收藏 分享(赏)

IC与UASB反应器启动调试个人感悟点点滴滴.doc

上传人:精品资料 文档编号:7989967 上传时间:2019-06-02 格式:DOC 页数:6 大小:187KB
下载 相关 举报
IC与UASB反应器启动调试个人感悟点点滴滴.doc_第1页
第1页 / 共6页
IC与UASB反应器启动调试个人感悟点点滴滴.doc_第2页
第2页 / 共6页
IC与UASB反应器启动调试个人感悟点点滴滴.doc_第3页
第3页 / 共6页
IC与UASB反应器启动调试个人感悟点点滴滴.doc_第4页
第4页 / 共6页
IC与UASB反应器启动调试个人感悟点点滴滴.doc_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

1、水解厌氧 浅谈厌氧反应器的启动厌氧反应器启动:1接种污泥:有颗粒污泥时,接种污泥数量大小 1015,当没有现成的污泥时,应用最多的是污水处理场污泥池的消化污泥,稠的消化污泥有利于颗粒污泥形成。没有消化污泥和颗粒污泥时,化粪池污泥、新鲜牛粪、猪粪即其它家畜粪便都可利用作菌种,也可用 FB 污泥和鱼塘底泥作接种污泥,但启动周期较长。污泥接种浓度至少不低 10kgVSS/立方反应器容积,但接种污泥填充量不大于反应器容积 60,污泥接种中应防止无机污泥、砂以及不可消化的其它物质进入厌氧反应器内。2接种污泥启动:启动分以下三个阶段进行:(1)起始阶段反应器负荷从 0.5-1.0kgCOD/立方 每天或污

2、泥负荷 0.05-0.1kgCOD/kgVSSd 开始。进入 厌氧池消化降解废水的混合液浓度不大于 COD5000mg/L,并氨要求控制进水,最低的 COD 负荷为 1000mg/L。进液浓度不符合应进行稀释。进液时不要刻意严格控制所有工艺参数,但应特别注意乙酸浓度,应保持在 1000mg/L 以下。进液应采用间断冲击形式,即每 34 小时一次,每次 510min,之后逐步减短、间隔时间至一小时,每次进液时间逐步增长 2030min。起始阶段,进水间隔时间长时,则应每隔一小时开动泵对污泥搅拌一次,每次 35min。(2)启动第二阶段当反应器容积负荷上升到 25kgCOD/m3d时,这一阶段洗出

3、污泥量增大,颗粒污泥开始产生。一般讲,从第一阶段到第二阶段要 40 天的时间,此时容积负荷大约为设计负荷的50。(3)启动第三阶段从容积负荷 50上升到 100,采用逐步增加进料数量和缩短进料间断时间来实现。衡量能否获进料量和缩短进料时间的化验指标、定控制挥发性脂肪酸(VFA)不大于500mg/L,当 VFA 超过 5001000mg/L,厌氧反应器呈酸化状态,超过 1000mg/L 时则表明已经酸化,需立即采取措施停止进料,进行菌种驯化。一般来讲第二阶段到第三阶段也需 3040 天。3启动要点:(1)启动一定要逐步进行,留有充足的时间,并不能期望很短时间进入加料运行达到厌氧降解的目标。因为启

4、动实际上是使细菌从休眠状态恢复,即活化的过程。启动中细菌选择、驯化、增殖过程都在进行,原厌氧污泥中浓度较低的甲烷菌的增长速度相对于产酸菌要慢的多。因此,这时负荷一般不能高,时间不能短,每次进料要少,间隔时间要长。(2)混合进液浓度一定要控制在较低的水平,一般 COD 浓度为 10005000mg/L,当超过 5000mg/L,应进行出水循环和加水稀释至要求。(3)若混合液中亚硫酸盐浓度大于 200mg/L 时,则应稀释至 100mg/L 以下才能进液。(4)负荷增加操作方式:启动初期容积负荷可从0.20.5kgCOD/m3d 开始,当生物降解能力达到 80以上时,再逐步加大。若最低负荷进料,厌

