1、某制氢装置历史上发生的主要事故、处理方法及经验教训1氢气泄漏自燃(1)事故经过:1998 年 1 月 2 日 8:00 制氢装置因塔-302 吸收效果差,净化气中 CO2 超标,造成甲烷化反应器 R-306 飞温,600的工业氢使 E-308 浮头大盖处密封失效,氢气泄漏自燃,值班人员指示按紧急停车处理,并报火警。8:20 将火扑灭,13:00 生产恢复正常。(2)经验教训:如果发现 R-306 床层飞温,立即联系调度,降量生产。同时,向 C-301 打入新鲜碱液,并加适量的消泡剂。当 R-306 床层温度超过 425,切除甲烷化反应器,保温保压。稳定两塔操作,碱液浓度上来后,可视 R-306
2、 温升情况切入(或切出) 甲烷化反应器。发生火灾要及时切除周围可燃气,并用蒸汽保护灭火。2冰块砸断管线(1)事故经过:1998 年 1 月 21 日,C-302 顶二氧化碳放空线顶端冰块落下,将 C-303 吹汽线砸断,其余临近管线也部分受损。车间针对塔-302 集液器顶结冰这一隐患,采取在 CO2 放空线集夜器排液线加保温伴热,解决了问题。(2)经验教训:针对装置水线多的特点,做好防冻防凝工作,将高处排液引到地上加伴热,可以减少不必要的损失。3E-303 瓦斯加热器内漏(1)事故经过:1998 年 2 月 24 日,转化炉瓦斯带液明显增多,火咀爆燃严重,调节困难,判断为 E-303瓦斯加热器
3、内漏,将 E-303 切除,堵管处理,共堵管 12 根。(2)经验教训:乏汽线有可燃气,说明 E-303 内漏。E-303 管束是铸铁的,介质均为腐蚀介质,应更换为白钢管束。前后工序紧密配合,如转化炉火嘴带液多,则应考虑 E-303 内漏。4原料总硫超标(1)事故经过:1998 年 4 月 17 日,原料采样总硫为 2440PPm,原因为富气装置生产波动,容易造成 R-302 硫穿透,而影响转化催化剂,车间采取降量处理,总硫降至 20PPm 后,生产恢复正常。(2)经验教训:通知调度及富气装置,让富气装置调整操作,送合格原料与制氢。降量生产,加大配氢量。超温严重时,可请示调度切换丙烷做原料。增
4、加原料及脱后硫分析。5转化炉管漏(1)事故经过:1998 年 10 月 4 日,车间发现 44#管漏,7:30 做掐管准备,由于管内压力高,只好降量处理,且转化炉炉膛温度适当降低,8:30 处理完毕,各操作参数恢复正常。(2)经验教训:掐管时应降量,降低系统压力。严格控制好转化炉操作条件,确保各项指标在工艺卡范围内。与检修队伍密切配合,如若掐漏,开单炉时,按配汽配氢条件下处理,开双炉时,可改单炉进料,漏管炉按配汽配氢条件下处理。6E-304 内漏(1)事故经过:1999 年 1 月 12 日,用火过程中发现蒸汽内串入可燃气,经查找,判断是 E-304 内漏,车间决定停车处理,转化出口放空,关闭
5、 E-309 汽包液控,引重整氢配氢,维持转化低负荷运行,P-307 上水供应 E-304 试漏,发现漏管 63 根,堵管后恢复生产,E-304 在大修时更换。(2)经验教训:定期检查 E-309 小汽包蒸汽中是否含有可燃气体,做为判定 E-304 内漏依据。更换 E-304 铸铁管束为白钢管束。处理方案准确,可以减少不必要的损失。正常生产中若出现低变入口温度低,压力下降要加强对 E-304 检查。7原料烯烃含量超高(1)事故经过:1999 年 2 月 2 日,由于富气装置生产波动,引起烯烃含量超高,导致 R-301 超温,脱硫岗位降低 F-301 炉膛温度,一小时后,生产恢复正常。(2)经验
6、教训:勤保持与调度、富气装置联系,富气装置及时调整操作。发现 R-301 床层温度高,联系调度,降量生产,降低 F-301 出口温度。增加原料分析频次至原料合格时止。增加配氢量,使烯烃饱和。原料烯烃超标要及时切换原料(丙烷) 。8转化炉火咀爆燃(1)事故经过:1999 年 5 月 28 日,由于加氢装置尾氢并入瓦斯管网,造成转化炉火咀爆燃,汇报调度后,切除加氢装置尾氢,生产恢复正常。(2)经验教训:加强巡检,发现问题及时处理。当转化炉火嘴有爆燃声时,要及时通知调度和加氢装置。增加一条重催瓦斯线,为我装置专供。9C-301 液位一次表结晶(1)事故经过:2000 年 11 月 7 日,由于 C-
