 54 14 25.934、闸室段 77 77 74 96.105、泄水段 25 25 22 88.006、挑鼻段 / / / /7、金属结构及启闭机安装 9 9 9 1008、启闭机房 / / / /溢洪道工程9、泄洪洞改造加
37、固 / / / /4.4 质量事故处理结果钟前水库除险加固工程建设管理报告 9未发生质量事故。5.工程初期运用5.1 水库运行、调度和管理、工程防洪度汛目前水库仍处于除险加固阶段,水库未经过上级有关部门验收至今没有交付使用,目前水库供水在设计许可范围内,水情监测在汛期和非汛期管理单位按要求进行巡查记录,特殊情况及时向上级主管部门报告。在除险加固工程期间水库运行主要是在设计许可的范围内,严格控制供水运行计划。在确保水库安全的前提下,进行供水。水库在除险加固期间的运行,调度和管理主要执行经水行政主管部门批准的度汛计划,水库的日常管理由原水库管理单位负责。本工程拦河坝为 3 级建筑物,根据水利水电工
38、程施工组织设计规范(SL303-2004) 的规定,相应的导流建筑物定为 5 级。根据现有的坝型,结合本地地形,在大坝上游面施工时采用原泄洪洞及原发电隧洞泄水的导流方式,相应的导流建筑物洪水重现期采用 10 年一遇。2007 年 10 月 20 日2008 年 4 月 15 日施工期间乐清市政府要求钟前水库仍须保持柳市片供水,日供水量 10 万砘,所以水库不能放空,经主管部门批准,控制水位从110m 以下(相应库容 600 至 800 万 m3) ,满足下游供水要求。2008 年控制运行计划原则上与 2007 年一致,具体按温州市水利局批准的 2008 年度汛方案执行。2008 年钟前水库共经
39、历四次台风影响,分别是2008 年 7 月 17 日七号“海鸥” 、7 月 27 日八号“凤凰” 、9 月 16 日十三号“森拉克”和 9 月 29 日十五号“蔷薇” ,其中“蔷薇”台风过境时,钟前水库最高水位达到 120.56m,距正常蓄水位 121.66m 仅 1.05m,溢流堰溢流。根据监测纪录表明,水库在除险加固工程建设中,经受了本次台风考验,发挥了拦洪蓄水的作用,拦河坝初期运行正常,能有效抗击台风等自然灾害。2009 年梅汛期,根据浙江省水利水电勘测设计院钟前水库 2009 年度汛方案,起调水位为 120.16m,来水由泄洪洞和输水隧洞发电调节。钟前水库除险加固工程建设管理报告 10
40、钟前水库拦河坝和溢洪道砼工程及地基防渗处理已施工完毕,拦河坝观测设施及溢洪道金属结构安装已完成,满足下闸蓄水条件。5.2 工情与水情监测5. 2.1 防渗墙应力、应变及测斜观测为了掌握混凝土防渗墙在施工期和运行期的实际工作性态,检验设计和施工的合理性,防渗墙内布置了无应力计、应变计和测斜仪。选取 4 个断面为观测断面(坝 0+081.50m、坝 0+111.50m、坝0+146.50m、坝 0+125.00m) ,在每个断面的合适位置埋设应变计和无应力计,设应变计 88 只,无应力计 19 只,垂直测斜仪 3 只。已全部埋设完成。目前防渗墙所有的的测点应变曲线变化平稳,无突变现象,最大拉、压应
41、变小于钟前水库防渗墙混凝土设计指标。5.2. 2 坝体渗流观测根据钟前水库大坝坝体、坝基渗流特性,为观测防渗系统的防渗效果及坝体渗流量,沿坝轴线方向布置埋设 4 个渗流观测断面,桩号分别为坝0+081.50m、坝 0+111.50m、坝 0+146.50m、坝 0+125.00m,每个断面在防渗墙前后及下游坝基埋设渗压计,共计 35 支渗压计。到目前为止,35 支渗压计都能正常工作,且测值变化基本正常,能正确反映出大坝渗流场的变化规律。坝体四个渗流监测断面的数据分析表明目前大坝的整体防渗效果较好。5. 2.3 绕坝渗流布置及监测为监测绕坝渗流情况,在坝头左、右岸共设 9 支测压管,测压管内放渗
42、压计对绕坝渗流进行监测,共放渗压计 9 支。5. 2.4 表面变形观测在坝体上游120.50m、122.61m、128.61m ,坝体下游128.61m 及下游一四级马道共设置 28 个变形观测点,在坝头两岸的合适位置,设置 16个工作基点,16 个校核基点,变形观测采用全站仪进行观测。5. 2.5 水位观测在溢洪道进水渠前设自记水位仪一只,另在拦河坝左岸前方设一立柱式水钟前水库除险加固工程建设管理报告 11尺进行库水位进行观测。6.历次验收情况由工程代建部组织工程参建单位对满足验收条件的分部工程进行了验收。分部工程验收小组评定的质量等级如下表:验收日期 分部工程名称 质量等级1.1 砼防渗墙
43、 优良1.3 地基防渗 优良1.4 上游坝面护坡 合格1.7 岸墙及其他 优良1.9 输水隧洞改造加固 优良2.4 闸室段 优良2009.5.222.7 金属结构及启闭机安装 优良7.工程移交及遗留问题处理7.1 工程移交情况工程目前处于除险加固期间,工程尚未验收,未交付使用。7.2 遗留问题处理1)进水口左岸挡墙部分石方开挖未完成。原因:溢洪道下游 2#桥仍在施工中,通车前,进水口临时道路交通不能中断。处理:准备在水库蓄水阶段验收前完成进水口剩余石方开挖,确保溢洪道行洪畅通。2)泄洪洞施工未进行,在蓄水阶段验收前完成。3)溢洪道启闭机房电气设备二次回路配电房未建,在蓄水阶段验收前钟前水库除险加固工程建设管理报告 12完成(临时设施已具备) 。4)拦河坝自动化观测设施中控室未建,在蓄水阶段验收前完成。5)溢洪道部分混凝土尚未完成,启闭机房、背水坡预制块铺设及部分绿化、坝顶路面及照明目前在施工中,不影响蓄水前安全鉴定,在蓄水阶段验收前完成。