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类型大坪斜井变形分析(XK1+40-+00).doc

  • 上传人:wspkg9802
  • 文档编号:6674022
  • 上传时间:2019-04-20
  • 格式:DOC
  • 页数:5
  • 大小:4.30MB
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    大坪斜井变形分析(XK1+40-+00).doc
    资源描述:

    1、大坪斜井 XK1+55-+00 段变形情况一、变形段支护参数木寨岭隧道大坪斜井 XK1+55+00 段原设计为 级围岩。后经变更为双车道,设计 支护参数:拱墙设 I16 钢架,局部立拱;拱 墙 采用 22 砂浆锚杆, 锚杆长3 米,环纵 向间距 1.21.2 米;拱墙设 8 钢筋网,网格间距 2020cm;拱墙喷射C25 混凝土厚 20cm。二、变形段地质情况木寨岭隧道大坪斜井 XK1+55+00 段施工时间为 2010 年 9 月 29 日至 10月 12 日, 该段围岩为炭质 板岩,黑色,中强风化,属 软岩,薄层状,节理发育,层理有扭曲变形现象,岩体破碎,自稳性较差,地下水较发育。木寨岭隧

    2、道大坪斜井 XK1+55+00 段围岩照片三、变形段变形情况XK1+55+00 段自施工后,隧道净空收敛和拱顶下沉变形量一直较大,由于后期变形导致喷射砼面出现裂缝、鼓包、起壳和掉 块现象, 为使该段变形尽快稳定,对该段采取了如下加固措施:1、在每榀钢架连接板处增设一对 423.5mm 锁脚小 导管,小 导管长 4.5m/根,注水泥单液浆。小导管、拱架、纵向连接筋三者通过 22 螺纹钢采用 L 形焊接进行连接,每条焊缝长度不小于 22cm。2、在该段拱墙部位采取径向小导管注浆,小 导管长 4m/根, 环纵向间距1m1m,梅花形布设,注水泥 单液浆。3、对喷射砼面出现裂缝、起壳和掉块处进行了复喷混

    3、凝土施工, 喷射厚度不小于 10cm。采取以上加固措施后,经过量测组跟踪监测, XK1+55+00 段变形趋于稳定,最大拱顶下沉累积变形 值为 mm,最大 净空收 敛累积变形值为 mm。2011 年 10 月 31 日,XK1+55+00 段拱顶下沉和边墙收敛发生突变,该段拱架严重扭曲变形,部分拱架拱顶处出现断裂,上下部连接板处发生脱落;拱墙喷射砼面出现开裂起壳和掉块现象;底部仰拱出现鼓起现象,该段仰拱已严重破损。截止 11 月 3 日,该段最大拱顶下沉累积变形值为 518mm,最大 净空收敛累积变形值为 300mm;最大变形速率为:拱顶下沉 198mm/d、净空收敛 155mm/d,且变形仍

    4、在发展,存在严重的施工安全隐患。附表:XK1+55+00 段量测数据统计表木寨岭隧道大坪斜井 XK1+55+00 段变形照片木寨岭隧道大坪斜井 XK1+55+00 段变形照片木寨岭隧道大坪斜井 XK1+55+00 段变形照片四、变形原因分析XK1+55+00 段围岩发生大变形经分析存在以下几点原因1、高地应力的影响:隧道含有大量的炭质板岩, 风化程度严重, 单轴抗压强度低,隧道通过易变形的炭质板岩,易发生严重的流塑性变形而导致岩体破坏。2、地下水的影响:地下水的存在会对岩体造成损伤,导致岩体强度降低,孔隙率增大,开挖后围岩自稳能力变差。同 时。炭质板岩遇水易 软化,这更加大了地下水对围岩工程力

    5、学性能的损伤作用。3、隧道底部应力释放和积水影响:隧道开挖后,洞底围岩的上部压力解除,又无支护体约束的条件下,由于应力释放,洞底 围岩产生卸荷膨胀;加之坑道积水,使洞底围岩产生浸水膨胀。因而造成洞底围岩鼓出挤压仰供变形,从而造成仰供被破坏。五、变形后拟采取的处理措施XK1+55+00 段发生大变形后,我工区与设计院及时沟通联系,拟对该段采取如下处理措施:1、对 XK1+100XK0+50 段拱、墙采取径向注浆,小导管长 3.5m,间距1.2*1.2m,梅花形布置,注水泥浆。2、木寨岭隧道大坪斜井 XK1+55+00 段增设套拱,采用 HW150 型钢拱架,间距 1 榀/1.0m;喷射 C25 砼厚 25cm;8 钢筋网网格间距 2020cm;系统锚杆采用 22 全螺纹 砂浆锚杆 L=3.0m,环纵向间距 1.01.0m。3、重新施作 XK1+55+00 段仰供,采用 C35 钢筋混凝土,衬砌钢筋采用22200mm、14250mm、8250mm 钢筋。4、加强现场监控量测,及时反馈围岩变形信息。建立日常量测管理体制及管理标准,以数据分析来指导 施工。

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