7、301 液位一次表结晶,引起假指示,导致液控阀误动作,双塔液位波动,班组改 C-301 液控副线控制,仪表处理好后,投入生产。(2)经验教训:加强巡检,对照好一、二次表和现场玻璃板,发现问题,及时处理。两塔伴热线经常检查,保证畅通好用。结晶易造成高压串低压,两塔溶液跑损,甚至造成装置停车。10软化水供应不足(1)事故经过:2001 年 2 月 6 日,由于电站软化水供应不足,D-325 控制 4 米水位,维持生产。(2)经验教训:软化水供应不足,加强对汽包、各运转机泵温度检查,防止汽包干锅、泵超温。适当降量生产。加强巡检,保证 D-325 高液位。11F-302/1 配汽阀反馈杆折断、催化剂结
8、碳(1)事故经过:2002 年 9 月 6 日,13:00 因 F-302/1 配汽阀反馈杆折断,造成配汽中断 8 分钟,开配汽副线阀处理后,发现 F-302/1 压差增大,判断催化剂结碳,22:00 停进料,用蒸汽消碳,但效果不明显,9 月 8 日换剂。(2)经验教训:配汽阀付线要有 34/余量。加强监盘,对重点部位、重要参数监控要及时准确。注意观察 F-302 进炉和出炉压差。12装置停电 (1)事故经过:1998 年 7 月 2 日 21:00 因总厂电缆故障,装置停电,被迫临时停车。脱硫岗位压缩机改循环,关 R-303 出口阀,转化岗位闷炉处理,降低配气量及炉膛温度,切除低变反应器,司
9、水岗位保持 D-304 液位,净化岗位切除双塔、 R-306,关送氢线、关 C-304 放空阀。低变切除。7 月 3 日 4:45 分供电恢复,系统转入正常。(2)经验教训:保温保压保催化剂。发生停电事故,要及时到现场参照现场实际液位、压力等搞好平稳操作。对重点部位,重要参数要及时巡检、监控,防止事故发生。停电后要及时关闭氢气出装置阀,配重整氢,系统保压。关 D-302 压控阀,严防系统介质倒串。13压缩机突停(1)事故经过:1998 年 9 月 2 日 4:10 分,K-301/2 因仪表故障,突然停运,K-301/1 启动不起来,转化 3米点及出口温度上升。车间引入丙烷,降低配气量,引入重
10、整氢提高 F-301 出口温度,保持 R-301 床层温度、转化管温度、D-304 液位、R-305 床层温度,维持正常生产。8:00,K-301/1 处理好,投入生产,引入焦干,切除丙烷,调整 F-301 温度,转入正常生产。(2)经验教训:在 K-301/1、2 启动不起来时,要及时联系调度,引入丙烷。通知仪表、电气解决 K-301 存在问题。对重要参数、重点部位的监控、巡检要及时准确,防止事故发生。切换备用丙烷,要及时关闭 D-302 压控前后阀,防止丙烷倒窜。14转化催化剂硫中毒(1)事故经过:2000 年 4 月 15 日,因原料总硫高,转化催化剂发现中毒现象,转出甲烷上升,并有部分
11、结碳。脱硫将 R-302 带入系统,提配氢、配气量,提高转化入口、床层、出口温度,降低进料量,产氢保持 8500 标立/小时,运转至 18 日,转出甲烷由 7.8%降至 2.9%,生产转入正常。(2)经验教训:转出甲烷超标,适当提高转出温度。如提温后转出甲烷仍居高不下,应及时查找原因。加强分析,原料不好及时降量处理。原料不合格,要及时更换原料。15仪表盘停电(1)事故经过:2002 年 4 月 16 日 8:00,因晃电引起仪表盘停电,造成 P-303、P-304、P-311、K-301、K302、F-302/1 风机停运,从而焦干和配氢相继中断,双炉汽包液位回零。班组将配气改至 3.5MPa
12、 蒸汽。8:15 分压缩机 K-301、K-302 相继恢复运转,转化炉恢复生产,产氢外送加氢装置。由于 P-303 停运,导致去 D-320 软化水温度高, P-304 入口处水汽化,引起不上量,车间从 D-320 事故放水阀处直排软化水,降低 D-320 软化水温度。9:00,D-320 温度正常,P-304 正常运转,配汽改为自产蒸汽,恢复正常生产。(2)经验教训:来电后,迅速恢复 P-303 及 P-311 运行,向 D-320 及机泵、压缩机供水,然后再恢复其它机、泵的运行。如 P-308 入口温度高可适量从倒淋排气,P-308 入口端可接胶带用新水冷却。关 D-320 压控阀后阀,严防系统介质倒串。如电气、仪表等存在问题,应及时联系处理。