1、空冷器翅片管腐蚀失效分析1. 简况某空冷器换热元件为高频焊螺旋翅片管,翅片管基材为 10 钢,翅片为铝合金,管子规格 252mm ,操作压力 0.4MPa,管内介质天然气,进口温度190200,出口温度 40。2005 年,使用了 6 个月时出现泄漏。2 检验分析2.1 宏观检验沿翅片管纵向剖开,可以清晰的观察到,管内有腐蚀产物,呈黑色,内壁布满腐蚀坑,管壁厚不均匀减薄,呈全面腐蚀特征,图 1;腐蚀产物松散易清理,清洗后的内壁表面呈铁褐色,无金属光泽,存在纵向条纹,蚀坑也呈现一定的方向性,表明介质的流动对腐蚀存在影响。出口端腐蚀较进口端严重。图 1 翅片管内壁腐蚀形貌2.2 化学成分分析在样品
2、上取样进行化学成分分析,结果符合 GB/T 8163-1987 中的 10 钢标准。2.3 金相组织在管子上取样进行金相组织分析。翅片管金相组织为铁素体少量珠光体,图 21、22;内壁表面存在全面腐蚀产物和腐蚀坑,图 23;外壁表面翅片根部存在变形和微裂纹,图 24、25。图 21 金相组织 图 22 金相组织图 23 内壁表面腐蚀产物和腐蚀坑图 24 翅片根部变形特征 图 25 翅片根部微裂纹图 2 翅片管金相组织2.4 腐蚀形貌在电子显微镜下进行腐蚀形貌高倍观察,见图 3,腐蚀形貌特征为腐蚀产物、腐蚀坑和腐蚀产物下的金属基体组织的显现。图 31 腐蚀产物和腐蚀坑 图 32 腐蚀产物图 33
3、 基体组织的晶粒晶界 34 基体组织的晶粒晶界图 3 翅片管微观腐蚀形貌2.5 腐蚀产物分析从翅片管内壁表面取粉末样品进行腐蚀产物的 X-ary 成分分析和 X-ary 衍射结构分析。腐蚀产物中含有大量的 S 和 Fe,少量的 O、Al、Si、P。X-ary 衍射结构分析证实腐蚀反应生成物主要为 Fe3S4。3.结果分析 材料选用 10 钢,组织正火状态;管子化学成分和金相组织正常。 翅片管金相检查发现:内壁表面全面腐蚀;外壁表面翅片根部存在裂纹,该裂纹的尖端有分叉特征,呈应力腐蚀的特征,裂纹产生于翅片根部焊接出,这个缺陷对设备质量和正常运行存在影响。 翅片管失效特征为内壁表面全面腐蚀,主要表现为内壁表面不均匀减薄,腐蚀产物为黑色,松散易清理。腐蚀产物主要为 Fe3S4。 宏观腐蚀形貌表明腐蚀受到液体介质冲刷的影响,微观形貌显现出基体组织的晶粒、的晶界等,表明腐蚀是由电化学过程造成的。从腐蚀区域的分布和腐蚀产物成分分析,说明在空冷器的低温段,由于冷凝水的析出,介质中的硫化氢溶解到冷凝水中,由此,造成了管程严重的 H2S 腐蚀。 外壁存在应力腐蚀裂纹,说明翅片的焊接热影响区存在对应力腐蚀的敏感组织,焊接残余应力较大,在湿硫化氢环境下有发生应力腐蚀的危险。4.结论 翅片管是由于管程介质中 H2S 引起的全面腐蚀破坏。5.建议对操作介质组分进行全面分析,根据介质情况选择耐蚀合金。