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TPM-酸轧闪光焊机维护小组总结.doc

上传人:tkhy51908 文档编号:7211238 上传时间:2019-05-10 格式:DOC 页数:8 大小:33.50KB
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资源描述

1、TPM-酸轧闪光焊机维护小组工作总结组长: 彭湘建组员: 邓革平、吴松、向益超、王卫平从 2005 年 8 月焊机调试开始至今我们对闪光焊机的维护工作 1 年多,在这 1 年里我们付出了艰辛的努力和无数的心血,确保了焊机在酸轧线上的稳顺运行,取得了-点成绩,也存在-些不足,现就这年所做的工作做个总结。在调试期间,我们对焊机的配线和传感器位置作了全面的检查和调整,对焊机电气参数及各种电源的电压,电流值及相位,变压器抽头档位进行了测试和调整,对控制盘内的 P.C.B基板,各位置传感器包括 PX、PH、PM、ABS 等的电压及参数进行了测量。各种调试测量数据都作了详细记录,记载在焊机调试手册中,以便

2、在维护中使用。由于焊机传感器很多,其中包括接近开关 PX 近 90 个,光电管 PH15 个,电位计 PM8 个,绝对值编码器 ABS9 个,还有压力及温度传感器,任何个传感器信号不到位,都会引起焊机故障,使焊接不能完成,这些给我们的维护带来了很大困难,我们加强了点检力度,使传感器检测信号力求准确,对-些传感器位置不合理的地方做了改进,比如光整刀的焊渣刮刀接近开关 PX310,由于接近体是迎面靠近限位,当气缸压力发生波动,变小则距离限位太远不能感应到,压力变大则撞到限位,使限位经常要进行调整和更换,我们调整了限位的方向,让接近体从侧面靠近限位,解决了这个问题。在月芽剪及冲孔调试中,检测板带边缘

3、的光电管出现闪烁现象,信号极不稳定,最后烧坏光电管,经查月芽剪端子箱TB13 的电源线与 1#张力辊电源变频器输出回路电缆同在一个线槽,而焊机所有传感器及远程 I/O 模块电源都是 24V,为了消除干扰,要求 一冶电装人员重新布线后消除了故障隐患。在生产初期,由于操作人员还不太熟练,特别是对光整刀的调整没有掌握,在轧薄板时常将带钢刮断,光整刀将带钢掀翻损坏了设备,我们从电气控制的角度,跟操作人员讲解-些控制原理,共同学习操作技巧,现在已基本杜绝了人为的操作事故。焊机的维护不仅仅是维护好设备,更重要的是调整和优化各项参数,提高焊接质量,减少断带次数。因调试时没有6.0mm 钢板,所以没有试焊,在

4、生产时焊接 6.0mm 厚钢板高压侧开关出现过流跳闸,而高压开关的整定值需经高试才能调整,我们修改了焊接参数:将变压器抽头档位由 8 档改为 7 档,顶锻长度由 6.5mm 改为 6.0mm,成功的进行了焊接,保证了生产顺利进行。带钢越薄对焊接的要求越高,焊接 1.5mm 超薄板是对我们最大的考验,2006 年 4 月底,在焊接 1.5mm 薄板时频繁断带,-个班平均断带 23 次,最多时断带 4 次,针对这情况,我们专门成立了 QC 攻关小组,跟踪采集各种数据,进行取样试验、终于找到了断带的主要原因来自电极的磨损,而应对电极磨损/的办法就是对光整刀和电极高度的在线调整,通过对各种焊接参数的不

5、断试验,筛选出了套我们认为最适合焊接1.5mm 薄板的数据,从 5 月上旬到现在,还没出现过焊缝断带的故障,包括焊接 1.5mm 薄板。通过 9 月 5 日的焊机过流故障,我们学到了更多的知识,对焊机的了解也更加深刻。焊机日方调试人员荒田再次来到冷轧,对我们的工作给予了充分肯定,解答了我们遇到的困难和问题,并提出了宝贵意见,改进和完善了我们的一些焊接方案,使我们对今后的维护工作更充满信心。酸轧闪光焊机维护小组2006-11-21 附 1: 光整刀的校零及调整各位操作员:焊机在更换完电极或光整刀刮断带钢 的 情况 下必须检查光整刀及时校零或调整修正值。光整刀校零:先将出口电极压下,夹住带钢,移动

6、光整刀至带钢 DS 侧边缘,手动上下光整刀至 APC 位置(即光整位) ,如果上下最后一块刀片与带钢的上下表面在同一水平面,则不必调整,如果相差太远必须调零,将光整刀打开移至带钢表面,手动上下光整刀使最后一块刀片分别与带钢上下表面在同一水平面,在 PWM 操作台上分别按下上下光整刀的 ZERO 按钮,然后手动作一次 APC.修正值调整:在焊接过程或校零完成后,如果光整效果不太好,可在 PWA 操作台上调整修正值,范围(-0.30mm +0。30mm),修正值越大光整刀越往带钢表面移动,即上刀片往下移,下刀片往上移,刮得越薄越深,反之修正值改小则光整刀打开,刮得越厚。附 2:焊机故障报告九月五日