5、氧过程仍不正常 CODcr 不能消化,则进料间断时间应延长 24h 或 23 天,检查消化降解的主要指标测量挥发性脂肪酸(VFA)浓度,启动阶段挥发性脂肪酸( VFA)应保持在 3mmoL/L 以下。(5)当容积负荷走到 2.0kgCOD/m3d 后,每次进料负荷可增大,但最大不超过 20%,只有进料增大,而 VFA 浓度且维持不变,或仍维持在3mmoL/L 水平时,进料量才能不断增大,进液间隔才能减少。简单一说,给大家做参考。【IC】【UASB】IC 与 UASB 个人感悟点点滴滴UASB, 点点滴滴, 成功经验, 同行, 工艺热烈欢迎同行们加入交流讨论,我原在允许的前提下无偿地给同行们提供

6、义务帮助,解决工作中遇到的 IC 与 UASB 设计,施工,调试中存在的问题,也尽可能多地介绍自己工作中的失败与成功经验,以方便与大家共同交流与进步!谢谢!本人对 UASB 及 IC 两工艺特别熟悉,有幸参与设计、施工和调试了七八个工程,很希望与志同道合的朋友共同探讨和交流两工艺的特点及存在的不足,更希望与同行们共同进步。也欢迎同行们提出问题大家共同讨论与解决。UASB 与 IC 在运行上最大的差别表现在抗冲击负荷方面,IC 可以通过内循环自动稀释进水,有效保证了第一反应室的进水浓度的稳定性。其次是它仅需要较短的停留时间,对可生化性好的废水的确是优点。大家同意因为 IC 运行稳定,抗冲击负荷效

7、果好,容积负荷高,投资省等许多优于 UASB 的优点,是否就应该因此而放弃再选有 UASB 了呢?IC 缺点尤其在污水可生化性不是太好的情况下,由于水力停留时间比较短去除率远没有UASB 高,增加了好氧的负担。另外,IC 由于气提内循环,特别是对进水水质不太稳定的厂,导致 IC 出水水量极不稳定,出水水质也相对不稳定,有时可能还会出现短暂不出水现象,对后序处理工艺是有影响的。UASB 比 IC 突出优点就是去除率高,出水水质相对稳定。但 IC 优点还是很多的,特别是对于高 SS 进水,比 UASB 有明显优势,由于 IC 上升流速很大,SS 不会在反应器内大量积累,污泥可以保持较高活性。对于有

8、毒废水也是如此!IC 运行温度的设计完全和 UASB 一样,在调试运行上和 UASB 区别不大,只是在刚进水调试时尽可能采用水力负荷高些,然后逐步交互提升水力、有机负荷,尽可能在负荷提升过程中保证第一反应室上升流速大于 10m/小时,但最大水力负荷最好控制在0m/小时以下,这样即保证第一反应室污泥床的传质效果,也避免污泥流失冬季进水管道及反应器最好保保温,因为厌氧菌对温度波动特敏感,对负荷波动适应要相对好的多其实的调试比要好调的多,能调试好的,应该调试好没有太大问题不是应为上升流速大,会不好控制而延长调试周期它对进水水质的要求仅是相对稳定就行,它要求高的上升流速仅是满足第一反应室污泥床处于膨化

9、状态,加大传质效果,的高度较高,你不必太担心会有污泥流失,因为内部它有两层三相分离,更何况第一反应室产气量较大,绝大部分沼气被第一反应室分离收集提升到顶部的气水分离气包进行气与泥水的分离第二反应室气量少泥水更易分离沉降若接种颗粒污泥基本一个月便可达到设计负荷是没有问题的,絮状污泥可能需三到五个月如果厌氧反应器 VFA 升高,通常大家会想到降低进水负荷或停止进水,而我却极力反对,我的调试经验告诉我,如果你经常这样操作的话,只会让负荷越降越低,最终可能调试运行失败。我分析主要原因可能是 VFA 的升高已经让部分甲烷菌死亡或受到抑制,而你突然改变负荷或停止进水,有加剧了原先存活完好的甲烷菌对环境的不

