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浅谈寿力螺杆空压机的高排气温度故障的处理.doc

上传人:mcady 文档编号:6280747 上传时间:2019-04-04 格式:DOC 页数:10 大小:25.50KB
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资源描述

1、高排气温度是螺杆空压机最常见的故障,其危害也较大。设备长期在高排气温度状况下运行,主要有以下危害:2fi0f2c5b 心水论坛 (1) 、排气温度越高,压缩机为考虑膨胀而留的间隙越大,压缩机的效率降低,导致电能依旧消耗,产气量下降; (2) 、降低油的使用寿命; (3) 、高排气温度会导致更多的润滑油处于气相,增加油分离的困难,从而导致更多的油进入供气管网,不仅油耗大量增加,同时使供气品质下降,可能影响用气设备质量; (4) 、设备长期处于高排气温度状态下运行,会导致使用寿命减少; (5) 、使环境温度升高,引起吸气温度升高,在消耗相同功耗的情况下,吸气温度每升高 3,产气量降低1。 对此,通

2、过对机组性能的测试、分析,决定采用一些非常规的方法来解决: 1、对温控阀芯进行重新设计、加工,实行自制替代:温控阀是空压机油路系统最主要的核心控制元件,进口温控阀芯的元件已很难满足老机组的工艺要求。对此,采用设计两件温控阀芯元件来替代。 元件 A 元件 B 元件 A:用于室外气温长期较高的天气(室外温度25以上) 。 元件 B:用于室外气温长期较低的天气。 A、B 两个元件设计流量基本相等,理论上设计流量比原装进口温控阀设计流量偏大 2左右,但由于自制温控阀芯阻力要偏大一些,因此可认为设计流量基本相等。 2、水网改造: 将机组内的水系统管网改造。取消原反冲水路(1:虚线) ,将机组内串联管网改

3、为并联管网(2:虚线为原管路,粗线为改后管路) 。 改后,管网的水力阻力大大减小,进入油冷却器的水量增大,降低油温,最终降低排气温度。 3、进气改造: 原进气口是在相对密封的机组内,机组内的空气温度要比机组外高 5左右。因此改造进气,在原进气口上方的顶盖上开一个 280 口,再采用一根 280400 的铁皮风管与原进气口连接,这样新的进气口就到了机组外。由于进气温度大大降低,这样排气温度相应也会降低,在同功耗下,产气量也相应增加。 4、调校联轴器: 3,由于底座长期承受电机和压缩机的重量,检测得M 至 N 段位置下沉,使联轴器开口偏差竟达 300um(下开口大) ,同时因 M、N 两点下降的幅

4、度不一样,使联轴器同轴心水平偏差为 120um(电机联轴器端偏高) 。巨大的偏差,引起压缩机运行异常,发热量增加,噪声增大很多。对此,采取以下办法解决: (1) 、4,采用长 400mm,宽 250mm,厚度相适应的钢板,由 C 处分别插入 M、N 两点,直至全部进入底座下的缝隙内,使 M 至 N 段上升,基本保持水平。 (2) 、调校联轴器,使其开口偏差控制在 12um 内,同轴心水平偏差控制在 15um 内。 (3) 、调试完毕后,在底座下的缝隙内填充满水泥。 由于联轴器的同心度调校的精度很高,机组运行状态十分好,噪声明显减少,同时发热也会相应减少。 5、将机组外壳的一块顶盖拆去,使压缩机及电动机部分热量由热空气自行向上排走。 通过以上措施,空压机长期连续运行至今,高排气温度的现象没有发生过一起。空压机在任何天气状况、负载状况下长时间运行,排气温度完全可以控制在 9095,在螺杆空压机理想的温度指标范围内运行。 目前,设备噪声及发热量相应减小,油耗明显减少,空气品质变好,空压机效率提高,设备处于较理想的状态下运行,设备及配件的使用寿命及检修周期大大延长。更多技术文章敬请登陆 sicemt

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