7、上午 8 时 30 分,酸轧线试车准备时焊机出现故障不能焊接,故障显示为电极高度 DS 侧与 WS 侧相差超过 0.4 mm,我们对电极高度进行了校水平测量及校零,完成后 DS 侧数据检测显示极不稳定,频繁跳动,有时从 0 直接跳到最小值-2.68 mm,但实际位置并没改变,我们对线路进行了检查,排除了干扰的可能性,然后更换了 DS 侧的线性电位计 PM-WDR-301,情况仍没有好转,最后将电位计与 PLC 之间的转换控制板更换,下午 18 时左右试焊正常,更换下的控制板电路元件上有明显的锈斑。到晚上 22 时焊机又出现问题,显示“Buttmg ”故障即过流跳闸,我们调节了焊机档位及闪光时间

8、等焊接参数后勉强可进行焊接,到九月六日凌晨 5 时左右完全不能焊接,7 时 30 分检查 3#转换控制板,发现同样有严重腐蚀,联系设备科,但去年所订备件未到,碰巧在镀锌焊机柜上找到了一块同型号的转换控制板,更换后试车,故障仍未消除。由于这是焊机的一个综合性故障,可能引起故障的原因有包括机械及电气方面共达 6 项之多,我们只能一一排除,故障停机后我们同操作人员一起作了间隙测量为 0.7 mm,小于焊接要求的 13mm,在机械人员到来后作了调整调到 1.2 mm,然后更换了顶锻液压缸电位计 PM-WDR-271,机械人员则更换了伺服阀,同时请三菱现场 SV佐伯先生与三菱焊机联系,到下午 2 点联系

9、上,遂将整个情况通报于日方, 日方回复镀锌的备件参数不同,必须调整后才能使用,并在下午 5 点 30 分传真过来调试方法,由于正常情况下,电路板无须调整,调试期间也没有做过这种调整,我们按传真上的方法进行了调试,中间由于佐伯先生有失误,使调试顺序出错,影响 3 个小时,到晚上 8点参数修改完。试焊后正常,又重焊了三次没有出现问题后,恢复生产。附 3:焊机 MW-DEF-D1号板调试(现场):1 将焊机移动台开到维修位置(最大值) ;2 圆盘剪移动到 WS 侧;3 焊机顶锻液压缸后退到最大位;CH1:测量 5101DSC 电压为:13.79V调节 VR15 到最大值(右旋) 。测量 TP1TP0

10、 电压为:9.19V 此值应为 5101的 2/3。否则, 调节 VR11,来将其值调节。 CH2:测量 5102DSC 电压为:13.80V调节 VR25 到最大值(右旋) 。测量 TP4TP0 电压为:9.21V 此值应为 5102的 2/3。否则, 调节 VR21,来将其值调节。 CH3:测量 SW3 通道的 11 与 12 脚。电压为:6.204V。也就是 5103PSC 的电压。测量 TP7TP0 电压为:4.115V 此值应为 5103值的 2/3,调节 VR31,使 TP7 的值为 3.723V。调节 VR35 到最大(右旋)调节 VR36 到最大(左旋)使用两块万用表:一块接

11、TP9TP0一块接 5104PSCTP8 的电压为:4.787VTP9 的电压为:1.062V 测量 5104PSC 的电压不能与之匹配为 10 倍,调节 VR36 使 TP9 的电压为 0.771V; 然后,调节 VR37 使 5104PSC 的电压为 7V 左右,达到TP9 的 10 倍左右。4 将顶锻液压缸前时到最大位调节 VR16,将 TP3TP0 的电压调到 0V调节 VR26,将 TP6TP0 的电压调到 0V查看:TP5 的状态。电压为-1.283V TP2 电压为-1.336VTP1 电压为 1.334VTP4 电压为 1.279V测量 5101DSC 电压为 2.003V;5

12、102DSC 的电压为1.895V,其目的是为了检查液压缸前进到最大位后,是否与的退到最大位后的值仍然成 2/3 的比例关系。5 将顶锻液压缸(upset)下降 30mm(在现场操作盘为拔码 6 状态时可以看到) 。6 将顶锻液压缸后退 30mm(在现场操作盘为拔码45 状态时可以看到) 。CH4:测量 5103PSC 电压为 9V;用 VR17 将其值调节至10V测量 5105PSC 电压为 8.96V; 用 VR27 将其值调节至 10V测量 TP3TP0 电压为 6.0V测量 TP6TP0 电压为-5.77V确认 5103、5105 电压为 10V。7 将顶锻液压缸伸出到最大,检测 TP

13、3、TP6 是否为0V。8 由于调整 MW-DEF-01号板的第四通道(CH4)时,有一个-15V 的电压冲突,无法实际检测出来,所以在调 CH4 时将 号板换至号板来调节(3/5 设定) 。9 锁定液压缸,切断电源,将号板换至号板,再通电。测量 5004PSC 电压为 12.43V测量 TP10PSC 电压应为 5004 的 3/5,调节VR41,使 TP10 的电压为 7.458V。调整: VR45 到最大(右旋)VR46 到最小(左旋)用两块万用表:一块测 TP12TP0 电压为-7.45V另一块测 5014PSC 的电压,将其值用 VR47 调节至 7.45V。将号板回位,检查各电路板是否己插好,送电、试车。

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