10、适应性,可能又有部分不适应,继续死亡,还有部分强壮的会处于饥饿状态而逐渐变弱,而我们以为 VFA 恢复又去提升负荷,导致部分又被淘汰。总之,降低负荷和停止进水我不认为是最好的办法。最好的办法是维持原负荷,采取回水或短时间大量进稀释水迅速置换反应器内积压的 VFA,将甲烷菌迅速从抑制状态解禁出来,再补充部分菌种,保证反应器不恶化,另外大量保留了那些适应性强的甲烷菌,反应器只会越开越好,因为你帮他们逐步提高了抗负荷的免疫能力。经验性的东西对于提升相互水平非常关键,因为每个人在调试中都不可能经历所有问题,也不可能解决所有问题,即使是失败的对大家也是一个借鉴,别人知道了便不会再走弯路。欢迎大家过来交流

11、,无论是厌氧还是好氧,只要有问题或有心得都来畅谈!再次感谢光临本论坛的同行朋友们! 本帖最后由 yxy8451 于 2008-6-22 10:07 编辑 o 点源扩散: very good,是个社会栋梁。经验 + 2 点 金钱 + 2 ¥ 发表于 2006-9-11 14:03 | 只看该作者 采取回水或短时间大量进稀释水迅速置换反应器内积压的 VFA.在 UASB 中我倒是试过,效果很好,我加的是自来水,加了三天,VFA 差不就回到了原来的水平。后来因为自来水中有氯就没敢多加。不知是不是这样,请楼主指点下。正在做的一个项目用的就是 IC,期待互相讨论。感谢楼主分享经验,不知道楼主用的是哪家公

12、司 IC我们这次用的 IC 设计去除率 75%,正常运转时可以到 80%,不像楼主说的比 UASB 低。发表于 2006-10-17 22:03 | 只看该作者 回 zbbca:首先十分感谢前辈的解答。作为新手,能获得前辈的指点倍感荣幸。我说的猪场废水普遍处理效果不好的来源是好些单位(处理猪场废水)的情况汇总上来的,SS 和氨氮高是个很重要的原因,因为排除的粪便含 N 高,所以处理起来比较麻烦,我查了不少资料,基本都是厌氧好氧串连运行,好氧的主要是考虑除氨氮,但是经过厌氧处理后的水质的可生化很差了,所以对于好氧处理来说效果也不好。还有就是想问一下前辈,SS 不经过沉淀预处理直接进入 UASB,

13、会产生很大的影响吗?厌氧处理对于降解 SS 的效果如何呢?如果会产生影响,主要是哪些方面的副作用。本人初学,有些问题可能比较幼稚,还望前辈海涵。此贴子已经被作者于 2006-10-17 22:05:08 编辑过版主UID7142 帖子3992 主题3 积分21625 金钱56762 ¥ 阅读权限100 注册时间2004-12-9 点源说的有些绝对了准切的说应该是不要急于通过降低负荷来减少 VFA如果 VFA 真的到了使反应器酸化的程度,那我想,除了降低负荷应该没有其它的办法了吧!如果在正常的提负荷阶段,VFA 小幅度的增高,大家倒不用太过紧张,这点,点源说的是很对的38# 发表于 2008-1

14、1-12 13:20 | 只看该作者 厌氧菌对温度很敏感,在工程操作中,不知道各位大侠在设计中和操作中如何确定把握,因为原水不稳定,同时工人有时候就不太负责,所以废水温度变化较大zhyhbhb 工艺设计 讨论厌氧反应器的结晶问题的防治反应器, 厌氧, 结晶, 讨论结晶的原因,带来的问题,采用的防治方法。希望赐教!em06收藏 分享 支持 反对 3# 发表于 2006-11-7 07:47 | 只看该作者 厌氧反应器运行较长时间后,反应器内由于存在缓冲体系,其中的碳酸根碳酸氢根会和其他的一些阳离子发生反应,形成一些盐类的晶体析出,经过较长时间的积累,会出现较大的颗粒,就是所谓的“鸟结石“,一般对反应器没有不利的影响,如果很多可以从反应器底部排出即可.iaixingjf 技术员

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 企业管理 > 管理学资料

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报