收藏 分享(赏)

复二重线材轧机一火成材技术改造.doc

上传人:fmgc7290 文档编号:7720211 上传时间:2019-05-24 格式:DOC 页数:3 大小:47.50KB
下载 相关 举报
复二重线材轧机一火成材技术改造.doc_第1页
第1页 / 共3页
复二重线材轧机一火成材技术改造.doc_第2页
第2页 / 共3页
复二重线材轧机一火成材技术改造.doc_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、复二重线材轧机一火成材技术改造刘兰宗 侯月华 张洪起摘要:介绍了邢钢轧钢厂复二重轧机实施连铸坯一火成材、热送热装技术的改造过程。关键词:线材;复二重轧机;一火成材;技术改造The technique reformation of double due wire mill for rolling without reheating LIULan-zong,HOUYue-hua,ZHANGHong-qi(Steel Rolling Plant,Xingtai Iron double due wire mill;rolling without reheating;technique reformat

2、ion1 改造的必要性邢钢轧钢车间为典型的复二重线材生产车间,轧机组成: 440mm22/320mm2/ 300mm23/ 280mm24,4 线生产,终轧速度 12m/s,年设计能力 12 万 t/a。1995 年产量为 11.6 万 t,成材率 96.03%,产品精度+0.5-0.5mm,坯料为 6090mm 方坯。由于为外购坯,影响了产量、质量、作业率的提高。1995 年 8 月,邢钢年产 50 万 t 炼钢一期工程投产,现有轧钢车间设备不能与 120150mm 方连铸坯配套。为此,决定对轧钢车间进行一火成材改造。2 改造方案由于新工艺实施需在原车间进行,而原厂房主轧跨仅 18m 宽、1

3、20m 长,因此给新增设备、增加粗轧机列的轧机架次带来困难。为此,选用了120mm120mm 方连铸坯。为了缩短设计制作周期,邢钢外购了全套闲置设备七连轧机。原设计该连轧机采用 150mm?150mm 方坯,轧后出 60mm 方轧件,总延伸系数 6.25。而改用120mm 方坯后,7 架出 42.5mm 方轧件,总延伸系数 7.97。为此,摸索出一套适合现有设备的孔型系统。尤其是,由于轧辊转数一定,要使 7 架轧机间保证拉钢轧制,粗轧第 1 架应采用大压下制度,因此在孔型设计中采用了强迫宽展的办法,即选用箱-箱-圆-椭-方-六角-方孔型系统,并在第 1 架轧机上首先采用双侧壁斜度的箱形孔,后改

4、用单侧壁的箱形孔,再改用深槽单侧壁的箱形孔。改造分两步实施:第 1 步,增加粗轧机列轧机架次,消化自产 120mm 连铸方坯,增大盘重;第 2 步,提高中精轧机速度,增大精整输送能力,实施连铸坯热送热装。3 改造内容3.1 一期改造内容(1)原加热炉为端进侧出连续推钢式,有效尺寸 18.7m4.3m,加热能力30t/h,燃料为高焦炉混合煤气。改造后,炉体加长 4.3m,加高 100mm;炉顶增加6 个烧嘴,两侧腰炉各增加 1 个烧嘴;炉内喷涂红外高温节能涂料;在煤气管、风管上使用不锈钢波纹管软联接。并增置了 45t 液压顶钢机和二辊摩擦式出钢机,加热能力提高至 4045t/h。(2)去掉原粗轧

5、机 440mm22 机架,增置 550mm3+ 450mm22七连轧机。轧机由 20 架增置至 23 架,解决了轧制道次不够和轧辊辊径较小问题。七连轧机后设置一台切头尾、分段、故障碎断曲柄飞剪。(3)原 320mm2 轧机承载能力不足,经常断辊、烧轴承,改为350mm2,以增大承载能力。3.2 二期改造内容一火成材实施后,加大了原料坯重,提高了产量,但新增七连轧机与中精轧设备能力不匹配,盘重增大后,单根线材轧制时间增长,头尾温差大,造成通条尺寸不均,必须实施二期改造。在尽量保持原有生产工艺和设备的条件下,提高中精轧机速度,精整区更新布置,并增加一条精整运输线,所有改造项目在原厂房内进行。(1)

6、改造后中精轧速度提高,成品轧机速度由 12m/s 提高到 16m/s,缩短单根线材的轧制时间,减小了头尾温差,改善了线材的通条尺寸不均匀性。(2)改进了中精轧机的机架结构形式,缩短了轧机应力线,改为无横梁轧机。(3)改进精轧轧辊装置,辊径由 280mm 增加到 290mm,轴承内径由160mm 增加到 180mm,提高了精轧辊系的承载能力。(4)因速度提高,要求更换 350、 300、 280mm 初级箱齿轮。为了满足提速后载荷增加, 280mm 所有减速箱齿轮由 45#钢改为 40Gr。该机列的所有齿形接手全部换成万向接手。(5) 350mm 机列 800kW 主电机换成 1000kW 异步

7、交流电机; 300mm 机列1000kW 异步交流主电机换成 1600kW 同步交流电机。 280mm 机列 1600kW 主电机原异步交流电机换成 2500kW 的同步交流电机;中精轧间圆盘剪电机 17kW 鼠笼电机改为变频调速电机。(6)为了满足提速产量增加的工艺要求,4 台卧式吐丝机根据成品轧机的速度及轧机生产线的位置,确定其上下左右夹角,并定位把制约生产的原精整设备小链条改为并列的 2 条大板链运输方式。工艺设备仍布置在原车间内。平面布置及物流方向遵循原工艺流程方向。经一二期改造后轧机组成为:550mm3+ 450mm22/ 350mm2+ 300mm23+ 290mm24,共计23

8、架。3.3 连铸坯热送热装随着轧钢车间生产能力的加大,生产节奏加快,一期改造中改进的加热炉能力不足,影响生产。因此,实施连铸坯热送热装与中精轧提速改造同期进行。将轧钢现有链条上料改为滑道上料,增设一台液压顶钢机,新建钢坯上料跨,将龙门吊改为天车,增建 2 个 4.4m4.4m1.6m 的保温坑。改进了 6 台运输热坯的汽车,使连铸坯热送热装顺利实施。钢坯入炉温度可达 500600,热装后节能 23%,降低烧损 0.9%,提高加热能力 20%。4 结语邢钢一火成材改造项目,一期投资 3200 万元,二期投资 1300 万元,共投资 4500 万元。二期改造共停产 48 天。在充分利用原有车间设备和辅助设施条件下,仅增加 1 组粗轧机。并对加热炉稍加改进,即解决了连铸坯一火成材问题。同时使线材盘重增至 220kg。一火成材改造后,机时产量提高至 36.86t/h,作业率达到 73.85%,综合成材率提高至 94%。自 1996 年一火成材改造至 1998年 9 月份,共创经济效益 17156.9 万元,即一期改造,仅用 8 个半月即收回投资,二期改造仅用 2 个月即收回投资,改造收到了明显效果。作者简介:刘兰宗(1958),男(汉族),河北安国人,厂长,工程师,(0319) 2042409作者单位:邢台钢铁有限责任公司轧钢厂,河北 邢台 054000 刘兰宗 侯月华 张洪起

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 企业管理 > 管理学资料

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报