4 号炉飞灰大原因分析及运行调整改进措施一、飞灰大的原因分析:1. 环境温度、排烟温度的升高:空气、烟气的重度降低,引、送风机输送相同单位体积的气体时,气体所含的质量下降,即引、送风量减少,炉膛燃烧氧量不充分,燃烧不完全。2. 引风机出力不足:满负荷并列运行时,电流只有 102A,比额定值低 50 A,比 3 号炉引 风机 121 A 低 19A;单引风机运行时:电流 112A,比额定值低 39 A,比 3 号炉 132 A 低 30A。3. 空予器存在漏风损失,风量不能有效利用,用风量增大:同一负荷、相同运行方式下,送风机电流比 3 号炉高 8 A;送风压力比 3 号炉高 1.5Kpa。4. 燃用煤种质量低劣,灰份大,过度烟道斜坡、竖井烟道、空予器堵灰严重:烟气沿程流通阻力增大,引风机引风效率下降。5. 漏灰点多,炉膛负压维持较高,高于规定值:甲侧水冷壁与斜包墙结合面处密封不严;甲侧省煤器夹道密封管板处密封不严;负压测点处,送风机。入口挡板只能开到 55。6. #3-2 磨 长期检修, 绞笼送粉, 4 号炉双磨运行时间较长,且用风量增大,为保持炉膛负压,送风机入口挡板只能开到 45,炉膛缺氧燃烧。二、运行调整改进措施: