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普通型车轮车床的数控改造.doc

上传人:HR专家 文档编号:5923107 上传时间:2019-03-21 格式:DOC 页数:4 大小:1.33MB
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1、普通型车轮车床的数控改造唐山重型机床厂 王淑芬我厂近年来对青海重型机床厂生产的普通型车轮车床 C8011B 和 C8013B 进行了数控改造,收到了良好的社会效益和经济效益。下面就采用西门子的 802D 数控系统做改造的案例作一介绍。一、原机床数控改造的需求:原普通型的车轮车床采用模板式的电触点仿形,加工效率不高,轮型单一,不易修改和增加新轮型。按此方法加工出来的车轮精度不高,电触点仿形装置经常发生故障,可靠性不强。其中采用的微型开关构成的触指灵敏性差需要经常维修。随着我国铁路事业的发展,火车提速的需要,对车轮轮型和精度都有了更高的要求。如机车轮型,原来只有摩耗型一种 JM 和标准型(JB)或

2、叫锥形,而近年来推广使用的有三种摩耗型 JM1,JM2 和 JM3。只有通过数控改造才能更好地满足生产建设的需要。二、数控改造方案:车轮车床的数控改造,主要是将原机床刀架的电触点仿形方式改为数控方式,将机床进给系统的机电配置进行重新设计。该机床为双刀架结构,左右刀架分别加工左右车轮,可以同时加工也可单独加工。因此两个刀架分别采用一套数控系统,每套数控系统控制两个轴 X 和 Z。我们选用两套西门子公司的 SINUMERIK 802D 数控系统,分别控制左右刀架的 X 轴、Z 轴,两轴联动进行插补,纵横向的进给运动分别由西门子的 1FK6 型交流伺服电机驱动,通过滚珠丝杠传动,驱动装置用西门子的

3、SIMODRIVE 611UE 双轴模块,伺服电机上带有内置编码器,数控系统与伺服电机构成位置半闭环控制。X 和 Z 轴上分别设有硬限位和参考点、急停限位组合开关。整个电气控制原理框图如下:三、机床坐标系的设定数控机床加工零件时必须首先确定机床坐标系,本机床中,X 坐标与其它机床一样,不作任何变动,即 X 轴的正方向为刀具横向离开工件的方向。而 Z 坐标不同,因为机床有左右刀架之分,Z 轴的正方向为左右刀架相反,左刀架为刀具向床头箱的方向,右刀架为刀具向尾座的方向,这样,在本机床上左右刀架才可以用同一程序格式,完成左右车轮轮缘踏面形状的加工。机床坐标系的设定如下图所示:四、加工过程与程序的编制

4、思路1 加工过程:本机床采用两把机夹刀,加工内侧面的为副刀,加工轮缘踏面的为主刀。在加工之前,左右刀架都必须先进行对刀,以确定加工轮对的起始点。本机床采用的是手动对刀,方法是将刀架开到轮对的内侧面,用副刀靠近内侧面 A 点,以刚刮下铁屑为好。这时在事先选好的程序下采用自动方式运行程序即可。根据计算刀架会按程序自动运行到轮型加工的起始点 Q,这时主刀按照轮形坐标编制的程序开始加工踏面,当到达轮缘的顶点 C 时,要进行快速换刀,换成副刀接着加工轮缘和内侧面。下面以右刀架为例画一示意图说明。2 编程思路同一规格的轮缘踏面宽度不尽相同,它有一随机公差值 K,K 值的设定也必须根据不同的轮缘规格而设置。

5、例如:LM 型 K 值的变化范围是 0-7,当轮宽为 135 时,K=0;当轮宽为 142 时,K=7。这样,随不同轮对宽度变化的差值在自动加工时计入踏面外形的 1:8 直线段处。Q 点在Z 方向的坐标值已由程序根据对刀点计算好,用户不必考虑,而 Q 点在 X 方向的坐标值与其参考点 R3(参见程序举例)的值密切相关。也可以说轮对加工后的直径值准不准,取决于 R3 值的调整和确定。值得注意的是,左右刀架的程序是通用的,但因参考点的限位开关位置不可能完全一致,R3 的值也常常不同,需分别调整。一旦调好后就不用动了。操作者在操作前,首先要测量车轮的直径和车轮的宽度,根据机床的切削深度以及表面光洁度

6、等确定加工次数,将车轮加工后所要达到的直径值输入到参数 R1 中,将车轮宽度的值输入到参数 R2 中。选好程序,对刀后按动 NC 起动按钮即可。3影响轮缘踏面加工的因素:本机床刀宽为 55,由于 A 点到 O 点的 Z 向距离是一定的,车辆轮为 70,机车轮为 73,以车辆轮为例,刀具实际在 Z 方向的运行距离是:70+T(刀宽)-R(刀具半径)=70+55-4=121在正常切削时,Zz 值的大小可以改变轮缘根部的肥瘦,Xx 的值影响轮缘两侧的过渡,即轮缘顶点 C 接刀过渡中的平滑性。五、程序举例轮型加工程序有很多种,但只要知道一种编程思路,再根据轮缘踏面的坐标值,就可举一反三,以此类推编制出

7、其它轮型的程序,下面就给出车辆摩耗型(LM)轮缘厚为 32mm 的零件程序以供参考。%_N_PF32_MPF;$PATH=/_N_MPF_DIR ;通过电脑传输程序必须要有的程序头N30 DIAMOFN40 R3=550 ;R3 为 X 方向参考点数值N50 R10=R1-117.29 ;R1 为轮宽(=135+K=135142)N60 R11=R10/8N70 R12=R11+7.52N80 R13=R2/2 ;R2 为要加工的车轮直径值N90 R13=R13+1.4N100 R13=R3-R13N110 R30=R1-135N120 R15=R1-70N130 G74 X0N140 G91

8、 G00 Z=R15+121N150 T1D1N160 G91 G42 G01 G94 X=-R13 Z8 F500N170 X=-R12 F50N175 G91 Z-8N180 G91 X5 Z-5N190 X=2.214+R30/8 Z=-(17.712+R30)N200 G03 X1.637 Z-22.094 CR=220N210 G02 X1.591 Z-29.757 CR=500N220 X3.626 Z-19.59 CR=100N230 X8.656 Z-9.249 CR=14N240 G01 X2.615 Z-0.952N250 G03 X10.507 Z-10.109 CR=1

9、8N260 X0.891 Z-4.537 CR=12 ;加工至 C 点N270 G01 Z-22N280 G00 X10N290 Z-17N300 X-7N310 G01 X-5.2 ;Xx =22.7,此处取 2.2N320 Z-8N330 G03 X-3.06 Z-8 CR=12N340 X-17.888 Z-8 CR=24N350 G01 X-5N360 G00 Z-8N370 G40 X=R13 T0D0N380 G91 Z4N390 G04 F3N400 M30六、改造效果车轮车床进行数控改造,是我厂的成熟产品,选用西门子的 802D 数控系统比较经济实用,可靠性高,易于操作。这种改造在实际应用中比较成功。所选用的刀可选瑞典的山特维克机夹刀,也可选用山特维克的杯型刀,我们根据用户的需要都可编制不同的加工程序,满足用户的要求。改造后的机床在生产效率和加工精度上都有很大提高,并能提高机床工作的可靠性和表面光洁度,提高机床的自动化程度。附:个人资料姓名:王淑芬 职称:工程师 职业:机床电气设计单位:唐山重型机床厂 邮编:063030地址:唐山市丰润区厂前路副 2 号 电话:0315-3126733E-mail:

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